馬 軍,李金華,李 力,李 雯
(1.上海鐵路局工務(wù)大修段,上海 201600;2.中國鐵道科學(xué)研究院金屬及化學(xué)研究所,北京 100081)
為了降低長鋼軌現(xiàn)場焊接接頭的傷損率,提高鋼軌現(xiàn)場焊接質(zhì)量,保障鐵路運輸安全,全路裝備了50余臺移動焊軌車用于鋼軌現(xiàn)場焊接。經(jīng)過3年左右的試用,各鐵路局線下焊已基本掌握了移動焊軌車的使用,現(xiàn)場焊接接頭斷軌數(shù)量顯著減少。在此基礎(chǔ)上,鐵路總公司要求各鐵路局停止使用小型氣壓焊,改用移動焊軌車進(jìn)行線上焊。由于移動焊軌車需要占用線路,在有限的施工天窗時間內(nèi)完成換軌、鎖定、焊接,對施工組織提出了更加嚴(yán)格的要求。本文研究使用焊軌車進(jìn)行線上焊時線上焊接條件對焊接質(zhì)量的影響,工序布局對減少線路占用時間的效果等,這有利于推廣移動焊軌車在線上焊接施工中的應(yīng)用。
鋼軌焊接型式試驗時,一般采用兩截80 cm短鋼軌進(jìn)行焊機(jī)參數(shù)調(diào)試,焊接時無外力、短路等不良環(huán)境干擾。雖然調(diào)試完成的焊接參數(shù)具有較寬的適應(yīng)性,但主要限于對鋼軌材質(zhì)、結(jié)構(gòu)尺寸及環(huán)境氣候的小范圍變化。因此,現(xiàn)場焊接時,現(xiàn)場待焊鋼軌的狀態(tài)應(yīng)基本滿足試驗條件。
線上聯(lián)焊時,待焊軌放置于軌枕承軌槽內(nèi),軌底與大膠墊摩擦阻力:1 000 m(換軌長度)×0.36(摩擦系數(shù))×60.6 kg/m×10 N/kg=218.16 kN,焊接鋼軌損耗一般在30 mm左右,產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力 σ=sδ/(Lα)=53.65 kN。其中:s為軌條伸縮長度,mm;L為焊接軌條長度,m;α為鋼軌熱膨脹系數(shù),取0.011 8 mm/(℃·m);δ為鋼軌溫度應(yīng)力常量,這里取19.2 kN/℃。
現(xiàn)場焊接軌條位移觀測發(fā)現(xiàn),焊接時實際位移長度在100 m以內(nèi),實際拉應(yīng)力更大,同時存在軌枕螺桿、曲線鋼軌扭曲等阻力。因此應(yīng)采取一定措施,確保待焊鋼軌一端相對處于自由狀態(tài),減小焊接時待焊軌條內(nèi)部阻力。
圖1是型式試驗接頭焊接曲線。在鋼軌焊接過程中,由于鋼軌不斷消耗,鋼軌一直處于爬行狀態(tài)。焊接曲線和焊接數(shù)據(jù)表明:未采取撥彎、墊滾筒措施的焊接曲線隨著焊接燒化量的增加,焊接軌條內(nèi)阻力不斷增大,導(dǎo)致后期出現(xiàn)前進(jìn)、后退速度偏離設(shè)定值,電流波動較大,圖形異常。
經(jīng)過落錘試驗觀察發(fā)現(xiàn),型式試驗合格的焊接參數(shù),在未采取撥彎、墊滾筒措施進(jìn)行焊接時,容易導(dǎo)致過燒、灰斑等缺陷的產(chǎn)生。
焊接電路是380 V交流電,由電壓控制板兩只反向并聯(lián)的可控硅SCR1和SCR2調(diào)整電壓,再經(jīng)自耦變壓器升壓,然后向焊接變壓器提供焊接電源。如果焊機(jī)焊接時,鄰近鋼軌直接或通過其他媒介與待焊軌導(dǎo)通形成回路,將導(dǎo)致焊機(jī)長時間產(chǎn)生過大電流,擊穿電壓控制板可控硅SCR1和SCR2,使得焊機(jī)無法工作。同時,由于焊接電流分散,工況發(fā)生較大變化,焊接質(zhì)量無法保障。
人工使用撬棍將舊軌撥入線路道心,然后將線路兩側(cè)新軌撥入承軌槽。待新軌落槽100 m后,用撞軌器向龍門頭方向撞軌,并在65~70 m處向線路外側(cè)撥彎,直至完全撞出焊接損耗量后自100 m處向龍門頭方向鎖定線路15~25 m(根據(jù)線路曲線半徑等因素確定),墊放滾筒(靠近龍門頭撥彎起點開始向龍門頭方向)、調(diào)整水平方向;焊軌車在新軌落槽15 m后運行至龍門口對位、支撐。
圖1 型式試驗接頭焊接曲線
由于是先將舊軌撥入道心,然后新軌撥入承軌槽,新舊軌間無機(jī)具作業(yè)時不易發(fā)生導(dǎo)通。這樣做的缺點是勞動強度大,作業(yè)人員投入多,現(xiàn)有的封鎖天窗一般不能滿足施工需要。
換軌小車走行采用24 t小平板輪對改造,上部加裝左右導(dǎo)向輪、鋼軌導(dǎo)槽及剎車系統(tǒng)。導(dǎo)向輪框架與轉(zhuǎn)向架采用法蘭連接方式,兩側(cè)導(dǎo)通。作業(yè)時,新軌小車行走在待換軌條上,舊軌小車行走在新鋪軌條上,新舊軌條全部導(dǎo)通。這樣做的優(yōu)點是投入勞力少,鋪設(shè)進(jìn)度快,目前的線路天窗完全滿足施工需要。
撥彎起點距焊接點長度應(yīng)以滿足待焊軌找平、脈動時軌條不發(fā)生方向變化為基準(zhǔn),并可適當(dāng)調(diào)節(jié)。待焊軌水平對齊長度一般不低于40 m(焊縫前方30 m、后方10 m)。模擬演練時,發(fā)現(xiàn)在30 m處向前撥彎,脈動時待焊軌條方向仍會發(fā)生變化,在延伸至50 m后,焊縫前方30 m水平對齊段脈動時不會發(fā)生方向變化。因此撥彎起點可以選擇在焊縫前方35~40 m處開始。
撥彎圓弧應(yīng)避免因圓弧半徑過大導(dǎo)致鋼軌彎曲阻力增加(尤其是閃光后期),相對增加脈沖阻力,如焊接損耗量為32 mm,預(yù)留焊縫5 mm,用曲線縮短量計算公式S=L×1 500/R計算,由S=37,L=10(假設(shè)),可得撥彎半徑R=405 m,則撥彎矢量=50 000/R=123 mm,滿足鄰線限界安全要求。實際撥彎時,應(yīng)適量增加撥彎矢量3~5 mm,以保證焊接結(jié)束后,撥彎區(qū)存在余彎。
墊放滾筒及撥彎長度范圍又稱為焊接伸縮區(qū),伸縮區(qū)存在3種伸縮阻力:①滾動摩擦阻力(墊放滾筒區(qū)域),50×60.6×0.05(摩擦系數(shù))×10=1.515 kN;②滑動摩擦阻力(撥彎區(qū)域),25×60.6×0.24×10=3.636 kN;③鋼軌彎曲阻力(撥彎區(qū)域),焊接前已經(jīng)彎曲,焊接時除中軸回彈力外,前進(jìn)時與軌底摩擦阻力抵消一部分,后退時與摩擦阻力疊加。由于鋼軌處于自由狀態(tài)下,只要保證一定的預(yù)彎矢量,彎曲阻力會很小。一般情況下總阻力不大于20 MN,與頂鍛油缸的拉力1 200 MN相比,影響較小。
焊軌車線上聯(lián)焊作業(yè)一般對位后支撐油缸頂車高度為6~8 cm。在現(xiàn)場作業(yè)時,由于焊軌車質(zhì)量達(dá)50 t左右,加上支撐墊塊強度、混凝土枕強度、道砟密實度不足,及油路漏油、油缸內(nèi)卸等原因,焊接時往往會發(fā)生車體下沉、傾斜,從而影響焊接,甚至影響安全,因此需要改變頂車作業(yè)方法。經(jīng)過學(xué)習(xí)其他施工單位的經(jīng)驗和現(xiàn)場不斷試驗、改進(jìn),采取措施為:在軌底墊放一定高度的墊高墊塊,按2‰順坡至焊縫,同時保證焊縫至后方3 m范圍保持平直。焊軌車對位后,應(yīng)在前后輪對分別設(shè)置止輪器,同時進(jìn)行前支腿支撐,防止焊接時發(fā)生待焊軌跳動。經(jīng)過近20個焊接接頭外觀檢驗,外觀質(zhì)量滿足規(guī)范要求。軌底墊高順坡如圖2所示。
3.5.1 封連線設(shè)置
焊軌車線上聯(lián)焊時,既要滿足電氣化區(qū)段電氣回路要求,同時又要避免左右股鋼軌之間形成回路。經(jīng)過現(xiàn)場施工測量,焊軌車線上聯(lián)焊時,按圖3設(shè)置封連線,可滿足電氣化區(qū)段及焊軌車作業(yè)要求。
圖2 軌底墊高順坡示意
圖3 焊接過程中的封連線設(shè)置
3.5.2 換軌小車絕緣設(shè)置
新軌小車絕緣改造:新軌小車導(dǎo)槽、導(dǎo)向輪框架均為獨立結(jié)構(gòu),與轉(zhuǎn)向架法蘭連接,只需在連接處加裝絕緣板、螺桿絕緣套管等絕緣措施。改造后測試框架絕緣電阻值>2 MΩ,改造后接軌小車作業(yè)如圖4所示。
圖4 絕緣改造后換軌小車作業(yè)示意
舊軌小車絕緣設(shè)置:由于舊軌小車行駛在新軌上,只要小車輪緣與新軌之間絕緣即可。焊軌車線上舊軌小車絕緣設(shè)置如圖5所示。
圖5 焊軌車線上舊軌小車絕緣設(shè)置示意
3.5.3 焊接前待焊軌絕緣測試
焊接電阻一般在200 uΩ以下,因此,在待焊軌對位后,焊接前用萬用表測量兩待焊軌之間阻抗,只要阻抗>100 Ω,不會造成焊接電流分散。
本文在焊軌車線下焊接鋼軌經(jīng)驗比較成熟的基礎(chǔ)上,依據(jù)線上焊接的工況特點,經(jīng)過現(xiàn)場試驗,總結(jié)出線上焊軌的施工設(shè)備、工藝和組織,達(dá)到在保證焊接接頭質(zhì)量和線路安全的前提下,盡量縮短施工時間的目的。結(jié)論如下:
1)待焊鋼軌一端應(yīng)處于相對自由狀態(tài),使焊接過程中的阻力盡量小,以接近型式試驗的焊接條件。
2)采取撥彎和墊放滾筒相結(jié)合的方式來實現(xiàn)焊接過程中由于鋼軌消耗而導(dǎo)致自由端的送進(jìn)問題。撥彎起點可以選擇在焊縫前方35~40 m處,撥彎矢量123 mm,實際撥彎時,應(yīng)適量增加撥彎矢量3~5 mm,以保證焊接結(jié)束后,撥彎區(qū)存在余彎。
3)采用換軌小車的效率高于人工撥軌,且能滿足現(xiàn)場施工工況要求。焊軌車線上聯(lián)焊時,既要滿足電氣化區(qū)段電氣回路要求,同時又要避免左右股鋼軌之間形成回路。
4)通過接頭焊接曲線的收集,并與探傷結(jié)果對比,制定曲線判定標(biāo)準(zhǔn)。通過不斷總結(jié)優(yōu)化施工方法,降低現(xiàn)場作業(yè)時待焊軌條內(nèi)阻力,增加軌條自由度,使焊接環(huán)境無限接近試驗狀態(tài)。焊接接頭外觀、力學(xué)性能指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
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