羅 敏 劉凌云 陳凌云 陳志楚
(湖北汽車工業(yè)學院電氣工程系,湖北 十堰442002)
EM5060 數(shù)控雕銑機床原控制系統(tǒng)為基于PMAC運動控制卡的工控機控制方案。為了能在該機床上實施國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的性能測試和比對等工作,特此將該機床改造為多系統(tǒng)切換控制的數(shù)控雕銑機床。新增2種國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)分別是華中數(shù)控系統(tǒng)和廣州數(shù)控系統(tǒng),見圖1。本文將專門介紹廣州數(shù)控系統(tǒng)對EM5060雕銑機的控制方案。
硬件方案采用廣數(shù)GSK218MC 數(shù)控裝置,匹配三洋交流伺服搭建半閉環(huán)控制系統(tǒng),配置框圖見圖2。X、Y、Z三個坐標軸配750 W 三洋伺服電動機,最高轉速3000 r/min,增量編碼器2000 線/r。3 臺進給伺服電動機均經(jīng)過彈性聯(lián)軸器與滾珠絲杠相連,絲杠螺距均為5 mm。X、Y軸伺服電動機無抱閘,型號P50B08075HS1J;Z軸伺服電動機帶抱閘,型號P50B08075HCS1J;3 臺伺服電動機均匹配三洋RS1A03AA 伺服驅(qū)動器。主軸速度控制接口使用模擬量10 V 接口,配臺達VFD037V43A變頻器,所驅(qū)動電主軸額定功率3 kW。機床側輸入輸出信號全部使用系統(tǒng)本地I/O,其中輸入60 點,輸出54點。除XS40~XS45 外,手輪接口XS22 和主軸控制接口XS23 中也有部分I/O。
GSK218MC 數(shù)控系統(tǒng)伺服接口XS30~XS32 分別與三洋伺服驅(qū)動器CN1 接口相連,具體連接如圖3 所示。該伺服接口信號由三部分信號組成:①從數(shù)控系統(tǒng)發(fā)給伺服驅(qū)動器的“脈沖+方向”位置指令;②數(shù)控系統(tǒng)與伺服驅(qū)動器間一般輸入輸出信號,如“伺服報警”、“伺服打開”等信號;③從三洋伺服驅(qū)動器反饋給數(shù)控系統(tǒng)的編碼器1 轉脈沖信號。伺服驅(qū)動器CN1(11)輸出編碼器1 轉脈沖信號是NPN 型集電極開路輸出,但系統(tǒng)接收側XS30~XS32(3)的輸入接口類型是PNP 型,不匹配。故考慮增加1.5 K 上拉電阻,詳細接口連接如圖4 所示。
伺服驅(qū)動器與伺服電動機的連接參見圖5,該圖給出X軸驅(qū)動器的連接,其它軸與之類似。驅(qū)動器動力電源采用三相200 V 交流電源,從CNA 之R、S、T 端子接入;驅(qū)動器控制電源采用單相200 V 交流電源,從CNA之r、t 端子接入。驅(qū)動器CN2 是編碼器反饋接口。
伺服硬件連接完成后,需要對伺服驅(qū)動和數(shù)控系統(tǒng)的相關參數(shù)進行匹配設定。三洋伺服驅(qū)動器系統(tǒng)參數(shù)和一般參數(shù)的設定分別見表1 和表2。
廣數(shù)GSK218MC 參數(shù)主要是電子齒輪比的設定。其計算公式如下:
式中:L為絲杠導程,mm;ζ 為系統(tǒng)最小輸出單位,mm/脈沖;C為光電編碼器分辨率,線數(shù)/r;Zm為絲杠端齒輪齒數(shù);ZD為伺服電動機端齒輪齒數(shù)。
齒輪比分子:參數(shù)P160~P162(X~Z軸)齒輪比分母:參數(shù)P165~P167(X~Z軸)
3 個基本軸絲杠導程均為5 mm;系統(tǒng)最小輸出單位為0.001 mm/脈沖;光電編碼器分辨率2000 線數(shù)/r;伺服電動機與絲杠直聯(lián),減速比1:1,則
因此參數(shù)P160~P162 =8;P165~P167 =5。
表1 三洋伺服驅(qū)動器系統(tǒng)參數(shù)設定
表2 三洋伺服驅(qū)動器一般參數(shù)設定
主軸驅(qū)動使用10 V 模擬量接口,其連接如圖6所示。
(1)數(shù)控系統(tǒng)側主軸參數(shù)整定
P246 =12000:主軸1 檔最高轉速。當系統(tǒng)指令S12000 時,XS23 主軸控制接口輸出10 V 模擬電壓。
P286 =1:主軸側齒輪齒數(shù)(1 檔齒輪)。
P290 =1:位置編碼器側齒輪齒數(shù)(1 檔齒輪)。
(2)臺達變頻器參數(shù)整定
P00 =01:主頻率輸入由模擬信號0~10 V 輸入(AVI)。
P01 = 01:01:運轉指令由外部端子控制,鍵盤STOP 鍵有效。
P03 =400:最高操作頻率400 Hz。與10 V 模擬電壓對應。
參數(shù)P6#1 =0:回零模式設定為擋塊后。
參數(shù)P6#6 =0:回零方式設定為有1 轉信號。機床回參考點的過程示意圖如圖7 所示,包括3 個階段:
①第一階段(L1):系統(tǒng)執(zhí)行機械回零,坐標軸往設定的回零方向移動,距離為L1,速度為參數(shù)P100~P102 設定值5000 mm/min,減速時間常數(shù)P352(全軸通用)設定值100 ms。
②第二階段(L2):當回零開關感應到回零擋塊時回零減速信號G17.0~G17.2 有效,系統(tǒng)開始減速至參數(shù)P342~P344 設定值200 mm/min,加減速時間常數(shù)P353(全軸通用)設定值100 ms。
③第三階段(L3):當感應開關離開回零擋塊時,系統(tǒng)馬上減速至參數(shù)P99 設定值20 mm/min,等待編碼器1 轉信號(nPC),收到nPC 信號后系統(tǒng)停止,系統(tǒng)將該點D點作為機械零點,回零完成。
采用廣州數(shù)控系統(tǒng)GSK218MC 實現(xiàn)EM5060 雕銑機床的控制,于2013 年7 月成功投入運行。加之先前已投入運行的PMC 運動控制卡和華中數(shù)控系統(tǒng),至此完成整個多系統(tǒng)切換控制的數(shù)控雕銑機改造?,F(xiàn)總結如下:
①廣數(shù)GSK218MC 系統(tǒng)伺服控制接口采用脈沖序列方式,主軸控制接口采用10V 模擬量,均可以方便地與第三方伺服驅(qū)動和主軸驅(qū)動進行連接和匹配。
②廣數(shù)GSK218MC 系統(tǒng)不提供遠程I/O,只能使用系統(tǒng)本地I/O 模塊連接機床接口信號。
③廣數(shù)GSK218MC 系統(tǒng)支持PLC 梯形圖編程,調(diào)試非常方便。
④多系統(tǒng)實施切換時,需要對X/Y/Z坐標軸伺服驅(qū)動CN1 接口、主軸驅(qū)動、手輪、機床強電輸入輸出回路進行切換。切換均通過接插件實現(xiàn)。
[1]廣州數(shù)控設備有限公司. GSK218MC 系列加工中心數(shù)控系統(tǒng)安裝與連接手冊[Z]. 2012.
[2]廣州數(shù)控設備有限公司. GSK218MC 系列加工中心數(shù)控系統(tǒng)編程與操作手冊[Z]. 2012.
[3]中達電通股份有限公司. VFD-M 使用手冊[Z]. 2008.
[4]SANYO DENKI. R 系列伺服驅(qū)動器說明書[Z]. 2007.