摘要:龍頭石水電站大壩工程受推遲開工的影響,為確保安全度汛,對(duì)原下游圍堰混凝土防滲墻進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化,采用高噴防滲墻設(shè)計(jì),確保了安全度汛目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:高噴防滲墻龍頭石電站應(yīng)用
1 工程概況
龍頭石水電站位于四川省西部大渡河中游石棉縣境內(nèi),樞紐距下游石棉20km,距成都鐵路漢源火車站110km,距上游瀘定縣城約92km,樞紐左岸有省道S211線(瀘定-石棉)公路相通,交通方便。
龍頭石水電站是大渡河干流近期開發(fā)的大型水電站工程之一樞紐控制流域面積63040km2,占全流域的81.44%,多年平均流量1020m3/s,水庫正常蓄水位955m,總庫容1.1994億m3,最大壩高72.5m,采用瀝青混凝土心墻堆石壩、左岸地面廠房、遂洞導(dǎo)流樞紐布置形式。電站裝機(jī)容量700MW。
大渡河龍頭石下游圍堰防滲墻主要用于安全渡汛,同時(shí)滿足基坑開挖施工的需要及為廠房提供施工便道。
下游圍堰防滲墻墻頂高程904.00m、底高程884.00m、軸線長度176.3m、墻體有效厚度1m、孔深18~20m、共劃分13個(gè)單元。防滲墻軸線為折線,樁號(hào)起止點(diǎn)為0+6.3~178.3。折點(diǎn)樁號(hào)為0+153.3m,成墻面積3612m2。
地質(zhì)條件:904~902m為回填層,塊石較多,成墻難度較大;河床段多為大漂石,施工難度大。
2 設(shè)計(jì)要求
①防滲墻高程要求,防滲墻頂高程904.00m,底部高程不得高于設(shè)計(jì)高程884.00m。
②防滲墻墻體滲透率不得大于25Lu。
3 資源投入
本工程投入1臺(tái)SM-400型全液壓工程鉆機(jī)、巖心鉆機(jī)1臺(tái)、兩臺(tái)SGP300-6型高噴臺(tái)車、ZJ-400型高速攪拌機(jī)攪拌機(jī)兩臺(tái)、HBW200/40型雙缸雙作用送漿兩臺(tái)、小型汽車1部。
施工人員50余人、施工技術(shù)人員8人、各特殊工種人員10人。
4 臨建工程施工
在防滲墻軸線下游6m處建造制漿站,制漿站處設(shè)現(xiàn)場水泥倉庫,兩臺(tái)ZJ-400型高速攪拌機(jī)攪拌機(jī)制漿,水泥漿隨要隨制。
高噴施工平臺(tái)高程904m,樁號(hào)0+6.3~0+178.3。為確保回漿不污染環(huán)境,在距軸線15處挖有一個(gè)5×5×5m的坑進(jìn)行處理。在施工現(xiàn)場右岸公路設(shè)1000KVA變壓器一臺(tái)。
抽取山澗流水用于制漿,在倒渣平臺(tái)外側(cè)放兩個(gè)2m×2m×1.5m(寬×長×深)儲(chǔ)水鐵桶。
5 高噴防滲墻施工
5.1 單元?jiǎng)澐?/p>
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5.2 高噴灌漿施工
①施工程序:采用三重管法高壓旋噴灌漿方法施工,高噴灌漿鉆噴施工分兩序進(jìn)行,先施工先導(dǎo)孔和Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔,相鄰孔施工間隔時(shí)間不少于24小時(shí)。鉆孔經(jīng)驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行高噴灌漿。如圖1。
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②鉆孔施工工藝。
a鉆孔方法。采用全液壓工程鉆機(jī)沖擊回轉(zhuǎn)跟管鉆進(jìn)的方法施工。選用可沖擊回轉(zhuǎn)的跟管鉆具將護(hù)壁的鋼套管直接打入至地層內(nèi)成孔。終孔并拔出跟管鉆具后向套管插入PVC管、拔出套管即完成鉆孔工作。
b鉆孔直徑和深度。跟管鉆進(jìn)法鉆孔,開孔孔徑Φ150mm,終孔孔徑Φ140mm。終孔深度以達(dá)到設(shè)計(jì)要求深度。
③高噴施工方法。
a高噴方法。采用三重管旋轉(zhuǎn)噴射方法,高壓水嘴為直線雙噴嘴(180°夾角)。
b孔位布置。高噴采用單排軸線,孔距為1.0m,單孔噴射范圍按直徑1.2m設(shè)計(jì)??孜徊贾靡妶D2。
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c高壓旋噴參數(shù)
本工程高噴施工技術(shù)參數(shù)如下表。
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④水泥漿液制備
高壓噴射漿液采用P.042.5普通硅酸鹽水泥拌制,水泥新鮮無結(jié)塊,過4900孔/cm2篩的篩余量不大于5%。
利用天然泉水與水泥干料混合拌制水泥漿液。漿液水灰比為0.6:1.0~0.9:1(水:水泥),采用高速攪拌機(jī)攪拌,純拌合時(shí)間不少于30s,保證連續(xù)制漿。
儲(chǔ)漿桶內(nèi)已制成待用的漿液采用低速攪拌機(jī)攪拌,以防止沉淀;制成已超過4小時(shí)而尚未使用的漿液予以廢棄。
為了提高漿液的穩(wěn)定性,可在加入水泥干料時(shí)加入水泥干料量5%的膨潤土粉;在發(fā)生大量漏漿的情況下,在漿液中加入土料的數(shù)量應(yīng)滿足水泥用量不超過0.60t/m的要求。
不同配比的漿液留取樣品,制成試件,進(jìn)行漿液和漿液凝固體的物理、力學(xué)性能試驗(yàn)。漿液性能試驗(yàn)的內(nèi)容為:比重、粘度、穩(wěn)定性、初凝時(shí)間及終凝時(shí)間。
5.3 主要施工難點(diǎn)及措施
本工程高噴灌漿施工的主要難點(diǎn)是鉆孔孔斜控制.
高噴防滲墻體的質(zhì)量好壞,與鉆孔孔斜大小有較大關(guān)系,故在實(shí)際施工中,我們采取了切實(shí)可行的保證措施以盡量避免不合格鉆孔的發(fā)生。主要措施如下:
①穩(wěn)固鉆機(jī):采取墊平、找正、加重鉆機(jī)底盤的措施,使鉆機(jī)在正常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中始終處于平穩(wěn)狀態(tài);
②采用合理的鉆進(jìn)方法和工藝技術(shù)參數(shù),包括準(zhǔn)確定向、采用加長鉆具、控制機(jī)械鉆速、不使用彎曲、癟陷的鉆桿等;
③根據(jù)鉆孔情況,每5~10m進(jìn)行一次孔斜測(cè)量,及時(shí)了解鉆孔軌跡。
5.4 存在的問題
①河床回填了大量的石塊,在河水的沖刷下細(xì)顆粒被水流沖刷帶走,大塊石架空造成施工中嚴(yán)重漏漿塌孔卡鉆,施工難度大大增加,嚴(yán)重制約了工程進(jìn)度。
②砂層中存在大量的漂石,漏漿嚴(yán)重,采用水玻璃進(jìn)行澆灌處理,成墻難度加大,投入成本增加。
5.5 攏口段塊石層施工
攏口段上部為大塊石拋填層,塊石層層疊疊孔隙率大。表現(xiàn)特點(diǎn)為上下游河水呈連通狀態(tài),有的可看到孔內(nèi)水紋流動(dòng),本工程的施工難點(diǎn)集中表現(xiàn)在龍口段(第六七八九單元),大渡河地質(zhì)條件非常復(fù)雜,河床孤石、漂石層層疊疊加之回填塊石,龍口段巨石架空,細(xì)顆粒被江水沖刷帶走。因而造成接頭管無法下設(shè),塌孔漏漿極為嚴(yán)重。塊石、漂石卡鉆事故的經(jīng)常發(fā)生,φ146偏芯鉆頭兩具、φ146跟進(jìn)套管48.9米、φ146接箍35個(gè)、φ146無錫管靴4具丟在孔內(nèi);φ73英格索蘭鉆桿擰斷7根。
5.6 檢查孔施工
檢查孔位布置在0+24.8m、0+45.7m、0+65.7m、0+
100m、0+145m樁號(hào),共計(jì)5個(gè)孔,試驗(yàn)的目的:
①提取墻體巖芯查看成墻效果,要求取芯率在75%以上。
②提取相鄰兩孔之間的混凝土,檢驗(yàn)墻體連接情況。
③在檢查孔進(jìn)行注水試驗(yàn)取得墻體滲透系數(shù)資料,采用XY-2巖芯鉆鉆孔常規(guī)注水法。
④檢查孔孔徑為Ф110mm,采用金剛石單管法鉆孔取芯。
檢查結(jié)果:巖芯提取率在75%以上,0~10m巖芯表面光滑整潔,成墻較密實(shí)均勻;10~15m一般;15m以下連接不緊密;分段注水透水率均小于25Lu。完全滿足要求。
6 施工特殊情況處理
①對(duì)漂石、孤石和大塊石復(fù)雜地層的處理,在施工中發(fā)現(xiàn)有較大的孤、漂石和塊石影響造孔進(jìn)度時(shí),采用灌濃漿堵漏、加水玻璃堵漏。加快了工程進(jìn)度提高施工工效約50%。
②在靠左岸河床段0+111.8~0+176.8高噴防滲墻成墻效果不太好,增加為雙排孔,取得較好的效果。
7 結(jié)論
工程完成情況:本工程項(xiàng)目2006年2月26日開鉆,同年5月6日最后一個(gè)孔高噴完畢,高峰期投入鉆機(jī)3臺(tái)套,高噴臺(tái)車2臺(tái),空壓機(jī)3臺(tái),制漿機(jī)2臺(tái),投入施工人員68人,造孔進(jìn)尺4283m,成墻面積3612m2。完成13個(gè)單元工程,1個(gè)合格,12個(gè)優(yōu)良,優(yōu)良率達(dá)95%,整個(gè)工程質(zhì)量優(yōu)良。工程經(jīng)歷兩個(gè)汛期的考驗(yàn),防滲效果良好,達(dá)到了預(yù)期效果。
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