李睿遠, 張勇, 張昂
(西北機電工程研究所,陜西咸陽712099)
某橡皮布打孔機是基于某印鈔廠現(xiàn)有設備,按照“在橡皮布上劃線→打孔→裝卡”的工藝流程而開發(fā)的。由于現(xiàn)有的工藝簡陋,精度難以保證,故而造成每次打孔精度很低,裝卡都要花費很長的時間,而且還經(jīng)常會出現(xiàn)傾斜、吊角等現(xiàn)象,導致三組膠皮布產(chǎn)品印刷精度不一致,需要重新拆裝調(diào)整。本文在現(xiàn)有工藝的基礎上,著重探討了打孔模架的力學性能和凹凸模的優(yōu)化設計等問題,設計、制作了手工橡皮布打孔機。
橡皮布是膠印機上轉印滾筒的包覆物,是包襯的組成部分,由橡膠涂層和多層專用纖織品等多種材料構成,故不能用單一材料的剪切應力來計算橡皮布的剪切力。為取得本橡皮布的剪切力,我們的試驗方法是:將橡皮布裝卡到凹模板上,然后將沖頭裝卡到臺鉆床上,通過力傳感器給臺鉆床手柄加力,然后通過臺鉆床的參數(shù)進行計算,算出沖孔的力,經(jīng)過多次試驗得出單個打孔的力約為346 N。
打孔要求為:在約1.95 mm厚度的橡皮布的兩邊各打14個φ8.4孔,孔間距60 mm。
模架的設計是打孔設備的基礎,設計中主要考慮模架的強度和剛度問題。另外此設備是手工設備,在一側打完孔后,還要將模架移載到橡皮布的另一側進行打孔,故模架的重量不能太大。所以在模架設計時通過分析模架的力學性能來達到優(yōu)化設計的目的,為提高模架的機動性,在滿足功能的前提下,盡可能減少橡皮布打孔機模架的重量。通常模架的強度一般不存在問題,對模架的分析重點是剛度分析。
圖1 模架結構圖
圖2 模架受14個力分析
圖3 模架中部受6個力分析
圖4 模架兩端各受4個力分析
通過模架的3種受力情況進行INVENTOR仿真分析:考慮每個沖頭沖孔力有一定的余量,設定單個沖頭的沖孔力為400N。圖1是沖孔模架的結構圖。其受力情況分析包括:1)第一種情況。圖2是14個孔同時沖孔時的受力分析圖,從圖中可以看出,模架活動板的最大變形量是0.031 59 mm;2)第二種情況。圖3是模架活動板中間受力6×400 N,圖4模架活動板兩端受力8×400 N時的受力分析圖,從圖中可以看出模架活動板的最大變形量分別是0.018 42 mm和0.030 56 mm;3)第三種情況。圖5是中間受力10×400 N的受力分析圖,圖6是模架活動板兩端受力4×400N,從圖中可以看出模架活動板的最大變形量分別是0.020 91 mm和0.010 86 mm。從受力分析圖可以看出:模架活動板兩端的受力比中間受力對模架的變形影響大,最大變形量為0.031 59;即使同時沖14個孔,其最大變形量也在凹凸模合理的間隙值范圍內(nèi),但是為了減輕模架的重量,凸模沖頭做成階梯凸模,即沖頭的長度成階梯分布,沿力中心對稱分布,這樣就使每個凸模沖頭的最大力不同時出現(xiàn),這樣就可以大幅度降低沖裁力,進而可以減輕模架的重量。
圖5 模架中部受10個力分析
圖6 模架兩端各受2個力分
凹凸模結構的設計主要考慮凹凸模的雙向間隙值Z,它對沖裁件的斷面質量、尺寸精度和模具壽命等都有很大的影響,但不存在一個同時滿足所有要求的合理間隙值。凹凸模結構如圖7所示,沖頭的設計除了設計成長短不一的尺寸以減少總的沖裁力,為便于更換沖頭,將沖頭與沖頭座設計成過渡配合,通過頂絲即可方便更換沖頭。另外排氣孔是為了便于裝配沖頭,以免裝配時密封氣體,而造成裝配困難。根據(jù)經(jīng)驗,凹凸模的間隙值Z小于等于橡皮布厚度t的20%(0.39 mm)時,才能沖出比較符合預期精度的孔。但是對于由多種材料組成的橡皮布,0.39 mm的間隙值不能達到預期的沖孔精度。根據(jù)試驗的情況可以得出:要想打出精度比較滿意的孔,間隙值Z應小于等于析 橡皮布厚度t的10%(0.195mm),即可達到?jīng)_裁的橡皮
布孔的周圍剪切齊整、光潔,沒有線頭出現(xiàn)。反之,橡皮布的上層橡膠雖已裁剪齊整,但纖織物有粘連、線頭出現(xiàn)等現(xiàn)象。在設計時取最大間隙值Z=0.112 mm,即單側間隙0.056 mm,既降低了加工成本,也降低了安裝調(diào)試的難度。
圖7 凹凸模結構
通過橡皮布打孔機設備的研究和設計,積累了一定的試驗方法和設計經(jīng)驗;同時通過此設備的使用,徹底解決了原有問題,不僅提高了打孔的精度,而且還提高了裝卡板夾的平行精度,使得每次裝卡都能達到使用的要求;另外此設備使打孔效率提高70%左右,減輕了工作人員的勞動強度,收到了良好的效益,對以后的設計也有一定的借鑒意義。