劉昌魁 崔瑞輝 李勇
摘 要:分析了熱鋸機主軸軸承故障率較高的原因,根據(jù)使用要求及使用環(huán)境重新選擇了潤滑劑,并對軸承座及主軸箱結(jié)構(gòu)簡化改進,根治了熱鋸機主軸軸承損壞頻繁的頑癥。
關(guān)鍵詞: 熱鋸機 主軸軸承 潤滑方式 結(jié)構(gòu) 改進
1.問題的提出:
中軋車間是特鋼廠主要生產(chǎn)棒材生產(chǎn)車間,熱鋸機為熱鋸圓鋼生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備,由于熱鋸機故障率高,成為制約軋鋼生產(chǎn)的瓶頸。
中軋車間熱鋸機主軸軸承潤滑方式采用L-AN46全損耗系統(tǒng)用油(原50#機械油)油池油浴潤滑,機械油對軸承潤滑效果良好,但是潤滑油泄漏嚴(yán)重,每個生產(chǎn)班次需要向主軸箱內(nèi)加入一桶(12kg)潤滑油,年耗達12.96t。由于潤滑油泄漏較快,軸承得不到充分潤滑,容易損壞,還時常把主軸箱內(nèi)的潤滑油引燃,導(dǎo)致故障停機達一個多小時。維修人員曾加強軸頭密封,對主軸箱體鑄造缺陷(裂紋、氣孔、沙眼等)多處焊補,但收效甚微。數(shù)年來熱鋸機主軸潤滑油高消耗及軸承損壞頻繁,一直成為制約生產(chǎn)的頑癥。
2.技術(shù)研究及措施:
2.1.潤滑油泄漏原因
熱鋸機加油穩(wěn)定數(shù)小時后測得油位深度240mm。運行一個生產(chǎn)班次后油位深度為195 mm,軸承已嚴(yán)重缺油,且異常噪音很大,油位下降45 mm,軸承溫度達90℃,等值班人員加入一桶潤滑油后,軸承噪聲隨之消失。同樣方法觀測三次,結(jié)果基本相同。另外在一次停車檢修中,經(jīng)過8h觀測,油位下降25 mm。主軸箱結(jié)構(gòu)示意見圖1。
對以上觀測結(jié)果進行分析,發(fā)現(xiàn)潤滑油泄漏有兩種主要途徑:
2.1.1.一部分潤滑油沿軸封處泄漏。熱鋸鋸鋼工作過程為周期性往復(fù)急回運動,使得主軸箱內(nèi)潤滑油油位波浪運動,而且波幅較大,導(dǎo)致潤滑油沿軸封縫隙泄漏。
2.1.2.另一部分潤滑油從主軸箱體砂眼、氣孔、裂紋等處滲漏。主軸箱為鑄鋼件,由于鑄造質(zhì)量低劣,缺陷較多,為機油滲油提供了通道。按常規(guī)辦法加強軸頭密封及對箱體缺陷處多處焊補,均無明顯效果。
熱鋸?fù)鶑?fù)急回工作方式及自身鑄造缺陷,使得主軸軸承潤滑方式及軸承座體結(jié)構(gòu)均不能與之適應(yīng)。所以才考慮到提高潤滑劑的粘稠度,同時改變軸承座體結(jié)構(gòu)來解決機油泄漏問題。
2.2.技術(shù)分析
先做理論數(shù)據(jù)分析,找出理論依據(jù),選擇合適替代潤滑劑。
主軸額定空載轉(zhuǎn)速 n=1480 r/min。
主軸裝配三套單列向心球軸承,型號324。
軸承內(nèi)徑d=24×5mm=120mm
則軸承dn值=1480×120=177600
潤滑脂的許用DN值:[dn]=160000
軸承受鋸切沖擊負(fù)荷時,取dn值系數(shù)=0.85
因主軸軸承在工作中所收負(fù)荷為周期性多變的沖擊負(fù)荷,
所以軸承工作實際dn值=177600×0.85=150960<160000
根據(jù)以上理論分析計算,確定主軸軸承可采用干油潤滑。同時可簡化軸承潤滑裝置和密封裝置結(jié)構(gòu)。
熱鋸鋸鋼時,軸承副承受巨大的瞬時沖擊負(fù)荷,沖擊負(fù)荷能形成瞬時極大的壓強,且往復(fù)與間歇運動對油膜形成不利。如果潤滑劑粘度較小,則不易形成油膜,主軸箱在熱鋼持續(xù)烘烤下成為高溫區(qū),使得潤滑油溫度升高而導(dǎo)致粘度變低,在一定程度上影響軸承使用壽命。干油潤滑可用在高壓、較高溫度下工作的摩擦表面,可以潤滑具有變動負(fù)荷、振動和沖擊的機械摩擦副。MoS2鋰基脂潤滑特性為:耐水,耐寒,耐高溫,化學(xué)安定性好,滴點170℃,針入度375(1/10)mm。
同時MoS2鋰基脂較低的摩擦因數(shù),很好的吸附與楔入能力,粘度大且又很軟,在軸承受沖擊負(fù)荷時較機油容易形成油膜。經(jīng)研究選用燕化集團天津潤滑油脂有限公司生產(chǎn)的“津脂”牌MoS2極壓鋰基脂。
2.3.技術(shù)措施
在分析之后,對軸承結(jié)構(gòu)做了如下改動,見圖2所示。
2.3.1.在用兩軸承座沒有透蓋一側(cè)加工環(huán)形槽,便于和軸承透蓋配合安裝定位。
2.3.2.把加工好的兩軸承座一側(cè)透蓋在主軸裝配時裝到軸上。
2.3.3. 把裝配完好的熱鋸主軸吊裝到位,使對應(yīng)軸承卡入相應(yīng)兩軸承座內(nèi),把兩軸承透蓋卡入座內(nèi)環(huán)形槽中。
2.3.4. 軸承座內(nèi)加入適量MoS2極壓鋰基脂,使軸承滾動體及保持架充滿,然后蓋好軸承座上蓋,把螺栓緊固。
2.3.5.把原有主軸箱大蓋去掉,便于觀察點檢及緊固螺栓等。
初步計算潤滑脂更換時間
t=(105×106/kn×d0.5)-6d=5760
式中 t—潤滑脂的平均使用時間,單位為h;
n—轉(zhuǎn)速,1480r/min;
d—軸承內(nèi)徑,120mm;
k—軸承直徑系列常數(shù)中系列,為1。
2.4.使用效果
主軸軸承潤滑改用MoS2極壓鋰基脂后,座體上蓋溫度(夏天)最高達到80℃,運行一段時間后穩(wěn)定在50℃。主軸運行非常平穩(wěn)。使用到8個月仍未損壞,為了不造成故障停機,暫定為8個月更換新軸承及潤滑脂。同時簡化了軸承密封結(jié)構(gòu),便于檢查維護。
3.結(jié)論
經(jīng)過該項革新可證明,在軸回轉(zhuǎn)精度要求不是很高的場合,“津脂”牌MoS2極壓鋰基脂完全可以替代普通潤滑油,在使用環(huán)境較為惡劣,間歇性強沖擊變動負(fù)荷的場合,MoS2極壓鋰基脂使用效果超過普通潤滑油,同時軸承密封結(jié)構(gòu)可大大簡化。使用與熱鋸機相同或相似設(shè)備的讀者可借鑒參考。
參考文獻:
[1]機械工程手冊電機工程手冊編輯委員會編。機械工程手冊,第6卷、第12卷。北京:機械工業(yè)出版社,1982
[2]機械設(shè)計手冊中冊。機械傳動?;瘜W(xué)工業(yè)出版社,1970
作者簡介:
劉昌魁, 男, (1987.6.13-) 職務(wù):助理工程師.
崔瑞輝 (1986.9-) 職務(wù):技師.
李勇 (1973.2-)職務(wù):助理技師.