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        循環(huán)流化床鍋爐輸送、松動(dòng)風(fēng)管堵塞原因分析及處理

        2014-04-29 00:00:00姜仲明敬雅娟萬(wàn)文華
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年2期

        摘 要:分析了羅茨風(fēng)機(jī)的輸送、松動(dòng)風(fēng)管堵塞的原因,指出風(fēng)管與返料風(fēng)室相連部分安裝不合理之處。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工難度情況最終采取了將風(fēng)管移至返料風(fēng)室對(duì)側(cè)的方法來(lái)控制管內(nèi)漏灰嚴(yán)重的現(xiàn)象。經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐,有效防止了輸送、松動(dòng)風(fēng)管堵塞的問(wèn)題,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定。

        關(guān)鍵詞:返料堵塞;故障;檢修

        1 返料風(fēng)機(jī)概述

        某熱電廠新建兩臺(tái)75t/h中溫中壓生物質(zhì)環(huán)流化床鍋爐。鍋爐由無(wú)錫華光鍋爐廠有限公司制造,型號(hào)是WG-75/3.82每臺(tái)鍋爐配兩臺(tái)變頻式返料風(fēng)機(jī)(羅茨風(fēng)機(jī)),由江蘇金通靈流體機(jī)械科技股份有限公司制造,轉(zhuǎn)速為1470r/min,流量為8.92m3/min,全壓49KPa。物料循環(huán)系統(tǒng)是循環(huán)流化床鍋爐的關(guān)鍵部件,直接影響鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,運(yùn)行中返料器正常工作是實(shí)現(xiàn)物料循環(huán)的關(guān)鍵,鍋爐要達(dá)到其額定出力就必須保證爐膛稀相區(qū)物料的濃度,因此循環(huán)灰量的多少?zèng)Q定著鍋爐帶負(fù)荷的能力。也就是說(shuō)返料風(fēng)機(jī)出力的多少直接影響著鍋爐燃料的利用率,同時(shí),返料風(fēng)機(jī)可以帶走爐膛中料層的熱量防止料層因超溫引起的結(jié)焦現(xiàn)象,因此返料風(fēng)機(jī)在很大程度上改善了鍋爐的燃燒效率。對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐來(lái)說(shuō),如果任一返料器突然停止工作,都將會(huì)造成循環(huán)物料量不足,鍋爐汽溫、汽壓急劇下降,床溫難以控制,危及正常運(yùn)行,如再處理不當(dāng),后果嚴(yán)重。一旦返料器運(yùn)行異常,如堵灰、結(jié)焦等,則只有停爐壓火處理,嚴(yán)重地影響著鍋爐連續(xù)安全運(yùn)行。

        2 輸送、松動(dòng)風(fēng)管堵塞原因分析

        2.1 操作員的技術(shù)素質(zhì)問(wèn)題

        電廠運(yùn)行人員的素質(zhì)較高可以遇見(jiàn)和避免不必要的啟停設(shè)備次數(shù),從而更好地提高效益。設(shè)備按照合理順序起停,可避免很多不必要的管道堵塞,該爐壓火后經(jīng)檢查,風(fēng)管里積滿了灰,造成了管道的堵塞,引起了風(fēng)機(jī)等設(shè)備一系列故障。

        2.2 風(fēng)管連接設(shè)計(jì)不當(dāng)

        輸送、松動(dòng)風(fēng)管與返料風(fēng)室連接部分設(shè)計(jì)有問(wèn)題,如圖1。輸送、松動(dòng)風(fēng)管與風(fēng)室連接水平段距離幾乎沒(méi)有,僅僅用一個(gè)彎頭連接(而且彎頭的直徑明顯小于風(fēng)管直徑,很容易產(chǎn)生節(jié)流),這樣風(fēng)室內(nèi)落入的灰很容易漏入風(fēng)管,造成風(fēng)管的堵塞。由于是新機(jī)組,所以不考慮風(fēng)帽磨損。此次故障的主要原因就是安裝設(shè)計(jì)問(wèn)題。

        3 防止風(fēng)管發(fā)生堵塞的措施

        3.1 提高運(yùn)轉(zhuǎn)員的技術(shù)素質(zhì)和生產(chǎn)管理

        3.1.1 嚴(yán)格控制爐膛差壓在合理范圍內(nèi),對(duì)于無(wú)錫華光鍋爐廠生產(chǎn)的WG-75/3.82型循環(huán)流化床鍋爐的爐膛差壓控制不應(yīng)超過(guò)850Pa。

        3.1.2 每日定期放出一定量的循環(huán)灰,以放出返料器內(nèi)部的沉積物,防止流化不正常。

        3.1.3 每班定期對(duì)返料小室進(jìn)行放灰。

        3.1.4 加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整,嚴(yán)格控制返料溫度,防止出現(xiàn)高溫結(jié)焦。

        3.1.5 要經(jīng)常檢查旋風(fēng)分離器內(nèi)耐熱防磨材料是否脫落,堵塞返料器,此次檢查沒(méi)有脫落。

        3.1.6 運(yùn)行人員一定要注意的是,當(dāng)發(fā)生返料系統(tǒng)堵塞時(shí),如通過(guò)增加返料風(fēng)壓和風(fēng)量并加強(qiáng)放灰仍無(wú)法處理時(shí),鍋爐應(yīng)立即壓火,以防時(shí)間延長(zhǎng),造成返料系統(tǒng)積灰嚴(yán)重和另一側(cè)發(fā)生二次燃燒而結(jié)焦,使事故擴(kuò)大,處理困難。

        3.2 將輸送、松動(dòng)風(fēng)管進(jìn)行改進(jìn)(一)

        如圖2,由于受現(xiàn)場(chǎng)條件的制約(有橫梁擋著),將輸送、松動(dòng)風(fēng)管與返料風(fēng)室連接水平段向上提升一個(gè)角度(約11度),并采用直徑稍大于風(fēng)管直徑的彎頭,以消除節(jié)流,這樣做雖然可以有效地防止灰倒流入風(fēng)管,但是卻增加了局部阻力,降低了返料風(fēng)機(jī)風(fēng)出力。

        3.3 將輸送、松動(dòng)風(fēng)管進(jìn)行改進(jìn)(二)

        如圖3,因?yàn)榘惭b的問(wèn)題,想延長(zhǎng)水平段的距離是不可能了,需要把風(fēng)管調(diào)整到風(fēng)室的對(duì)側(cè),在返料風(fēng)室的對(duì)側(cè)就可以延長(zhǎng)水平段的距離了,因?yàn)榭紤]施工的難度,所以建議廠家采取這種方案,但是沿程和局部阻力都增加了不少,最佳的辦法是直徑在原有的基礎(chǔ)上沿長(zhǎng)水平段的距離(190mm)。

        圖2 圖3

        4 理論支持

        風(fēng)管內(nèi)空氣流動(dòng)阻力有兩種,一種是由于空氣本身的粘滯性及其與管壁間的摩擦而產(chǎn)生的沿程能量損失,稱為沿程阻力;另一種是空氣流經(jīng)風(fēng)管種的管件及設(shè)備時(shí),由于流速的大小和方向變化以及產(chǎn)生渦流造成的比較集中地能量損失,成為局部阻力。

        a.計(jì)算一個(gè)彎頭增加的局部阻力ΔPm1

        Z=ξν2ρ/2=?孜■ρ=0.17×■×1.29=2.98(m)

        ΔPm1=ρgZ=1.29×10×2.9=38.4(Pa)

        b.改進(jìn)(二)里增加的沿程阻力損失ΔPm2

        Re=νD/μ (μ是運(yùn)動(dòng)粘度)

        =■×0.06/14.8×10-6

        =7094

        λ=1.42(log10Re·D/精糙度)-2=1.42(log107094·0.06/0.12)=0.384

        ΔPm2=λν2ρL/2D

        =0.384×■×2×1.29×1.28/2×0.06

        =185(Pa)

        改進(jìn)(二)共增加的阻力ΔPm

        ΔPm=185+2×38.4=261.8(Pa)

        故改進(jìn)(二)增加的阻力遠(yuǎn)大于改進(jìn)一的阻力,但現(xiàn)場(chǎng)情況必須選擇改進(jìn)(二),因此理論和實(shí)踐的差別就是這樣,源于理論的基礎(chǔ)必須要以現(xiàn)場(chǎng)情況而定。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        返料風(fēng)機(jī)變頻突然會(huì)故障,是因?yàn)轱L(fēng)管內(nèi)沉積了大量的灰無(wú)法及時(shí)排出,造成了風(fēng)機(jī)電流升的很快,但變頻卻加不上去,為此,提出合理化的整改方案,防止風(fēng)管內(nèi)積灰,有效地提高了返料風(fēng)機(jī)的運(yùn)行安全性和鍋爐熱效率。

        參考文獻(xiàn)

        [1]朱立明,柯葵.流體力學(xué)[M].同濟(jì)大學(xué)出版社,2009年8月1日.

        作者簡(jiǎn)介:姜仲明(1968-),男,1993年畢業(yè)于黑龍江商學(xué)院,工程師。

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