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        海上油田聚合物配注工藝流程結(jié)垢分析

        2014-06-09 11:05:32馬龍中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司天津300452
        化工管理 2014年21期
        關(guān)鍵詞:溶解度結(jié)垢油田

        馬龍(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 天津 300452)

        前言

        隨著海上勘探程度的提高,新發(fā)現(xiàn)的油田中稠油所占的比重越來(lái)越大,很多油田進(jìn)入高含水期,提高稠油油田的采收率技術(shù)尤為重要。聚合物驅(qū)在我國(guó)陸地油田是比較成熟的提高采收率技術(shù)。采用該技術(shù),陸上油田采收率能提高10%以上[1]。

        中海油于2003年至今,在渤海區(qū)域,綏中36-1油田I期、旅大10-1油田均已開展了大范圍的聚合物驅(qū)工作[2]。為了更有效的實(shí)施聚合物驅(qū)工作,各種優(yōu)化工藝研究[3]和改進(jìn)技術(shù)層出不窮,但是流程及設(shè)備結(jié)垢問(wèn)題一直沒(méi)有解決。

        本文對(duì)此問(wèn)題,從聚驅(qū)工藝、水質(zhì)、藥劑等方面進(jìn)行了研究分析,闡述了工藝過(guò)程中,溫度變化,壓力變化以及聚合物溶解過(guò)程對(duì)結(jié)垢的影響。

        一、結(jié)垢情況與影響

        1.結(jié)垢基本情況與垢樣分析

        結(jié)垢嚴(yán)重部位主要是溶解罐內(nèi)壁、輸送泵過(guò)濾器、喂入泵過(guò)濾器、熟化罐內(nèi)壁以及高壓注入管線流量分配器等部位。我們對(duì)垢樣分析采用X射線衍射法、X射線熒光光譜進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)衍射譜圖和電鏡能譜的數(shù)據(jù)可判斷垢樣無(wú)機(jī)結(jié)晶成分主體為(Mg0.03Ca0.97)CO3約占90%以上,,可知結(jié)垢主要來(lái)源于水中二價(jià)離子的碳酸鹽。

        2.結(jié)垢影響

        結(jié)垢對(duì)流程中的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備和流程均造成了了破壞:結(jié)垢造成螺桿喂入泵定子轉(zhuǎn)子磨損嚴(yán)重;造成柱塞泵凡爾總成、柱塞嚴(yán)重磨損,彈簧斷裂;兩位電動(dòng)蝶閥的動(dòng)作因密封面結(jié)垢關(guān)閉不嚴(yán),內(nèi)漏回流,甚至無(wú)關(guān)閉反饋信號(hào);熟化罐內(nèi)壁結(jié)垢到一定厚度后,發(fā)生龜裂脫落,堆積在底部,造成出入口堵塞。

        二、結(jié)垢原因分析[4]

        渤海灣油田平臺(tái)注聚配注系統(tǒng)[5]采用了聚合物母液間歇配制、目標(biāo)液分井注入的工藝。溶解罐水粉混合頭的混合過(guò)程:配注水通過(guò)縮頸噴嘴后呈霧狀噴出,與高速空氣流攜帶下的聚合物顆粒發(fā)生撞擊接觸混合,混合后的溶液進(jìn)入溶解罐進(jìn)行攪拌,并通過(guò)輸送泵送至熟化罐。分析和檢測(cè)在此過(guò)程,有理由認(rèn)為會(huì)發(fā)生如下變化:

        溫度突降:65℃-70℃的配注水呈霧狀與常溫空氣以及聚合物顆?;旌虾?,溫度突降至50-53℃。

        氧化反應(yīng):通過(guò)高速氣液相的撞擊混合,液相組分必然急劇增大氧氣接觸面積。

        壓力突降:配注水的壓力從1MPa經(jīng)過(guò)噴嘴后,突降為常壓。

        熟化過(guò)程:聚合物混配液在熟化罐中不斷攪拌,聚合物分子在水中逐步展開,粘度逐漸增大,同時(shí)由于熱損失,溫度有緩慢降低。

        高壓泵注入過(guò)程:喂入泵將溶解熟化后的溶液初步增壓1MPa后,送至高壓注入泵,增壓到8-12MPa后,經(jīng)過(guò)分配器與高壓來(lái)水混合后,注入井下。

        通過(guò)工藝過(guò)程分析,我們看到整個(gè)過(guò)程發(fā)生了溫度、壓力、水溶氣這三個(gè)參數(shù)的變化。因此,我們主要分析這三個(gè)條件的變化影響。

        1.水質(zhì)分析

        取樣LD10-1和SZ36-1油田注聚水樣進(jìn)行水質(zhì)分析,結(jié)果表明Ca2+濃度約800mg/L,Mg2+濃度約250mg/L,CO32-濃度約0.00mg/L,HCO3-濃度平均16omg/L,Cl-濃度平均5500mg/L。

        2.pH值影響

        為了更加深入的探討pH值沉淀影響,做了如下實(shí)驗(yàn),首先測(cè)定溶解聚合物之后的聚合物溶液pH,使用NaOH溶液調(diào)節(jié)注入水的pH,之后按照水質(zhì)分析標(biāo)準(zhǔn),滴定不同pH注入水的鈣離子含量,滴定結(jié)果如下:

        表1 不同pH值注入Ca2+水含量

        通過(guò)實(shí)驗(yàn)表明,溶液中的Ca2+含量隨pH升高而降低,當(dāng)pH=10時(shí),已經(jīng)出現(xiàn)明顯沉淀。根據(jù)結(jié)垢傾向預(yù)測(cè)結(jié)果,由此可看出pH值對(duì)結(jié)垢的影響很大,隨著pH值的增大結(jié)垢量增大。

        目前采用的多為線性聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺[6]在生產(chǎn)過(guò)程中,需要使用NaOH進(jìn)行水解,所以,一般稱為水解聚丙烯酰胺。

        由于化學(xué)式(1)存在化學(xué)平衡,OH-的不斷加入,造成反應(yīng)向生成CO32-的方向移動(dòng),最終導(dǎo)致生成CaCO3的沉淀。特別是殘留NaOH過(guò)多,將對(duì)ph產(chǎn)生影響。

        3.溫度影響

        模擬了條件:壓力1atm,流量30m3/h,ph=7的溫度對(duì)結(jié)垢影響,結(jié)果如下表:

        表2 溫度對(duì)鈣鎂二價(jià)離子的溶解度影響

        通過(guò)模擬數(shù)據(jù)可以知道,溫度對(duì)鈣鎂二價(jià)離子的溶解度影響明顯。

        4.壓力影響

        模擬了條件:溫度50℃,流量30m3/h,ph=7的壓力對(duì)結(jié)垢影響,通過(guò)模擬數(shù)據(jù)表明壓力對(duì)鈣鎂二價(jià)離子的溶解度影響很有限。

        結(jié)論與建議

        通過(guò)對(duì)垢樣分析,發(fā)現(xiàn)垢樣主要由無(wú)機(jī)結(jié)晶成分(Mg0.03Ca0.97)CO3組成,約占90%以上,其余為少量的硅鋁酸鹽物質(zhì),可知水中的高硬度,是注聚結(jié)垢的主要內(nèi)因,其中主要是鈣離子所形成的碳酸鈣垢。

        通過(guò)對(duì)目前的工藝流程分析,結(jié)合模擬實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明:壓力變化對(duì)結(jié)垢現(xiàn)象影響較小,可以忽略不計(jì);溫度對(duì)鈣鎂鹽的溶解度影響較明顯,溫度在70℃下,降低20℃,能夠?qū)е侣然}鹽的溶解度減少10%以上,是結(jié)垢的主要因素。ScaleChem垢化學(xué)分析系統(tǒng)結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)結(jié)果表明pH值對(duì)結(jié)垢的影響很大,隨著pH值的增大結(jié)垢量增大。pH值升高,會(huì)導(dǎo)致鈣離子的溶解度降低,造成沉淀。

        改造流程以及相關(guān)設(shè)備,減少流程各個(gè)環(huán)節(jié)熱量的損耗,特別是熱損失最大的水粉混合頭配液過(guò)程,改變風(fēng)送混合方式為重力下落混合,這些措施有利于改善結(jié)垢形成。嚴(yán)格控制聚合物產(chǎn)品中殘余NaOH含量,也可以通過(guò)添加緩沖弱酸來(lái)去除其對(duì)ph值的不利影響。以及加入相應(yīng)的阻垢劑,可以減緩結(jié)垢的形成,減少因此造成的設(shè)備磨損。

        通過(guò)以上多項(xiàng)措施的改進(jìn),目前,海上小平臺(tái)聚驅(qū)流程設(shè)備的結(jié)垢對(duì)流程的影響得到了有效的控制。

        [1]周守為,韓明,張健,等.用于海上油田化學(xué)驅(qū)的聚合物研究[J].中國(guó)海上油氣,2007,19(1):25-29.

        [2]張賢松,孫福街,馮國(guó)智.渤海稠油油田聚合物驅(qū)影響因素研究及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)[J].中國(guó)海上油氣,2007,19(1):30-34.

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