【摘 要】本文介紹了轉(zhuǎn)爐煤氣無氣柜回收工藝的應(yīng)用,以及其主要的工藝流程及特點(diǎn)。
【關(guān)鍵詞】轉(zhuǎn)爐煤氣;無氣柜回收;工藝流程
0 前言
濟(jì)鋼能源動(dòng)力廠5萬m3威金斯轉(zhuǎn)爐煤氣柜于2005年投用,迄今為止運(yùn)行已有7年,現(xiàn)存在密封橡膠膜老化,氣柜側(cè)板、活塞板腐蝕嚴(yán)重、漏點(diǎn)較多等問題。由于氣柜緊鄰廠中路和魚雷罐運(yùn)輸鐵路,人、車流量較大,一旦發(fā)生密封皮膜破損會(huì)導(dǎo)致煤氣大量泄漏,可能會(huì)引起煤氣著火、爆炸和人員中毒。為了從根本上解決氣柜現(xiàn)存的隱患,動(dòng)力廠決定對(duì)該煤氣柜進(jìn)行大修。按照以往的思路,煤氣柜進(jìn)行大修的時(shí)候無法回收煤氣,因此轉(zhuǎn)爐煤氣全部放散。
1 轉(zhuǎn)爐煤氣放散的危害
1.1 經(jīng)濟(jì)損失
該區(qū)域轉(zhuǎn)爐目前鋼產(chǎn)量7500-8500t/d,按回收標(biāo)準(zhǔn)100m3/t,平均發(fā)生量在3.12~3.6萬m3/h。5萬柜更換橡膠膜等工作檢修周期約60d,常規(guī)考慮,在此期間造成的轉(zhuǎn)爐煤氣放散約5040萬m3,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約為800萬元。
1.2 環(huán)境污染
如果氣柜大修期間,煤氣點(diǎn)火后對(duì)空放散,未經(jīng)除塵的轉(zhuǎn)爐煤氣約100mg/m3,即每天約76.8kg粉塵排向大氣,勢必對(duì)周圍的環(huán)境造成環(huán)境污染。
以往氣柜檢修則停止煤氣回收,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失及環(huán)境污染,但從現(xiàn)有5萬氣柜運(yùn)行情況來看,大修已勢在必行。本著節(jié)能降耗、創(chuàng)新創(chuàng)效的理念,為了最大程度降低氣柜檢修對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣回收構(gòu)成的影響,應(yīng)突破“轉(zhuǎn)爐煤氣無氣柜則放散”的瓶頸,針對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣回收特性,采取相應(yīng)的措施,變更目前轉(zhuǎn)爐煤氣回收、輸送模式,實(shí)現(xiàn)5萬柜離線大修期間轉(zhuǎn)爐煤氣的有效回收利用。
2 項(xiàng)目攻關(guān)方案
如果對(duì)該區(qū)域煤氣管網(wǎng)進(jìn)行改造,以高爐煤氣作為保安氣源消除轉(zhuǎn)爐煤氣回收的間斷性,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣無氣柜回收,則可以降低氣柜大修期間轉(zhuǎn)爐煤氣放散造成的經(jīng)濟(jì)損失及環(huán)境污染。
2.1 無氣柜回收思路
目前該轉(zhuǎn)爐區(qū)域三臺(tái)轉(zhuǎn)爐運(yùn)行,正常情況下一座轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的轉(zhuǎn)爐煤氣可以由AI180的風(fēng)機(jī)輸送,但兩座轉(zhuǎn)爐重疊回收的情況下,無法吸納的轉(zhuǎn)爐煤氣可由風(fēng)機(jī)旁通閥進(jìn)行放散來平衡管網(wǎng)壓力。經(jīng)統(tǒng)計(jì),該區(qū)域每小時(shí)約8-10分鐘無轉(zhuǎn)爐煤氣回收,這種情況下可由高爐煤氣做為保安氣源補(bǔ)充如煤氣加壓機(jī)進(jìn)口管道。
2.2 實(shí)施的工藝控制流程
本工藝在原有管路基礎(chǔ)上增加了四根聯(lián)通管和兩個(gè)壓力調(diào)節(jié)閥。
(1)在轉(zhuǎn)爐煤氣柜入口管道和出口管道之間增加聯(lián)通管,實(shí)現(xiàn)氣柜大修期間進(jìn)出口管道短接。
(2)在5#煤氣加壓站后去3#混合站的轉(zhuǎn)爐煤氣管道和轉(zhuǎn)爐煤氣柜入口管道之間增加聯(lián)通管,作為保安用高爐煤氣管道的連接管道。
(3)在3號(hào)混合站處的轉(zhuǎn)爐煤氣管道和小型線的高爐煤氣管道之間增加聯(lián)通管,實(shí)現(xiàn)多余的轉(zhuǎn)爐煤氣向高爐煤氣供應(yīng),同時(shí)作為風(fēng)機(jī)的保安管道實(shí)現(xiàn)高爐煤氣向轉(zhuǎn)爐煤氣供應(yīng)。
(4)在2號(hào)混合站處的轉(zhuǎn)爐煤氣管道和球團(tuán)線的高爐煤氣管道之間增加聯(lián)通管,實(shí)現(xiàn)多余的轉(zhuǎn)爐煤氣向高爐煤氣供應(yīng)。
由于管網(wǎng)壓力有波動(dòng),需要在聯(lián)通管上設(shè)置高爐煤氣壓力調(diào)節(jié)閥、切斷閥和轉(zhuǎn)爐煤氣壓力調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)無煤氣柜時(shí)轉(zhuǎn)爐煤氣的有效回收。在轉(zhuǎn)爐煤氣回收過程中,通過控制系統(tǒng),調(diào)節(jié)閥能夠快速地捕捉到壓力表傳回的壓力變化信號(hào),并根據(jù)此信號(hào)做出快速反應(yīng),有效地調(diào)節(jié)管道中的壓力,以保證設(shè)備的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)當(dāng)轉(zhuǎn)爐煤氣完全滿足回收要求時(shí)
轉(zhuǎn)爐煤氣經(jīng)過氣柜進(jìn)出口連接管進(jìn)入現(xiàn)有的回收系統(tǒng),使電除塵入口壓力穩(wěn)定在一定數(shù)值。當(dāng)煤氣壓力超過某一數(shù)值,轉(zhuǎn)爐煤氣放散。
(2)當(dāng)轉(zhuǎn)爐煤氣不能完全滿足回收要求時(shí)
高爐煤氣補(bǔ)充入煤氣柜進(jìn)口管中,使煤氣柜進(jìn)口管中壓力保持在一定數(shù)值,保證加壓站加壓機(jī)的正常運(yùn)行。當(dāng)煤氣壓力超過某一數(shù)值,轉(zhuǎn)爐煤氣放散或切斷聯(lián)通管的閥門。
(3)當(dāng)無轉(zhuǎn)爐煤氣回收時(shí)
高爐煤氣補(bǔ)充入煤氣柜進(jìn)口管中,使煤氣柜進(jìn)口管中壓力保持在一定數(shù)值,保證加壓站加壓機(jī)的正常運(yùn)行。當(dāng)煤氣壓力超過某一數(shù)值,切斷聯(lián)通管的閥門。
為實(shí)現(xiàn)無煤氣柜時(shí)轉(zhuǎn)爐煤氣的有效回收,依據(jù)煤氣管道各壓力監(jiān)測點(diǎn)壓力變化進(jìn)行調(diào)節(jié)閥的自動(dòng)調(diào)節(jié)或關(guān)閉,要求壓力信號(hào)及調(diào)節(jié)閥的控制信號(hào)要在控制室電腦中顯示,以便實(shí)時(shí)檢測或控制。
3 綜合效益分析
轉(zhuǎn)爐煤氣全部放散時(shí),煤氣回收標(biāo)準(zhǔn)按100m3/t(鋼),造成的經(jīng)濟(jì)損失約800萬元;無煤氣柜轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)投入運(yùn)行后,預(yù)計(jì)煤氣回收可達(dá)70m3/t(鋼),挽回經(jīng)濟(jì)損失約571萬元;該系統(tǒng)成本投資約185萬元,因此本項(xiàng)目可凈增加效益約386萬元。
4 結(jié)論
無氣柜回收轉(zhuǎn)爐煤氣技術(shù)在廠內(nèi)尚屬首次,沒有運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),可能存在不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。例如,轉(zhuǎn)爐煤氣回收期間,不經(jīng)氣柜緩沖,熱值波動(dòng)較大,可能會(huì)給轉(zhuǎn)爐煤氣用戶帶來影響;但如果回收的轉(zhuǎn)爐煤氣能混入高爐煤氣管網(wǎng),轉(zhuǎn)爐煤氣得到稀釋,估計(jì)不會(huì)造成大的影響。另外,由于管網(wǎng)壓力波動(dòng)大,儀表調(diào)節(jié)閥也會(huì)頻繁調(diào)節(jié),可能會(huì)給調(diào)節(jié)閥的正常使用及壽命帶來影響。
為了爭取轉(zhuǎn)爐煤氣最大程度回收,需盡量減少無轉(zhuǎn)爐回收時(shí)間以及幾座轉(zhuǎn)爐同時(shí)回收的時(shí)間,最理想的狀態(tài)為,大部分情況下一座轉(zhuǎn)爐回收,少部分時(shí)間兩座轉(zhuǎn)爐同時(shí)回收,這就需要調(diào)整相應(yīng)的生產(chǎn)節(jié)奏。如果方案能實(shí)施,既減少了空氣污染,又減少了煤氣放散帶來的經(jīng)濟(jì)損失,提高了企業(yè)效益。
[責(zé)任編輯:湯靜]