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        某車型輪轂與制動鼓不平衡量導(dǎo)致轉(zhuǎn)向盤異常振動問題的分析研究

        2014-04-18 06:40:58孔祥瑞郭萬富巨建輝高鐵石
        汽車技術(shù) 2014年5期
        關(guān)鍵詞:激振力不平傳動軸

        高 尚 孔祥瑞 郭萬富 巨建輝 高鐵石

        (中國第一汽車股份有限公司技術(shù)中心)

        汽車輪胎、輪轂、制動鼓、發(fā)動機(jī)和傳動軸等部件產(chǎn)生的力或力矩是汽車的主要激勵源,使汽車一直處于振動狀態(tài),這些振動嚴(yán)重影響汽車平順性、操縱穩(wěn)定性等性能,且由于異常振動常伴隨機(jī)械故障而存在一些安全隱患。本文針對實際工作中遇到的轉(zhuǎn)向盤異常振動問題,通過實例提出了由輪轂和制動鼓總成不平衡量引起的轉(zhuǎn)向盤異常振動問題的解決方法。

        1 轉(zhuǎn)向盤異常振動分析

        某汽車分別以 70 km/h、80 km/h、90 km/h車速在平直公路上勻速行駛,轉(zhuǎn)向盤存在異常振動的問題。為獲取轉(zhuǎn)向盤異常振動的強(qiáng)度和頻率特征,在轉(zhuǎn)向盤12點(diǎn)方向處布置1個三向加速度傳感器,測量轉(zhuǎn)向盤振動。轉(zhuǎn)向盤上傳感器布置位置如圖1所示。

        圖2 為樣車在車速為70 km/h、80 km/h、90 km/h時轉(zhuǎn)向盤加速度功率譜密度值和加速度均方根值測量結(jié)果。

        從圖2的勻速行駛振動數(shù)據(jù)可以看出,隨著車速上升,轉(zhuǎn)向盤振動頻率和幅值逐漸增大;轉(zhuǎn)向盤的主要振動是15 Hz以內(nèi)的低頻振動。轉(zhuǎn)向盤Z向功率譜密度在2~3 Hz范圍內(nèi)的波峰是由于路面激勵使簧上質(zhì)量共振所致。

        2 振源分析

        考慮到轉(zhuǎn)向盤異常振動頻率出現(xiàn)在7~11 Hz范圍,在定置升速過程中轉(zhuǎn)向盤在此頻段并無明顯振動,因此排除發(fā)動機(jī)部件激勵的原因。由于振動頻率和幅值隨車速增加逐漸變大,因此重點(diǎn)考察輪轂及制動鼓總成、傳動軸對車體的激勵(該車車輪與輪胎總成已單獨(dú)進(jìn)行過動平衡,滿足設(shè)計要求;輪轂及制動鼓總成未檢測過動平衡)。

        輪轂及制動鼓總成、傳動軸在生產(chǎn)加工過程中都會經(jīng)過動平衡檢驗以滿足設(shè)計要求,但由于設(shè)備精度及操作等因素,部分制件仍存在不平衡量不滿足要求的現(xiàn)象。由輪轂與制動鼓總成、傳動軸不平衡量產(chǎn)生的離心力計算公式為:

        式中,mCH為等效不平衡質(zhì)量;r′為等效不平衡質(zhì)量的當(dāng)量旋轉(zhuǎn)半徑;ω為轉(zhuǎn)速。

        由公式(1)可知,離心力隨轉(zhuǎn)速增加而增大,其激振力通過車橋、車架直接傳給駕駛室,造成轉(zhuǎn)向盤受迫振動。

        輪轂與制動鼓總成不平衡量激振力頻率為:

        式中,v為車速,是經(jīng)過車速儀校準(zhǔn)后測得的車速;r為輪胎滾動半徑。

        由公式(2)可知,輪轂與制動鼓總成不平衡量激振力頻率與車速和輪胎的滾動半徑有關(guān),頻率隨車速增加而增大。

        傳動軸不平衡量激振力頻率為:

        式中,i0為主減速比。

        由公式(3)可知,傳動軸不平衡量激振力頻率與車速、輪胎的滾動半徑及主減速比有關(guān),頻率隨車速增加而增大。

        表1為圖2中轉(zhuǎn)向盤振動峰值點(diǎn)對應(yīng)頻率和理論計算的輪轂與制動鼓總成、傳動軸不平衡量的激振頻率對比。

        表1 不同車速的激振頻率對比

        由表1可知,不同車速對應(yīng)的轉(zhuǎn)向盤振動頻率和計算得出的輪轂與制動鼓總成不平衡量激振頻率非常接近,且從圖2中還可以看出,在共振頻率點(diǎn)7.511 Hz、8.662 Hz、9.651 Hz時轉(zhuǎn)向盤Z向加速度功率譜密度值非常大,說明振動是從車架傳來,輪轂與制動鼓總成不平衡量的激振是引起轉(zhuǎn)向盤異常振動的主要原因。

        3 解決方法研究

        將該車前軸的左、右輪轂帶制動鼓總成拆下,利用動平衡機(jī)測量其不平衡量,發(fā)現(xiàn)左、右輪轂帶制動鼓總成的不平衡量(表2)均不滿足設(shè)計要求,且超差較大??梢钥闯?,該車原裝輪轂帶制動鼓不平衡量較大,在汽車行駛過程中產(chǎn)生的離心力較大,導(dǎo)致振動異常。

        通過采用數(shù)控機(jī)床加工及專用夾具裝配總成,新試制的輪轂帶制動鼓總成不平衡量能夠滿足設(shè)計要求(表 2)。

        表2 輪轂帶制動鼓總成不平衡量 g/cm

        在原車上換裝新試制的輪轂帶制動鼓總成,對整車再次進(jìn)行主觀評價和振動測量。圖3為調(diào)整后樣車在車速為70 km/h、80 km/h、90 km/h時,轉(zhuǎn)向盤加速度功率譜密度值和加速度均方根值的對比結(jié)果。

        由圖3可知,調(diào)整后樣車的駕駛室轉(zhuǎn)向盤加速度功率譜密度幅值比調(diào)整前幅值明顯降低,轉(zhuǎn)向盤加速度均方根值也明顯降低,轉(zhuǎn)向盤異常振動問題得到有效解決,同時汽車平順性得到改善。

        4 結(jié)束語

        本文針對輪轂與制動鼓總成不平衡量引起的轉(zhuǎn)向盤異常振動問題,提出了可行的解決方法:根據(jù)主觀評價初步確定振源;進(jìn)行有針對性的專項試驗,將測量數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,尋找頻譜峰值點(diǎn)對應(yīng)的頻率;將測量得到的振動頻率和理論計算的振源激振頻率作比較;確定振源后,從產(chǎn)品加工工藝、裝配工藝等方面進(jìn)行分析,有針對性的進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)、裝車驗證。最終解決了轉(zhuǎn)向盤異常振動問題,提高了車輛舒適性。

        1 何渝生,等.汽車振動學(xué).北京:人民交通出版社.

        2 張思.振動測試與分析技術(shù).北京:清華大學(xué)出版社.

        3 林逸等.汽車 NVH特性研究綜述.汽車工程,2002,24(3):177~186.

        4 余志生.汽車?yán)碚?北京:機(jī)械工業(yè)出版社.1996.

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