劉厚文 付學(xué)明 馬忠義(成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司,四川 成都 610052)尚建蓉(二炮駐成都地區(qū)軍事代表室,四川 成都 610000)
高厚徑比微小孔鍍層均勻性改善研究
劉厚文 付學(xué)明 馬忠義
(成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司,四川 成都 610052)
尚建蓉
(二炮駐成都地區(qū)軍事代表室,四川 成都 610000)
文章針對(duì)我公司垂直電鍍線電鍍高厚徑比微小孔產(chǎn)品鍍層均勻性不佳的狀況,通過(guò)一系列實(shí)驗(yàn)分析,增加電鍍前的處理方式提高了高厚徑比微小孔產(chǎn)品的貫孔率,在陽(yáng)極增加擋板,以及在浮架側(cè)面進(jìn)行開(kāi)孔等改造措施,改善了電鍍均勻性,使其均勻程度得到了提高。這有著較大的現(xiàn)實(shí)意義。
鍍銅溶液;高厚徑比微小孔;貫孔率;均勻性;設(shè)備改造
隨著PCB 不斷向輕、薄、短小高密度方向發(fā)展,給很多設(shè)備和生產(chǎn)工藝帶來(lái)了更高要求。其中線路板圖形間距越來(lái)越小,而孔銅厚要求卻越來(lái)越高,給電鍍貫孔率和均勻性提出了新的挑戰(zhàn)。
從生產(chǎn)方面來(lái)看我公司目前在生產(chǎn)過(guò)程中遇到最小成品孔徑在φ0.20 mm及以下的作業(yè)已經(jīng)變得很普遍,此類高厚徑比作業(yè)對(duì)電鍍?nèi)芤旱姆稚⒛芰蜕铄兡芰σ笫欠浅?量痰?,如果溶液的分散能力和深鍍能力效果不好,很容易出現(xiàn)鍍層空洞或偏??;從質(zhì)量方面來(lái)看生產(chǎn)過(guò)程中因鍍層均勻性差造成的局部點(diǎn)鍍層偏薄的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,有時(shí)φ0.90 mm的孔厚度為40 μm ~ 50 μm,而φ0.20 mm的孔卻連20 μm都達(dá)不到;從加工方面來(lái)看在加工整板細(xì)密線路(最小線寬間距在100 μm/100 μm以下)的產(chǎn)品時(shí),板邊細(xì)密線路容易夾膜,蝕刻都是通過(guò)“手工刷”的方式進(jìn)行,這樣線條精度很難保證。因此決定對(duì)電鍍均勻性和貫孔率進(jìn)行專門測(cè)試分析,本文針對(duì)如何提高高厚徑比微小孔鍍層均勻性作了初步研究和一些設(shè)備改造。
2.1 電鍍銅溶液成分及作用
CuSO4·5H2O:主要作用是提供電鍍所需Cu2+及提高導(dǎo)電能力;
H2SO4:主要作用是提高鍍液導(dǎo)電性能,提高通孔電鍍的均勻性;
Cl-:主要作用是幫助陽(yáng)極溶解,協(xié)助改善銅的析出,結(jié)晶;
添加劑:主要作用是改善均鍍和深鍍性能,改善鍍層結(jié)晶細(xì)密性。
含有硫酸銅、硫酸的鍍銅液,在直流電壓作用下,陰極發(fā)生反應(yīng),Cu2+獲得電子被還原成金屬銅,沉積到受鍍物件表面;陽(yáng)極發(fā)生反應(yīng),銅陽(yáng)極在硫酸溶液中溶解,提供了鍍液中所需的銅離子。
2.2 電鍍線
根據(jù)鍍銅層的用途和加工的方式,目前我公司電鍍線有以下幾條:
(1)全板電鍍線主要是對(duì)金屬化孔的化學(xué)沉銅層進(jìn)行加厚,通過(guò)全板鍍銅是金屬化孔達(dá)到5 μm ~ 8 μm厚度,以便于后期加工過(guò)程中不會(huì)因厚度太薄抵擋不住微蝕產(chǎn)生空洞。
(2)圖形電鍍線主要是對(duì)金屬化孔進(jìn)行加厚,按照標(biāo)準(zhǔn)要求金屬化孔厚度必須達(dá)到25 μm以上。
因?yàn)閳D形電鍍線在加工過(guò)程中存在著圖形差異和電流二次分布,所以整個(gè)均勻性的差異也很大,這就決定了它會(huì)是此次項(xiàng)目的重點(diǎn)。
(3)圖形電鍍鎳金線的主要作用和圖形電鍍線相似,都是將金屬化孔加厚到25 μm以上,唯一有區(qū)別的是圖形電鍍鎳金線加厚完后要在表面再加鍍一層鎳金。
2.3 微小孔電鍍質(zhì)量評(píng)判
2.3.1 貫孔率
隨著印制板的孔徑變小,給加工帶來(lái)了很大的難度,我公司現(xiàn)階段一般遇到最多的是板厚度2.0 mm,成品孔徑φ0.1 mm的產(chǎn)品,這對(duì)設(shè)備和操作細(xì)節(jié)的要求是很高的,對(duì)于貫孔率的評(píng)判如圖1和式(1)所示:貫孔率越高越好。
貫孔率 =(點(diǎn)5+點(diǎn)6+點(diǎn)7+點(diǎn)8+點(diǎn)9+點(diǎn)10)/6
式中:點(diǎn)位置為該點(diǎn)銅層厚度(電鍍銅層厚度不含基材銅)。
圖1 貫孔率測(cè)試示意圖
2.3.2 均勻性
電鍍銅鍍層厚度分布評(píng)估方法采用式(4)來(lái)進(jìn)行評(píng)估:業(yè)界參考標(biāo)準(zhǔn)為CoV≤12%。
Xi=單個(gè)取樣點(diǎn)值(電鍍銅層厚度不含基材銅)標(biāo)準(zhǔn)偏差與總體平均值的比值百分?jǐn)?shù)
2.4 影響電鍍質(zhì)量的因素
2.4.1 影響貫孔率因素
(1)從電鍍?cè)磉M(jìn)行分析電鍍過(guò)程,會(huì)出現(xiàn)孔內(nèi)電流分布由孔周圍到孔中央逐漸降低,致使大量的銅沉積在基材表面與孔周圍,無(wú)法確??字醒脬~的厚度和孔周圍的厚度一致。即貫孔率無(wú)法保證100%,對(duì)于通孔電鍍而言,孔中鍍液的體積為式(5),孔中電鍍面積為式(6),作用在孔中單位面積上的鍍液體積為r/2。
式中:π:圓周率,r:半徑,T :板厚。
例如:對(duì)于相同板厚的φ1.0 mm 的孔與φ0.1 mm的孔相比,作用在孔中單位面積上的鍍液體積分別為:0.5和0.05,單位面積上的鍍液體積減小至1/100,孔中電鍍面積減少至1/10,也就是說(shuō)在電鍍的瞬間,與φ1.0 mm的孔相比,φ0.1 mm的孔中電鍍相同的面積所擁有的銅離子含量只有原來(lái)的1/10。顯然,這種現(xiàn)象造成的結(jié)果是孔中金屬銅離子的遷移速率小于沉積速率,從而使孔中電流效率降低,因此同樣板厚,小孔的貫孔率小于較大孔的貫孔率。這種現(xiàn)象在高厚徑比微小孔產(chǎn)品上更為明顯。
(2)對(duì)于高厚徑比的分析
在酸性硫酸銅鍍液中,傳統(tǒng)直流電鍍所造成的板面與孔內(nèi)鍍層厚度差別主要是由板的厚度和孔徑尺寸來(lái)決定的。直流電鍍時(shí)通孔內(nèi)的歐姆電阻E見(jiàn)式(7):
式中:J:陰極電流密度;T:板厚;K:電導(dǎo)率(受H2SO4影響最大,H2SO4濃度大,K就大);d:孔的直徑。還可導(dǎo)出孔的電鍍“難度系數(shù)”D。
從這兩個(gè)公式中可以看到:
若板厚T不變,則孔內(nèi)的歐姆電阻E 將隨著孔徑微小化而提高,阻止Cu2+離子向孔內(nèi)沉積將越大,則孔內(nèi)電鍍銅越困難;傳統(tǒng)直流電鍍通孔時(shí),電鍍“難度系數(shù)”D是與板厚的平方成正比,跟孔直徑成反比,或者更直觀地說(shuō),直流電鍍的難度系數(shù)(D)是與板厚(T)和厚徑比(T/d )成正比。因此,傳統(tǒng)直流電鍍通孔時(shí),其孔內(nèi)的銅鍍層厚度“梯度”將隨著板厚和厚徑比(孔徑微小化)的增加,而出現(xiàn)孔內(nèi)鍍層偏薄的狀態(tài)嚴(yán)重化。而且當(dāng)厚徑比增加以后,溶液交換和孔壁潤(rùn)濕都會(huì)很困難,為保證好的貫孔率,勢(shì)必在電鍍前處理方式上想辦法。
(3)通孔電鍍時(shí)孔內(nèi)產(chǎn)生的氣泡擠壓孔壁并占據(jù)空間,而導(dǎo)致藥液無(wú)法接觸孔壁造成局部沒(méi)有電鍍銅層。設(shè)備擺動(dòng)、震蕩等設(shè)置不合理,沒(méi)有將孔內(nèi)氣泡趕出。藥水組分失調(diào),深孔內(nèi)沉積效果變差。
2.4.2 影響均勻性因素
陰極析出量(鍍層厚度)的分布取決于電鍍電流密度的分布。首先考慮電流的流向完全由溶液阻抗的電壓降來(lái)決定,這時(shí)候的電流分布叫做一次電流分布。
實(shí)際上在陰極和溶液的表面也發(fā)生電壓降。由此可知,電流集中的位置阻抗增大,電流在分散的方向起作用。相反,一次電流分布在電流分散之處電壓減少,所以,電流在被吸引到別的方向起作用。結(jié)果,與一次電流分布比較起來(lái)得到均勻分布。這叫做二次電流分布。因此,為了進(jìn)一步改善分布,需要用屏蔽板控制電流,從一次電流開(kāi)始改善。
另外,電鍍液本身也有能力改善電鍍厚度偏差,這叫做電鍍均勻性(電鍍能力)或叫做協(xié)調(diào)性。電流從集中處流到低電流處,就有能力改變鍍層的分布。
3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
首先根據(jù)本項(xiàng)目的目的,提出需要解決的問(wèn)題如下:
(1)提高電鍍線電鍍貫孔能力;
(2)提高電鍍線電鍍均勻性;
(3)解決電鍍生產(chǎn)過(guò)程中遇到的一些典型問(wèn)題。
根據(jù)問(wèn)題的影響因素,設(shè)想從溶液、設(shè)備和操作等方面解決以上的問(wèn)題。由于光亮酸性電鍍銅為多組分溶液,所以擬采取措施:改變?nèi)芤号浔葋?lái)緩解以上問(wèn)題,改進(jìn)設(shè)備和操作來(lái)進(jìn)一步解決問(wèn)題。
3.2 實(shí)驗(yàn)方法
本次實(shí)驗(yàn)的測(cè)量方法采用50點(diǎn)測(cè)試方法,具體測(cè)試點(diǎn)分布如圖2所示。
圖2 50點(diǎn)測(cè)量點(diǎn)分布圖與示意圖
考慮日常生產(chǎn)產(chǎn)品和實(shí)驗(yàn)的可操作性,選擇測(cè)試板的大小為460 mm×360 mm,即圖中X=460 mm、Y=360 mm×2 mm、實(shí)驗(yàn)板板厚2.0 mm、鉆孔孔徑Φ0.2 mm(厚徑比10:1)。
(1)貫孔率:根據(jù)理論分析和實(shí)際現(xiàn)象反映,決定本實(shí)驗(yàn)主要考慮電鍍前處理(擠水)、電鍍?cè)O(shè)備(振動(dòng))、溶液組分三個(gè)因素,以此三個(gè)因素設(shè)計(jì)正交實(shí)驗(yàn)。
(2)均勻性:在保證貫孔率最佳的條件下,設(shè)計(jì)均勻性實(shí)驗(yàn),測(cè)試方式選用圖3的方式進(jìn)行,主要考慮一次電流分布對(duì)均勻性的影響。實(shí)驗(yàn)步驟如下:
測(cè)試滿掛裸板電鍍后的測(cè)試結(jié)果→確定改造方式→進(jìn)行設(shè)備改造→驗(yàn)證測(cè)試。
所有測(cè)試過(guò)程保證編號(hào)的一致性。
3.3 數(shù)據(jù)處理
實(shí)驗(yàn)結(jié)果處理采用的方式如下。
(1)貫孔率:如圖2所示,從板上對(duì)角線位置進(jìn)行取點(diǎn)測(cè)試,測(cè)試通過(guò)制作金相模塊的手段來(lái)測(cè)試需要的孔內(nèi)及表層電鍍銅的厚度進(jìn)行處理。
(2)均勻性:對(duì)所有孔進(jìn)行微阻測(cè)試,所有測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果為微阻值,需用式(9)進(jìn)行計(jì)算,轉(zhuǎn)化為鍍層厚度后按式(6)進(jìn)行處理。
式中:t——孔壁厚度(μm);D——鍍覆孔直徑(mm);ρ——銅電阻值=17(μΩ·mm);T——板厚(mm);R——孔電阻(μΩ)。
4.1 改造前實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.1.1 貫孔率
設(shè)計(jì)因素——水平表如表1所示。
按照表2安排,需要做1-4號(hào)實(shí)驗(yàn),為節(jié)約材料,將實(shí)驗(yàn)件數(shù)縮小到4件/掛,其余條件不變。測(cè)試結(jié)果顯示:1號(hào)和2號(hào)實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)采集量很差,微阻測(cè)試只能提供1/3都不到的結(jié)果,其余都測(cè)試是空洞;3號(hào)和4號(hào)實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)采集量較好,可以采集到4/5的微阻測(cè)試數(shù)字。從微阻測(cè)試結(jié)果來(lái)看,說(shuō)明擠水和加大振動(dòng)電機(jī)頻率對(duì)解決微小孔空洞是有很大幫助的。
1號(hào)和2號(hào)實(shí)驗(yàn)的微阻測(cè)試結(jié)果分布也沒(méi)有任何規(guī)律,通過(guò)金相結(jié)果顯示,孔內(nèi)銅多呈“狗骨狀”分布,測(cè)試結(jié)果僅為50%左右,如圖43所示。
圖3 “狗骨狀”分布
3號(hào)和4號(hào)實(shí)驗(yàn)的微阻測(cè)試結(jié)果呈規(guī)律性分布,通過(guò)金相結(jié)果顯示,孔內(nèi)銅分布較為均勻,貫孔率較好,測(cè)試結(jié)果約為80%左右,如圖4所示。
圖4 均勻鍍層分布
表1 貫孔率因素——水平表
表2 實(shí)驗(yàn)方案及實(shí)驗(yàn)結(jié)果表
4.1.2 均勻性
通過(guò)貫孔率實(shí)驗(yàn)測(cè)試,已經(jīng)判定出擠水和振動(dòng)的重要性,所以后續(xù)實(shí)驗(yàn)均須在保證擠水和振動(dòng)效果的情況下進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)方案和實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 實(shí)驗(yàn)方案及實(shí)驗(yàn)結(jié)果表
1-2號(hào)數(shù)據(jù)顯示溶液組分對(duì)電鍍均勻性有影響,“高酸低銅”均勻性較好,且硫酸價(jià)錢遠(yuǎn)低于硫酸銅,所以后續(xù)控制采用“高酸低銅”體系。
3號(hào)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)反映較為有規(guī)律,其余產(chǎn)線數(shù)據(jù)較為相似,故以圖形電鍍線為代表進(jìn)行改造。
從數(shù)據(jù)可以看出,選取圖形電鍍線Cu2#進(jìn)行均勻性測(cè)試,其總體COV為25.84%,水平方向的不均勻主要在板最兩邊,可以通過(guò)在掛具兩側(cè)加分流條和調(diào)整陽(yáng)極間距來(lái)避免和改善。
從圖5可以看出存在如下問(wèn)題:
(1)距離液面約300 mm區(qū)域內(nèi),銅厚比整板平均鍍銅要厚4 μm ~ 5 μm;
(2)距離液面約600 mm區(qū)域內(nèi),銅厚明顯比整板平均值薄5 μm ~ 6 μm;
深方向鍍銅平均值的極差約為10 μm ~ 11 μm。
結(jié)合電鍍缸體設(shè)備進(jìn)行分析,主要原因?yàn)椋簻y(cè)試板上部電力線過(guò)于密集,造成板子上部區(qū)域電鍍過(guò)厚;電鍍槽底部部浮槽對(duì)板底端遮蔽過(guò)度,導(dǎo)致此區(qū)域電力線過(guò)于稀疏,從而銅厚過(guò)薄。
針對(duì)以上兩個(gè)問(wèn)題,決定對(duì)電鍍槽進(jìn)行如下兩個(gè)方面的改造,以便使得整體銅厚分布均勻:
(1)通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試,在電鍍缸上部增加尺寸適宜的陽(yáng)極擋板;
(2)通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試,對(duì)電鍍缸中浮槽側(cè)面進(jìn)行適當(dāng)?shù)拈_(kāi)孔。
圖5 測(cè)試深方向平均銅厚分布圖
4.2 圖形電鍍線設(shè)備改造
根據(jù)數(shù)據(jù)分布,采用以下方式對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造:
(1)陽(yáng)極位置:根據(jù)實(shí)驗(yàn)板的數(shù)據(jù)分布,將原平均排布的陽(yáng)極進(jìn)行重新排布,排布要求見(jiàn)表4。
(2)陽(yáng)極擋板:根據(jù)溶液體系,選用聚乙烯板做為陽(yáng)極擋板。根據(jù)數(shù)據(jù)分布,選擇兩種開(kāi)孔方式,如聚乙烯板大小為650 mm×100 mm,以保證完全覆蓋陽(yáng)極電力線。開(kāi)孔參數(shù)見(jiàn)表5。
(3)浮架:如圖6所示:原浮架表面無(wú)孔,當(dāng)板子進(jìn)入浮架后,浮架會(huì)對(duì)電力線屏蔽,造成下部鍍層偏厚,鉆孔后浮架如圖7所示。
圖6 原浮架
圖7 鉆孔浮架
表4 陽(yáng)極排布數(shù)據(jù)
表5 陽(yáng)極擋板開(kāi)孔參數(shù)
鉆孔參數(shù)為:距浮架頂部50 mm處開(kāi)鉆,每排孔中心距縱向30 mm,橫向70 mm,孔徑φ10.0 mm。
(4)附屬設(shè)備:實(shí)驗(yàn)過(guò)程中將圖形電鍍線所有電源線進(jìn)行了更換,將槽體振動(dòng)電機(jī)更換為大功率振動(dòng)電機(jī)。
全板電鍍線改造參考圖形電鍍線,在此不做詳細(xì)敘述。
圖形電鍍鎳金線因?yàn)椴垠w較小,陽(yáng)極只有2根,故無(wú)重新排布,也無(wú)法加擋板,所以未進(jìn)行改造。
4.3 改造后驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)論
4.3.1 貫孔率
改造后的微小孔鍍層統(tǒng)計(jì)情況如圖8所示:表中選取的是改造后生產(chǎn)的厚徑比從5:1到12:1的微小孔作業(yè)的數(shù)據(jù),從圖中可以看出,改造后的微小孔孔壁質(zhì)量很好,厚徑比10:1的微小孔貫孔率約為79%~81%,滿足生產(chǎn)要求。(照片放大比例均為50x)
4.3.2 COV改善
圖形電鍍線設(shè)備改造完成后,實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比如表6。全板電鍍線設(shè)備改造完成后,實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比如表7。
可以看出,改造后的鍍層分布比較均勻,在電鍍條件一定(鍍層平均厚度一致)的情況下,改造后的極差、標(biāo)準(zhǔn)偏差、COV均有明顯改善,電鍍線改造達(dá)到預(yù)期效果。
圖8 微小孔鍍層厚度
圖9 空洞廢品面積
表6 圖形電鍍線改造前后COV對(duì)比
表7 全板電鍍線改造前后COV對(duì)比
4.3.3 廢品率
以下是設(shè)備改造前后因?yàn)榭斩矗ê儗悠。┰斐傻膹U品面積比較,如圖9統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2011年1月至2012年9月。
從圖10中可以看出,2011年3月前我公司加工的產(chǎn)品中很少有厚徑比超過(guò)5:1的,自2011年4月開(kāi)始接到大量厚徑比大于5:1的微小孔作業(yè),并造成了可觀的廢品,引起技術(shù)人員注意,通過(guò)五六月大量實(shí)驗(yàn),決定采取擠水、更換振動(dòng)等措施,7月起空洞有了明顯改善,并且此后的空洞廢品面積都可以控制在3m2。而且從生產(chǎn)反應(yīng)現(xiàn)階段蝕刻微小孔的難度也有明顯改善。
表9 2012年8月23日測(cè)試數(shù)據(jù)
表8 2011年7月15日測(cè)試數(shù)據(jù)
4.3.4 案例分析
選取我公司在制作過(guò)程中遇到的代表作業(yè)“93478”,該作業(yè)信息如下:板厚2.5 mm、成品孔徑φ0.05 mm、鉆孔孔徑φ0.20 mm、最小線寬0.15 mm、最小間距0.15 mm,外層圖形如圖10所示:圖中框內(nèi)為微小孔分布密集區(qū)。
圖10 93478外層文件
此作業(yè)對(duì)貫孔率和均勻性的要求很苛刻,現(xiàn)將項(xiàng)目進(jìn)行前和最近一次投產(chǎn)的微阻測(cè)試數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下,見(jiàn)表8、表9表中一共統(tǒng)計(jì)了1103個(gè)厚徑比為12.5 比1的微小孔微阻值。
結(jié)果顯示改造后的COV較改造前明顯改善,從改造前的10.97%下降到9.41%,現(xiàn)階段在加工93478時(shí),電流和加工方式均已固定,因空洞和蝕刻不凈造成的廢品也得到控制。
本項(xiàng)目針對(duì)我公司的高厚徑比微小孔加工的問(wèn)題進(jìn)行了研究、討論,來(lái)提高高厚徑比微小孔合格率。
項(xiàng)目首先解決的是貫孔率問(wèn)題,通過(guò)增加電鍍前擠水、增加大功率振動(dòng)電機(jī)的手段,使得厚徑比10:1的微小孔貫孔率從原來(lái)的50%不到提高到80%左右,使得空洞的廢品得到有效控制。目前有關(guān)微小孔加工工藝已經(jīng)全部固化到相關(guān)工藝文件中,指導(dǎo)高厚徑比微小孔產(chǎn)品的生產(chǎn)。
項(xiàng)目其次解決的是均勻性的問(wèn)題,著重對(duì)陽(yáng)極擋板、浮架等對(duì)均勻性有影響的地方進(jìn)行了設(shè)備改造。使得COV從改造前的30.29%大幅下降到了改造后的9.23%,這對(duì)高厚徑比微小孔電鍍和蝕刻有著極大的好處。
改造后我公司垂直電鍍線的整體貫孔率和均勻性有了較大提高,可以滿足目前階段高厚徑比微小孔產(chǎn)品的制作要求。
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Research for improvement of high ratio and microhole’s plate thickness uniformity
LIU Hou-wen FU Xue-ming MA Zhong-yi SHANG Jian-rong
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Copper Plating Solution; High Thickness to Diameter Rratio of Micro Holes; The Penetration Rate of Hole; Uniformity; Equipment Modification
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A
1009-0096(2014)08-0032-07