盧春鋒
(潞安礦業(yè)集團(tuán)余吾煤業(yè)公司,山西 長治 046100)
煤礦掘進(jìn)工作面除塵系統(tǒng)的優(yōu)化
盧春鋒
(潞安礦業(yè)集團(tuán)余吾煤業(yè)公司,山西 長治 046100)
本文通過對掘進(jìn)工作面除塵現(xiàn)狀的分析,提出了將泡沫除塵技術(shù)、氣水聯(lián)動噴霧裝置應(yīng)用在余吾煤業(yè)公司掘進(jìn)工作面除塵系統(tǒng)的方案,現(xiàn)場結(jié)果表明有效的提高了除塵效率,滿足了掘進(jìn)工作面的生產(chǎn)需要,為井下職工提供了良好的作業(yè)環(huán)境,適合在掘進(jìn)工作面推廣使用。
掘進(jìn)工作面;泡沫除塵;氣水聯(lián)動噴霧
余吾煤業(yè)公司是潞安礦區(qū)埋深最大的高瓦斯礦井。S2108回風(fēng)順槽掘進(jìn)工作面位于南二采區(qū),為3#煤層綜掘工作面,煤層穩(wěn)定,煤質(zhì)較硬。巷道北側(cè)與西側(cè)均為實(shí)體煤,東側(cè)為S2107回風(fēng)順槽,并已對S2108回風(fēng)順槽進(jìn)行瓦斯抽采,致使煤質(zhì)干燥。S2108回風(fēng)順槽為矩形,高3.8m、寬5.4m。
巷道斷面較大,原采用單一的噴霧除塵已無法滿足生產(chǎn)需要,該工作面供風(fēng)量為842m3/min,掘進(jìn)割煤時粉塵濃度極高,全塵濃度可達(dá)680mg/m3,呼吸性粉塵濃度最高可達(dá)190mg/m3以上。因此,該工作面的掘進(jìn)除塵工作亟待進(jìn)行。
本文主要實(shí)驗(yàn)利用泡沫除塵技術(shù)及氣水聯(lián)動噴霧裝置對掘進(jìn)工作面除塵系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,以提高除塵效率。
目前余吾煤業(yè)公司S2108回風(fēng)順槽掘進(jìn)工作面的除塵系統(tǒng)包括:掘進(jìn)機(jī)噴霧、出煤各轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧裝置、捕塵網(wǎng)及凈化水幕等。除塵系統(tǒng)總體布置如圖1所示。
1.1 掘進(jìn)機(jī)噴霧
掘進(jìn)機(jī)噴霧裝置分為內(nèi)外兩種,內(nèi)噴霧通過掘進(jìn)機(jī)截割結(jié)構(gòu)上的噴嘴向煤體進(jìn)行噴霧降塵,在煤塵產(chǎn)生時進(jìn)行除塵。外噴霧裝置安裝在掘進(jìn)機(jī)截割臂上,對飛揚(yáng)的煤塵進(jìn)行捕捉除塵。由于工作面水質(zhì)較差、水壓不足等原因,機(jī)組噴霧裝置噴嘴極易堵塞,除塵效果嚴(yán)重弱化。
圖1 除塵系統(tǒng)總體布置
1.2 凈化水幕及捕塵網(wǎng)
掘進(jìn)工作面凈化水幕及捕塵網(wǎng)安裝在距離工作面窩頭30~50m范圍內(nèi),進(jìn)行割煤作業(yè)時開啟,割煤完畢降塵后關(guān)閉。凈化水幕及捕塵網(wǎng)布置圖如圖2所示。
現(xiàn)場使用過程中,噴霧無法實(shí)現(xiàn)全斷面覆蓋,噴嘴較多,極易堵塞,導(dǎo)致維修成本較高。使用靜壓水作業(yè)動力及水源,水壓不足時,霧化效果極差,經(jīng)常出現(xiàn)“出水不出霧”等現(xiàn)象,除塵效果不明顯,且嚴(yán)重浪費(fèi)了水資源,不利于工作面的進(jìn)行文明生產(chǎn)。
2.1 泡沫除塵技術(shù)的應(yīng)用
針對掘進(jìn)機(jī)外噴霧裝置存在的不足之處,結(jié)合泡沫抑塵技術(shù)對其進(jìn)行了改進(jìn),將泡沫系統(tǒng)的噴射裝置設(shè)計(jì)安裝在掘進(jìn)機(jī)原外噴霧位置。發(fā)泡裝置安裝在機(jī)組司機(jī)操作臺右側(cè)。風(fēng)水管路由掘進(jìn)機(jī)轉(zhuǎn)載皮帶方向引入連接到發(fā)泡裝置。泡沫系統(tǒng)整體布置如圖3所示。
泡沫除塵裝置安裝完畢后,將發(fā)泡劑加入發(fā)泡裝置,對該裝置進(jìn)行調(diào)節(jié)后,開始進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
在掘進(jìn)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)截割煤體時,對掘進(jìn)機(jī)機(jī)尾處5米位置使用CCZ-1000直讀式粉塵濃度測量儀進(jìn)行8次泡沫系統(tǒng)前后全塵濃度和呼吸性粉塵的質(zhì)量濃度數(shù)據(jù)測定及現(xiàn)場觀察。測得結(jié)果如圖4、圖5所示。
圖4 泡沫開啟前后全塵質(zhì)量濃度對比
由圖4的數(shù)據(jù)測定結(jié)果可知,泡沫抑塵設(shè)備開啟之前回風(fēng)流中全塵平均質(zhì)量濃度為645.25mg/m3,開啟之后全塵平均質(zhì)量濃度降至222.25mg/m3,泡沫除塵的平均除塵效率可達(dá)65.5%。由圖5可知,泡沫開啟前回風(fēng)流中呼吸性粉塵平均質(zhì)量濃度為177.13mg/m3,開啟后呼吸性粉塵平均質(zhì)量濃度降至66.63mg/m3,平均除塵效率為62.38%。
圖5 泡沫開啟前后呼吸性粉塵質(zhì)量濃度對比
數(shù)據(jù)測定過程中,對掘進(jìn)工作面窩頭進(jìn)行現(xiàn)場觀察,應(yīng)用泡沫抑塵設(shè)備后,工作面可視煤塵濃度明顯下降。未使用泡沫除塵裝置時司機(jī)進(jìn)行割煤操作需佩帶目鏡方可進(jìn)行正常操作,實(shí)驗(yàn)中工作面清晰度有了明顯提升,掘進(jìn)機(jī)司機(jī)操作更為安全可靠,割煤可一次到位,保證了巷道成型,有效提高了工作效率。
2.2 氣水聯(lián)動噴霧裝置的應(yīng)用
針對原噴霧裝置使用過程中,霧化效果差,無法實(shí)現(xiàn)全斷面覆蓋,尤其是原噴頭極易堵塞,制作成本高,噴霧裝置移動比較頻繁且原工作量較大等缺點(diǎn),在S2108回風(fēng)順槽掘進(jìn)工作面創(chuàng)新提出了使用氣水聯(lián)動噴霧裝置代替原凈化水幕的方案。
氣水聯(lián)動噴霧裝置使用4寸管、2寸管、1寸管短節(jié)及錨桿螺母等焊接組成。其原理是利用高壓風(fēng)將裝置中的靜壓水吹出水霧,巷道行人幫的高壓風(fēng)水管路作為該裝置的風(fēng)源及水源,并將其固定在巷道頂板錨桿上,安裝在距離捕塵網(wǎng)500mm范圍內(nèi)?,F(xiàn)場測定噴霧噴射半徑可達(dá)1.5m左右,在捕塵網(wǎng)前安裝兩個即可實(shí)現(xiàn)全斷面覆蓋。氣水聯(lián)動噴霧裝置如圖6所示。
圖6 氣水聯(lián)動噴霧裝置
裝置安裝完成并連接好各種管路后,首先打開風(fēng)管截止閥,再打開水管截止閥。可根據(jù)從裝置噴出的噴霧霧化程度不斷調(diào)節(jié)風(fēng)、水的流量,直到噴霧效果達(dá)到最佳后開始進(jìn)行應(yīng)用及實(shí)驗(yàn)。
對兩種噴霧裝置在捕塵網(wǎng)外5米在只開掘進(jìn)機(jī)內(nèi)外噴霧時進(jìn)行全塵濃度數(shù)據(jù)測定及現(xiàn)場觀察。測得結(jié)果如圖7所示。
由圖7的數(shù)據(jù)測定結(jié)果分析可知,原凈化水幕開啟時全塵平均質(zhì)量濃度為407.25mg/m3,氣水噴霧開啟時全塵平均濃度降至304.75mg/m3。氣水聯(lián)動噴霧裝置較原凈化水幕的平均除塵效率提高了16%。
圖7 兩種凈化水幕開啟時全塵質(zhì)量濃度對比
現(xiàn)場應(yīng)用觀察,該裝置霧化程度高,噴霧可實(shí)現(xiàn)全斷面覆蓋,降塵效果比較明顯。有效解決了原噴霧裝置的“出水不出霧”的現(xiàn)象。僅使用1寸管、2寸管、4寸管等邊角料即可完成焊制,堅(jiān)固耐用,制作成本更低,安裝、使用維護(hù)更為方便,移動、安裝過程中兩人即可完成作業(yè),能夠適應(yīng)掘進(jìn)工作面特殊的工作環(huán)境,且裝置不易堵塞。
本文提出的將泡沫除塵技術(shù)、氣水聯(lián)動噴霧裝置合理布置在除塵系統(tǒng)中的方案,通過在余吾煤業(yè)公司掘進(jìn)工作面現(xiàn)場數(shù)據(jù)測定及現(xiàn)場觀察表明,優(yōu)化后的除塵系統(tǒng)極其有效的提高了掘進(jìn)工作面的噴霧除塵效果,滿足了正常的掘進(jìn)生產(chǎn)需要,有效的降低了掘進(jìn)工作面煤塵對工人的危害,為井下職工提供了良好的作業(yè)環(huán)境,適合于在掘進(jìn)工作面推廣使用。
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盧春鋒(1982-),河南漯河人。