王洪禮,王 凌,劉立新
(新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院,烏魯木齊 830004)
工程用35CrMo鋼鉆桿螺紋斷裂失效分析
王洪禮,王凌,劉立新
(新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院,烏魯木齊830004)
【摘要】應(yīng)用Q8火花直讀發(fā)射光譜儀、維氏硬度計、數(shù)顯洛氏硬度計和金相顯微鏡,對工程用35CrMo鋼鉆桿螺紋斷裂件的化學(xué)成分、維氏硬度、洛氏硬度、斷口宏觀形貌和微觀組織進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,斷裂鉆桿的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求;熱處理工藝不穩(wěn)定,出現(xiàn)非正常組織為鉆桿斷裂失效的主要原因,研究為進(jìn)一步優(yōu)化鉆桿熱處理工藝提供了重要依據(jù),具有重要的理論意義及工程應(yīng)用價值。
【關(guān)鍵詞】35CrMo; 鉆桿; 斷裂; 失效分析
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,機(jī)械行業(yè)的發(fā)展也是日新月異,鉆桿在日常石油生產(chǎn)活動中扮演著越來越重要的角色。鉆桿螺紋連接部位與鉆桿本體相比,剛度較小,截面形狀復(fù)雜,容易出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象,是鉆桿的薄弱部位容易引起斷裂失效。
新疆某油田公司使用材質(zhì)35CrMo鋼的鉆桿,在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)螺紋部位斷裂現(xiàn)象,為尋找鉆桿螺紋斷裂原因,本文對所提供的斷裂鉆桿件的化學(xué)成分、宏觀形貌、維氏硬度、洛氏硬度和顯微組織進(jìn)行了分析測試,對鉆桿螺紋處斷裂原因進(jìn)行了分析并提出了改進(jìn)措施,研究為進(jìn)一步優(yōu)化鉆桿生產(chǎn)工藝,提高鉆桿使用壽命,減少鉆桿失效事故提供了重要依據(jù)。
1.1鉆桿化學(xué)成分分析
表1 斷裂鉆桿光譜分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table1 Result of spectrum analysis of the fracture dril pipe(wt%)
斷裂鉆桿材質(zhì)為35CrMo鋼,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T3077-1999《合金結(jié)構(gòu)鋼》。采用Q8火花直讀發(fā)射光譜儀對斷裂鉆桿的化學(xué)成分進(jìn)行分析,測試結(jié)果見表1,與GB/T3077標(biāo)準(zhǔn)對照發(fā)現(xiàn),斷裂鉆桿的化學(xué)成分的含量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.2斷口的宏觀形貌
圖1為現(xiàn)場截取斷裂鉆桿件試樣,通過肉眼觀察可以發(fā)現(xiàn),斷裂鉆桿的螺紋部分有較嚴(yán)重的損傷,結(jié)構(gòu)較粗糙,靠近螺紋根部的邊緣較為平坦,螺紋面有大量腐蝕坑,說明腐蝕對裂紋的產(chǎn)生具有一定促進(jìn)作用,同時斷口宏觀形貌以韌窩為主,顯示韌性斷裂的特征。分析認(rèn)為,這是鉆桿松動后,內(nèi)外螺紋產(chǎn)生了相對運動,反復(fù)撞擊螺紋部分所致。
圖1 斷裂鉆桿斷口宏觀形貌Fig.1 Macro-morphology of the fracture drill Pipe
1.3硬度試驗
截取斷裂鉆桿螺紋處不同部位用HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計測量洛氏硬度,測試結(jié)果在27.8HRC~31.4HRC范圍內(nèi),圖紙要求硬度范圍為24.5~31.5HRC,表明鉆桿的硬度比較偏上限,同時硬度分散性較大,說明鉆桿生產(chǎn)工藝的—致性較差。用HVS-30型維氏硬度計對鉆桿螺紋處表面顯微硬度及心部顯微硬度進(jìn)行測定,結(jié)果見表2??梢钥闯霰砻骘@微硬度明顯高于心部顯微硬度30HV0.3,根據(jù)圖紙設(shè)計要求,表面顯微硬度不允許高出心部顯微硬度30HV0.3,這是由于斷裂鉆桿在生產(chǎn)過程中碳含量控制不嚴(yán)格含量過高,高的碳含量使鉆桿螺紋表面較硬脆,塑性明顯低于內(nèi)部,在使用過程中降低鉆桿抗疲勞強(qiáng)度及冷熱疲勞抗力性能。
表2 顯微硬度結(jié)果Table2 The result of micro-hardness
1.4金相組織
用線切割方法沿斷裂鉆桿螺紋的縱截面截取試樣,按照GB/T13298-1991的規(guī)定方法進(jìn)行試驗,金相制樣后采用4%硝酸酒精溶液侵蝕后用XJG-05型金相顯微鏡分別在100倍和500倍觀察微觀顯微組織形貌,如圖2所示。
從圖2中可以看出,其顯微組織為回火索氏體+上貝氏體。通常,回火索氏體是鉆桿熱處理后的正常組織,上貝氏體會顯著影響鉆桿的機(jī)械性能,是不希望得到組織。貝氏體的產(chǎn)生是由于熱處理工藝不當(dāng)造成的,依據(jù)鋼鐵材料熱處理過程中連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變C曲線,淬火冷卻過程中冷卻速度對組織的影響顯著,如果冷卻速度較慢,會使冷卻曲線碰到C曲線的鼻子,使材料發(fā)生上貝氏體轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致材料性能下降。斷裂鉆桿件在熱處理過程中淬火溫度過高,引起晶粒粗大,同時淬火后冷卻速度太慢,組織中存在明顯的上貝氏體組織,導(dǎo)致鉆桿韌性變差,降低了材料的強(qiáng)韌性。
圖2(a) 斷裂鉆桿金相組織×100Fig.2(a) Microstructures of the f racture dril l pipe ×100
圖2(b) 斷裂鉆桿金相組織 ×500Fig.2(a) Microstructures of the fracture dril l pipe ×500
1)鉆桿螺紋外表面發(fā)生嚴(yán)重的腐蝕,腐蝕對裂紋的產(chǎn)生有一定促進(jìn)作用。
2)鉆桿淬火時溫度過高,冷卻速度過慢,組織中出現(xiàn)上貝氏體組織,使得晶粒間強(qiáng)度大大降低,脆性明顯增加,是造成鉆桿螺紋斷裂的主要原因。
3)鉆桿碳含量過高也是引起其斷裂原因之一。
1)存放鉆桿位置盡量遠(yuǎn)離井下酸性環(huán)境并定期清洗鉆桿。
2)適當(dāng)調(diào)整熱處理工藝,降低淬火溫度,提高冷卻速度。確保螺栓的顯微組織得到強(qiáng)韌性好的回火索氏體。
3)減少鉆桿中碳含量。
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【作者簡介】
王洪禮(1982-),男,安徽太和人,碩士,主要從事金屬材料的檢驗工作。
Failure Analysis of the Fracture D rill Pipe thread of 35 CrMo Steel used in engineering
WANG Hong-li,Wang Ling,Liu Li-xin
(Product Quality Supervision And Inspection In Academ e O f Xin jiang Uygu r Autonom ous Reg ion,W u lum uqi 830004,China)
【Abstract】The chemical composition,Vickers hardness,Rockwel l hardness,microstructure and micrograph of fracture surface of a failed dril l pipe thread which was made of 35CrMo steel used in engineering was analyzed by Q8 spark emission spectrometer,Rockwel l apparatus,Vickers hardness tester and Optical microscopy.The resul ts showed that the chemical composition of f racture dril l pipe thread is normal,and the microstructure of the f racture dril l pipe thread were abnormal resul ted f rom improper heat treament and have important theory significance and academic valve。
【Key w o rds】35CrMo;Dri l l Pipe;Fracture;Fai lure analysis