范冬梅
摘 要:對通鋼6號高爐開爐快速恢復(fù)及達產(chǎn)的主要操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。通鋼6號高爐大修主要對高爐本體耐材、出鐵廠系統(tǒng)進行改造,通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案,準確選擇各種操作參數(shù),送風第4天達產(chǎn),實現(xiàn)了高爐安全順利開爐和快速達產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐大修;開爐;達產(chǎn)
0.前言
通鋼6號高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產(chǎn),爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經(jīng)190天的建設(shè),2013年6月10日6:28分順利點火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號高爐側(cè)新增矩形出鐵廠,對高爐本體的爐殼、冷卻系統(tǒng)、耐材等項目進行改造。改造后爐容擴為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大塊炭磚、風口區(qū)使用了復(fù)合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。
6號高爐開爐恢復(fù)十分順利,送風后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產(chǎn)后第3天爐頂壓力恢復(fù)至100kpa,第4天利用系數(shù)達2.026,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)。
1.高爐開爐前的準備
6號高爐自2012年12月1日開工以來,針對該高爐工程項目,制定了詳細的技術(shù)方案和規(guī)程,并經(jīng)多次討論、修改完善,為開爐進程做了充分的準備工作。
1.1 高爐烘爐
6號高爐烘爐方案規(guī)定,計劃烘爐時間共168h。實際烘爐時間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時間為185h35′。
1.2 開爐料的用料結(jié)構(gòu)、裝料方式及裝料參數(shù)的確定
6號高爐用料結(jié)構(gòu)為凈焦、全燒結(jié)料、正常料。正常料為燒結(jié)礦+球團礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風口及爐墻保護用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。
1.3 送風參數(shù)的選擇
6#高爐共18個風口,風口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風口面積0.1869m2,點火送風時堵4個風口,風口面積0.1450m2。點火風量>1100m3/min,風壓≤100 kpa,點火風溫混風全關(guān)約為800℃。
2.開爐操作
2.1 送風操作
2013年6月10日6:28送風點火,送定風壓70kpa,風量1100m3/min,7:20 14個風口全亮。8:30定風量1150m3/min,風溫混風全關(guān)800℃。送風后風量基本在1100-1150m3/min,點火后4h料開始動,12:30開始上料,16:15引煤氣。送風后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時間12.5h。
3.快速達產(chǎn)過程及措施
達產(chǎn)過程通過適宜的加風、快速開風口、及時噴煤加負荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強每天上一個臺階,強化進程逐步加快,到12日15:40分實現(xiàn)了全風口作業(yè),14日利用系數(shù)達到了2.026,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)。
1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號和3號風口,8:10風量調(diào)成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號和6號風口,16:10風量加到1800m3/min,實現(xiàn)了全風口作業(yè)。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴至16.05t/批,焦比由708kg/t變?yōu)?24kg/t。6月12日至17:50礦批有計劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測溫溫度合理。
2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風量加到1950m3/min,風壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測溫分布比較合理,此時布料矩陣不宜大調(diào),6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。
3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風量加到2050m3/min,風壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據(jù)十字測溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。
結(jié)語:
通鋼6號高爐大修實現(xiàn)順利開爐并快速達產(chǎn),主要經(jīng)驗如下:
1)開爐前的準備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統(tǒng),還是大修未改造的供料和送風系統(tǒng),所有設(shè)備都經(jīng)過多次聯(lián)動試車,為開爐后設(shè)備正常運行,為順利開爐、快速達產(chǎn)提供了保障。
2)采用少量堵風口送風,開爐操作過程中,快速打開風口,擴批重,加負荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調(diào)整到正常生產(chǎn)水平,煤氣的分布合理,爐況穩(wěn)定順行。
3)高爐開爐成功的標志就是安全快速排出爐內(nèi)生成的渣鐵,因此加強爐前工作的管理,加強設(shè)備檢查,開展鐵口維護攻關(guān),狠抓鐵口出鐵的正點率和出鐵次數(shù),對高爐快速恢復(fù)和強化至關(guān)重要。
摘 要:對通鋼6號高爐開爐快速恢復(fù)及達產(chǎn)的主要操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。通鋼6號高爐大修主要對高爐本體耐材、出鐵廠系統(tǒng)進行改造,通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案,準確選擇各種操作參數(shù),送風第4天達產(chǎn),實現(xiàn)了高爐安全順利開爐和快速達產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐大修;開爐;達產(chǎn)
0.前言
通鋼6號高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產(chǎn),爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經(jīng)190天的建設(shè),2013年6月10日6:28分順利點火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號高爐側(cè)新增矩形出鐵廠,對高爐本體的爐殼、冷卻系統(tǒng)、耐材等項目進行改造。改造后爐容擴為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大塊炭磚、風口區(qū)使用了復(fù)合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。
6號高爐開爐恢復(fù)十分順利,送風后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產(chǎn)后第3天爐頂壓力恢復(fù)至100kpa,第4天利用系數(shù)達2.026,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)。
1.高爐開爐前的準備
6號高爐自2012年12月1日開工以來,針對該高爐工程項目,制定了詳細的技術(shù)方案和規(guī)程,并經(jīng)多次討論、修改完善,為開爐進程做了充分的準備工作。
1.1 高爐烘爐
6號高爐烘爐方案規(guī)定,計劃烘爐時間共168h。實際烘爐時間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時間為185h35′。
1.2 開爐料的用料結(jié)構(gòu)、裝料方式及裝料參數(shù)的確定
6號高爐用料結(jié)構(gòu)為凈焦、全燒結(jié)料、正常料。正常料為燒結(jié)礦+球團礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風口及爐墻保護用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。
1.3 送風參數(shù)的選擇
6#高爐共18個風口,風口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風口面積0.1869m2,點火送風時堵4個風口,風口面積0.1450m2。點火風量>1100m3/min,風壓≤100 kpa,點火風溫混風全關(guān)約為800℃。
2.開爐操作
2.1 送風操作
2013年6月10日6:28送風點火,送定風壓70kpa,風量1100m3/min,7:20 14個風口全亮。8:30定風量1150m3/min,風溫混風全關(guān)800℃。送風后風量基本在1100-1150m3/min,點火后4h料開始動,12:30開始上料,16:15引煤氣。送風后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時間12.5h。
3.快速達產(chǎn)過程及措施
達產(chǎn)過程通過適宜的加風、快速開風口、及時噴煤加負荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強每天上一個臺階,強化進程逐步加快,到12日15:40分實現(xiàn)了全風口作業(yè),14日利用系數(shù)達到了2.026,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)。
1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號和3號風口,8:10風量調(diào)成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號和6號風口,16:10風量加到1800m3/min,實現(xiàn)了全風口作業(yè)。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴至16.05t/批,焦比由708kg/t變?yōu)?24kg/t。6月12日至17:50礦批有計劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測溫溫度合理。
2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風量加到1950m3/min,風壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測溫分布比較合理,此時布料矩陣不宜大調(diào),6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。
3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風量加到2050m3/min,風壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據(jù)十字測溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。
結(jié)語:
通鋼6號高爐大修實現(xiàn)順利開爐并快速達產(chǎn),主要經(jīng)驗如下:
1)開爐前的準備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統(tǒng),還是大修未改造的供料和送風系統(tǒng),所有設(shè)備都經(jīng)過多次聯(lián)動試車,為開爐后設(shè)備正常運行,為順利開爐、快速達產(chǎn)提供了保障。
2)采用少量堵風口送風,開爐操作過程中,快速打開風口,擴批重,加負荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調(diào)整到正常生產(chǎn)水平,煤氣的分布合理,爐況穩(wěn)定順行。
3)高爐開爐成功的標志就是安全快速排出爐內(nèi)生成的渣鐵,因此加強爐前工作的管理,加強設(shè)備檢查,開展鐵口維護攻關(guān),狠抓鐵口出鐵的正點率和出鐵次數(shù),對高爐快速恢復(fù)和強化至關(guān)重要。
摘 要:對通鋼6號高爐開爐快速恢復(fù)及達產(chǎn)的主要操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。通鋼6號高爐大修主要對高爐本體耐材、出鐵廠系統(tǒng)進行改造,通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案,準確選擇各種操作參數(shù),送風第4天達產(chǎn),實現(xiàn)了高爐安全順利開爐和快速達產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐大修;開爐;達產(chǎn)
0.前言
通鋼6號高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產(chǎn),爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經(jīng)190天的建設(shè),2013年6月10日6:28分順利點火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號高爐側(cè)新增矩形出鐵廠,對高爐本體的爐殼、冷卻系統(tǒng)、耐材等項目進行改造。改造后爐容擴為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大塊炭磚、風口區(qū)使用了復(fù)合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。
6號高爐開爐恢復(fù)十分順利,送風后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產(chǎn)后第3天爐頂壓力恢復(fù)至100kpa,第4天利用系數(shù)達2.026,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)。
1.高爐開爐前的準備
6號高爐自2012年12月1日開工以來,針對該高爐工程項目,制定了詳細的技術(shù)方案和規(guī)程,并經(jīng)多次討論、修改完善,為開爐進程做了充分的準備工作。
1.1 高爐烘爐
6號高爐烘爐方案規(guī)定,計劃烘爐時間共168h。實際烘爐時間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時間為185h35′。
1.2 開爐料的用料結(jié)構(gòu)、裝料方式及裝料參數(shù)的確定
6號高爐用料結(jié)構(gòu)為凈焦、全燒結(jié)料、正常料。正常料為燒結(jié)礦+球團礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風口及爐墻保護用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。
1.3 送風參數(shù)的選擇
6#高爐共18個風口,風口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風口面積0.1869m2,點火送風時堵4個風口,風口面積0.1450m2。點火風量>1100m3/min,風壓≤100 kpa,點火風溫混風全關(guān)約為800℃。
2.開爐操作
2.1 送風操作
2013年6月10日6:28送風點火,送定風壓70kpa,風量1100m3/min,7:20 14個風口全亮。8:30定風量1150m3/min,風溫混風全關(guān)800℃。送風后風量基本在1100-1150m3/min,點火后4h料開始動,12:30開始上料,16:15引煤氣。送風后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時間12.5h。
3.快速達產(chǎn)過程及措施
達產(chǎn)過程通過適宜的加風、快速開風口、及時噴煤加負荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強每天上一個臺階,強化進程逐步加快,到12日15:40分實現(xiàn)了全風口作業(yè),14日利用系數(shù)達到了2.026,實現(xiàn)了快速達產(chǎn)。
1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號和3號風口,8:10風量調(diào)成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號和6號風口,16:10風量加到1800m3/min,實現(xiàn)了全風口作業(yè)。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴至16.05t/批,焦比由708kg/t變?yōu)?24kg/t。6月12日至17:50礦批有計劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測溫溫度合理。
2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風量加到1950m3/min,風壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測溫分布比較合理,此時布料矩陣不宜大調(diào),6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。
3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風量加到2050m3/min,風壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據(jù)十字測溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。
結(jié)語:
通鋼6號高爐大修實現(xiàn)順利開爐并快速達產(chǎn),主要經(jīng)驗如下:
1)開爐前的準備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統(tǒng),還是大修未改造的供料和送風系統(tǒng),所有設(shè)備都經(jīng)過多次聯(lián)動試車,為開爐后設(shè)備正常運行,為順利開爐、快速達產(chǎn)提供了保障。
2)采用少量堵風口送風,開爐操作過程中,快速打開風口,擴批重,加負荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調(diào)整到正常生產(chǎn)水平,煤氣的分布合理,爐況穩(wěn)定順行。
3)高爐開爐成功的標志就是安全快速排出爐內(nèi)生成的渣鐵,因此加強爐前工作的管理,加強設(shè)備檢查,開展鐵口維護攻關(guān),狠抓鐵口出鐵的正點率和出鐵次數(shù),對高爐快速恢復(fù)和強化至關(guān)重要。