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        基于PLC的磨礦分級(jí)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2014-04-29 00:00:00戴傳華劉紅梅薛春陽(yáng)

        摘 要:針對(duì)磨礦分級(jí)過(guò)程人工操作勞動(dòng)強(qiáng)度大,分級(jí)精度較低等特點(diǎn),文章設(shè)計(jì)了基于S7-200PLC的磨礦分級(jí)自動(dòng)控制系統(tǒng),主要包括控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì),并設(shè)計(jì)了上位機(jī)監(jiān)控界面,實(shí)現(xiàn)磨礦分級(jí)的自動(dòng)控制和遠(yuǎn)程控制。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,該系統(tǒng)調(diào)節(jié)速度快、穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了管控一體化,提高了磨礦分級(jí)的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:磨礦分級(jí);PLC;PID

        中圖分類號(hào):TD453 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)27-0018-02

        磨礦分級(jí)過(guò)程是將礦石經(jīng)過(guò)磨礦處理成細(xì)粒度級(jí)的顆粒,是選礦廠最重要的生產(chǎn)過(guò)程之一,影響選礦生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為了提高磨礦效率、節(jié)能降耗、提高有用礦物的精礦品位和提高選礦廠的經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)磨礦分級(jí)的自動(dòng)控制具有十分重要的意義。本文以西門子S7-200PLC為控制核心,設(shè)計(jì)了一套基于PLC的磨礦分級(jí)自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了漿池液位和供漿旋流器壓力自動(dòng)控制,并通過(guò)上位機(jī)監(jiān)控界面實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。

        1 磨礦分級(jí)控制系統(tǒng)

        1.1 磨礦分級(jí)的工藝流程

        系統(tǒng)工藝流程圖如圖1所示。系統(tǒng)由球磨機(jī)系統(tǒng)、旋流器及漿池供漿控制系統(tǒng)組成。漿池供漿控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)漿池液位的恒定及供漿旋流器壓力恒定的功能。

        1.2 PID控制實(shí)現(xiàn)

        PLC的PID控制器的設(shè)計(jì)是以連續(xù)系統(tǒng)的PID控制規(guī)律為基礎(chǔ),將其數(shù)字化寫成離散形式的PID控制方程,再根據(jù)離散方程進(jìn)行控制程序設(shè)計(jì)。

        連續(xù)PID閉環(huán)系統(tǒng)如圖2所示,圖中Sp(t)是給定值,Pv(t)是反饋量,C(t)是系統(tǒng)輸出量,連續(xù)的PID控制的輸入輸出關(guān)系為:

        M(t)=KP[e(t)+■■e(t)dt+■de(t)/dt]+M0(1)

        式(1)中,M(t)為控制器的輸出量,M0為輸出的初始值,e(t)=sp(t)-pv(t)為誤差信號(hào),KP為比例系數(shù),Ti為積分時(shí)間常數(shù),Td為微分時(shí)間常數(shù)。

        假設(shè)采樣周期為Ts,系統(tǒng)用矩形積分近似精確積分,用差分近似精確微分,將(1)離散化,得到離散的PID控制的輸入輸出關(guān)系為

        Mn=KP en+(t)+Ki■ej+Kd(en-en-1)+M0(2)

        式(2)中,en-1為n-1次采樣時(shí)的誤差值,KP為積分系數(shù),Kd為微分系數(shù)。

        基于PLC的閉環(huán)控制系統(tǒng)如圖3所示,其中Spn、Pvn、En、Mn分別為模擬量在Sp(t)、Pv(t)、E(t)、M(t)在第n次采樣時(shí)的數(shù)字量。

        1.3 液位及壓力控制

        在實(shí)際系統(tǒng)中,泵池液位過(guò)低,容易出現(xiàn)抽空現(xiàn)象,嚴(yán)重影響旋流器的正常工作,抽空時(shí)旋流器入流全部從沉砂口出,起不到分級(jí)效果。泵池液位過(guò)高,容易出現(xiàn)溢出,因此,泵池液位必須控制在一個(gè)適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi),泵池液位通過(guò)超聲波液位計(jì)檢測(cè),并通過(guò)跟蹤控制泵流量實(shí)現(xiàn)漿池液位的控制。其控制回路如圖4所示。

        旋流器壓力通過(guò)變頻器調(diào)節(jié)渣漿泵的轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)控制。如果旋流器實(shí)際壓力大于給定壓力,PLC控制循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速減小,即可控制旋流器壓力。其壓力控制回路如圖5所示。

        2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        監(jiān)控系統(tǒng)的硬件主要由現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備(包括檢測(cè)設(shè)備與執(zhí)行設(shè)備)、主控設(shè)備(S7-200)及上位機(jī)三部分構(gòu)成。

        檢測(cè)設(shè)備主要包括各種傳感器、變頻器、比例調(diào)節(jié)閥等,傳感器將現(xiàn)場(chǎng)的非電學(xué)量信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妼W(xué)量信號(hào),變換為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)傳送到PLC,執(zhí)行設(shè)備接收PLC送來(lái)的控制信號(hào),控制變頻器、電磁閥等進(jìn)行相應(yīng)的動(dòng)作,完成控制功能。

        檢測(cè)的開(kāi)關(guān)量信號(hào)主要包括變頻器運(yùn)行信號(hào)、自動(dòng)/手動(dòng)等信號(hào);輸出的開(kāi)關(guān)量信號(hào)主要為現(xiàn)場(chǎng)指示燈信號(hào),變頻器控制信號(hào)等;檢測(cè)的模擬量信號(hào)主要包括液位計(jì)、壓力計(jì)、變頻器等送來(lái)的模擬量信號(hào);模擬量信號(hào)的輸出主要包括變頻器頻率等信號(hào)。

        系統(tǒng)的模擬量輸入包括旋流器壓力、漿池液位、比例調(diào)節(jié)閥開(kāi)度、變頻器電流及頻率共5個(gè)量。考慮監(jiān)測(cè)點(diǎn)的預(yù)留量,選擇2塊4通道的EM231模擬輸入模塊。模擬量輸出包括變頻器給定頻率、比例調(diào)節(jié)閥給定開(kāi)度2個(gè)量,選擇一塊2通道的EM232模擬量輸出模塊,見(jiàn)表1。

        系統(tǒng)數(shù)字量輸入包括手動(dòng)/自動(dòng)、變頻器運(yùn)行信號(hào)、變頻器故障信號(hào)燈等6個(gè)運(yùn)行反饋信號(hào),數(shù)字量輸出包括系統(tǒng)運(yùn)行、系統(tǒng)停機(jī)、系統(tǒng)報(bào)警等4個(gè)控制顯示信號(hào),CPU224模塊自帶數(shù)字量模塊。

        3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)主要包括PLC控制程序和上位機(jī)監(jiān)控界面兩部分。

        3.1 PLC控制程序設(shè)計(jì)

        PLC控制程序的設(shè)計(jì)在Step7編程軟件環(huán)境下完成,主要包括硬件配置及參數(shù)設(shè)置、通信定義和用戶控制程序的編寫等。本系統(tǒng)的控制程序主要由主程序和供漿旋流器壓力控制、泵池液位控制等構(gòu)成,系統(tǒng)主體流程圖如圖6所示。

        液位控制與壓力控制采用西門子自帶的PID指令功能塊實(shí)現(xiàn),可以使用PID調(diào)節(jié)控制面板來(lái)對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行整定,調(diào)節(jié)控制面板如圖7所示。可以根據(jù)工藝的要求對(duì)PID的比例、積分、微分值進(jìn)行設(shè)定,圖中可顯示過(guò)程值、設(shè)定值及輸出值的PID趨勢(shì)圖。

        3.2 上位機(jī)監(jiān)控界面

        上位主機(jī)采用Windows XP操作系統(tǒng),設(shè)計(jì)了主界面、磨礦監(jiān)控界面、數(shù)據(jù)查詢界面、趨勢(shì)界面、報(bào)警界面等。實(shí)現(xiàn)了磨礦分級(jí)過(guò)程中各個(gè)設(shè)備的啟停控制,參數(shù)設(shè)定,數(shù)據(jù)生成,設(shè)備狀態(tài)顯示及報(bào)警顯示,生成報(bào)表及打印等功能。通過(guò)設(shè)定安全機(jī)制,防止無(wú)權(quán)限人員隨意修改數(shù)據(jù),保證系統(tǒng)運(yùn)行的安全可靠。上位機(jī)監(jiān)控主界面如圖8所示。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        本系統(tǒng)針對(duì)磨礦分級(jí)生產(chǎn)的工藝和控制要求,利用PLC在工業(yè)控制應(yīng)用中的可靠性,上位機(jī)監(jiān)控界面的實(shí)用性、易于遠(yuǎn)程控制及系統(tǒng)擴(kuò)展的靈活性,設(shè)計(jì)了基于西門子S7-200PLC的磨礦分級(jí)自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了磨礦分級(jí)生產(chǎn)的自動(dòng)化。運(yùn)行結(jié)果表明:該系統(tǒng)可實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)操作參數(shù),進(jìn)而提高磨礦分級(jí)的工效和產(chǎn)品質(zhì)量,降低了故障率和能耗,節(jié)約了大量的人力資源,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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