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        催化重整裝置熱工系統(tǒng)改造分析

        2014-04-29 00:00:00張興智周勇廖鳳
        數(shù)字化用戶 2014年10期

        【摘 要】本文介紹了熱工系統(tǒng)在煉油裝置的應(yīng)用一些成功經(jīng)驗(yàn),通過(guò)新工藝、新材料、新方法的運(yùn)用,優(yōu)化裝置的能耗,節(jié)約能源,降低裝置的運(yùn)行成本。

        【關(guān)鍵詞】煉油化工 透平水 除鹽水 凝結(jié)水 熱工系統(tǒng)

        煉油化工裝置中,余熱利用裝置很常見(jiàn),其設(shè)置目的是為節(jié)能。本文就本裝置余熱回收系統(tǒng)中一小部分——熱工系統(tǒng)在實(shí)際使用中的問(wèn)題及改造綜述說(shuō)明。

        一、熱工系統(tǒng)流程說(shuō)明

        本裝置蒸汽分為三個(gè)等級(jí),分別為:4.0MPa高壓蒸汽、1.2MPa中壓蒸汽、0.4MPa低壓蒸汽。高壓蒸汽和中壓蒸汽給各再沸器加熱后,產(chǎn)生的蒸汽凝結(jié)水送入一級(jí)閃蒸罐和二級(jí)閃蒸罐。一級(jí)閃蒸罐頂閃蒸產(chǎn)生中壓蒸汽,二級(jí)閃蒸罐頂閃蒸產(chǎn)生低壓蒸汽,并入各自的蒸汽管網(wǎng)。剩下的凝結(jié)水從二級(jí)閃蒸罐底出來(lái)后,送至凝結(jié)水罐V-9023,V-9023頂再產(chǎn)低壓蒸汽,送至余熱鍋爐系統(tǒng)的除氧器進(jìn)行除氧。底部的凝結(jié)水經(jīng)泵P-9021A/B/C輸送至E-9021,進(jìn)入E-9021管程,與進(jìn)入殼程的除鹽水換熱后進(jìn)一步冷卻后外送至公司公用工程部。

        除鹽水從公用工程部送來(lái),至E-9021殼程后,進(jìn)一步加熱后送往余熱鍋爐系統(tǒng)的除氧器,除氧后供余熱回收系統(tǒng)發(fā)生蒸汽。

        透平水為本裝置兩臺(tái)凝氣式氫氣壓縮機(jī)所產(chǎn)生。開(kāi)工時(shí),透平水直接進(jìn)入凝結(jié)水罐V-9023,正常生產(chǎn)后,透平水并入除鹽水。流程如圖1.1所示。

        二、熱工系統(tǒng)改造原因

        開(kāi)工平穩(wěn)后,我們?cè)噲D將透平水改進(jìn)除鹽水。由于除鹽水壓力較透平水壓力高,透平水進(jìn)入除鹽水受阻,導(dǎo)致壓縮機(jī)那邊透平水外送困難,集液箱和熱井液位上升。集液箱和熱井液位過(guò)高會(huì)聯(lián)鎖停壓縮機(jī),造成裝置停工。因此透平水改進(jìn)除鹽水以失敗告終。

        三、熱工系統(tǒng)改造的具體措施

        經(jīng)過(guò)技術(shù)組的討論研究,將透平水并入除鹽水的流程作了改動(dòng),即透平水并入除鹽水的地方改至除鹽水流量控制閥后。這樣,除鹽水經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥后,壓力會(huì)有一定程度損失,且調(diào)節(jié)閥離除氧器很近,兩股水并流后可以一起進(jìn)入壓力更低的除氧器。見(jiàn)圖3.1

        改造完成后,我們于2014年6月24日14時(shí),成功將透平水并入除鹽水。透平水流量為55t/h,除鹽水的量由80t/h降低為25t/h,外送凝結(jié)水量由190t/h降至135t/h。

        四、新問(wèn)題及解決方法

        除鹽水和外送凝結(jié)水量的減少,改變了換熱器E-9021的條件。由于除鹽水減少的比例大大高于凝結(jié)水減少的比例,也就是說(shuō)換熱器冷量不足,導(dǎo)致外送凝結(jié)水溫度超高,達(dá)到115℃,外送管線水擊相當(dāng)嚴(yán)重,管線撞擊聲音大,震動(dòng)大。于是我們打開(kāi)了除氧器底部至排污降溫池的閥門,通過(guò)排放量將除鹽水進(jìn)水量加大至60t/h,此時(shí)外送凝結(jié)水溫度降至95℃。水擊現(xiàn)象基本消失。

        查飽和水和飽和蒸汽表,0.1MPa(此壓力為表壓,絕壓為0.2MPa)下飽和水溫度為120.2℃。管線里壓力為0.1MPa,溫度為115℃,此條件下壓力波動(dòng)很容易造成水部分汽化,產(chǎn)生水擊現(xiàn)象。

        根據(jù)物料平衡計(jì)算,除氧器底部排放的除鹽水量=60+55-80=35t/h。這樣白白地浪費(fèi)了除鹽水。

        在生產(chǎn)運(yùn)行處的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)下,2014年7月2日12時(shí),公用工程部將凝結(jié)水管線壓力調(diào)至0.3MPa(此壓力為表壓,絕壓為0.4MPa),查表可得此壓力下飽和水溫度為143.6℃。

        現(xiàn)在除氧器底部排放閥關(guān)閉,除鹽水進(jìn)量為25t/h,外送凝結(jié)水溫度為110℃,遠(yuǎn)小于飽和溫度。熱工系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。

        五、結(jié)語(yǔ)

        余熱回收及熱工系統(tǒng)是煉油化工裝置中節(jié)能的投資,對(duì)節(jié)約能耗,增加經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益有著積極作用。余熱回收及熱工系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行直接關(guān)系著煉油化工主生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陳鐘秀,顧飛燕,胡望明編.化工熱力學(xué).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.6

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