楊 亮錢士廣陳紅維
陶岔渠首樞紐工程是南水北調(diào)中線一期工程輸水總干渠的引水渠首,順水流方向包括上游引渠、引水閘及電站建筑樞紐、下游水閘消力池及電站尾水渠和兩岸岸坡防護工程等部分。工程以引水為主,兼顧灌溉和引水發(fā)電。電站裝機2臺,總裝機容量50MW。
壩頂高程176.6m,軸線長265m,共分15個壩段。其中1#~5#壩段為左岸非溢流壩,6#壩段為安裝場壩段,7#~8#壩段為廠房壩段,9#~10#壩段為引水閘室段,11#~15#壩段為右岸非溢流壩。引水閘布置在渠道中部右側(cè),采用3孔閘,孔口尺寸7m×6.5m(寬×高)。閘室順水流向長38m,閘底板厚3.0m,底板頂高程140m。工程于2010年3月22日正式開工。
陶岔渠首樞紐工程施工期間利用陶岔老閘攔擋丹江口水庫庫水,每年3~4月及7~9月為保證下游灌溉用水需要,位于灌溉水位152m以下工作面停止施工;當新建渠首樞紐全面澆筑至設(shè)計壩頂高程后,拆除老閘。施工組織設(shè)計擬定的導(dǎo)流方案為:施工期第一年進行基坑開挖,第二年3~4月、7~9月及第三年3~4月灌溉期間暫停混凝土澆筑,基坑過水引水灌溉,之后利用新建引水閘過水灌溉。施工單位原計劃2011年2月底完成灌溉水位以下混凝土工程,2011年3月實現(xiàn)灌溉過水與施工兩不誤。
南水北調(diào)中線一期工程要求2014年通水,陶岔渠首樞紐工程建設(shè)工期本就緊張。施工初期,受陶岔電灌站復(fù)建交叉施工影響,2010年12月21日主體混凝土澆筑才開始,比計劃推遲了2個月,春灌前大壩混凝土澆筑到灌溉水位以上的目標已無法實現(xiàn)。而國務(wù)院南水北調(diào)辦明確要求2011年2月底前必須滿足引水灌溉需要,確保2011年安全度汛。這樣一來施工面臨兩個亟待解決的問題:一是2011年2月底前要具備引水灌溉條件;二是把耽誤的工期搶回來,確保工程按期完工。顯然,如仍采取原導(dǎo)流方案進行施工,基坑全部過水,可以滿足春灌的需要,但工期將拖延。改變導(dǎo)流方案,實現(xiàn)過水灌溉并保證關(guān)鍵路線上的電站廠房壩段正常施工,是解決灌溉與進度矛盾的唯一途徑。
陶岔老閘于1974年建成,閘頂高程162m,老閘采用5孔泄水閘,樞紐工程施工期間老閘作為上游圍堰仍發(fā)揮擋水作用。針對陶岔渠首樞紐工程具體情況提出如下兩種過流方式:方案一采用主廠房過水,該方案優(yōu)點是不必增設(shè)混凝土縱向圍堰,可直接基坑充水導(dǎo)流,但該方案必將大大影響處于關(guān)鍵線路上的廠房主體結(jié)構(gòu)施工工期,加之過水后基礎(chǔ)清淤以及相關(guān)金屬結(jié)構(gòu)除銹,勢必在質(zhì)量和投資上付出巨大。方案二將老閘(5閘孔)—新引水閘邊墩—廠閘導(dǎo)墻順向連接,三者之間增設(shè)臨時縱向混凝土圍堰(擋水墻),廠閘導(dǎo)墻尾部修筑土石圍堰將水通過右側(cè)墻和右岸坡形成的通道引至下游現(xiàn)有引渠,形成明渠導(dǎo)流,達到導(dǎo)流目的。該方案在導(dǎo)流期間,處于工期關(guān)鍵線路上的電站廠房、安裝場壩段土建、金結(jié)水機等施工能保證連續(xù)施工。
根據(jù)陶岔老閘歷年數(shù)據(jù)統(tǒng)計,每年灌溉期陶岔老閘的下泄灌溉流量不超過50m3/s。
本導(dǎo)流為明渠導(dǎo)流,已知流量Q=50m3/s,過流斷面取矩形斷面,最窄處在老閘出口處,底寬b=6m,邊坡系數(shù) m=0.3,渠道底坡 i=0.008,渠道粗糙系數(shù)n取0.033,根據(jù)謝才公式Q=AC(Ri)1/2=K(i)1/2計算水深 h。
因此,保證導(dǎo)流明渠寬度B不小于6m,明渠水位EL146m,考慮運行安全、防止水位漫過堰頂,圍堰頂部高程確定為EL147m。
根據(jù)過流斷面確定了縱向圍堰頂部高程為EL147m,底部高程約為EL140m,所以圍堰高度約為7m(已考慮超高),初步設(shè)計混凝土圍堰頂寬60cm,底寬250cm,迎水面為直立面,背水面坡比為1∶0.27,擋水墻底部為老閘下游底板混凝土,摩擦系數(shù)取0.65。
考慮到擋水墻的穩(wěn)定性,對擋水墻傾覆穩(wěn)定性Kt(Kt>1.5安全)和滑動穩(wěn)定性Ks(Ks>1.3安全)兩部分進行驗算。
(1)水壓力計算
取1m墻長為計算單元。
水壓力作用點距墻趾距離hf=1/3h。
(2)擋水墻自重和重心距離墻趾的距離
將擋水墻分成一個三角形G1和一個矩形G2。
(3)抗傾覆穩(wěn)定驗算
(4)抗滑穩(wěn)定性驗算
為保證導(dǎo)流明渠貫通,擬在廠閘導(dǎo)墻下游修筑土質(zhì)圍堰順接下游河道。
需修筑的縱向土質(zhì)圍堰底部高程與上游混凝土縱向圍堰基本一致,設(shè)計圍堰高度仍按7m考慮,堰頂高程為EL147m,堰頂寬3m。迎水面坡比為1∶2.5,背水面坡比為1∶2。
考慮到現(xiàn)場基礎(chǔ)面狹窄,為保證土石圍堰防滲、防沖刷,迎水面采用填筑1m厚石渣防沖,其后部填筑粘土防滲。
縱向圍堰導(dǎo)流,各接頭部位的防滲至關(guān)重要,為保證修筑的縱向混凝土圍堰、土石圍堰與相鄰建筑物平順連接、有效防滲,采取措施如下:
(1)引水閘上游縱向混凝土圍堰與老閘閘墩接頭處,以及縱向圍堰與廠閘導(dǎo)墻之間均預(yù)埋兩道遇水膨脹止水膠條。
(2)縱向混凝土圍堰深20m處設(shè)一道伸縮縫,伸縮縫處設(shè)置兩道D型橡膠止水帶防滲,縫面貼1cm泡沫板。
(3)縱向混凝土圍堰與老閘底板混凝土結(jié)合面,對老閘底板混凝土表面進行人工清理,表面做鑿毛處理,并布置插筋。
(4)廠閘導(dǎo)墻與下游土質(zhì)圍堰接頭,為保證土質(zhì)圍堰與混凝土有效連接,填筑圍堰前,混凝土接觸部位涂刷1∶2混合的泥漿,填筑時采取“粘土裹頭”處理,即在填筑圍堰時,在與混凝土接觸段延伸填筑粘土,增加粘土與混凝土接觸面,延長水流的滲徑,盡可能減少滲水,并保證連接部位順接,同樣應(yīng)用在廠閘導(dǎo)墻下游的縱向土質(zhì)圍堰。
方案二導(dǎo)流工程結(jié)合了關(guān)鍵線路上永久工程施工,不增加總體工期,剩余縱向臨時圍堰工程只占用小部分工期,進度上不影響總體工期。如采用基坑過水進行導(dǎo)流,首先影響主廠房關(guān)鍵線路節(jié)點工期,過水后淤積物清理將更加耗時,共計直接制約關(guān)鍵線路直線工期約120d,對整個樞紐進度造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。
導(dǎo)流期間共計新增投資約249.7萬元;如果采用基坑過水形式,則需多支出設(shè)備進出場費、排水清理費、人員窩工、趕工費等約420萬元,且工程質(zhì)量受到一定影響。
綜上所述,臨時導(dǎo)流方案二充分考慮了陶岔老閘和新建樞紐工程布置情況,在保證導(dǎo)流期的安全運行情況下,有效保證了總體施工進度和投資上的最大節(jié)約,建設(shè)單位最終決定按方案二實施臨時導(dǎo)流。
臨時導(dǎo)流工程于2011年2月19日完成,2月20日啟用。過水過程中,左岸大壩基坑沒有出現(xiàn)滲水,臨時導(dǎo)流明渠和永久建筑未出現(xiàn)安全穩(wěn)定問題,同時左側(cè)處于工期關(guān)鍵線路的電站廠房壩段正常施工,實現(xiàn)了施工灌溉兩不誤,有效保障了地方人民生產(chǎn)和樞紐工程建設(shè)總體目標■