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        輕汽油脫硫醇項目改造及運(yùn)行分析

        2014-06-11 08:32:38李明中國石油化工集團(tuán)公司金陵分公司江蘇省南京市210000
        化工管理 2014年21期
        關(guān)鍵詞:硫醇餾分堿液

        李明(中國石油化工集團(tuán)公司金陵分公司 江蘇省 南京市 210000)

        一、催化汽油中的硫組成

        1.催化汽油中的硫化物形態(tài)與分布規(guī)律

        催化汽油中的硫化物主要為硫醇、硫醚和噻吩3大類,另外還含有微量的硫化氫,硫含量隨餾分沸點(diǎn)的升高而增加。其中噻吩硫占50%~60%,二硫化物占5%~6%,硫醚占25%~ 30%,硫醇占10%~13%。硫醚和硫醇主要集中在小于100℃的餾分中 ,二硫化物主要集中在70~100℃的餾分中 ,噻吩主要集中在大于100℃的餾分中?!?】

        2.催化汽油中硫醇硫的分布

        汽油因含有較多的硫醇,不僅會產(chǎn)生令人惡心的臭味,而且還會使油品的安定性變差。一方面,硫醇是一種氧化引發(fā)劑,能使油品中的不穩(wěn)定化合物氧化疊合生成膠狀物質(zhì)。另一方面,其具有腐蝕性,且能增強(qiáng)元素硫的腐蝕性。此外,硫醇還影響油品對添加劑,如抗暴劑、抗氧化劑等的感受性。【2】根據(jù)分餾原理,低級硫醇應(yīng)該存在于低沸點(diǎn)汽油餾分中,而大分子硫醇存在于溫度較高的餾分中,C9以上的大分子硫醇在汽油中很少存在,因此硫醇硫的脫除主要是在輕汽油組分中進(jìn)行。

        二、脫硫醇工藝

        1.傳統(tǒng)脫硫醇工藝存在的缺點(diǎn)

        傳統(tǒng)的催化輕汽油堿抽提脫硫醇工藝存在的主要問題是:①硫醇催化氧化成二硫化物不夠徹底,導(dǎo)致循環(huán)堿液中含有一定濃度的硫醇鈉,會影響抽提效果;②二硫化物沒有與循環(huán)堿液有效分離,導(dǎo)致二硫化物返回到輕汽油中;③循環(huán)堿液中攜帶一定濃度的氧,導(dǎo)致在汽油-堿液抽提塔中發(fā)生硫醇氧化成二硫化物的反應(yīng),生成的二硫化物反溶解到輕汽油中。上述問題均影響輕汽油脫硫醇效果,特別是影響降低其總硫含量的效果,而在汽油產(chǎn)品質(zhì)量升級,特別是生產(chǎn)國Ⅳ、國Ⅴ汽油時更加突出。

        2.改造技術(shù)的特點(diǎn)及優(yōu)勢

        催化輕汽油選擇性堿抽提脫硫醇工藝技術(shù)(SCE)主要特征是:①少量氮?dú)馀c再生后的循環(huán)堿液二級混合、氣液分離脫氣,盡量降低循環(huán)堿液的氧含量;②再生后的循環(huán)堿液中引入反抽提溶劑,利用其對二硫化物的相似相溶原理,將循環(huán)堿液中的二硫化物盡可能與堿液萃取分離,溶劑采用加氫后重汽油;③利用選擇性高的堿液氧化再生催化劑,提高堿液中硫醇氧化再生的轉(zhuǎn)化率。經(jīng)上述三方面的技術(shù)措施,使得催化劑堿液得到有效的再生和脫除二硫化物并循環(huán)使用,最終達(dá)到輕汽油中硫醇脫除率高和降低其總硫含量的目的。

        三、改造技術(shù)工藝原理

        采用化學(xué)抽提法脫除催化裂化輕汽油中硫醇工藝的原理【3】是:在低溫、低壓的條件下,輕汽油中的硫醇與堿液在抽提塔接觸,油中的硫醇與堿液反應(yīng)生成硫醇鈉鹽并存于堿液中,輕餾分在脫除硫醇的同時硫含量隨之降低。堿液中的硫醇鈉鹽在氧化催化劑的作用下被氧化生成二硫化物,含二硫化物的堿液通過與反抽提溶劑有效接觸后,二硫化物進(jìn)入反抽提溶劑中而從堿液中脫除,脫除二硫化物的再生堿液返回堿液抽提塔得以循環(huán)利用。

        1.預(yù)堿洗部分

        預(yù)堿洗的主要目的是脫除汽油輕餾分中少量的硫化氫和部分硫醇。因硫化氫一方面導(dǎo)致油品的銅片腐蝕不合格,另一方面導(dǎo)致堿液再生酞菁鈷類催化劑中毒,從而失去活性。預(yù)堿洗的主要反應(yīng)有:

        2.堿液抽提部分

        經(jīng)過預(yù)堿洗的輕餾分,進(jìn)入到堿液抽提塔,輕汽油與堿液在抽提塔中逆流接觸,油中的硫醇與堿液反應(yīng)生成硫醇鈉鹽并存于堿液中,輕餾分在脫除硫醇的同時硫含量隨之降低。油中的硫醇通過油/堿界面被抽提到堿液中。反應(yīng)方程式如下:

        3.堿液氧化再生部分

        從抽提塔出來的含有硫醇鈉的堿液反應(yīng)方程式如下:預(yù)堿洗和抽提塔出來的含有Na2S、RSNa的堿液,與空氣混合后進(jìn)入堿液再生氧化塔,通過分散于堿性環(huán)境中的酞菁鈷類催化劑對Na2S、RSNa進(jìn)行催化氧化,催化氧化反應(yīng)生成二硫化物,堿液得以再生。反應(yīng)方程式如下:

        另外,在堿液氧化再生后增加氮?dú)舛壔旌厦摎饧疵摽諝庀到y(tǒng),用氮?dú)庵脫Q堿液中的空氣,以免過量空氣中的氧混入堿液抽提系統(tǒng)中影響抽提效果。

        4.反抽提二硫化物部分

        根據(jù)二硫化物在堿液及有機(jī)溶劑中的分配系數(shù)的不同,將二硫化物通過劑/堿界面被抽提到溶劑中,所用溶劑可以選擇汽油、石腦油、噴氣燃料等,本裝置的反抽提溶劑選用的是加氫重汽油。

        5.固定床脫硫醇部分

        考慮到實際操作時,輕汽油占粗汽油的比例可能超過40%,導(dǎo)致輕汽油中含有微量的大分子硫醇,故本裝置改造保留了原流程的汽油固定床氧化和過濾系統(tǒng)。輕汽油中微量的大分子硫醇在固定床氧化反應(yīng)器中,在催化劑的作用下,與空氣中的氧反應(yīng),使轉(zhuǎn)化成二硫化物,而生成的二硫化物仍留在油中。反應(yīng)方程式如下:

        6.催化劑

        堿液再生系統(tǒng)及固定床脫硫醇系統(tǒng)中所用氧化催化劑的活性組分均為磺化酞菁鈷。堿液再生系統(tǒng)中所用氧化催化劑分兩種,一種是氧化塔中的催化劑,采用RIPP高選擇性催化劑,該催化劑是將活性組分浸漬在活性炭載體上;另一種是溶解或微量懸浮在循環(huán)堿液中,由于堿液氧化塔中裝填了一定量的催化劑,循環(huán)堿液中的催化劑含量一般維持50mg/kg。

        四、實際運(yùn)行情況

        1.脫硫效果

        圖1 原料、產(chǎn)品硫醇硫及總硫與系統(tǒng)堿液濃度對照數(shù)據(jù)

        原料輕汽油總硫含量設(shè)計≯50mg/kg,硫醇硫含量≯40mg/kg。輕汽油脫硫醇改造系統(tǒng)投用后,輕汽油原料中總硫及硫醇硫含量經(jīng)常超過設(shè)計值。主要原因是預(yù)分餾混合進(jìn)料中摻煉Ⅰ催化汽油及外購揚(yáng)子汽油,摻煉比例分別為30%~40%及5%左右,兩種外來汽油原料硫含量均高于本裝置自產(chǎn)穩(wěn)定汽油。

        產(chǎn)品輕汽油總硫設(shè)計≯20mg/kg硫醇硫≯10mg/kg,由上圖可以看出:產(chǎn)品輕汽油總硫及硫醇硫含量在系統(tǒng)投用后總體控制較好,但是總硫經(jīng)常超過設(shè)計指標(biāo),其原因在于輕汽油原料中的硫含量時常超過設(shè)計指標(biāo)。后期原料總硫較低時脫硫效果也下降,主要是堿液再生系統(tǒng)運(yùn)行不好,抽提系統(tǒng)堿液濃度下降所致。

        2.堿液再生系統(tǒng)

        2013年12月21日輕汽油脫硫醇改造項目開工,堿液循環(huán)量提至設(shè)計值40t/h,22日1:00發(fā)現(xiàn)堿液氧化再生塔注風(fēng)投用量為1.8kg/h(設(shè)計堿空氣質(zhì)量比40000/8)時堿液循環(huán)建立就出現(xiàn)困難,氧化風(fēng)不投用無法滿足堿液再生要求,因此投用抽提反應(yīng)器并稍開反應(yīng)器注風(fēng),將預(yù)堿洗罐壓力提至0.4MPa后堿液循環(huán)總量≯20t/h操作。運(yùn)行至24日堿液循環(huán)又出現(xiàn)困難,檢查發(fā)現(xiàn)堿液氧化再生塔壓降達(dá)0.2MPa,分析后認(rèn)為塔內(nèi)填裝的催化劑出現(xiàn)跑損,堵塞了脫氣罐及反抽提罐前的混合柱,且脫氣罐液控閥已無法正常投用。因此24日切出輕汽油脫硫醇改造單元,拆開堵塞管線清理,清理結(jié)束后重新投用。但是堿循環(huán)量只能控制≯20t/h,控制氧化再生塔注風(fēng)量≯2kg/h,保證堿液氧化再生系統(tǒng)的循環(huán)建立。

        3.反抽提系統(tǒng)

        反抽提油來源為加氫后重汽油,水洗水為裝置內(nèi)的除鹽水。反抽提油中總硫的化驗分析結(jié)果均大于300mg/kg,這部分硫基本上是堿中所攜帶的二硫化物。輕汽油進(jìn)料量為30t/h,反抽提油為1t/h,若這部分二硫化物返回輕汽油中,則輕汽油總硫至少上升10mg/kg,因此反抽提效果較為顯著。

        操作中每周一水洗水更換,但水洗水堿濃度仍舊時有超標(biāo)。為保證返回重汽油加氫單元的反抽提油,不會因帶堿而造成加氫催化劑永久中毒,我們根據(jù)水洗水分析成績增加了換水頻次,但增加了用水量且反抽提油帶堿也增加了堿的損耗。

        結(jié)論

        1.本次改造為生產(chǎn)國Ⅴ汽油,經(jīng)過改造后雖然因原料較差導(dǎo)致產(chǎn)品輕汽油總硫及硫醇硫經(jīng)常超指標(biāo),但經(jīng)過與重汽油混合后由罐區(qū)進(jìn)行調(diào)和就可達(dá)到國Ⅴ汽油標(biāo)準(zhǔn)。

        2.設(shè)計中氧化再生塔內(nèi)裝填催化劑體積為3.2m3,且塔頂部格柵有壓條而無固定支撐,導(dǎo)致整塔壓降過大并出現(xiàn)催化劑跑損,需進(jìn)行重新核定與設(shè)計,以保證裝置運(yùn)行效果。

        3.水洗水中堿濃度超標(biāo),主要是反抽提油帶堿所致。在反抽提油進(jìn)水洗罐前應(yīng)增加油水分離器,以減少反抽提油的堿液夾帶量。

        [1]邢金仙,劉晨光;催化裂化汽油中硫和族組成及硫化物類型的餾分分布;煉油技術(shù)與工程;2003年6期.

        [2]蔣鋒,董喜恩,齊邦峰,趙彬;FCC汽油中硫醇硫分布及脫除的研究;當(dāng)代化工;2010年5期.

        [3]雷軍,劉輝;輕質(zhì)油品脫臭催化劑的研究和應(yīng)用;安徽化工,2009,35(6);10-12.

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