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        多功能固體激光精密加工機(jī)床設(shè)計(jì)

        2014-04-24 07:26:06張日升李尚政
        制造技術(shù)與機(jī)床 2014年4期
        關(guān)鍵詞:氣路子程序激光器

        張日升 李尚政 余 緯

        (中國(guó)工程物理研究院機(jī)械制造工藝研究所,四川 綿陽(yáng) 621900)

        激光加工一直是國(guó)家重點(diǎn)支持和推動(dòng)應(yīng)用的一項(xiàng)高新技術(shù),已經(jīng)成為材料有效加工手段之一。本項(xiàng)目根據(jù)用戶需求開發(fā)了一臺(tái)帶有在位測(cè)量功能的五軸固體激光精密加工機(jī)床,用于圖1 所示零件的精密切割加工。工件材質(zhì)為1060,切割后要求滿足:切縫控制在1.4 ±0.05 mm,切割前后面型輪廓變形量不超過(guò)0.03 mm;同時(shí)切割不銹鋼和鋁板的最大厚度不低于4 mm。

        1 機(jī)床總體方案設(shè)計(jì)

        1.1 機(jī)床功能設(shè)計(jì)

        機(jī)床可實(shí)現(xiàn)五軸四聯(lián)動(dòng),能完成由金屬材料或非金屬材料制成的各種零件的切割和打孔加工。利用本機(jī)床可以切割4 mm 鋁板和不銹鋼板。

        1.2 機(jī)床主要構(gòu)成

        機(jī)床主要構(gòu)成包括床身與激光器安裝部件、XYZ這3 個(gè)直線軸和AC 兩個(gè)回轉(zhuǎn)軸、FAGOR8070 系列數(shù)控系統(tǒng)、雷尼紹TP200 檢測(cè)傳感器、氣體增壓系統(tǒng)、切割氣路系統(tǒng)、防護(hù)罩、制冷機(jī)組、CCD 觀察裝置、400 W燈泵浦固體激光器系統(tǒng)等。

        1.3 機(jī)床總體結(jié)構(gòu)與布局設(shè)計(jì)

        機(jī)床總體設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮了整體吊裝方便、精度保持性好、剛性足、可靠性、維修性、保障性好等,所有零部件盡量采用機(jī)電一體化集成設(shè)計(jì)。機(jī)床采用固定懸臂梁的結(jié)構(gòu)形式,Z 軸垂直固定在立柱上,XY 軸組合臺(tái)整體安裝在Z 軸溜板上,由Z 軸帶動(dòng)整體作上下運(yùn)動(dòng)。

        兩軸變位轉(zhuǎn)臺(tái)通過(guò)過(guò)渡安裝座安裝在XY 軸組合臺(tái)上,通過(guò)配重以平衡Z 軸整體負(fù)載。激光器安裝在橫梁上,激光切割頭安裝在激光器上,且切割頭上安裝有精密測(cè)量傳感器用于找正工件中心;CCD 觀察裝置與激光束偏軸安裝,通過(guò)棱鏡折射提取圖像。氣體增壓系統(tǒng)和切割氣路元件安裝在左側(cè)柜內(nèi),激光切割頭噴嘴中心與轉(zhuǎn)臺(tái)中心對(duì)正,且在XYZ 三個(gè)直線軸方向分別具有足夠的行程量。機(jī)床外形圖見圖2。

        2 控制與伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 機(jī)床控制功能

        機(jī)床控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)任意五軸四聯(lián)動(dòng),除具備通用數(shù)控加工機(jī)床的功能外,還能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)氣路系統(tǒng)、激光器、冷卻系統(tǒng)、導(dǎo)軌潤(rùn)滑、精密測(cè)量系統(tǒng)等的集成控制,同時(shí)必須具備3 個(gè)直線運(yùn)動(dòng)軸的全閉環(huán)控制、刀具半徑補(bǔ)償、切割回退功能、氣體壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)、完善的故障報(bào)警與信息提示、良好的抗干擾能力等功能。

        2.2 控制原理設(shè)計(jì)

        數(shù)控系統(tǒng)選用FAGOR8070 -M 系統(tǒng),采用CPU中央單元+10.4 英寸或以上彩色液晶顯示器(LCD)+全字母數(shù)字鍵盤+數(shù)控系統(tǒng)帶機(jī)床操作面板(MCP)+輔助操作面板(+F)+手操盒(+F1),一體化結(jié)構(gòu)見圖3。伺服運(yùn)動(dòng)軸X、Y、Z、A、C 軸采用FAGOR 的數(shù)字化交流伺服系統(tǒng),正弦波PWM 控制方式,具有扭矩、速度和位置3 者數(shù)字化矢量控制功能。3 個(gè)直線軸采用AXD 驅(qū)動(dòng)模塊+FXM 系列永磁同步無(wú)刷交流伺服電動(dòng)機(jī)+滾珠絲杠+直線滾動(dòng)導(dǎo)軌+直線光柵尺的全閉環(huán)控制形式;旋轉(zhuǎn)軸采用AXD 驅(qū)動(dòng)模塊+FXM 伺服電動(dòng)機(jī)+轉(zhuǎn)臺(tái)的形式,速度和位置測(cè)量由電動(dòng)機(jī)內(nèi)置編碼器完成,半閉環(huán)控制??刂圃砗涂刂平涌谠O(shè)計(jì)見圖4。

        CNC 與每個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)模塊通過(guò)采用SERCOS 通訊標(biāo)準(zhǔn)的光纖進(jìn)行通訊,光纖連接確保通訊過(guò)程無(wú)噪音,電源模塊和驅(qū)動(dòng)模塊均設(shè)置過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)速、過(guò)溫、電動(dòng)機(jī)溫度、電網(wǎng)故障、硬件錯(cuò)誤等保護(hù),由PLC程序監(jiān)控電源模塊和驅(qū)動(dòng)模塊的使能、模塊準(zhǔn)備好、MCC 接觸器吸合檢查等狀態(tài)。機(jī)床操作面板上有主軸倍率和進(jìn)給倍率波段開關(guān),有操作方式選擇、軸方向選擇、點(diǎn)動(dòng)、快速、回零搜索、超程釋放、激光器開、光閘開等選擇按鍵。

        機(jī)床的邏輯控制和其他輔助功能控制由系統(tǒng)內(nèi)裝的PLC 負(fù)責(zé)。機(jī)床的操作集中在一塊操作面板上,它包括NC 的編程、顯示、報(bào)警、機(jī)床輔助部件的控制,手持單元方便進(jìn)行機(jī)床手動(dòng)調(diào)整。機(jī)床電氣控制柜安裝在機(jī)床背面,電氣控制系統(tǒng)安裝于電柜內(nèi),電柜內(nèi)安裝各種電氣部件。

        表1 激光器技術(shù)指標(biāo)

        3 激光器系統(tǒng)

        由于固體激光波長(zhǎng)短,與材料的作用效率高,因此本機(jī)床選用了燈泵浦固體激光器。該激光器峰值能量高,光束質(zhì)量好,其控制采用PNP 型TTL 電平信號(hào),技術(shù)參數(shù)見表1。

        4 氣路系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)

        4.1 氮?dú)?氬氣)供氣氣路系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        氣路系統(tǒng)原理圖見圖5。

        氮?dú)?氬氣)供氣氣路系統(tǒng)為切割過(guò)程提供吹氣源,即切割氣。此部分氣路分為兩部分:一部分為增壓系統(tǒng)提供被增壓氣,此路各元件承壓1 MPa,氣路過(guò)濾精度5 μm。另外一路是接受由增壓系統(tǒng)出口輸出的高壓氣,此路各元件耐壓力可達(dá)2 MPa,電氣比例調(diào)壓閥調(diào)壓范圍0~2 MPa。

        4.2 壓縮空氣供氣氣路設(shè)計(jì)

        本機(jī)床需要提供最高壓力1 MPa 的壓縮空氣,主要有兩個(gè)用途:一是為氣體增壓系統(tǒng)提供驅(qū)動(dòng)氣;二是為兩軸變位轉(zhuǎn)臺(tái)A、C 軸提供制動(dòng)氣。其流量設(shè)計(jì)要同時(shí)滿足增壓裝置供氣及兩軸變位工作臺(tái)制動(dòng)所需的流量需求。

        4.3 氣體增壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        氣體增壓裝置動(dòng)力源采用氣體增壓泵,增壓泵整機(jī)采用鋁合金和不銹鋼制造。其增壓比為5:1,增壓介質(zhì)為惰性氣體;出口設(shè)計(jì)有儲(chǔ)氣罐,維持氣壓穩(wěn)定輸出,儲(chǔ)氣罐容積16 L 且滿足壓力容器的安全設(shè)計(jì)要求。驅(qū)動(dòng)氣為壓縮空氣,氣壓0.3~0.8 MPa;最小入口壓力:0.35 MPa。輸出壓力1.5~4.0 MPa;壓力無(wú)級(jí)可調(diào);輸出壓力穩(wěn)定。增壓裝置最大耗氣量1200 LN/min。增壓系統(tǒng)工作原理圖見圖6。

        5 精密測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        精密測(cè)量系統(tǒng)主要用于加工時(shí)找正工件中心,其硬件選用RENISHAW 公司TP200 測(cè)頭和PI200 數(shù)控接口單元,其中TP200 測(cè)頭可手動(dòng)旋轉(zhuǎn)90°。TP200 測(cè)頭為觸發(fā)式測(cè)頭,有5 個(gè)敏感方向,分別是±X、±Y 和+Z 方向,重復(fù)測(cè)量精度為0.15 μm。傳感器觸發(fā)后輸出一個(gè)開關(guān)量信號(hào),通過(guò)PI200 接口輸入到CNC 控制接口,數(shù)控系統(tǒng)接到此信號(hào)后,通過(guò)后臺(tái)PLC 程序立即讀取機(jī)床坐標(biāo)值,根據(jù)讀取到的坐標(biāo)值通過(guò)一定的運(yùn)算即可知道測(cè)頭中心在機(jī)床坐標(biāo)系或工件坐標(biāo)系中的位置。

        6 CCD 視覺采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        CCD 視覺采集系統(tǒng)主要用于調(diào)整激光光束和觀察切割過(guò)程,其包含CCD 一個(gè)、物鏡一個(gè)、反射棱鏡兩個(gè)和一個(gè)TFT 工業(yè)液晶顯示器。被測(cè)物被物鏡聚焦后通過(guò)兩個(gè)反射棱鏡反饋到CCD,即實(shí)現(xiàn)圖像的攝取,并通過(guò)VGA 接口輸入到顯示器進(jìn)行顯示。

        7 機(jī)床控制程序與軟件開發(fā)

        7.1 PLC 控制程序

        如圖6,在PLC 控制程序開發(fā)時(shí),統(tǒng)籌兼顧PLC 程序的條理性、可讀性和功能優(yōu)化,盡量把有關(guān)相同操作元素或控制功能的程序語(yǔ)句集中在同一模塊,便于調(diào)試和維修過(guò)程中分析及測(cè)試,為此,根據(jù)功能分類,將整個(gè)PLC 程序劃分為初始化循環(huán)、主程序和14 個(gè)子程序。

        在初始化循環(huán)中,對(duì)所有M 標(biāo)志位、寄存器、計(jì)時(shí)器、計(jì)數(shù)器、輸出點(diǎn)、報(bào)警及信息寄存器先進(jìn)行了清零,確保PLC 上電后不輸出錯(cuò)誤值,發(fā)生不期望的錯(cuò)誤操作;還將必要的選擇檔位、停止零件程序執(zhí)行、不執(zhí)行下一段程序、進(jìn)給暫停等對(duì)CNC 的信號(hào)預(yù)先初始化賦值。

        在主程序中,主要是進(jìn)行對(duì)14 個(gè)子程序塊的條件調(diào)用,依據(jù)各子程序功能對(duì)機(jī)床安全運(yùn)行的關(guān)鍵程度,把有關(guān)急停、限位和運(yùn)動(dòng)判斷條件的子程序塊優(yōu)先調(diào)用。

        7.2 子程序編制

        自動(dòng)回零子程序:此程序用于機(jī)床啟動(dòng)后,通過(guò)MDI 方式,實(shí)現(xiàn)各軸順序自動(dòng)回零。

        切割氣壓力控制子程序:此子程序用于切割時(shí),在NC 程序中通過(guò)調(diào)用此程序?qū)崿F(xiàn)切割氣壓力值的設(shè)定。

        精密測(cè)量驅(qū)動(dòng)子程序:此程序用于驅(qū)動(dòng)傳感器開始測(cè)量。

        8 工藝試驗(yàn)

        作了半環(huán)鋁試件的切割試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了半環(huán)鋁試件的切割,切割面切縫寬度在1.4 ±0.05 mm、切割前后輪廓變形量在0.03 mm 以內(nèi)。機(jī)床用于切割純鋁和不銹鋼時(shí)的最大切割厚度不少于4 mm。

        9 結(jié)語(yǔ)

        實(shí)測(cè)與工藝試驗(yàn)表明,機(jī)床的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、精度指標(biāo)、功能配置、工藝指標(biāo)均等達(dá)到設(shè)計(jì)要求,且性能可靠,運(yùn)行穩(wěn)定。

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