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        零解析工藝在化工生產(chǎn)中的應(yīng)用

        2014-05-06 07:59:40石河子開發(fā)區(qū)天業(yè)化工有限責(zé)任公司石河子市832000
        石河子科技 2014年3期
        關(guān)鍵詞:工藝

        (石河子開發(fā)區(qū)天業(yè)化工有限責(zé)任公司,石河子市,832000) 李 華

        1 零解析技術(shù)在氯堿工業(yè)的研究及目的和意義

        1.1 企業(yè)現(xiàn)狀

        新疆天業(yè)化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱:天業(yè)化工)是2004年新建年產(chǎn)18萬噸離子膜燒堿、20萬噸PVC的氯堿企業(yè),創(chuàng)造了氯堿行業(yè)當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)見效的奇跡。

        1.2 零解析技術(shù)應(yīng)用研究的目的和意義

        天業(yè)化工PVC生產(chǎn),采用電石法生產(chǎn)工藝。新疆天業(yè)化工公司氯乙烯工藝生產(chǎn)采用觸媒催化,原來只有常規(guī)解析,酸解析不完,生產(chǎn)出來的多余酸中含有汞,對(duì)周圍環(huán)境具有長(zhǎng)久的污染,環(huán)保問題日顯突出,國內(nèi)對(duì)產(chǎn)生的這部分廢酸的處理方法一般采用:1)采用中和法將其中和后排放;2)與電石渣中和至PH≥8,生成CaCl2溶液排入下水等方法;3)石油鉆井單位,注入地下用于破壞鉆不動(dòng)的地下巖層這些做法對(duì)地表環(huán)境、地下環(huán)境產(chǎn)生了很大的污染,31%酸經(jīng)過鹽酸零解析系統(tǒng)處理后,解析成1%的稀酸再補(bǔ)充回用到到前段工藝水堿洗組合塔中凈化系統(tǒng),以達(dá)到凈化系統(tǒng)零用水,31%酸的零生產(chǎn),并且解析出來的氯化氫氣體還可以再生產(chǎn),從而提高整個(gè)系統(tǒng)的生產(chǎn)效能。它在我公司實(shí)際生產(chǎn)中的成功應(yīng)用,具有很大的參考價(jià)值和推廣意義。

        1.3 零解析裝置工藝流程簡(jiǎn)述

        來自常規(guī)解析濃度為20%~24%稀酸與溢流罐提濃后的高溫、高濃度(45%~50%)的氯化鈣溶液按照1:3的比例混合后進(jìn)入原液配置釜,在原液配置釜中充分混合后由泵輸送至破解塔,與來自再沸器的高溫氯化氫和水蒸汽在塔內(nèi)逆流傳熱,在塔頂?shù)玫胶柡退羝穆然瘹錃怏w,含飽和水蒸汽的氯化氫氣體在經(jīng)過一二級(jí)冷卻器冷卻除水和尾氣緩沖罐后得到純度為≥98%的氯化氫氣體,送往混合脫水作為原料氣回用,冷卻器底部產(chǎn)生的冷凝酸回流至原液配置釜。在破解塔底得到含微量HCL的稀氯化鈣溶液通過氣動(dòng)閥調(diào)節(jié)進(jìn)入閃蒸罐,通過壓力驟變釋放出飽和水蒸氣,為使氯化鈣溶液的濃度滿足工藝需要,再用閃蒸再沸器進(jìn)一步加熱提濃得到濃氯化鈣溶液通過氣動(dòng)閥調(diào)節(jié)進(jìn)入溢流罐循環(huán)使用。由閃蒸罐蒸發(fā)出的水蒸氣經(jīng)過冷卻器冷卻后得到濃度≤2%的稀酸溶液,通過廢水泵送氯乙烯車間水洗塔,作為吸收過量氯化氫的吸收劑,保證了整個(gè)系統(tǒng)水物料平衡,不需要再加入一次水。再沸器等加熱設(shè)備產(chǎn)生的蒸汽冷凝水通過收集罐進(jìn)行收集,充分利用其熱量作為零解析廠房、廢水除汞廠房、零解析操作室暖氣熱源,多余蒸汽冷凝水送往電廠作為鍋爐補(bǔ)水,充分利用水資源。

        圖1 水資源平衡圖

        1.4 零解析原理

        20%~24%的鹽酸溶液形成恒沸點(diǎn)的溶液后,無法再用常規(guī)的脫析法生產(chǎn)出氯化氫氣體了,所以在20%~24%的廢酸中加入氯化鈣溶液打破酸的恒沸點(diǎn),改變HCL-H2O體系中的HCL的相對(duì)揮發(fā)度,使氯化氫在較低的條件下脫析出來,通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)鹽酸和氯化鈣的混合溶液在加熱到140℃左右時(shí),溶液體系中氯化氫的含量在0.5%以下,因此通過這樣一種加熱脫析的方法可以實(shí)現(xiàn)廢酸的深解析。

        圖2 工藝簡(jiǎn)圖

        圖3 工藝流程圖

        2 實(shí)驗(yàn)過程

        2.1 方案目標(biāo)

        將氯乙烯車間生產(chǎn)中產(chǎn)生多余的31%酸廢酸轉(zhuǎn)化為PVC生產(chǎn)需要的原料氣氯化氫氣體,從而實(shí)現(xiàn)環(huán)保的循環(huán)經(jīng)濟(jì)節(jié)約成本。優(yōu)化工藝,本零解析裝置設(shè)計(jì)能力為:1.2t/h。

        2.2 設(shè)計(jì)要求

        處理能力:1.2t/h,解析前濃度:20%-24%;解析后濃度:≤1%,解析后氯化氫氣體溫度:<25℃;解析后鹽酸溫度:<25℃。

        2.3 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)及技術(shù)參數(shù)

        設(shè)計(jì)基礎(chǔ)有(1)裝置名稱:深度鹽酸解析裝置一套,詳見表1;(2)處理能力:1.2t/h;(3)操作時(shí)間:一年按照8000小時(shí)計(jì)算;(4)解析前濃度:20%~24%,解析后濃度:≤1%。

        技術(shù)參數(shù)有(1)工藝水,7℃水的壓力0.25Mpa(表壓),上水溫度7℃,回水溫度≤11℃;(2)循環(huán)冷卻水供水壓力≥0.25Mpa(表壓),溫度≤32℃,回水溫度≤38℃;(3)蒸汽壓力≤0.45Mpa(表壓)。

        2.4 零解析工藝中出現(xiàn)的問題及采取的措施

        2.4.1 零解析添加助劑選擇

        鹽酸在常壓下解析,隨著溫度的升高,氯化氫逐步脫析出來,但脫析出部分氯化氫氣體后,體系會(huì)達(dá)到恒沸點(diǎn)(濃度22%左右),此時(shí)即使繼續(xù)加熱,也不會(huì)有大量的氯化氫析出,此時(shí),通過改變體系壓力或添加第三種組份,可以打破平衡,促進(jìn)鹽酸進(jìn)一步解析,即深度解析。但通過改變壓力,能耗較高,而且對(duì)設(shè)備的要求也較苛刻,不具備工業(yè)化應(yīng)用的條件。添加第三種組份,即解析助劑使鹽酸在常壓下深度解析理論上可行,但解析助劑的選擇十分關(guān)鍵,必須保證良好的助解析效果,這是技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性的必要保證。

        表1 主要裝置設(shè)備

        表2 添加劑溫度對(duì)比表

        通過對(duì)氯化鉀、氯化鈉、氯化鈣這三種助劑在不同溫度下溶解度值的比較分析,氯化鈣的溶解度隨溫度變化較大,便于利用溫度的變化進(jìn)行分離提純,而且與氯化鈉、氯化鉀相比,對(duì)提高鹽酸解析度的作用顯著。

        2.4.2 零解析材料設(shè)備工藝優(yōu)化

        化工公司做了充分分析準(zhǔn)備工作,并自己進(jìn)行了創(chuàng)新?;す菊紫到y(tǒng)的酸管線都采用襯PP和襯氟管線,酸溫在60℃以下的管線,采用襯PP管線,酸溫在60℃以上的管線,采用襯氟管線,主要材料及來源,采用優(yōu)質(zhì)細(xì)顆粒石墨化石墨材料。浸漬樹脂采用進(jìn)口改進(jìn)樹脂。設(shè)備各個(gè)石墨物料進(jìn)、出口采用改性聚四氟乙烯膨脹帶。生產(chǎn)運(yùn)行中達(dá)到了預(yù)期效果減少了泄漏。氯化鈣質(zhì)量要保證純度大于93%,如雜質(zhì)多就容易造成物料系統(tǒng)運(yùn)行不暢。冬季原液輸送泵跳停頻繁,經(jīng)認(rèn)真分析,給原液配置釜夾套通入適量蒸汽升溫,由原來95℃提高到現(xiàn)在102℃,防止原液經(jīng)泵時(shí)機(jī)封水熱量損失,氯化鈣結(jié)晶,解決了原液輸送泵跳停頻繁的問題。

        3 結(jié)果與討論

        2010年10月,化工公司建設(shè)一套鹽酸零解析系統(tǒng)后,通過2年時(shí)間的運(yùn)行試驗(yàn)證明達(dá)到了長(zhǎng)時(shí)間平穩(wěn)運(yùn)行,并把氯乙烯車間生產(chǎn)中多余的31%酸經(jīng)過鹽酸零解析系統(tǒng)處理完后還有余量,解析成1%的稀酸再補(bǔ)充到前段凈化系統(tǒng),以達(dá)到凈化系統(tǒng)零用水,實(shí)現(xiàn)了31%酸的零生產(chǎn),將氯乙烯車間生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢酸轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)原料氣氯化氫氣體,并且解析出來的氯化氫氣體再生產(chǎn),從而節(jié)約成本提高了整個(gè)系統(tǒng)的生產(chǎn)效能。以20萬t/a 聚氯乙烯產(chǎn)量規(guī)模和現(xiàn)零解析運(yùn)行流量估算,全年回收22%酸產(chǎn)量為:11880t/a;全年回收氯化氫氣體為:2376t/a;根據(jù)氯堿平衡計(jì)算,年可提產(chǎn)聚氯乙烯樹脂為3832t/a;按照目前聚氯乙烯樹脂市場(chǎng)銷售單價(jià)7000元計(jì)算,年產(chǎn)直接經(jīng)濟(jì)效益為2682萬元。1%稀酸水作為氯乙烯車間水洗塔補(bǔ)水回用,年節(jié)約一次水6336t/a;再沸器等加熱設(shè)備蒸汽冷凝水作為廠房取暖節(jié)約供暖消耗費(fèi)用,每平方米按照20元計(jì)算,節(jié)約取暖消耗費(fèi)用18450元。由此可見,每年多產(chǎn)生2700萬元經(jīng)濟(jì)效益,這樣既回收了vcm中合成氣中的氯化氫氣體,并且避免了合成系統(tǒng)廢酸用往其他生產(chǎn)系統(tǒng)造成污染的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

        尤為意義深遠(yuǎn)的是避免了多余的廢酸中的汞對(duì)環(huán)境的污染,解決了生活在這片土地上人們的民生問題。

        合理的工藝技改措施取得了顯著的效果,氯乙烯車間廢酸的再利用不僅解決了環(huán)保的要求,還達(dá)到凈化系統(tǒng)零用水,解析出來的氯化氫氣體的再生產(chǎn),創(chuàng)造了非常可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,既保護(hù)了環(huán)境,又降低了成本。

        [1]宋曉玲,安志明.鹽酸零解析研究及工業(yè)化[J].中國氯堿,2008(6):40-42

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        [3]紀(jì)振生,孟祥考.淺析鹽酸吸收與脫吸技術(shù)[J].河北煤炭,2007(4):62-63

        [4]孟祥鳳,谷學(xué)謙.稀鹽酸回收氯化氫工藝技術(shù)分析[J].中國氯堿,2009(4):43-45

        [5]趙志慧.鹽酸解吸工藝的設(shè)備改造[J].中國氯堿,2009(8):20-21

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