孫 斌
(勝利油田石油化工總廠 山東東營)
高壓水泵是煉油廠延遲焦化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,在裝置水力除焦系統(tǒng)中起著非常重要的作用,高壓水泵提供高壓水,通過切焦器噴切,進(jìn)行除焦作業(yè)。高壓水泵的好壞直接影響水力除焦系統(tǒng)的正常運(yùn)行及除焦時(shí)間長短,在工藝操作上要求高壓水泵具有較高的揚(yáng)程及較大流量,以提高除焦效率,減少除焦時(shí)間。
2013年,廠延遲焦化裝置大修和技術(shù)改造后,加工量由60萬t/a擴(kuò)大到100萬t/a,為滿足裝置加工量增大的工藝要求,對裝置除焦系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備高壓水泵進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造,以增加泵的揚(yáng)程,縮短除焦時(shí)間,提高工作效率。
延遲焦化裝置水力除焦系統(tǒng)有兩臺高壓水泵,一臺運(yùn)行,一臺備用。水泵型號TDM200-160×11(沈陽水泵廠生產(chǎn)),為臥式雙筒體節(jié)段多級離心泵;驅(qū)動三相異步電機(jī)型號為YK1600-2/990,額定功率1600 kW,額定電壓6000 V,額定電流185 A,額定頻率50 Hz,額定轉(zhuǎn)速2980 r/min。
由于延遲焦化裝置原設(shè)計(jì)加工量是60萬t/a,泵在投用初期雖然不需要很高的揚(yáng)程,但整體設(shè)計(jì)仍然采用11級葉輪的結(jié)構(gòu),為今后泵增加揚(yáng)程留余地。而兩臺泵在當(dāng)初安裝使用中均采用10級葉輪結(jié)構(gòu),即原來的中間級第6級葉輪未安裝,只安了一個(gè)導(dǎo)流套。此次改造增加這一級葉輪,使高壓水泵葉輪由10級增加到11級,以滿足擴(kuò)容要求。
1.高壓水泵拆檢
高壓水泵為垂直剖分圓柱型雙筒體結(jié)構(gòu)的多級離心式水泵,拆卸時(shí)先拆卸泵的軸承和機(jī)械密封,再拆卸高壓端泵蓋,然后抽出整個(gè)轉(zhuǎn)子內(nèi)筒體。泵解體后檢查泵兩側(cè)徑向軸瓦、推力軸瓦、平衡鼓外觀正常,無明顯磨損,轉(zhuǎn)子總竄量符合設(shè)計(jì)要求,各級葉輪外觀良好,除一級葉輪口環(huán)有均勻摩擦痕跡外,其余葉輪各處無磨損痕跡,對葉輪、導(dǎo)葉、級間口環(huán)、軸進(jìn)行了相關(guān)檢測,檢測中發(fā)現(xiàn)葉輪口環(huán)間隙偏小,級間口環(huán)個(gè)別有橢圓現(xiàn)象,在對各部件進(jìn)行清洗的過程中,發(fā)現(xiàn)首級葉輪輪轂處有疑似裂紋,對各級葉輪進(jìn)行著色探傷檢查,發(fā)現(xiàn)一級、二級、三級、四級、五級、七級、八級葉輪均有不同程度的裂紋。
2.葉輪處理
水泵返廠后,對葉輪、導(dǎo)葉、泵軸再次進(jìn)行了詳細(xì)檢測,所有葉輪輪轂表面進(jìn)行磁粉探傷檢查。葉輪著色檢查發(fā)現(xiàn),只有九級葉輪無缺陷,其余葉輪均有缺陷。分析其中三級、十級、十一級葉輪雖有缺陷,但不影響使用,回裝時(shí),這幾級葉輪仍安裝原葉輪,其他葉輪均作為備用葉輪。重新按原圖紙加工并安裝原來缺少的第六級葉輪和第六級導(dǎo)葉,按標(biāo)準(zhǔn)加工配裝葉輪密封環(huán)和殼體密封環(huán),葉輪的總數(shù)增加為11級。
3.泵軸檢查
泵軸外觀檢測發(fā)現(xiàn)平衡套處有劃痕,八、九級葉輪安裝處鍍鉻層有明顯脫落,二、四、五級葉輪安裝處有鍍鉻層脫落,入口機(jī)封動環(huán)座處鍍鉻層有脫落,經(jīng)研究協(xié)商,泵軸以上缺陷此次可暫不做修復(fù)處理。對泵軸進(jìn)行徑向跳動檢測,結(jié)果全部符合標(biāo)準(zhǔn)。
4.葉輪口環(huán)間隙調(diào)整
葉輪口環(huán)間隙偏小,級間個(gè)別口環(huán)的橢圓,因此適當(dāng)調(diào)大口環(huán)間隙,安裝時(shí)口環(huán)間隙統(tǒng)一調(diào)整為0.55 mm。
葉輪裝配到軸上后打表測得葉輪入口及出口口環(huán)的最大跳動量為0.03 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
轉(zhuǎn)子總竄量為6.3 mm。裝配合格后轉(zhuǎn)子部件重新做動平衡,按G2.5級標(biāo)準(zhǔn),允許不平衡量為7.8×10-3N·m,實(shí)際不平衡量3×10-3N·m,轉(zhuǎn)子動平衡合格。
高壓水泵轉(zhuǎn)子內(nèi)筒體改造完畢順利回裝,回裝后相關(guān)技術(shù)指標(biāo)見表1。
表1 高壓水泵安裝技術(shù)指標(biāo) mm
高壓水泵改造后開機(jī)運(yùn)行一次成功。各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,泵的流量不變,揚(yáng)程由改造前的1800 m增加到2000 m,電機(jī)電流由改造前的150 A下降到120 A,除焦系統(tǒng)的除焦時(shí)間明顯縮短,由原來的3 h縮短為2 h,完全滿足了工藝要求。該泵每天少運(yùn)行1 h,電機(jī)可節(jié)電1000 kW 以上,經(jīng)濟(jì)效益明顯。