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        循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行

        2014-06-09 02:18:50梁宏偉于德俠李洋銘
        化工科技 2014年4期
        關(guān)鍵詞:濾器乙二醇格柵

        梁宏偉,于德俠,李洋銘

        (中國(guó)石油吉林石化公司 乙二醇廠(chǎng),吉林 吉林 132022)

        中國(guó)石油吉林石化公司乙二醇廠(chǎng)循環(huán)水系統(tǒng)主要為乙二醇裝置、環(huán)氧乙烷裝置、空分裝置提供冷卻水。1992年建成投產(chǎn),目前,循環(huán)水系統(tǒng)共有2個(gè)水場(chǎng),1#水場(chǎng)總循環(huán)水量為9 000 m3/h,系統(tǒng)保有水量為3 000 m3;2#循環(huán)水場(chǎng)總循環(huán)水量為4 000 m3/h,系統(tǒng)保有水量為2 000 m3。

        從動(dòng)力一廠(chǎng)進(jìn)入乙二醇廠(chǎng)的2B水管線(xiàn)為廠(chǎng)內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)各吸水池進(jìn)行補(bǔ)水。吸水池內(nèi)水經(jīng)過(guò)加藥處理后進(jìn)入乙二醇、環(huán)氧乙烷、空分等裝置進(jìn)行熱量交換。經(jīng)過(guò)熱交換的循環(huán)水進(jìn)入橫流式冷卻塔進(jìn)行冷卻,冷卻后的水回到系統(tǒng)內(nèi)各吸水池。

        近年來(lái)由于公司整體戰(zhàn)略的調(diào)整和市場(chǎng)需求的變化,乙二醇裝置和環(huán)氧乙烷裝置均有大幅改造,乙二醇裝置生產(chǎn)能力由最初一乙二醇10萬(wàn)t/a,二乙二醇9 570 t/a,提高到一乙二醇15.87萬(wàn)t/a,二乙二醇1.34萬(wàn)t/a,同時(shí)還聯(lián)產(chǎn)環(huán)氧乙烷5萬(wàn)t/a;環(huán)氧乙烷裝置由最初設(shè)計(jì)的4萬(wàn)t/a提高到5.8萬(wàn)t/a。下游裝置產(chǎn)量的增加導(dǎo)致了循環(huán)水系統(tǒng)提供冷量的嚴(yán)重不足。通過(guò)工藝優(yōu)化,應(yīng)用新技術(shù),提高裝置工作效率,解決了冷量不足的問(wèn)題,降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

        1 循環(huán)水裝置存在的問(wèn)題

        1.1 水場(chǎng)化冰管冬季有積冰

        冬季水場(chǎng)化冰管處積冰,使循環(huán)水換熱效果降低,導(dǎo)致水場(chǎng)冷卻風(fēng)機(jī)運(yùn)行負(fù)荷增加,工業(yè)電消耗增加。

        1.2 循環(huán)水運(yùn)行問(wèn)題

        1.2.1 循環(huán)水濃縮倍數(shù)不合格

        乙二醇廠(chǎng)循環(huán)水系統(tǒng)采用高濃縮倍數(shù)(5~7)運(yùn)行。由于下游裝置熱負(fù)荷、塔池排污和用戶(hù)停車(chē)等綜合因素影響,濃縮倍數(shù)一直保持下限水平運(yùn)行,時(shí)有不合格情況發(fā)生,加大了排污量、2B水補(bǔ)水量和藥劑消耗量,同時(shí)加大了下游裝置換熱器結(jié)垢可能性。

        針對(duì)循環(huán)水濃縮倍數(shù)不合格的情況進(jìn)行原因分析如下。

        (1) 實(shí)際運(yùn)行時(shí)循環(huán)水出入水場(chǎng)溫差Δt達(dá)不到設(shè)計(jì)值,設(shè)計(jì)值Δt=10 ℃,實(shí)際運(yùn)行中Δt平均值為5.26 ℃。熱負(fù)荷不足,蒸發(fā)量過(guò)小造成濃縮倍數(shù)難以提高。

        (2) 循環(huán)水為調(diào)整pH值、COD等指標(biāo),存在20~50 t/h的排污損失。這些排污損失一定程度上降低了濃縮倍數(shù)。

        1.2.2 換熱器發(fā)生堵塞

        在水場(chǎng)塔池出口處放有格柵,用來(lái)阻礙填料碎片進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)堵塞換熱器。每隔一段時(shí)間都會(huì)對(duì)格柵進(jìn)行清理。但在清理過(guò)程中,原本因出口的負(fù)壓吸附在格柵上的填料碎片和雜質(zhì)在抽離負(fù)壓區(qū)后脫落,進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致?lián)Q熱器堵塞,使換熱效果嚴(yán)重降低,影響下游裝置正常運(yùn)行生產(chǎn)。

        1.2.3 換熱器換熱效果不好

        在下游裝置清理完封頭處填料碎片后發(fā)現(xiàn)換熱器換熱效果仍達(dá)不到設(shè)計(jì)值,下游裝置仍需靠下限操作,不利于下游裝置穩(wěn)定運(yùn)行。

        1.3 循環(huán)水旁濾部分

        目前1#水場(chǎng)旁濾器為壓縮空氣攪拌式旁濾器。由于乙二醇廠(chǎng)空分裝置將部分停車(chē),廠(chǎng)內(nèi)無(wú)壓縮空氣來(lái)源。導(dǎo)致1#水場(chǎng)旁濾裝置無(wú)法正常進(jìn)行反洗操作,無(wú)法達(dá)到旁濾部分運(yùn)行目的。

        2 裝置優(yōu)化措施及效果

        2.1 化冰管?chē)娝绞礁脑?/h3>

        循環(huán)水化冰管為玻璃鋼材質(zhì),原工藝為向內(nèi)噴射以保證水場(chǎng)填料層下方溫度高于0 ℃,避免填料層掛冰導(dǎo)致填料層墜落。通過(guò)對(duì)化冰管改造由原來(lái)的向內(nèi)噴射改成向外噴射,在噴射口處增設(shè)擋板形成水幕,同時(shí)在水場(chǎng)平臺(tái)安裝圍擋,以減少水幕暴露在空氣中的面積,減少熱量損失。這樣化冰管?chē)娮煳挥诒貐^(qū)內(nèi),能保證化冰管?chē)娮觳唤Y(jié)冰,同時(shí)又能保證填料層內(nèi)部溫度在0 ℃以上,符合工藝設(shè)計(jì)要求。改造前后化冰管?chē)娝疽鈭D見(jiàn)圖1、圖2。

        圖1 原化冰管?chē)娝疽鈭D

        圖2 改造后的化冰管?chē)娝疽鈭D

        2.2 循環(huán)水運(yùn)行

        2.2.1 降低排污量,提高蒸發(fā)量,提高濃縮倍數(shù)

        (1) 適當(dāng)關(guān)小回水上塔閥門(mén)。1#循環(huán)水場(chǎng)上塔水量由原來(lái)的9 000 m3/h降至7 000 m3/h;2#循環(huán)水場(chǎng)上塔水量由原來(lái)的4 000 m3/h降至3 000 m3/h。1#循環(huán)水泵出口壓力由原來(lái)的0.5 MPa升高至0.53 MPa,2#循環(huán)水泵出口壓力由原來(lái)的0.46 MPa升高至0.49 MPa。在熱負(fù)荷不變的情況下,通過(guò)循環(huán)水量的減少使Δt增加,從而提高濃縮倍數(shù)。但需注意,在減少循環(huán)水流量時(shí),循環(huán)水流速不可過(guò)低,應(yīng)大于等于0.75 m/s。流速過(guò)低,將導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生沉積與結(jié)垢[1]。

        (2) 將排污量降到10 t/h以下。

        (3) 在回水溫度指標(biāo)范圍允許的情況下,適當(dāng)增加風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),增加水場(chǎng)蒸發(fā)量,以此來(lái)提高濃縮倍數(shù)。

        優(yōu)化調(diào)整后的1#、2#循環(huán)水場(chǎng)運(yùn)行情況見(jiàn)表1。

        表1 優(yōu)化調(diào)整后1#、2#循環(huán)水場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)表

        從表1中可以清晰的看到隨著流量的減少,循環(huán)水溫差Δt從原來(lái)的5 ℃和3 ℃逐漸升到8.5 ℃,而濃縮倍數(shù)逐漸從5.02和4.32升高到6.42和5.78,完全達(dá)到了工藝要求的5~7的標(biāo)準(zhǔn)。

        2.2.2 加裝自動(dòng)格柵除污機(jī),避免換熱器堵塞

        在水場(chǎng)塔池出口處增設(shè)自動(dòng)格柵除污機(jī)以替代原來(lái)的格柵。自動(dòng)格柵除污機(jī)可以有效避免在雜質(zhì)離開(kāi)負(fù)壓區(qū)后脫落進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)造成換熱器堵塞的情況發(fā)生。更換自動(dòng)格柵除污機(jī)后,下游裝置進(jìn)行換熱器清洗時(shí)發(fā)現(xiàn)封頭處填料明顯減少,基本沒(méi)有填料堵塞換熱器,換熱效果得到提高。

        2.2.3 進(jìn)行清洗預(yù)膜,提高換熱器換熱效率

        排除了填料堵塞換熱器的因素之后,換熱器仍達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的情況。主要是由于管線(xiàn)內(nèi)電腐蝕、化學(xué)腐蝕嚴(yán)重和管線(xiàn)內(nèi)生物粘泥積累導(dǎo)致管線(xiàn)傳熱系數(shù)變小導(dǎo)致的。

        通過(guò)對(duì)水場(chǎng)進(jìn)行不停車(chē)化學(xué)清洗,對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的鐵銹、生物粘泥和藻類(lèi)進(jìn)行清洗。向系統(tǒng)中加入預(yù)膜劑,使系統(tǒng)管線(xiàn)上形成一層致密的抗氧化膜。從而提高系統(tǒng)管線(xiàn)的耐腐蝕性。

        經(jīng)過(guò)清洗預(yù)膜后,預(yù)膜期間所加測(cè)試掛片取出后在陽(yáng)光下有明顯的色暈,用NaCl和CuSO4配置的測(cè)試溶液進(jìn)行滴定,銅析出的時(shí)間較長(zhǎng),為17 s和15 s,均大于規(guī)定要求的10 s[2]。說(shuō)明清洗預(yù)膜效果較好,換熱器換熱效果得到提高。

        2.3 對(duì)旁濾器進(jìn)行改造,保證旁濾裝置運(yùn)行正常

        循環(huán)水裝置有2套旁濾系統(tǒng):從1#水場(chǎng)8#線(xiàn)回水引出一股水流入旁濾器中進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾后的水回到1#循環(huán)水場(chǎng)。在需要反洗時(shí)停止加入循環(huán)水,打開(kāi)工業(yè)水和壓縮空氣閥門(mén),對(duì)旁濾器進(jìn)行反洗;從2#水場(chǎng)8#線(xiàn)回水管引出一條管線(xiàn)連到2#水場(chǎng)旁濾器上,8#線(xiàn)回水流過(guò)旁濾器進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾后返回2#水場(chǎng)吸水池,2#水場(chǎng)旁濾器為自動(dòng)式砂濾旁濾器,反洗操作不需要壓縮空氣。通過(guò)對(duì)1#循環(huán)水場(chǎng)旁濾器入口和出口進(jìn)行改造,將入口改至2#水場(chǎng)東側(cè)旁濾器入口,在2#東側(cè)旁濾器出口引出一條管線(xiàn)去往1#水場(chǎng)吸水池。改造后,使1#水場(chǎng)循環(huán)水仍可以正常進(jìn)行旁濾工序。改造后,2個(gè)水場(chǎng)指標(biāo)均沒(méi)發(fā)生大幅波動(dòng),且均在工藝要求范圍內(nèi)。改造前后循環(huán)水旁濾流程圖見(jiàn)圖3、圖4。

        圖3 原循環(huán)水旁濾流程圖

        圖4 優(yōu)化后的循環(huán)水旁濾流程圖

        2.4 經(jīng)濟(jì)效益

        通過(guò)對(duì)化冰管?chē)娝绞礁脑?,使化冰管不再結(jié)冰,不需要進(jìn)行打冰?;芨脑烨埃磕暧?0 d需用高臺(tái)車(chē)對(duì)水場(chǎng)進(jìn)行打冰處理,高臺(tái)車(chē)為3 000元/班,節(jié)約費(fèi)用90×3 000÷10 000=27萬(wàn)元。

        通過(guò)對(duì)循環(huán)水場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化,濃縮倍數(shù)得到提高,節(jié)約工業(yè)水消耗118.5萬(wàn)t/a。工業(yè)水單價(jià)為0.71元/t,節(jié)約費(fèi)用118.5×0.71=84.14萬(wàn)元。

        通過(guò)對(duì)水場(chǎng)出口加裝自動(dòng)格柵除污機(jī)和對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行清洗預(yù)膜,廠(chǎng)內(nèi)60臺(tái)換熱器不再需要清理,清理費(fèi)用為3 000元/臺(tái),節(jié)約費(fèi)用3 000×60÷10 000=18萬(wàn)元。

        通過(guò)對(duì)旁濾系統(tǒng)的改造,節(jié)省工業(yè)水消耗200 t/d。工業(yè)水單價(jià)為0.71元/t,每年可節(jié)約費(fèi)用365×200×0.71÷10000=5.18萬(wàn)元

        共計(jì)節(jié)約費(fèi)用134.32萬(wàn)元,同時(shí)減少了工業(yè)污水的排放,符合國(guó)家節(jié)能減排政策,具有明顯的社會(huì)效益。

        3 結(jié) 論

        通過(guò)采取以上措施,消除了循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)因長(zhǎng)周期運(yùn)行而暴露出的問(wèn)題。循環(huán)水系統(tǒng)再未出現(xiàn)同類(lèi)現(xiàn)象,整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到了優(yōu)化運(yùn)行。同時(shí)裝置效率得到提高,保證了下游裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。

        [ 參 考 文 獻(xiàn) ]

        [1] 馬雙忱,郭鐵甲.循環(huán)冷卻水系統(tǒng)提高濃縮倍率節(jié)水途徑分析[J].工業(yè)水處理,2010,30(2)∶1-3.

        [2] 齊冬子.敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的化學(xué)處理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006∶22-24.

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