李衛(wèi)軍,吳文健,應(yīng)光耀,蔡文方,馬思聰
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
半山發(fā)電廠7號(hào)燃?xì)鈾C(jī)組軸系異常振動(dòng)分析與處理
李衛(wèi)軍,吳文健,應(yīng)光耀,蔡文方,馬思聰
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
半山發(fā)電廠7號(hào)單軸燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組在基建調(diào)試階段出現(xiàn)了異常振動(dòng)情況,通過試驗(yàn)分析,原因主要是低壓轉(zhuǎn)子碰摩、高中壓轉(zhuǎn)子不平衡及熱瞬變等誘發(fā)軸系振動(dòng)加大。詳細(xì)介紹了7號(hào)燃?xì)鈾C(jī)組的振動(dòng)特征、診斷方法和處理措施,為同類機(jī)組的故障分析提供參考。
燃?xì)鈾C(jī)組;振動(dòng);碰摩;動(dòng)不平衡;熱瞬變
半山發(fā)電廠2010年前投運(yùn)的5臺(tái)9F燃機(jī),在運(yùn)行中均出現(xiàn)熱瞬變振動(dòng)現(xiàn)象,表現(xiàn)為1號(hào)瓦振動(dòng)爬升[1]。有2臺(tái)機(jī)組的高中壓轉(zhuǎn)子存在動(dòng)靜碰摩現(xiàn)象,嚴(yán)重磨損高中壓汽封[2];還有2臺(tái)機(jī)組的高中壓轉(zhuǎn)子存在動(dòng)不平衡振動(dòng),導(dǎo)致3號(hào)瓦振動(dòng)大。
7號(hào)燃機(jī)在調(diào)試期間同時(shí)出現(xiàn)了低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩、高中壓轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡和燃機(jī)轉(zhuǎn)子熱瞬變故障問題,在同類機(jī)組中比較罕見,也增加了振動(dòng)分析與診斷的難度。
半山發(fā)電廠二期工程7號(hào)燃?xì)鈾C(jī)組選用美國GE公司與哈爾濱電氣集團(tuán)聯(lián)合生產(chǎn)的PG9315FA型燃?xì)廨啓C(jī)、D10型三壓有再熱系統(tǒng)的雙缸雙流式汽輪機(jī)、390H型氫冷發(fā)電機(jī)。燃?xì)廨啓C(jī)、蒸汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)剛性地串聯(lián)在一根長軸上,燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣端即冷端輸出功率,軸配置為GT-STGEN(燃機(jī)-汽機(jī)-發(fā)電機(jī)),轉(zhuǎn)速3 000 r/min。燃?xì)鈾C(jī)組主軸分為4段:燃機(jī)壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子、高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,均為整鍛實(shí)心轉(zhuǎn)子,每段轉(zhuǎn)子均由2個(gè)徑向軸瓦支撐,軸系布置如圖1所示。1,3,4,5為六瓦塊可傾瓦軸承;2,6,7,8為橢圓瓦軸承,推力瓦在1號(hào)軸承處。實(shí)測軸系臨界轉(zhuǎn)速為864 r/min,1 060 r/min,1 930 r/min和2 640 r/min。
圖1 7號(hào)機(jī)組軸系布置
該機(jī)組在基建調(diào)試啟動(dòng)階段,出現(xiàn)了振動(dòng)大、振動(dòng)爬升等異常振動(dòng)問題,特別是3號(hào)瓦多次達(dá)到跳機(jī)值引起機(jī)組跳機(jī),嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)影響了機(jī)組調(diào)試進(jìn)度。浙江電科院全力以赴,通過數(shù)據(jù)測試、分析、診斷,采取有效措施,解決了機(jī)組異常振動(dòng)問題,確保了機(jī)組安全運(yùn)行。
2.1 振動(dòng)現(xiàn)象
半山發(fā)電廠7號(hào)機(jī)組于2013年8月1日首次啟動(dòng),13∶26到達(dá)3 000 r/min,此時(shí)3—6號(hào)瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)見表1。從表1可見,僅3號(hào)瓦振動(dòng)為137 μm,偏大,4—6號(hào)瓦軸振均小于60 μm。從14∶06開始,5號(hào)、6號(hào)瓦軸振逐漸爬升,14∶37振動(dòng)最大,分別達(dá)到130 μm和229 μm,機(jī)組因6號(hào)瓦軸振大跳機(jī)。6號(hào)瓦的振動(dòng)趨勢、升/降速波特圖見圖2、圖3。
圖2 6號(hào)瓦X向軸振趨勢
2.2 振動(dòng)分析及診斷
由表1及圖2、圖3可知,7號(hào)機(jī)組開機(jī)過程中的振動(dòng)特征如下:
(1)在定速3 000 r/min時(shí),5號(hào)、6號(hào)瓦振動(dòng)均小于50 μm,運(yùn)行40 min后逐漸爬升,30 min后,5號(hào)、6號(hào)瓦振動(dòng)分別達(dá)到130 μm和225 μm。表明5號(hào)、6號(hào)瓦的振動(dòng)是逐步爬升,而不是突增,排除了低壓轉(zhuǎn)子部件脫落、靠背輪移位等突發(fā)事故的可能性。
圖3 6X啟停機(jī)振動(dòng)波特圖
(2)5號(hào)、6號(hào)瓦振動(dòng)爬升過程中,振動(dòng)頻率均以1倍頻為主。5號(hào)、6號(hào)瓦軸振幅值增大時(shí),相位也隨之增大,工頻幅值的變化量分別為106 μm和191 μm,是3號(hào)、4號(hào)瓦變化量的2倍多。5號(hào)、6號(hào)瓦振動(dòng)相位角變化量分別為205°和96°。
(3)5號(hào)、6號(hào)瓦在升、降速階段的振動(dòng)幅值和相位角差別較大,其中降速時(shí)的振動(dòng)幅值是升速時(shí)的數(shù)倍,這和文獻(xiàn)[2,3]中動(dòng)靜碰摩的振動(dòng)特征是一致的。
(4)從振動(dòng)變化幅度來看,5號(hào)、6號(hào)瓦的變化幅度最大,3號(hào)、4號(hào)瓦變化較小。因此低壓缸上發(fā)生動(dòng)靜碰摩的可能性很大。
由以上分析可知,7號(hào)機(jī)組5號(hào)、6號(hào)瓦的振動(dòng)爬升是由低壓轉(zhuǎn)子的動(dòng)靜碰摩引起的。
2.3 低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩原因分析
汽輪機(jī)組的徑向和軸向碰摩通常發(fā)生在隔板汽封、葉片圍帶汽封和軸端汽封,徑向碰摩還有可能發(fā)生在各軸承的油擋、擋汽片部位[4]。7號(hào)機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)靜碰摩的原因可能為:
(1)轉(zhuǎn)子原始振動(dòng)過大。轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、轉(zhuǎn)子彎曲、軸系失穩(wěn)等造成機(jī)組振動(dòng)過大,而一旦振動(dòng)大于動(dòng)靜間隙,就可能與靜止部件發(fā)生碰摩。但7號(hào)機(jī)組定速3 000 r/min時(shí),5號(hào)、6號(hào)瓦的振動(dòng)均小于63 μm,且持續(xù)了一段時(shí)間,因此,低壓轉(zhuǎn)子的不平衡量很小,可排除該原因。
表1 7號(hào)機(jī)組3 000 r/min時(shí)X向軸振數(shù)據(jù)
(2)動(dòng)靜間隙偏小。為了盡可能地提高汽輪機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,設(shè)計(jì)采用了盡可能小的間隙值;在安裝、檢修過程中,也將動(dòng)靜間隙調(diào)整得盡可能小[4]。轉(zhuǎn)子軸向定位尺寸K值與設(shè)計(jì)值有較大的偏差,容易誘發(fā)轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩[2]。在新機(jī)組或大修機(jī)組首次啟動(dòng)中,容易出現(xiàn)該類動(dòng)靜碰摩的現(xiàn)象,采用調(diào)整軸封氣溫度或壓力,均可延緩或避免轉(zhuǎn)子的動(dòng)靜碰摩。
7號(hào)機(jī)組的軸封汽由4號(hào)機(jī)組提供,軸封汽溫度為210℃,較高的軸封汽溫度也會(huì)導(dǎo)致軸封被過度加熱,軸封膨脹較大,使得動(dòng)靜間隙更小,容易誘發(fā)低壓軸封與轉(zhuǎn)子的動(dòng)靜碰摩。
(3)7號(hào)機(jī)組真空過高。較高的真空使汽缸的相對(duì)收縮量增加,動(dòng)靜部件間隙變小,容易發(fā)生碰摩故障。7號(hào)機(jī)組開機(jī)之初的真空為-94 kPa,明顯偏高,可能是誘發(fā)低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩的原因。
2.4 處理措施及結(jié)果
根據(jù)以上分析,將7號(hào)機(jī)組軸封蒸汽溫度降低至185℃左右、凝汽器真空降至-91 kPa左右,機(jī)組再次啟動(dòng)。當(dāng)機(jī)組再次沖轉(zhuǎn)到3 000 r/min時(shí),3—6號(hào)瓦的振動(dòng)與第一次基本一致。3號(hào)瓦振動(dòng)為136 μm,其它各瓦振動(dòng)均低于50 μm。但機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后,5號(hào)、6號(hào)瓦振動(dòng)再次出現(xiàn)爬升,最大值分別達(dá)到91 μm和136 μm,隨后振動(dòng)開始逐漸降低,最后恢復(fù)到較低水平。說明通過調(diào)整軸封汽溫度和機(jī)組真空,低壓轉(zhuǎn)子的碰摩得到了較大程度的改善。
采用控制軸封汽溫度與機(jī)組真空,5號(hào)、6號(hào)瓦在后續(xù)幾次啟動(dòng)過程中雖出現(xiàn)振動(dòng)爬升,但爬升幅度慢慢減小、時(shí)間逐漸增長,最終分別穩(wěn)定在35 μm和60 μm左右??梢姡蛪恨D(zhuǎn)子在經(jīng)過幾次動(dòng)靜碰摩后,其動(dòng)靜間隙已略有增大,因而再未發(fā)生動(dòng)靜碰摩現(xiàn)象。
3.1 振動(dòng)現(xiàn)象
半山發(fā)電廠7號(hào)機(jī)組于8月1日13∶26首次定速3 000 r/min時(shí),3號(hào)瓦的振動(dòng)較大,為137 μm,隨后爬升至182 μm,見表1。在后來的多次啟動(dòng)中,3號(hào)瓦的振動(dòng)基本穩(wěn)定在120~136 μm。
3.2 振動(dòng)分析
由表1及之后幾次啟動(dòng)振動(dòng)數(shù)據(jù)可知,7號(hào)機(jī)組在定速3 000 r/min下,3號(hào)、4號(hào)瓦軸振的幅值和相位基本不變,且振動(dòng)以基頻為主;啟、停機(jī)過程中,3號(hào)、4號(hào)瓦各轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)也基本一致。
可見3號(hào)瓦振動(dòng)屬于普通強(qiáng)迫振動(dòng),主要因高中壓轉(zhuǎn)子上存在一定的不平衡量引起,可采用現(xiàn)場動(dòng)平衡進(jìn)行處理[5]。
3.3 振動(dòng)處理
7號(hào)機(jī)組沖管結(jié)束后,在燃機(jī)與高中壓轉(zhuǎn)子靠近3號(hào)瓦側(cè)的對(duì)輪上加重0.13 kg,8月26日開機(jī)后動(dòng)平衡前后的振動(dòng)數(shù)據(jù)見表2。加重后,3號(hào)瓦振動(dòng)低于70 μm,為優(yōu)良,低壓轉(zhuǎn)子的支撐瓦(5號(hào)、6號(hào)瓦)更穩(wěn)定。
表2 處理前后7號(hào)機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子X向軸振數(shù)據(jù)
4.1 振動(dòng)現(xiàn)象
7號(hào)機(jī)組在沖管期間,第一次冷態(tài)啟動(dòng)定速3 000 r/min下,1號(hào)瓦振動(dòng)高達(dá)200 μm,運(yùn)行30 min左右,逐步回落到約105 μm并趨于穩(wěn)定。振動(dòng)以1倍頻分量為主,見圖4。在后來的熱態(tài)啟動(dòng)過程中,3 000 r/min下1號(hào)瓦振動(dòng)高達(dá)150 μm,運(yùn)行30 min左右后,逐步回落到100 μm并趨于穩(wěn)定,數(shù)據(jù)見表3。
圖4 1號(hào)瓦X向軸振趨勢
表3 7號(hào)機(jī)組1號(hào)瓦處理前后振動(dòng)數(shù)據(jù)
4.2 振動(dòng)原因分析
由表3可知,機(jī)組定速3 000 r/min下,1號(hào)瓦振動(dòng)很大,為150~200 μm,隨后回落至約105 μm,而2號(hào)瓦振動(dòng)較小,約為50 μm,隨后增大至85 μm左右,最后逐漸減小至50 μm。經(jīng)數(shù)據(jù)分析,1號(hào)、2號(hào)軸振均以基頻為主,屬于普通強(qiáng)迫振動(dòng)。機(jī)組每次開機(jī)時(shí)振動(dòng)的重復(fù)性較好。分析1號(hào)瓦振動(dòng)波動(dòng)的原因?yàn)椋?/p>
(1)燃機(jī)轉(zhuǎn)子存在熱瞬變振動(dòng)現(xiàn)象。9F燃機(jī)的熱瞬變振動(dòng)現(xiàn)象是因該類型機(jī)組的燃機(jī)-壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)造成的,其壓氣機(jī)和透平轉(zhuǎn)子是盤鼓式拉桿結(jié)構(gòu),并且設(shè)有抽氣口,在啟動(dòng)期間,抽氣口在抽氣時(shí)會(huì)造成轉(zhuǎn)子微小的熱不對(duì)稱,從而導(dǎo)致熱態(tài)瞬變的振動(dòng)現(xiàn)象。在機(jī)組達(dá)到全速后,轉(zhuǎn)子的振動(dòng)會(huì)隨之達(dá)到穩(wěn)定的熱狀態(tài),從而逐步衰減至穩(wěn)定的振動(dòng)水平。熱瞬變振動(dòng)過大會(huì)導(dǎo)致機(jī)組跳機(jī),可以通過動(dòng)平衡手段來處理,但有可能會(huì)給機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)下的振動(dòng)帶來負(fù)面影響,需要綜合考慮。
半山發(fā)電廠7號(hào)機(jī)組1號(hào)瓦振動(dòng)是典型的熱瞬變現(xiàn)象,可通過熱態(tài)動(dòng)平衡進(jìn)行處理。
(2)燃機(jī)轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡量。7號(hào)機(jī)組每次定速3 000 r/min后,1號(hào)、2號(hào)瓦的振動(dòng)值基本相當(dāng),以基頻為主,軸系軌跡為橢圓形,因此判斷燃機(jī)轉(zhuǎn)子上存在一定的不平衡分量。
不同機(jī)組由于制造、安裝以及原始不平衡情況不同,熱瞬變振動(dòng)爬升情況也不一樣。較多機(jī)組往往爬升到振動(dòng)保護(hù)值而跳機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性[1]。
因此應(yīng)采用精細(xì)動(dòng)平衡進(jìn)行處理,降低1號(hào)瓦的振動(dòng)值,同時(shí)降低燃機(jī)轉(zhuǎn)子熱瞬變誘發(fā)的振動(dòng)爬升最大值。
4.3 振動(dòng)處理
綜合考慮1號(hào)瓦在3 000 r/min下的振動(dòng)值及熱瞬變時(shí)振動(dòng)的最大值,在燃機(jī)轉(zhuǎn)子2號(hào)瓦側(cè)BP10處加重1.53 kg。2013年8月21日開機(jī)后,燃機(jī)轉(zhuǎn)子各瓦振動(dòng)見表3,1號(hào)瓦在3 000 r/min和滿負(fù)荷時(shí)的振動(dòng)分別為70 μm和68 μm,達(dá)到優(yōu)良值。
半山發(fā)電廠7號(hào)燃?xì)饴?lián)合循環(huán)機(jī)組在調(diào)試中出現(xiàn)異常振動(dòng),經(jīng)分析處理后,各瓦振動(dòng)均達(dá)到優(yōu)良范圍,確保了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)機(jī)組啟動(dòng)過程中,低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩引起5號(hào)、6號(hào)瓦振動(dòng)爬升,甚至跳機(jī)。調(diào)整軸封汽參數(shù)、真空值后,逐步消除了低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩振動(dòng)爬升問題。
(2)因制造、安裝等因素,9F燃機(jī)的高中壓轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡量。通過現(xiàn)場動(dòng)平衡,降低了3號(hào)瓦的軸振。
(3)機(jī)組燃機(jī)轉(zhuǎn)子的熱瞬變振動(dòng)現(xiàn)象依然存在,通過現(xiàn)場綜合精細(xì)動(dòng)平衡,降低1號(hào)瓦振動(dòng)基準(zhǔn)值,同時(shí)降低了機(jī)組熱瞬變振動(dòng)的最大值。
[1]吳文健,吳斌,戴惠慶.大型9FA燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的振動(dòng)試驗(yàn)研究及處理[J].浙江電力,2013,32(7)∶38-41.
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[5]吳文健,童小忠,應(yīng)光耀,等.浙江省內(nèi)國產(chǎn)化600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)綜合處理[J].浙江電力,2010,29(10)∶28-31.
(本文編輯:徐晗)
Analysis and Treatment of Abnormal Shafting Vibration of 7#Gas-fired Generating Units in Banshan Power Plant
LI Weijun,WU Wenjian,YING Guangyao,CAI Wenfang,MA Sicong
(State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)
Abnormal vibration happened in 7#single-shaft gas-stream combined cycle generating units in Banshan Power Plant during capital construction and commissioning.It is analyzed through test that large shafting vibration was mainly caused by rubbing of low-pressure rotors,unbalance of high-and-medium pressure rotors and thermal transient.This paper offers references for fault analysis of similar units by describing vibration features,diagnostic method and treatment measures.
gas-fired generating units;vibration;rubbing;dynamic unbalance;thermal transient
TK267
:B
:1007-1881(2014)10-0049-04
2014-08-04
李衛(wèi)軍(1975-),男,甘肅靈臺(tái)人,高級(jí)工程師,主要從事汽輪機(jī)故障診斷及處理工作。