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        MTBE裝置單反應器運行探討

        2014-05-14 00:54:30劉煦澤
        當代化工 2014年3期
        關鍵詞:異丁烯單臺進料

        劉煦澤,吳 明

        (遼寧石油化工大學, 遼寧 撫順 113001)

        MTBE俗稱甲基叔丁基醚,一種高辛烷值含氧汽油組分,其辛烷值:RON117,MON101。主要用作汽油添加劑可獲得高辛烷值無鉛汽油,MTBE調(diào)和汽油不僅可提高汽油辛烷值,還可降低汽油中烯烴、芳烴的含量,MTBE調(diào)和汽油可減少汽油廢氣中的CO和殘余烴類的含量。MTBE除作為良好的汽油添加劑外,還可作為生產(chǎn)高純度異丁烯的原料,生產(chǎn)丁烯橡膠

        [1]。

        雖然在美國少數(shù)幾個州出現(xiàn)MTBE滲透到地下水污染環(huán)境而遭到爭議,但美國大多數(shù)州以及歐洲這些經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)目前還沒有禁用 MTBE。況且在我國目前還沒有找到比MTBE更好的汽油添加劑前,MTBE需求正處于快速增長狀態(tài)。目前我國汽油用MTBE年需求量約為100萬t,缺口較大。對于我國日益迫切的汽油升級和清潔燃料的生產(chǎn),需用大量的 MTBE[2]。為了確保我廠MTBE高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),我們對 MTBE裝置現(xiàn)狀進行了分析,提出了MTBE固定床反應器單臺運行、不停工更換催化劑設想,可避免MTBE裝置因更換催化劑而停工。

        1 單臺反應器運行的背景

        1.1 MTBE的生產(chǎn)原理

        在催化劑作用下,異丁烯與甲醇發(fā)生加成反應生成 MTBE,并放出一定的熱量。反應機理:催化劑中的H+離子攻擊異丁烯雙鍵中的π鍵,π鍵斷裂生成叔丁基陽離子。這一步是MTBE反應的關鍵所在,催化劑中H+離子濃度高低是影響MTBE生成的關鍵。叔丁基陽離子使甲醇中O-H鍵斷裂,與甲醇中的CH3O-結(jié)合生成MTBE,同時產(chǎn)生H+?;瘜W反應方程式如下:

        1.2 MTBE的工藝生產(chǎn)過程

        我公司MTBE裝置采用固定床二反一塔式工藝流程,2臺反應器串聯(lián)生產(chǎn),原設計沒有涉及單臺反應器運行工藝。MTBE催化劑為苯磺酸樹脂,是一種大孔強酸性陽離子交換樹脂,主要有效活性成分是氫離子,氫離子濃度的高低決定了催化劑的活性高低。反應原料中影響催化劑活性的主要有害雜質(zhì)有堿、硫、金屬陽離子、水、CN-等。堿中的OH-可與氫離子中和,生成水,金屬陽離子可與氫離子發(fā)生離子交換;CN-可與氫離子發(fā)生反應,生成HCN;這些反應都可使催化劑中的氫離子濃度減少使催化劑活性降低。另外,高溫會使苯磺酸根從骨架上脫落堵孔,也會造成氫離子流失,使催化劑失活,因此高溫也會影響催化劑的試用壽命,催化劑最高試用溫度為120 ℃

        [3]。

        生成MTBE的反應是以可逆放熱反應,根據(jù)化學平衡理論,對于放熱反應,溫度越低,化學平衡常數(shù)Kp越大,越有利于反應向正方向進行,溫度升高,化學平衡常數(shù)Kp減小,有利于反應向逆方向進行,因此降低溫度有利于提高MTBE的產(chǎn)量。根據(jù)熱力學理論,溫度越高,反應速度常數(shù)K越大,反應速度越快;溫度越低,反應速度常數(shù)K越小,反應速度越慢,因此升高溫度有利于提高MTBE的生成速度。一般控制反應溫度為60~85 ℃,在實際生產(chǎn)中,不同的生產(chǎn)時期,采用不同的反應溫度

        由于反應原料中不可避免存在著上述一些對催化劑有害的雜質(zhì),因此催化劑活性不斷降低,為了確保MTBE的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),就必須不斷提高反應溫度,溫度升高,進一步導致催化劑失活。催化劑活性降低到一定程度,就必須停工更換MTBE裝置內(nèi)催化劑。因此整個 MTBE的生產(chǎn)過程是一個催化劑活性不斷降低直至徹底失活、反應溫度不斷升高的過程[4]。

        1.3 單臺反應器運行的必要性

        MTBE的生產(chǎn)過程是一個催化劑活性不斷降低的過程,催化劑活性降低到一定程度,就必須停工更換催化劑。但反應的主要場所是反應器F102A,而且反應器F102A在反應器F102B的前面,因此原料中的有害在這總是先與 F102A中催化劑的 H+發(fā)生反應,而且F102A中的反應溫度一般比F102B高。因此F102A中的催化劑活性總是比F102B中的催化劑活性下降要快,到F102A徹底失去活性需要更換裝置內(nèi)的催化劑時,F(xiàn)102B中的催化劑其實還有一定的活性。如果按常規(guī)此時停工更黃裝置內(nèi)全部催化劑,勢必對F102B中的催化劑是一種浪費

        [5]

        到2008年5月,MTBE裝置已累計生產(chǎn)1年多時間,在用的10 t催化劑已累計生產(chǎn)MTBE產(chǎn)品16 000余t,超過其使用壽命,按正常情況應及時安排停工更換2臺反應器內(nèi)全部催化劑。由于時值市場MTBE需求旺盛、價格又高,停工更換催化劑勢必影響MTBE的生產(chǎn),錯過良好的市場機遇。另外通過化驗分析發(fā)現(xiàn)雖然在高溫下F102A中異丁烯轉(zhuǎn)化率還不足 30%,但 F102B中異丁烯轉(zhuǎn)化率仍有50%,如果徹底更換裝置內(nèi)的催化劑,對F102B中的催化劑是一種浪費,于是設想F102B單臺運行維持生產(chǎn),不停工更換F102A中的催化劑,這樣既可以保證在市場環(huán)境好時MTBE產(chǎn)品的產(chǎn)量,滿足市場需求,又可減少催化劑的消耗,降低MTBE產(chǎn)品生產(chǎn)成本,可為公司創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟效益。

        2 單臺反應器運行的疑難點

        MTBE固定床反應器單臺運行這一方案在國內(nèi)同類裝置中尚屬首創(chuàng),沒有任何成熟的經(jīng)驗可借鑒。經(jīng)過深入細致的技術分析與評估,我們認為單臺反應器運行主要存在如下一些疑難點。

        (1)F102A切除后,F(xiàn)102B作為反應唯一場所,反應熱增大,由于F102B是絕熱式反應器,F(xiàn)102B是否會產(chǎn)生“飛溫”現(xiàn)象?

        (2)F102A切除后,F(xiàn)102B單臺運行,反應床層由四層變?yōu)槎?,反應物料阻力減小,如何控制好反應系統(tǒng)壓力?

        (3)F102A切除后,F(xiàn)102A中異丁烯轉(zhuǎn)化率雖然很低,但反應停留時間減少,如何保證異丁烯總轉(zhuǎn)化率能保持在F102A切除前的水平?

        (4)F102A切除后,如何處理,如何更換催化劑?呆著諸多疑問,我們在實際工作中逐一解決。

        3 單臺反應器運行的實施

        3.1 F102A的切除

        在催化劑使用后期,MTBE裝置滿負荷進料,而且F102A床層溫度較高(接近85 ℃)的情況下,反應溫升較小,MTBE的產(chǎn)量不高,日產(chǎn)量僅為60 t。此時可認為F102A中的催化劑已使用到尾期,于是加強對反應系統(tǒng)進行技術分析,頻繁對反應原料、F102A出口、F102B出口采樣分析,此時混合C4處理量15.5 m3/h,甲醇的處理量0.52 m3/h(此處理量為 MTBE裝置的設計最大值)。通過化驗分析計算出異丁烯轉(zhuǎn)化率,發(fā)現(xiàn)異丁烯在F102A中轉(zhuǎn)化率很低,大部分在F102B中轉(zhuǎn)化,于是考慮將F102A從反應系統(tǒng)切除,更換F102A中的催化劑,僅用F102B單臺運行。由于F102B單臺運行在流程上是行得通,故有這一設想,但面臨問題很多。

        為了避免F102B出現(xiàn)“飛溫”, F102A切除時,將C4進料由15.5 m3/h降至10 m3/h,降低F102B的入口溫度

        F102A切除后,反應系統(tǒng)壓差變小,適當開打反應系統(tǒng)壓控閥PRC1708副線來穩(wěn)定壓力。

        為了增加反應接觸時間,可將反應系統(tǒng)壓力由0.8 MPa提到0.9 MPa。

        打開F102B進料閥門,讓反應物料一部分直接進F102B,一部分走F102A,觀察其生產(chǎn)情況,在F102B的溫度、壓力沒有大幅攀升的情況下,逐步加大直接進F102B的量,減小去F102A的量,直至管壁F102A進料閥,將F102A切除出來。

        F102A切除后,觀察F102B的床層溫度,在沒有出現(xiàn)“飛溫”現(xiàn)象的情況下,將混C4進料逐步提高至15.5 m3/h,運行24 h,MTBE的產(chǎn)量只是略有下降,F(xiàn)102A切除后MTBE的日產(chǎn)量可達35 t,而且反應系統(tǒng)的操作沒有出現(xiàn)紊亂。

        3.2 F102A的處理

        F102A從反應系統(tǒng)成功切除后,待F102A溫度降至50 ℃以下后,將F102A內(nèi)物料放至火炬系統(tǒng),氮氣置換后,用氮氣將F102A內(nèi)殘液由F102A底部排至槽車。最后用蒸汽吹掃F102A,吹掃48 h后停蒸汽,待F102A溫度降至40 以下后,開人孔。

        3.3 F102A更換新鮮催化劑

        將 F102A處理干凈后,打開卸料孔,將失去活性的催化劑卸出。用干毛巾將F102A器壁擦干凈后,按照催化劑裝填方案將新鮮的催化劑裝入F102A中。

        3.4 F102A的投用

        F102A投用前須經(jīng)氮氣氣密、氮氣置換、甲醇浸泡。由于浸泡甲醇不能走臨時線,因此F102B須停止進料生產(chǎn)幾小時。待浸泡甲醇走正常流程送至F102A后,F(xiàn)102B仍單獨進料生產(chǎn),F(xiàn)102A浸泡24 h候,將浸泡甲醇用氮氣壓入槽車,投入反應系統(tǒng)與F102B串聯(lián)生產(chǎn),逐步關小去F102B的進料閥,逐步開打去F102A的進料閥,直至F102A與F102B正常串聯(lián)生產(chǎn)。

        從F102A切除至F102A投用,用了15 d時間,基本上實現(xiàn)了MTBE裝置不停工更換催化劑。

        4 不停工更換催化劑的效益

        4.1 減少了催化劑的消耗

        由于F102B中的催化劑還有一定活性,況且其壽命衰減較慢,因此沒有依照慣例更換掉,節(jié)約了活性50%催化劑 5 t(濕基),按每噸催化劑(濕基)2.5萬元計算,在一個生產(chǎn)周期可為工廠節(jié)約6.25萬元。

        4.2 減少開、停工能耗,物耗損失

        如果停工更換催化劑,反應系統(tǒng)開停工時,有C4、MTBE、CH3OH等物料需放火炬。加之吹掃、置換反應系統(tǒng)時需要消耗大量的蒸汽、氮氣,這些介質(zhì)價值約2萬元,此項可為工廠節(jié)約2萬元。

        4.3 多產(chǎn)MTBE為公司增效

        此次不停工更換催化劑相對15天停工更換催化劑,可為工廠多產(chǎn)MTBE產(chǎn)品525 t,按MTBE價格6 200元/t,液化氣4 600元/t,再去除各項成本,多生產(chǎn)1 t MTBE產(chǎn)生的效益為1 500元,此項可多創(chuàng)效78.75萬元。

        4.4 單位生產(chǎn)可控成本降低增效

        在催化劑失活較嚴重的情況下,如果不更換催化劑,MTBE產(chǎn)品日產(chǎn)量僅30 t,在不停工情況下,F(xiàn)102A更換新催化劑后,MTBE產(chǎn)品日產(chǎn)量提高到35 t,MTBE的可控成本(水、電、汽、風的消耗)可降低45元/t MTBE,按MTBE產(chǎn)量525 t計算,此項可為工廠節(jié)約2.36萬元。

        綜上所訴,本次不停工更換催化劑可為工廠創(chuàng)效總計約為89.36萬元

        5 不停工更換催化劑需改進的地方

        ⑴本次不停工更換催化劑尚屬首次,在切除F102A過程中,用時較長。

        ⑵由于當初設計流程時沒有考慮MTBE裝置不停工更換催化劑,此次處理F102A大量用臨時管線,既不安全,又影響吹掃、置換效果,而且因為F102A的浸泡甲醇不能走臨時管線,造成反應系統(tǒng)開工時,停止進料幾小時

        [6]。

        6 結(jié)束語

        MTBE裝置固定床反應器單臺運行在國內(nèi)尚屬首創(chuàng),我們經(jīng)過認真的技術分析并經(jīng)過工業(yè)試驗檢驗,這一方案在2008年5月25日至6月10日的工業(yè)試驗中成功實現(xiàn)。在這期間,我們不僅節(jié)約了尚有少許活性的催化劑,而且在市場環(huán)境較好的情況下,沒有停工,錯失市場良機,生產(chǎn)了大量的MTBE調(diào)和汽油,為工廠創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。值得向其他煉廠同類裝置推廣。

        經(jīng)過本次工業(yè)試驗,我們認真進行總結(jié),對裝置的工藝流程進行局部改進,可真正實現(xiàn)MTBE裝置不停工更換催化劑。在特定環(huán)境下可為工廠增加MTBE產(chǎn)量、節(jié)能、降耗、創(chuàng)效。

        隨著人們環(huán)保意識不斷加強,汽油的質(zhì)量要求不斷升級,MTBE的需求量不斷加大,在我們千方百計去尋找提高MTBE產(chǎn)量的途徑時,不停工更換催化劑不失為一良好的方法

        [1]李文波,付靜.我國汽油添加劑的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].齊魯石油化工,2002,30(2):59-62.

        [2]徐移珊.甲基叔丁基醚的研究進展[J].化工環(huán)保,2004,24(6):63-65.

        [3]周繼東.甲基叔丁基醚合成與裂解裝置工藝流程研究與開發(fā)[D].北京:北京化工大學,1995.

        [4]劉家祺.分離過程[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002:138-145.

        [5]李榮生.催化作用基礎[M].北京:科學出版社,1990:78-80.

        [6]難波桂芳.化工廠安全工程[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,1986:98-102.

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