林文博,劉丙順,王暉
(1. 青島晟佰冶金窯爐長(zhǎng)壽材料有限公司,青島266071;2. 山東地礦國(guó)際投資有限公司,250000;3.山東聯(lián)創(chuàng)礦業(yè)設(shè)計(jì)有限公司,濟(jì)南250101)
某新建黃金選礦廠采用全泥氰化炭漿吸附工藝,原設(shè)計(jì)處理量為882t/d,經(jīng)工藝技術(shù)改造之后現(xiàn)處理量為1800t/d。改造前氰化浸出為6臺(tái)?7×7.5m攪拌槽,使用BLT-175A螺桿式空氣壓縮機(jī)供風(fēng),生產(chǎn)過程中供風(fēng)量不足,攪拌槽內(nèi)氣泡量較少,不能充分提供氰化浸出需氧量;改造后增加兩臺(tái)?10×11m攪拌槽,使用TRRE-150雙級(jí)羅茨鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng),可滿足現(xiàn)生產(chǎn)需求。
區(qū)內(nèi)礦石礦物成分比較簡(jiǎn)單,金屬礦物主要為黃鐵礦,少量的方鉛礦、黃銅礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦,微量的輝銅礦、黝銅礦、輝鉬礦,偶見銀金礦、碲金礦、自然金、輝銀礦等;脈石礦物主要為石英,其次為斜長(zhǎng)石、鉀長(zhǎng)石、絹云母、方解石等。
礦石中有益組分主要為銀元素,有害元素As最高含量0.002%。金的粒度一般為0.02-0.01mm之間,金的嵌布形式有三種:裂隙金、包裹金和粒間金,其中裂隙金為主。礦石自然類型按氧化礦所占含量劃分為氧化礦,按工業(yè)類型屬含金低硫化物石英脈型。
(1) 礦石結(jié)構(gòu)
以晶粒結(jié)構(gòu)、碎裂結(jié)構(gòu)——壓碎結(jié)構(gòu)為主,其次為包含交代結(jié)構(gòu)、填隙結(jié)構(gòu)等。
(2) 礦石構(gòu)造
主要為細(xì)脈狀構(gòu)造、塊狀構(gòu)造、條帶狀構(gòu)造等。
在含氧的氰化物溶液中金的溶解,稱為氰化浸出。其反應(yīng)式如下:
4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O = 4Na[Au(CN)2]+ 4NaOH
金的浸出是氰化法提金工藝過程中的重要環(huán)節(jié),影響金浸出的因素主要包括氰化物及氧濃度、溫度、金粒大小和形狀、礦漿粘度、浸出時(shí)間及雜質(zhì)離子的影響。
氰化物和氧的濃度是決定金溶解速度的兩個(gè)最主要的因素。在金的溶解過程中,首先是消耗金粒周圍表層溶液中的氰化物和氧,并使其在表層溶液中的濃度下降。為了使金繼續(xù)溶解,必須有數(shù)量大致相等的氰化物和氧從鄰近的溶液層擴(kuò)散到金粒的表面附近,如果表層氰化物和氧的濃度不足,則金的溶解速度將會(huì)減緩;另一方面,氰化物和氧的擴(kuò)散速度必須有一定的比例,或者說溶液中氰化物和氧的濃度應(yīng)有一個(gè)合理的比例。
在氰化物濃度較低時(shí),金的溶解速度只取決于氰化物溶液的濃度;相反,氰化物濃度較高時(shí),溶液中氧的濃度就成了決定性的條件。所以在氰化過程中,任何引起氧濃度的降低,都將導(dǎo)致金溶解速度的降低。
該選礦廠原礦品位較低(0.7g/t),氰化物濃度控制在0.15~0.25‰,供風(fēng)設(shè)備為BLT-175A螺桿式空氣壓縮機(jī)。實(shí)際生產(chǎn)中,尾礦品位持續(xù)偏高,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,增大氰化物濃度及磨礦細(xì)度后,效果仍然不明顯。經(jīng)過對(duì)工藝流程的考察,發(fā)現(xiàn)空氣壓縮機(jī)供風(fēng)不足,浸出攪拌槽內(nèi)氣泡量較少,未能滿足金浸出時(shí)足夠的氧氣濃度,金不能完全浸出,導(dǎo)致尾礦品位偏高。
空壓機(jī)參數(shù)見表1。
表1BLT-175A螺桿式空氣壓縮機(jī)相關(guān)參數(shù)
BLT-175A空氣壓縮機(jī)設(shè)計(jì)排氣量為21m3/min。
空氣壓縮機(jī)配管時(shí),所有管路和管路接頭應(yīng)滿足額定壓力,應(yīng)盡量減少使用彎頭及各類閥阻,減少壓力損失,配管內(nèi)徑應(yīng)大于以下粗略計(jì)算值:
d = 3.85(L×V1.85/P×△P)0.2 mm
L—— 配管長(zhǎng)度,m
V—— 排氣量,m3/min
P—— 工作壓力(絕壓),Mpa
△P允許壓力損失(一般取0.01~0.02Mpa)
實(shí)際生產(chǎn)配管:4寸管(101.6mm),長(zhǎng)度30m,工作壓力0.6Mpa。
據(jù)此算得排氣量為15 m3/min,小于設(shè)計(jì)排氣量。
該選礦廠原有兩臺(tái)BLT-175A空氣壓縮機(jī),一臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn),一臺(tái)備用,針對(duì)空氣壓縮機(jī)排氣量不足的問題,增加了一臺(tái)TRRE-150型雙級(jí)羅茨鼓風(fēng)機(jī)替換原有空氣壓縮機(jī),羅茨鼓風(fēng)機(jī)工作原理是通過一對(duì)轉(zhuǎn)子的“嚙合”(轉(zhuǎn)子之間有間隙,又不相互接觸)使進(jìn)氣口隔開,轉(zhuǎn)子由一對(duì)同步齒輪傳動(dòng),做反方向運(yùn)動(dòng),將吸入的氣體無內(nèi)壓縮的從吸氣口推至排氣口。氣體到達(dá)排氣口的瞬間,因排氣側(cè)高壓氣體的回流而被加壓,從而完成氣體輸送。其最大的特點(diǎn)是使用時(shí)當(dāng)壓力在允許范圍內(nèi)加以調(diào)節(jié)時(shí)流量之變動(dòng)甚微,壓力選擇范圍很寬,具有強(qiáng)制輸氣的特點(diǎn),泵腔內(nèi)運(yùn)動(dòng)件無需用油潤(rùn)滑,能避免油蒸汽對(duì)真空系統(tǒng)的污染,有利于獲得無油真空。羅茨鼓風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便、使用壽命長(zhǎng)、整機(jī)振動(dòng)小、容積效率高、供氣量大、運(yùn)行平穩(wěn)、使用可靠,具有比較穩(wěn)定的工作特性。其相關(guān)參數(shù)見表2。
表2TRRE-150雙級(jí)羅茨鼓風(fēng)機(jī)相關(guān)參數(shù)
對(duì)比表1、表2可知:兩種風(fēng)機(jī)電機(jī)功率相同,排氣壓力相同的情況下,羅茨鼓風(fēng)機(jī)的排氣量接近于空氣壓縮機(jī)的兩倍,且羅茨鼓風(fēng)機(jī)采用雙級(jí)壓縮,實(shí)行雙級(jí)壓縮主要有以下優(yōu)點(diǎn):①降低排氣溫度;②節(jié)省功率消耗;③提高氣缸容積利用率;④降低活塞上的最大氣體作用力。
將雙級(jí)羅茨鼓風(fēng)機(jī)的排氣管路由4寸改為6寸,并盡量減少?gòu)濐^使用量,以減少羅茨鼓風(fēng)機(jī)排氣在管路流動(dòng)中的壓力損失。
改造后由于供氣量充足,使礦石中的金能夠充分浸出,從而降低尾礦品位,減少金屬流失;同時(shí),供氣量充足可以對(duì)浸出槽內(nèi)的礦漿產(chǎn)生一定的攪拌作用,既可以使活性炭在礦漿內(nèi)均勻分布,充分吸收溶液中的金氰絡(luò)合離子,降低尾液中金屬含量,又可以防止礦粒沉淀,避免礦漿濃度不均勻產(chǎn)生的冒槽現(xiàn)象及對(duì)攪拌機(jī)葉輪的損壞。
該礦山選礦廠由于浸出吸附槽中供風(fēng)量不足,從而影響金的浸出率,造成金屬流失。通過對(duì)供風(fēng)設(shè)備的改造,不僅有效提高了金屬回收率,而且減少了礦漿冒槽事故的發(fā)生,既降低了人工作業(yè)率,又為該礦山帶來了較大的經(jīng)濟(jì)效益。
【參考文獻(xiàn)及資料】
[1]徐天允,徐正春. 金的氰化與冶煉[M]. 沈陽:沈陽黃金專科學(xué)校,1985.11:14-30.
[2]長(zhǎng)春黃金設(shè)計(jì)院. 某礦山技術(shù)改造設(shè)計(jì)說明. 2010.1.