辛根源
(中國石油克拉瑪依石化公司 新疆克拉瑪依)
中國石油克拉瑪依石化公司的100萬噸/年延遲焦化裝置中的2MCL457型富氣壓縮機,最大流量13 000 m3/h,進(jìn)口壓力0.1 MPa,出口壓力1.36 MPa,一階臨界轉(zhuǎn)速4636 r/min,二階臨界轉(zhuǎn)速18 484 r/min,跳閘轉(zhuǎn)速12 925 r/min,調(diào)速范圍8400~11 750 r/min,工作介質(zhì)為焦化富氣,進(jìn)口介質(zhì)溫度40℃,出口介質(zhì)溫度123.6℃,額定功率16 970 kW,缸內(nèi)葉輪級數(shù)為7級,首級葉輪名義直徑為450 mm,機組由汽輪機驅(qū)動,軸端采用干氣密封形式。
1.干氣密封組成
富氣壓縮機干氣密封為螺旋槽雙端面密封,由靜環(huán)、動環(huán)組件(旋轉(zhuǎn)環(huán))、副密封O形圈、精密封、彈簧和彈簧座(腔體)等組成。彈簧在密封無負(fù)荷狀態(tài)下使靜環(huán)與固定在軸上的動環(huán)組件相配合,動環(huán)采用單向雙列螺旋槽結(jié)構(gòu)。
2.干氣密封原理及控制系統(tǒng)
雙端面干氣密封由兩組單端面干氣密封組成,在兩組密封之間通過氮氣作阻塞氣體形成一個阻塞密封系統(tǒng),氮氣的壓力始終控制在比被密封介質(zhì)壓力略高0.2~0.3 MPa的水平,使其在大氣與介質(zhì)氣之間起到阻隔作用,保證工藝介質(zhì)氣體不會向大氣泄漏。外置大氣端(軸承端)的密封型式為碳環(huán)密封,可以避免軸承箱中的潤滑油進(jìn)入干氣密封腔內(nèi),保證干氣密封在潔凈干燥的環(huán)境下運行。干氣密封控制監(jiān)測系統(tǒng)由密封氣過濾單元、干氣密封泄漏監(jiān)測單元、密封隔離氣單元組成,見圖1。
密封氣過濾單元是干氣密封控制系統(tǒng)的核心,氮氣經(jīng)過過濾單元進(jìn)入干氣密封,保證密封面不受顆粒雜質(zhì)的損壞。干氣密封泄漏監(jiān)測單元的作用是通過對主密封氣注入量及干氣密封泄漏量的監(jiān)測來確認(rèn)干氣密封是否運轉(zhuǎn)正常。主密封氣入口端顯示的流量即為兩端泄漏量之和,數(shù)值由金屬轉(zhuǎn)子流量計測量并遠(yuǎn)傳至控制室,該值穩(wěn)定且較小,任何一端的干氣密封出現(xiàn)意外失效都會導(dǎo)致流量的急劇增大,若達(dá)到設(shè)定值3 m3/h時,控制機組運行的ESD系統(tǒng)發(fā)出報警信號。隔離氣單元的作用是通過注入0.4 MPa的儀表風(fēng)將干氣密封與軸承潤滑油隔離,防止干氣密封受潤滑油的污染。同時隔離氣可將干氣密封泄漏出的微量介質(zhì)氣體吹除排空。
1.故障現(xiàn)象
(1)壓縮機在正常運行過程中出現(xiàn)低壓端干氣密封主密封氣流量迅速上升,大約8h內(nèi)由正常值0.38m3/h上升到3.5m3/h,超過主密封氣流量Q≥3 m3/h的報警值,主密封氣和緩沖氣的壓差變化不大,維持在430 kPa左右。高壓端干氣密封主密封氣流量0.48 m3/h正常,其他各監(jiān)控點指示正常。
圖1 干氣密封控制系統(tǒng)
(2)壓縮機在正常運行過程中高壓端干氣密封泄漏量增大,主密封氣流量在10 h內(nèi)由0.48 m3/h開始快速上升到3.8 m3/h(流量表滿量程),現(xiàn)場儀表檢查確認(rèn)流量表顯示正常,無假顯示現(xiàn)象。壓縮機支路油壓為0.23 MPa,密封隔離氣壓力為0.23 MPa,都沒有變化。機組運行一段時間后主密封氣流量值仍無回落,泄漏量未減少。
2.原因分析
拆解壓縮機干氣密封后檢查發(fā)現(xiàn)干氣密封內(nèi)流入液體,造成密封碳環(huán)磨損,致使干氣密封失效。分析干氣密封內(nèi)進(jìn)液主要有兩方面原因:
(1)壓縮機開機后支路潤滑油壓力偏高、油量大,回油腔液位偏高,致使密封隔離氣和梳齒密封不能有效的密封軸承潤滑油,造成少量潤滑油漫入低壓端干氣密封的動環(huán)和靜環(huán)之間,見圖2、圖3。
圖2 梳齒密封內(nèi)殘液痕跡
(2)工藝介質(zhì)富氣進(jìn)入壓縮機溫度較高,最高可達(dá)62℃(富氣濕式空冷設(shè)計存在問題,冷卻效果差)遠(yuǎn)大于40℃的設(shè)計要求,因此造成富氣帶液嚴(yán)重。壓縮機運行過程中,富氣中液滴逐步凝結(jié)聚積,緩慢滲入干氣密封內(nèi),見圖4。進(jìn)入干氣密封內(nèi)的液體浸入到動環(huán)和靜環(huán)之間,液體的張力作用使動、靜環(huán)牢牢的粘在一起。機組運轉(zhuǎn)時,螺旋槽內(nèi)產(chǎn)生的開啟力小于閉合力,無法將密封面分開形成氣膜,使密封面變成接觸性摩擦,從而導(dǎo)致密封泄漏量增加,嚴(yán)重時會使密封面磨損,導(dǎo)致密封失效,見圖5。
(1)更換油壓調(diào)節(jié)閥,保證潤滑油壓力控制平穩(wěn)。在開機前將各支路油壓調(diào)至0.2 MPa,密封隔離氣壓力由0.15 MPa調(diào)至0.25 MPa。更換對梳齒密封,以確保密封隔離氣和梳齒密封能有效的密封軸承潤滑油,而使?jié)櫥筒粫敫蓺饷芊鈨?nèi)。
(2)改造壓縮機富氣流程,一級返飛動量經(jīng)過中間冷卻器后返入口分液罐,不經(jīng)過富氣空冷以降低富氣空冷負(fù)荷,有效降低了富氣進(jìn)壓縮機時的溫度。對壓縮機入口分液罐、中間分液罐、入口脫液包加強脫液處理,避免由于富氣帶液過多造成的液滴凝結(jié)聚積。
圖3 潤滑油浸入密封靜環(huán)表面
圖4 工藝氣凝液附著在密封表面
圖5 動環(huán)上密封碳環(huán)磨損痕跡
實施改進(jìn)措施重新開機后,壓縮機富氣溫度在40℃左右,富氣溫度高引起的帶液問題得到有效解決。干氣密封高、低壓端流量在正常范圍內(nèi),其他各點參數(shù)正常。油壓調(diào)整后各軸瓦溫度沒有受到影響。富氣壓縮未出現(xiàn)異常,干氣密封泄漏量在正常范圍內(nèi),機組運轉(zhuǎn)情況良好。