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        電解錳生產廠區(qū)廢水分質回用模式研究*

        2014-04-24 02:37:04馬利英
        環(huán)保科技 2014年5期
        關鍵詞:水平衡電解錳生產廢水

        徐 磊, 馬利英

        (貴州省環(huán)境科學研究設計院, 貴陽 550081)

        0 前言

        錳是冶煉工業(yè)中不可缺少的添加劑,電解錳加工成粉狀后是生產Mn3O4的主要原料,電子工業(yè)廣泛使用的磁性材料原件就是用Mn3O4生產的,電子工業(yè)、冶金工業(yè)和航空航天工業(yè)都需要電解金屬錳。近年來,我國電解錳行業(yè)發(fā)展迅速,已成為世界最大的電解錳生產國、消費國和出口國[1]。

        伴隨著產業(yè)規(guī)模的迅速擴張和快速發(fā)展,行業(yè)準入門檻低、產能過剩、產業(yè)集中度低,行業(yè)整體技術水平偏低、污染嚴重等問題也在逐漸顯現(xiàn)。在電解錳生產過程中,每生產1 t電解錳產品,需排放廢水350 m3左右[2]。廢水中含錳、鉻、氨氮等污染物,對水體及人體健康將會產生影響。電解錳生產廢水包括冷卻循環(huán)廢水、含鉻錳廢水和廢電解溶液(陽極液)。其中,冷卻廢水為間接冷卻水,理論上來看,其水質不受污染,但由于蒸發(fā)導致含鹽濃度上升,需外排部分循環(huán)水(強制排污)以保持冷卻水水質;含鉻錳廢水主要來源于電解后處理工序,經處理后盡量回用于生產的各環(huán)節(jié),但由于目前電解錳生產無(NH4)2SO4處理工序,因(NH4)2SO4含量的問題不能全部回用;陽極液由于含有11~15 g/L的錳和30~35 g/L的酸而具有較大的污染性,但也具有較大的回收利用價值,各企業(yè)均將其回用于制液工序循環(huán)使用[3]。由以上分析可以看出,電解錳企業(yè)廢水必須有外排水才能保證生產的正常運行。

        目前,電解錳行業(yè)污染防治技術主要以末端治理技術為主,針對生產廢水的治理,主要有絮凝沉淀法、化學沉淀-混凝沉淀法、微電解法、鐵氧體沉淀法、離子交換膜-電解法等工藝[4-5],以降低污染物濃度,達到達標排放要求。這樣的治理路線,污染治理成本高,治理后產生鉻渣、含各種重金屬的錳渣和高濃度氨氮廢水,無法有效解決生產過程中產生的環(huán)境污染問題,更不能大幅削減污染物產生量。因此,實行清潔生產,從源頭削減污染物成為電解錳行業(yè)的熱門研究課題[6-7]。

        本研究根據(jù)電解錳廢水的分類循環(huán)特點,構建電解錳企業(yè)生產水平衡框架,按經典冶金計算方式結合物料平衡建立電解錳企業(yè)溶液平衡計算方法,構建電解錳生產冷卻循環(huán)水的運行模型,通過現(xiàn)場調查建立電解錳企業(yè)的生產廢水總體平衡。通過對現(xiàn)有電解錳企業(yè)水平衡模式的研究,現(xiàn)場調查分析電解錳企業(yè)外排生產廢水的原因,對目前各電解錳企業(yè)廢水閉路循環(huán)存在的問題進行詳細研究,提出各企業(yè)廢水循環(huán)存在的問題,并提出解決措施或方向,優(yōu)化現(xiàn)有電解錳企業(yè)現(xiàn)有水循環(huán)利用方式,實現(xiàn)電解錳企業(yè)生產廢水閉路循環(huán)的可行性。

        1 貴州省電解錳生產廢水循環(huán)模式現(xiàn)狀

        通過對貴州省松桃縣9家電解錳企業(yè)進行的調查,電解錳企業(yè)目前主要有2種不同的水平衡方式[8]:

        (1)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)自成體系,有少量強制排污水外排,處理后的含鉻錳廢水部分回用于電解溶液作為陽極補充液,部分處理達標后外排。這種水平衡模式存在的問題:后處理系統(tǒng)沒有盡可能地在本系統(tǒng)內循環(huán)(如沖洗車間地面都采用新水),需排出系統(tǒng)外的廢水量較大;電解溶液系統(tǒng)沒有優(yōu)化,接納含鉻錳廢水的能力有限;必須外排的冷卻水部分,沒有引入溶液系統(tǒng)進行回用,或進入后處理系統(tǒng)中電解后處理工序使用、再進入電解溶液系統(tǒng)。

        (2)含鉻錳廢水處理后回用于3個系統(tǒng):后處理系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)和電解溶液系統(tǒng),剩余的水從冷卻水系統(tǒng)排出。這種模式存在的問題主要有:含鉻錳廢水由于硫酸根等沒有處理而直接引入冷卻水系統(tǒng),導致冷卻水水質惡化,企業(yè)為保持冷卻水水質而引起間歇性外排。

        以上2種循環(huán)模式均存在水的外排現(xiàn)象,不符合水資源分級利用的清潔生產原則。

        2 優(yōu)化思路

        針對以上兩種循環(huán)方式存在的問題,課題組組織了技術力量進行攻關,論證了電解錳生產廢水閉路循環(huán)的可行性,提出了電解錳生產廢水循環(huán)的優(yōu)化方案如圖1所示。

        圖1 電解錳生產廢水閉路循環(huán)優(yōu)化方案示意

        其原理為各系統(tǒng)內部先進行小循環(huán),小系統(tǒng)不能循環(huán)的部分廢水再進入大循環(huán)。即:加大了后處理系統(tǒng)的循環(huán)力度、減少需出本系統(tǒng)的水量;用冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的強制排污水和后處理系統(tǒng)需外排部分替代原有溶液系統(tǒng)需加入的新水,最終走向為溶液系統(tǒng)的蒸發(fā)和渣帶走。在這種模式下,冷卻水除自身循環(huán)外,其強制排污水作為后處理系統(tǒng)的出槽板沖洗及及其它環(huán)節(jié)補充用水,后處理系統(tǒng)只在出槽板沖洗環(huán)節(jié)補充新水以控制新水用量,后處理系統(tǒng)產生的含錳廢水經處理后大部分在本系統(tǒng)循環(huán)利用,少部分根據(jù)電解溶液系統(tǒng)的溶液虧損狀況作為溶液系統(tǒng)的補充用水。因此,各種水質的污廢水做到了各盡其用,起到“節(jié)能降耗、減污增效”的作用。

        處理后的含鉻錳廢水水質可滿足以上各類回用的要求[8]。

        3 電解錳生產廢水循環(huán)模式優(yōu)化實踐

        3.1 生產廢水平衡實測

        為驗證優(yōu)化后的循環(huán)模式的可行性,課題組在貴州省松桃縣某電解錳企業(yè)對其改造后的效果進行實測,實測時間為2011年11月14~18日。

        3.1.1 電解溶液系統(tǒng)水平衡

        實測5天的溶液系統(tǒng)水平衡如圖2所示。

        從圖2可以看出,進項:1 105.72 m3,出項:1 096.28 m3,誤差:9.44 m3(誤差率 0.85%),誤差率較小,在可接受范圍內。產生誤差的原因主要有測量誤差,以及槽面蒸發(fā)和除鐵空氣帶走量為理論計算所導致。

        從庫存溶液量來看,監(jiān)測期末溶液增加了32 m3,基本保持了溶液系統(tǒng)的體積平衡。且5天減少32 m3(6.04 m3/d),較小的補充量不會導致電解槽冷卻水水質的突變。

        圖2 電解溶液系統(tǒng)實測5日水平衡(單位:m3)

        3.1.2 冷卻系統(tǒng)水平衡

        實測的冷卻系統(tǒng)水平衡如圖3所示。

        圖3 冷卻系統(tǒng)實測5日水平衡(單位:m3)

        從圖3可以看出,進項:1 194.8m3,出項:1 176.72m3,誤差:18.08m3(誤差率 0.85%),誤差率較小,在可接受范圍內。

        循環(huán)倍數(shù)按進水水質計算[9]為2.12,扣除溶液系統(tǒng)多余的補充量后的循環(huán)倍數(shù)為2.19,可見冷卻水的濃縮倍數(shù)是很低的,可以維持在正常條件下的冷卻水水質。

        3.1.3 后處理系統(tǒng)水平衡

        實測的后處理系統(tǒng)水平衡如圖4所示。

        圖4 后處理系統(tǒng)實測水平衡(單位:m3)

        從圖4可以看出,進項:1 318.92m3,出項:1 305.93m3,誤差:12.99m3(誤差率:0.98%),誤差率較小,在可接受范圍內。

        從監(jiān)測前后的庫存溶液量來看:監(jiān)測期末含鉻錳廢水的庫存量出現(xiàn)了減縮,且在11月17日由于含鉻錳廢水的短缺,公司原使用含鉻錳廢水的沖板、洗板環(huán)節(jié)不得不使用清水替代,即為維持硫酸銨濃度必須補充新水而導致后處理系統(tǒng)產生的多余廢水完全可以消耗在電解溶液系統(tǒng)。

        3.2 硫酸銨累積對生產過程的影響

        3.2.1 對沖洗產品的影響

        由于目前電解錳生產中含鉻錳廢水處理工藝流程中沒有(NH4)2SO4處理工藝,因此,將處理后的廢水回用于沖洗產品時,最大的影響應該是對產品含硫量的影響,因此,課題組對不同硫酸銨含量的沖洗水對產品含硫量的影響進行了試驗,沖洗水硫酸銨含量分別為 5、10、15、20、25、30、35 g/L,結果表明在硫酸銨濃度小于20 g/L時,用于沖洗產品不會引起產品的硫超標。

        在監(jiān)測期內,含鉻錳廢水中硫酸銨濃度的累積情況如圖5所示。(NH4)2SO4的濃度5天內最高值為12.4 g/L,已小于引起產品含硫量超標的界限20 g/L,因此用處理后的廢水沖洗產品,不會導致硫含量超標。在監(jiān)測期的第4天,由于含鉻錳廢水的超量使用,后處理系統(tǒng)已出現(xiàn)了嚴重的水量虧損,為維持生產正常,需補充新水以維持正常的水量,這時硫酸銨的濃度下降至1.24 g/L,硫酸銨濃度已不再影響沖洗產品質量。

        圖5 沖洗產品水中硫酸銨濃度變化情況

        在5天監(jiān)測期內,電解槽未出現(xiàn)黑板、起殼現(xiàn)象,且公司自2011年7月份以來一直采用含鉻錳廢水沖洗剝離板,未出現(xiàn)過電解槽黑板、起殼現(xiàn)象。

        3.2.2 對電解的影響

        根據(jù)計算,在企業(yè)正常氨耗的情況下導致溶液硫酸銨濃度累積上升值為6.07g/L,改造前公司的電解溶液中硫酸銨維持在90 g/L左右,改造后理論上將上升至96 g/L左右,從電解要求來看這是可以接受的,企業(yè)還可通過添加石粉等措施降低氨耗,從而降低電解溶液中的硫酸銨濃度。因此,硫酸銨累積對電解沒有影響。

        4 結語

        目前,貴州省錳三角地區(qū)電解錳生產廢水的兩種循環(huán)模式都將引起生產廢水的間歇性外排。通過電解錳生產廢水的循環(huán)途徑優(yōu)化,可以達到生產廢水閉路循環(huán)的目的??刂频年P鍵點是:溶液系統(tǒng)需補充水量≥電解錳生產新水量-冷卻系統(tǒng)蒸發(fā)水量,同時,冷卻系統(tǒng)和后處理系統(tǒng)的循環(huán)水維持較好的水質。從以上實測試驗來看,溶液系統(tǒng)需補充水量為:沖氨用水(227.37 m3)+回用水沖地(167.00 m3)電解槽冷卻水補充陽極液(438.90 m3)=833.27 m3,大于其他2個系統(tǒng)新水補充量:即沖洗拋光板新水(86.30 m3)+粗壓洗布新水(4.50 m3)+ 精壓泵/洗布/洗地新水(8.00 m3)+整流冷卻水補入(169.80 m3)+冷卻水低位池補入(650.00 m3)+監(jiān)測前的庫存水量(375.00 m3)-監(jiān)測后的庫存水量(545.00 m3)=747.8 m3,冷卻水循環(huán)倍數(shù)為2.12,含錳廢水硫酸銨的濃度5天內最高值為12.4 g/L,皆能滿足電解錳生產工藝要求。

        實踐表明:廢水處理后進行分質回用,使廢水最終走向為溶液系統(tǒng)的蒸發(fā)和渣帶走,廠區(qū)無廢水排放,電解錳生產的3個水系統(tǒng)——后處理系統(tǒng)、電解溶液系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)均能達到水平衡。且水系統(tǒng)中硫酸銨的累積不會導致產品硫含量超標,也不會影響電解生產過程,該方法在貴州省錳三角地區(qū)值得推廣。

        本次研究過程中,受企業(yè)現(xiàn)有生產條件、時間以及工人操作不規(guī)范的影響,并沒有完全按本研究模式進行操作,從后處理系統(tǒng)實測水量可見:粗壓洗布水、精壓泵/洗布/洗地仍然使用新水,電解溶液系統(tǒng)中存在清水沖地、電解冷卻水直接補充陽極液等不規(guī)范的行為,如能消除這些行為,冷卻系統(tǒng)和后處理系統(tǒng)的水質將進一步提高,企業(yè)的生產廢水循環(huán)可靠性將進一步增加。

        本次研究受氣候的影響,未研究夏季循環(huán)冷卻水的冷卻能力問題,企業(yè)應進一步關注這一問題。

        [1]譚柱中.發(fā)展中的中國電解金屬錳工業(yè)[J].中國錳業(yè),2003,2(4):1 -5.

        [2]胡武洪.電解金屬錳生產中的污染問題及對策研究[J].中國西部科技,2007(5):1-3.

        [3]譚柱中,梅光貴,李維健,等.錳冶金學[M].長沙:中南大學出版社,2004.

        [4]杜兵,周長波.電解錳廢水處理技術現(xiàn)狀及展望[J].工業(yè)水處理,2010,30(12):34 -37.

        [5]鐘瓊,廖德祥,李小明,等.電解金屬錳生產廢水處理技術的研究進展[J].中國錳業(yè),2005,23(4):7-9.

        [6]段寧,但智剛,宋丹娜.中國電解錳行業(yè)清潔生產技術發(fā)展現(xiàn)狀和方向[J].環(huán)境工程技術學報,2011,1(1):75-81.

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        [9]中國工程建設標準化協(xié)會化工分會.GB/T50392-2006機械通風冷卻塔工藝設計規(guī)范[S].北京:中國計劃出版社,2007.

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