摘要:本文對陜西龍門鋼鐵公司西安軋鋼廠中精軋液壓操作系統(tǒng)進(jìn)行了分析,提出了液壓系統(tǒng)機旁操作的改進(jìn)方法,取得了很好的效果,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
關(guān)鍵詞:液壓 操作系統(tǒng) 改進(jìn)
0 引言
陜西龍鋼公司西安軋鋼廠(以下簡稱西軋廠)生產(chǎn)線連軋部分即中精軋有12架軋機,均為閉口式軋機。閉口式軋機的優(yōu)點是機體牢固耐用,剛性好,軋制力大,因此目前被大量地使用在各種規(guī)格的軋鋼系統(tǒng)中。但是閉口軋機換輥較為麻煩,需要從側(cè)面進(jìn)行換輥,因此幾乎所有的閉口軋機都需要配套換輥小車,換輥時,將換輥小車和軋機脫開,利用平移液壓缸推出換輥小車,進(jìn)行換輥,換輥小車由液壓缸驅(qū)動。
1 中精軋液壓系統(tǒng)原理
西軋廠中精軋液壓系統(tǒng)(圖1),是由兩臺液壓泵(一用一備)作為動力元件,控制元件由插裝式單向閥,調(diào)壓閥組成。附件由過濾器,壓力表,液位計,液位發(fā)訊器,加熱器,壓力控制器,以及一臺循環(huán)泵等組成,起到保護(hù)系統(tǒng)、控制油溫和過濾油液等作用。執(zhí)行元件由12臺平移液壓缸和30臺夾緊缸組成。
本系統(tǒng)由于采用間斷工作制,因此沒有設(shè)計冷卻器。
當(dāng)液壓泵運轉(zhuǎn)時,如果電磁鐵y1和y2不得電,則系統(tǒng)壓力上升,處于高壓負(fù)載狀態(tài),否則,當(dāng)電磁鐵y1或y2得電時,液壓泵處于卸荷狀態(tài),系統(tǒng)失壓。當(dāng)系統(tǒng)處于工作狀態(tài),電磁鐵y3不得電時,夾緊缸處于夾緊狀態(tài),當(dāng)需要移動軋機時,電磁鐵y3得電,夾緊缸處于松開狀態(tài),這時,電磁鐵y4得電,就可以橫向平移軋機。(表1)。
表1
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2 液壓系統(tǒng)機旁操作系統(tǒng)
中精軋液壓操作是在軋機旁邊進(jìn)行的,每臺軋機旁邊有一個機旁操作箱(圖2),需要進(jìn)行換輥換槽操作時,在機旁操作箱上進(jìn)行相應(yīng)操作。
機旁操作箱上有6個按鈕,1個轉(zhuǎn)換開關(guān),其中按鈕1按下時,夾緊缸松開,按鈕2作為按鈕1的備用按鈕。按鈕3按下時平移缸活塞桿回收,軋機移進(jìn),按鈕4按下時平移缸活塞桿推出,軋機移出。以上全部按鈕不按下時不進(jìn)行任何操作。
轉(zhuǎn)換開關(guān)有兩個位置,分別為打開位置和關(guān)閉位置。把轉(zhuǎn)換開關(guān)置于關(guān)閉位置,電磁閥y1和y2得電,系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài)。把轉(zhuǎn)換開關(guān)置于打開位置,則電磁閥y1或者電磁閥y2斷電,系統(tǒng)處于高壓負(fù)載狀態(tài)。
通常換輥換槽操作時,首先打開轉(zhuǎn)換開關(guān),使系統(tǒng)處于高壓負(fù)載狀態(tài),然后再按動相應(yīng)按鈕進(jìn)行操作。操作完成后關(guān)閉轉(zhuǎn)換開關(guān),則系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài)。
3 液壓操作系統(tǒng)設(shè)計缺陷
在所有機旁操作箱上,只要有一個轉(zhuǎn)換開關(guān)處于打開狀態(tài),那么整個系統(tǒng)都會處于高壓負(fù)載狀態(tài)。因此,操作規(guī)程規(guī)定,換輥換槽完成后必須關(guān)閉轉(zhuǎn)換開關(guān),以節(jié)約用電和減少不必要的設(shè)備損耗。但是在實際操作過程中,軋鋼人員由于時間緊迫,往往按完按鈕操作后急忙離開,忘記關(guān)閉轉(zhuǎn)換開關(guān),使系統(tǒng)一直處于高壓負(fù)載狀態(tài),引起液壓油溫度升高,密封元件老化。
通常每架軋機換輥時,平移缸工作時間僅20s左右,全部軋機的平移缸工作時間不超過10分鐘。整個換輥過程需要4小時,那么在換輥過程中間,96%的時間內(nèi),液壓缸沒有工作,但由于操作人員的疏忽,液壓系統(tǒng)始終處于高壓負(fù)載狀態(tài)。
4 液壓操作系統(tǒng)改進(jìn)
根據(jù)人機工程設(shè)計要求,儀器及機械要有滿意的精度,而且要適于人的使用習(xí)慣,便于識別操作,不易出錯,與安全有關(guān)的,更應(yīng)有防誤操作設(shè)計。
在人執(zhí)行制度不力的情況下,2012年11月,西軋廠決定從技術(shù)角度解決這一問題。具體做法是:把轉(zhuǎn)換開關(guān)用備用按鈕2代替,只需要把轉(zhuǎn)換開關(guān)的連線拆下,接到按鈕2上即可,按下按鈕2,電磁閥y1或者電磁閥y2斷電,系統(tǒng)升壓,松開按鈕2,系統(tǒng)卸載,改進(jìn)方法極其簡單,無成本費用。由于更換為按鈕,操作人員一旦離開,按鈕自動關(guān)閉,系統(tǒng)自動卸載,強制克服了由于操作人員疏忽大意引起的液壓系統(tǒng)持續(xù)保持高壓負(fù)載的缺陷。
5 結(jié)語
通過以上的改進(jìn),每次換輥可節(jié)約電費150元,每年節(jié)約4臺液壓泵,液壓油耗明顯地得到了控制,每年可節(jié)約運行成本5萬元,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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作者簡介:王燕妮(1978-),女,陜西西安人,陜西龍門鋼鐵有限公司西安軋鋼廠,工程師,研究方向:工業(yè)自動化。