周 勇
(重慶凱林制藥有限公司)
國(guó)家“十一·五”規(guī)劃對(duì)企業(yè)節(jié)能降耗有了明確要求,環(huán)境保護(hù)的要求越來(lái)越高,同時(shí)隨著天然氣等不可再生能源價(jià)格的上漲,企業(yè)能源運(yùn)行成本呈上升趨勢(shì)。重慶凱林制藥有限公司根據(jù)鍋爐的使用情況,和有資質(zhì)的鍋爐生產(chǎn)廠商合作,成功地設(shè)計(jì)安裝了一套半冷凝式煙氣余熱回收系統(tǒng),經(jīng)過近三年的使用,節(jié)能效果明顯,有效降低了運(yùn)行成本。
天然氣鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生的高溫?zé)煔庵苯优欧艓ё叽罅匡@熱(180~250℃),同時(shí)煙氣中的水蒸汽仍處于過熱狀態(tài)不能冷凝放出潛熱,形成較大的排煙損失。鍋爐熱效率一般在80%左右,約20%的熱能從爐體表面散發(fā)和煙氣排空浪費(fèi)。在鍋爐排煙管線上安裝熱交換器可將煙氣熱量大部分回收,回收的熱量用于加熱鍋爐的補(bǔ)水,提高了鍋爐的補(bǔ)水溫度,節(jié)省了天然氣燃料費(fèi)用,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,同時(shí)可減少?gòu)U氣排放,節(jié)能環(huán)保一舉兩得。這在熱工理論和技術(shù)上都具有可行性。
通過設(shè)計(jì)冷凝式熱交換器利用溫度較低(常溫)的鍋爐補(bǔ)水冷卻煙氣。鍋爐煙氣通過換熱器殼程第一換熱面區(qū)域溫度降低后,接著進(jìn)入殼程的第二換熱面區(qū)域(冷凝區(qū)),降溫?zé)煔庵兴魵饫淠伤l(fā)生相變釋放出潛熱,實(shí)現(xiàn)煙氣顯熱釋放和水蒸氣凝結(jié)潛熱釋放,而換熱器管程內(nèi)的鍋爐補(bǔ)水吸熱而被加熱,實(shí)現(xiàn)熱能回收,提高鍋爐熱效率。再通過電氣自動(dòng)控制整個(gè)過程。
在原鍋水補(bǔ)充管路中直接串聯(lián)半冷凝式換熱器的管程,換熱器殼程直接串聯(lián)進(jìn)排煙管道中(方案一),如圖1所示。需要增加一臺(tái)半冷凝不銹鋼換熱器。該方案只有在鍋爐補(bǔ)水時(shí)回收熱量,回收時(shí)間只有運(yùn)行時(shí)間的30%,利用率低;增加設(shè)備故障或維保時(shí)會(huì)影響原鍋爐的運(yùn)行和使用。
圖1 改造方案一
在原鍋水補(bǔ)充管路并聯(lián)一套鍋水加熱系統(tǒng),加裝閥門轉(zhuǎn)換;原排煙管道不變,并聯(lián)一根同樣大小的排煙管安裝在半冷凝式換熱器殼程上,加裝閥門轉(zhuǎn)換,新增加熱系統(tǒng)可對(duì)鍋水進(jìn)行循環(huán)加熱(方案二),如圖2所示。需要增加并聯(lián)煙道、煙道轉(zhuǎn)換閥2個(gè),半冷凝不銹鋼換熱器1臺(tái),不銹鋼補(bǔ)水管道泵1臺(tái),不銹鋼循環(huán)管道泵1臺(tái),不銹鋼保溫水箱1臺(tái),不銹鋼閥門7個(gè),電氣變頻自動(dòng)控制系統(tǒng)1套。該方案回收時(shí)間可以覆蓋全部鍋爐運(yùn)行時(shí)間;增加設(shè)備故障或維保時(shí)通過閥門切換,不影響原鍋爐的運(yùn)行使用。
圖2 改造方案二
通過兩種方案的比較,第二種方案雖然投資稍高,但投資回收期相近,綜合性價(jià)比好,因此選擇方案二進(jìn)行安裝改造。
半冷凝式余熱回收裝置需安裝單獨(dú)的電氣控制系統(tǒng),但也必須和鍋爐本體控制聯(lián)動(dòng),部分控制信號(hào)要由鍋爐本體給出。運(yùn)行控制過程為:如鍋爐燃燒機(jī)啟動(dòng)時(shí),回收系統(tǒng)的循環(huán)泵立即啟動(dòng),把保溫水箱的冷水進(jìn)行循環(huán)換熱加溫并回流到保溫水箱中,不斷地循環(huán)工作;當(dāng)鍋爐本體以小火燃燒時(shí),回收系統(tǒng)的補(bǔ)水泵會(huì)自動(dòng)切換到頻率f=30Hz運(yùn)行,當(dāng)鍋爐本體以大火燃燒時(shí),回收系統(tǒng)的補(bǔ)水泵會(huì)自動(dòng)切換到頻率f=50Hz運(yùn)行,增大保溫水箱的冷水補(bǔ)給。當(dāng)鍋爐需要補(bǔ)水時(shí),原鍋爐補(bǔ)水泵啟動(dòng),把保溫水箱中經(jīng)過加熱的水泵入鍋爐中,從而達(dá)到節(jié)能的目的。
加熱循環(huán)系統(tǒng)保溫水箱內(nèi)的水位由水位電極自動(dòng)控制,當(dāng)水位到極低位置時(shí),會(huì)自動(dòng)通過補(bǔ)水泵從原軟水池中補(bǔ)水,當(dāng)補(bǔ)到高水水位時(shí)會(huì)自動(dòng)停止。
整個(gè)回收裝置故障維修時(shí),可通過斷開煙道并聯(lián)閥門,斷開保溫水箱進(jìn)水閥,關(guān)閉回收電氣自動(dòng)控制箱而停止運(yùn)行,恢復(fù)到原鍋爐運(yùn)行系統(tǒng)而不會(huì)導(dǎo)致停蒸汽影響生產(chǎn)。
根據(jù)《換熱器設(shè)計(jì)手冊(cè)》的相關(guān)計(jì)算公式[1]:
Q=KAΔt
式中Q——熱負(fù)荷,W;
K——總傳熱系數(shù),W/(m2·℃);
A——換熱器傳熱面積,A=9.14 m2;
Δt——進(jìn)行換熱兩流體的平均溫差,℃。
該型鍋爐尾氣排放余熱負(fù)荷Q=MCpΔt=175×1.41×90=22207.5 kJ/ h 。
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,為充分回收煙氣中的顯熱和水蒸氣的凝結(jié)潛熱,筆者選擇BLN-4型不銹鋼換熱器較為合適,補(bǔ)水進(jìn)口端為冷凝端,出口為冷卻端,其技術(shù)參數(shù)為:
工作壓力 2.5MPa
進(jìn)水溫度 20℃
出水溫度 80℃
換熱面積 10.8m2
余熱回收率 45%
由國(guó)家鍋爐壓力容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行了新產(chǎn)品能效檢測(cè),結(jié)果列于表1。
表1 加裝余熱回收裝置前、后能效對(duì)比
根據(jù)以上實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù),每天節(jié)約天然氣100Nm3,每年按330天生產(chǎn)計(jì)算,每年節(jié)約天然氣33 000Nm3,天然氣價(jià)格按1.68元/Nm3,每年可節(jié)約55 440元,投資在3年內(nèi)就可收回,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
半冷凝余熱回收裝置能充分回收利用天然氣鍋爐煙氣余熱(顯熱與潛熱),達(dá)到節(jié)能減排目的。半冷凝余熱回收器裝置具有造價(jià)低、安裝使用方便以及自動(dòng)控制運(yùn)行等特點(diǎn),投資短期內(nèi)可回收。半冷凝余熱回收裝置在使用中也發(fā)現(xiàn)一些不足:煙氣中CO2和SO2和冷凝水生成碳酸和微量硫酸,對(duì)冷凝水管道和換熱氣接水盤有一定的腐蝕作用,因此必須要定期進(jìn)行檢查更換。
[1] 錢頌文.換熱器設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006:165~167.