宋印濤
(山東兗礦集團國際焦化有限公司,山東 兗州 272100)
7.63米焦?fàn)t存在問題及改進措施
宋印濤
(山東兗礦集團國際焦化有限公司,山東 兗州 272100)
通過對7.63米焦?fàn)t生產(chǎn)運行中暴露出的問題進行分析,并進行一系列改造,取的了良好的效果。
7.63米焦?fàn)t;改造;加熱水平
兗礦國際焦化公司是年產(chǎn)焦炭200萬噸焦化企業(yè)。焦?fàn)t采用2×60孔,炭化室高7.63m復(fù)熱式焦?fàn)t,熄焦系統(tǒng)采用濕法熄焦的熄焦方式,裝煤采用裝煤車帶跨越管式除塵方式,出焦除塵采用地面站除塵方式。但焦?fàn)t自2006年投產(chǎn)以來,生產(chǎn)運行不穩(wěn)定,焦炭產(chǎn)量和工藝指標(biāo)一直未達到設(shè)計要求,給生產(chǎn)和經(jīng)營帶來極大困難。
焦?fàn)t運行中暴露出的問題主要包括:爐頂空間溫度居高不下;集氣管壓力偏低,炭化室負壓操作;四大車運行狀況差,生產(chǎn)不穩(wěn)定;煤氣凈化效果差,加熱設(shè)備堵塞嚴重;裝煤過程冒煙冒火嚴重;產(chǎn)品產(chǎn)量低,長期不能達產(chǎn)達效。
2.1 焦?fàn)t加熱水平小,是焦?fàn)t生產(chǎn)不正常的主要原因
國際焦化7.63m焦?fàn)t的加熱水平,為德國原設(shè)計1210mm。1210mm的加熱水平是根據(jù)德國低揮發(fā)、低收縮的配合煤設(shè)計的,與國內(nèi)煉焦煤指標(biāo)有較大差距。在兗礦國際焦化的7.63m焦?fàn)t建設(shè)前,因未確定煤源、配煤比和裝爐煤特性,仍沿用了1210mm的加熱水平。實踐證明,該加熱水平對于可燃基揮發(fā)份高達30%的裝爐煤太小,最終導(dǎo)致焦?fàn)t爐頂空間溫度過高。
2.2 炭化室寬,入爐煤揮發(fā)份高是造成焦?fàn)t爐頂空間溫度高的又一重要原因
國際焦化有限公司焦?fàn)t炭化室寬度為623mm,寬炭化室橫向收縮較大,使用高揮發(fā)分配煤煉焦時,會使?fàn)t墻和爐頂空間生成大量石墨。自開工以來實際配合煤揮發(fā)份平均在30%左右,造成煤氣產(chǎn)量大,煤的收縮率大,爐頂空間溫度高。
2.3 取消了裝煤車跨越管,造成裝煤時冒煙冒火嚴重
由于裝煤車取消了原設(shè)計的裝煤車跨越管,裝煤時只能使用本孔炭化室的高壓氨水來抽吸裝煤時的煙塵。從而導(dǎo)致高壓氨水無煙裝煤效果不好,裝煤過程中冒煙冒火嚴重,經(jīng)常造成裝煤車燒車。
2.4 利舊設(shè)備性能差,可靠性低
焦?fàn)t機械和焦?fàn)t護爐鐵件中關(guān)鍵的爐柱均為利舊設(shè)備,可靠性降低。四大車功能低,有些重要功能如清門、清框等未能完全恢復(fù),無法保證正常的運行,不能實現(xiàn)計劃性推焦,從而造成結(jié)焦時間延長,進一步加劇焦?fàn)t爐頂空間溫度升高。
針對前期焦?fàn)t生產(chǎn)中存在的一系列問題,在原有7.63m焦?fàn)t基礎(chǔ)上拆除了原焦?fàn)t的部分爐體(保留蓄熱室以下部分)及其相關(guān)的工藝設(shè)備,利用原有的煤塔、間臺、焦?fàn)t基礎(chǔ)、抵抗墻及爐端臺組成一個爐組。熄焦系統(tǒng)利用原有的穩(wěn)定濕法熄焦。焦?fàn)t為單集氣管,三吸氣管。裝煤除塵采用高壓氨水噴射和配套新建的裝煤除塵地面站。焦?fàn)t出焦除塵采用原有地面站。
3.1 基本參數(shù)變化情況見表1
3.2 爐體的主要尺寸及技術(shù)指標(biāo)變更情況
炭化室平均寬度由原來的623mm,變更至590mm,其它尺寸保持不變。
3.3 增設(shè)氣柜裝置
為保證焦?fàn)t煤氣用戶的用氣,平衡整個煤氣管網(wǎng)的壓力波動,當(dāng)煤氣不足時補充氣量,煤氣多余時儲存多余氣量,避免頻繁的煤氣放散,增設(shè)2萬m3干式煤氣儲柜。
3.4 改造裝煤除塵裝置
在德國提供的基礎(chǔ)設(shè)計中,取消了焦側(cè)跨越管,導(dǎo)致裝煤過程負壓不足,焦?fàn)t裝煤時產(chǎn)生大量煙塵。為防止裝煤煙塵污染環(huán)境,增設(shè)一套干式裝煤除塵地面站。除塵地面站主風(fēng)機采用偶合器調(diào)速運行。裝煤過程產(chǎn)生的煙氣經(jīng)地面除塵設(shè)備凈化后,其排出氣體的含塵濃度≤50mg/Nm3。
4.1 裝置基本實現(xiàn)達產(chǎn)
2012年11月裝置改造完成,全面投產(chǎn)。改造后生產(chǎn)運行狀況得到極大改善,焦?fàn)t自動化水平和裝置穩(wěn)定性全面提升,2013年,焦炭年產(chǎn)達到157.7萬噸,化產(chǎn)品產(chǎn)率大幅提高,焦油回收率從2.4%提高到3.1%,粗苯回收率從0.6%提高到0.95%,焦炭產(chǎn)品第一年達到改造后設(shè)計能力的90%以上,化產(chǎn)品達到設(shè)計能力的80%以上。2014年,產(chǎn)量進一步得到提升,全年主要產(chǎn)品將實現(xiàn)達產(chǎn)目標(biāo)。
4.2 工藝指標(biāo)得到改善
主要工藝指標(biāo),在公司控工藝指標(biāo)中合格率達到95%以上。
4.3 設(shè)備故障率下降,設(shè)備運行效率提高
改造后,焦?fàn)t主要四大車設(shè)備自動化水平得到提高,四大車及其設(shè)備故障率由原來月影響80小時,下降至4小時以下,焦炭實現(xiàn)按計劃生產(chǎn),月度推焦車執(zhí)行系數(shù)達到0.85以上。
4.4 焦?fàn)t加熱水平得到明顯改善,爐頂空間溫度降到指標(biāo)以內(nèi),符合配高揮發(fā)份煤特點,提高了化產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量
炭化室變窄后,焦?fàn)t的焦餅在炭化室內(nèi)橫向和縱向收縮減少,降低了石墨生成。分段加熱斜道結(jié)構(gòu)復(fù)雜,無膨脹縫,防止了斜道區(qū)上部高溫的產(chǎn)生,防止?fàn)t頂空間溫度升高。
4.5 設(shè)備和環(huán)境得到保護
增加了2萬方氣柜和裝煤除塵裝置,使焦?fàn)t集氣管壓力得到較好控制,指標(biāo)控制在140-180Pa之間,交換期間氣柜緩沖作用改善了對爐門維護,杜絕了冒煙冒火的發(fā)生。裝煤過程中煙塵得到較好治理,避免了燒車和環(huán)保事故的發(fā)生。
綜上所述,7.63米焦?fàn)t改造后,運行效果良好,達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平,取得良好經(jīng)濟效益和社會效益。
表1
宋印濤(1977—),男,漢族,山東汶上人,大學(xué)本科,助理工程師,研究方向:自動化。