【摘 要】在循環(huán)流化床鍋爐的運行過程中,為了降低SO2的排放濃度,通常采用石灰石作為脫硫劑。石灰石的加入對CFB鍋爐的污染物排放濃度和其他鍋爐運行狀況造成了一定影響。本文對石灰石加入量與污染物排放濃度之間的關系進行了分析,提出了一些運行優(yōu)化措施。
【關鍵詞】循環(huán)流化床;污染物排放濃度;運行優(yōu)化措施
循環(huán)流化床鍋爐因其燃料適應性廣,燃燒效率高,負荷調(diào)節(jié)范圍大,調(diào)節(jié)速度快等優(yōu)點得到了廣泛的應用。在循環(huán)流化床鍋爐運行過程中,會產(chǎn)生大量的SO2和其他硫化物,為了防止SO2等含硫的污染物排入到大氣中,會在燃料中混入適量石灰石進行摻燒。石灰石在爐膛內(nèi)被煅燒,生成表面多孔的CaO,當SO2擴散到這些空隙中時,就會與CaO發(fā)生反應,生成CaSO4覆蓋在CaO表面。化學反應方程式如下:
CaCO3→CaO+CO2(1)
CaO+SO2→CaSO3(2)
2CaSO3+O2→2CaSO4(3)
然而,隨著大量石灰石的加入,對鍋爐SO2、NO和N2O的排放濃度、鍋爐的粉塵濃度、總風量和排煙溫度等方面造成了不同的影響,這些影響有利有弊。本文對現(xiàn)場試驗采集到的相關數(shù)據(jù)進行了分析,提出了一些運行優(yōu)化措施。
1 主要設備與試驗方案
1.1 鍋爐結(jié)構(gòu)參數(shù)
試驗鍋爐為云南某循環(huán)流化床1號鍋爐,該鍋爐的制造技術(shù)由ALSTOM公司引進。鍋爐為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、單鍋筒、平衡通風的循環(huán)流化床鍋爐,燃用褐煤。機組的電負荷為300MW,鍋爐額定蒸發(fā)量為934.8t/h,BMCR工況為1025t/h。鍋爐的主要技術(shù)參數(shù)見表1。
燃料及石灰石特性見表2和表3。
品種:褐煤
1.2 試驗設備與方案
本試驗使用的儀器是MG2000傅里葉可變換紅外煙氣分析儀,該儀器可對N2O、NO、SO2、O2等氣體進行測量。它需與電腦、伴熱管、煙氣采樣管、真空泵、標準氣體等設備配合使用。試驗設備放置于該電廠煙氣小間內(nèi)。測點布置在尾部煙道接近煙囪處。煙氣經(jīng)煙氣采樣管,伴熱管采集到MG2000中進行分析。采集過程中保持儀器24小時運行,每隔1分鐘生成一組煙氣成分數(shù)據(jù)。
試驗進行時,保持負荷為300MW,床溫控制在835oC,氧量穩(wěn)定在2.3%。石灰石加入量分別為20t/h,60t/h,70t/h,80t/h,110t/h。
2 試驗結(jié)果和分析
2.1 石灰石量對SO2、NO和N2O排放濃度的影響
由圖1可以看出,在給煤量不變的情況下,隨著石灰石加入量的增加,N2O和SO2的排放量均呈現(xiàn)下降趨勢。增多石灰石的加入量,鈣硫比變大,這就使得更多的脫硫劑去捕捉SO2,因此脫硫效率增加[1]。但值得注意的是,隨著石灰石量的增多,脫硫效率的增速會逐漸放緩。在圖1中,在石灰石量由20t/h增長到80t/h的過程中,SO2的排放量由700mg·m-3下降到100mg·m-3,下降速率接近10mg/t,然而當石灰石量由80t/h增長到110t/h,SO2僅下降了50mg左右,下降速率為1.8mg/t左右。SO2的下降速率大大減緩??紤]到石灰石量的增多,會加大電廠的運行成本,因此石灰石量不宜超過80t/h。
對于NO的排放濃度隨石灰石量增加而增加,有的學者認為是脫硫產(chǎn)物CaSO4對NH3-NO的反應過程的影響導致的[2],但根據(jù)新近的研究成果表明,這種說法并不全面。當石灰石量增多之后,爐內(nèi)有大量CaO存在,而CaO是燃料氮轉(zhuǎn)化為NO的強催化劑[3]。雖然CaO同時對CO和H還原NO有催化作用,但后者的影響小于前者,故石灰石量增多時,NO排量升高。另外,還有學者認為石灰石還可以催化HCN和NH3生成NO,從而抑制了揮發(fā)分N向N2O的轉(zhuǎn)變,同時也增加了NO的生成量[4]。
N2O排放濃度隨著石灰石量的增加而降低,但由于N2O排放總量較少,所以在這里不做過多研究。
2.2 石灰石量對其他工況的影響
圖2是在不同石灰石加入量下鍋爐粉塵濃度的變化,由圖中數(shù)據(jù)可以看出,大部分工況下粉塵濃度均超過了30mg·Nm-3。根據(jù)GB13223-2011火電廠大氣污染物排放標準,規(guī)定燃煤電廠的粉塵濃度均不能超過30mg·Nm-3,所以,如何降低粉塵濃度,是在考慮控制SO2、NOx和N2O等污染物排放濃度時也要重點兼顧的一個問題。
由圖3可以看到,不同工況下的總風量變化量基本不變,風機電耗沒有大幅增加,因此,在考慮控制污染物的排放時,改變運行工況對總風量的影響可以放在次要地位考慮,以降低污染物排放濃度為優(yōu)先。
圖4反映的是空預器出口煙溫的變化。一般火力發(fā)電廠均以空預器出口煙溫表示鍋爐排煙溫度。因此,我們可以得出結(jié)論:在改變石灰石量的時候,只要運行人員合理控制,排煙溫度基本也不會受到影響,排煙損失基本不變。所以,在進行流化床污染物排放濃度運行優(yōu)化時,變工況對排煙損失的影響也較小,可以優(yōu)先考慮控制污染物排放。
3 結(jié)論及運行優(yōu)化措施
(1)通過變石灰石加入量的工業(yè)試驗可知,在給煤量不變的情況下,隨著石灰石加入量的增加,N2O和SO2的排放量均呈現(xiàn)下降趨勢,NO的排放量呈現(xiàn)上升趨勢。石灰石使用量的增多,會導致灰渣物理熱損失增大,飛灰量增加,鍋爐效率降低,脫硫成本變高。由試驗結(jié)果可知,當石灰石投入量達到80t/h時,SO2和NO排放量已經(jīng)低于200mg/m3,N2O的排放濃度也較低,所以綜合考慮石灰石加入量保持在80t/h時比較合適。
(2)隨著石灰石加入量的增多,粉塵濃度變化不大,但基本都超過了30 mg·Nm-3,已經(jīng)超過了GB13223-2011火電廠大氣污染物排放標準的允許值。與此同時,石灰石量的變化對空預器出口煙溫的影響較小。有研究表明[5],排煙溫度一定時,煙氣中SO2的多少會改變灰塵顆粒的比電阻。隨著石灰石量的增多,SO2的排放濃度不斷下降,顆粒比電阻增加,電除塵器效率下降,粉塵濃度變大。因此,適度降低石灰石加入量,有助于提高電除塵效率。
【參考文獻】
[1]馬雙忱.煙氣循環(huán)流化床脫硫技術(shù)實驗研究[D].北京:華北電力大學,2002.
[2]岑可法.循環(huán)流化床鍋爐理論設計與運行[M].北京:中國電力出版社,1998.
[3]B.X.Shen,T.Mi,D.C.Liu,B.Feng,Q.Yao,F(xiàn)ranz Winter. N2O emission under flui
dized bed combustion condition,F(xiàn)uel Processing Technology 84(2003)[J].
[4]李絢天,駱仲泱,倪明江,岑可法,等. 煤燃燒過程中加石灰石脫硫?qū)Ox排放影響的研究[J].燃料化學學報,1991,1.
[5]張桂玲,陳向群,等.石灰石脫硫?qū)ρh(huán)流化床鍋爐運行的影響[J].區(qū)域供熱,2004,3.
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