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        關(guān)于刮板輸送機中間機身段的創(chuàng)新使用——梅花井煤礦原煤倉分倉刮板輸送機

        2014-04-16 15:02:54李學(xué)有LIXueyou
        價值工程 2014年22期
        關(guān)鍵詞:鏈輪堆焊刮板

        李學(xué)有 LI Xue-you

        (神華寧夏煤業(yè)集團公司梅花井煤礦,銀川 751400)

        (Shenhua Ningxia Coal Industry Group Meihuajing Coal Mine,Yinchuan 751400,China)

        0 引言

        梅花井煤礦是神華寧夏煤業(yè)集團公司新建大型礦井之一,位居寧夏回族自治區(qū)靈武市寧東鎮(zhèn)鴛鴦湖礦區(qū),設(shè)計年產(chǎn)量為1200萬噸,2011年設(shè)計年產(chǎn)量為750萬噸,日輸送量在最高達到2.4萬噸。梅花井煤礦原煤倉上有兩部SGB1400/220D型雙邊鏈刮板輸送機,原每部輸送能力為750t/h,電機功率為220KW。2010年底又進行了改造,將電機功率改為355KW,每部輸送能力提升為1500t/h。礦井生產(chǎn)至2011年3月,由于刮板鏈、刮板及耐磨板磨損嚴(yán)重,運輸原煤中頻繁出現(xiàn)斷鏈以致于影響生產(chǎn)。該礦于2011年5月份更換了兩部刮板機的刮板、刮板鏈及耐磨板,累計輸送量大約為1000萬噸。根據(jù)集團公司節(jié)能“雙增雙節(jié)”口號要求,經(jīng)現(xiàn)場考察研究,確定了一套減少刮板輸送機的刮板、刮板鏈及耐磨板的方案,現(xiàn)于大家進行共享成果。

        1 刮板輸送機刮板、刮板鏈及耐磨板磨損原因分析

        1.1 該礦現(xiàn)用SGB1400/220D型雙邊鏈刮板機結(jié)構(gòu)原理

        1.1.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 本產(chǎn)品由傳動部、機頭鏈輪組件、中間槽箱(槽箱內(nèi)耐磨板、刮板鏈和刮板)、機尾鏈輪組件及電液推桿平板閘門等組成。

        1.1.2 工作原理 SGB1400/220D型雙邊鏈刮板輸送機是以YB2-4501-4G電動機為動力源,通過YOXA560型液力偶合器傳遞給M3RSF90型減速器,再由減速器輸出軸通過十字滑塊聯(lián)軸器傳遞給機頭鏈輪組建,由機頭鏈輪帶動刮板鏈和機尾的鏈輪轉(zhuǎn)動,并由刮板鏈連接形成一個封閉的運動系統(tǒng)。在運轉(zhuǎn)中,為防止刮板、刮板鏈磨損中間槽箱,在槽箱上固定耐磨板,當(dāng)耐磨板磨損超限后,進行更換耐磨板,不對中間槽箱更換,方便靈活。如圖1所示SGB1400/220D型雙邊鏈刮板輸送機中間槽箱底部為承載段,槽箱上部為回空段,中間槽箱底部裝有電液推桿平板閘門,每部刮板輸送機在1號、2號、3號、4號原煤倉上各裝有兩部電液平板閘門,電液推桿平板閘門正對原煤倉上口。刮板輸送機機尾搭接膠帶輸送機,煤矸從刮板輸送機機尾倒料槽卸下后,向機頭運輸,打開中間槽箱底部電液推桿平板閘門,通過電液推桿閘門向煤倉灌煤。

        圖1 刮板輸送機結(jié)構(gòu)原理圖示意圖

        1.2 刮板、刮板鏈及耐磨板磨損原因分析 如圖2所示,由于刮板與耐磨板、刮板鏈與耐磨板長期做相對滑動運動,再加上外部載荷作用,摩擦力很大,新更換的耐磨板與刮板鏈,經(jīng)過一段時間運行后,刮板鏈與耐磨板接觸部分兩者都被相互磨損,刮板鏈與耐磨板接觸部分圓柱面磨成了平面,耐磨板表面被成一條深槽,如圖3、圖4從現(xiàn)場更換下來的刮板鏈與耐磨板實際照片。這種磨損屬于非正常磨損,正常磨損是刮板與耐磨板之間的磨損,耐磨板摩擦面整體磨損,不會出現(xiàn)深槽。如表1所示,刮板鏈的非正常磨損量是耐磨板正常磨損量的近3倍。

        圖2 刮板鏈與耐磨板磨損示意圖

        圖3 刮板鏈實拍現(xiàn)場磨損圖

        圖4 耐磨板實拍現(xiàn)場磨損圖

        2 解決方案

        2.1 方案一:調(diào)換上耐磨板磨損部位,增強上耐磨板壽命 由于本型號的刮板輸送機使用下部耐磨板做承載面,在驅(qū)動帶動刮板、刮板鏈運行中,在下耐磨板帶載荷的刮板鏈處于張緊裝置,而上部耐磨板的空載刮板鏈處于松弛狀態(tài),長久以往上部耐磨板與刮板接觸多,造成上部耐磨板比下部耐磨板磨損較快,上部耐磨板壽命短。因刮板鏈與耐磨板磨損不在耐磨板中線上,當(dāng)上部耐磨板磨損達到量50%時,將上部耐磨板旋轉(zhuǎn)180°,磨損部位調(diào)換,增加了上部耐磨板的使用壽命。

        2.2 方案二:堆焊刮板鏈耐磨層、耐磨板磨損深槽 在安裝或更換新刮板時,在刮板磨損部位使用耐磨焊條堆焊一層5mm厚的耐磨層,在增加刮板耐磨的同時,也加高了刮板與刮板鏈連接孔中心高度,減少了刮板鏈與耐磨板的接觸,減少了刮板鏈與耐磨板相互磨損,如圖5所示。當(dāng)耐磨板磨損的深槽達到5mm時,在月度停產(chǎn)檢修時間分別對兩部刮板輸送機上下耐磨板用耐磨焊條進行堆焊,將深溝堆焊與耐磨板表面平直,如圖6所示。定期檢查刮板、耐磨板磨損部位堆焊層,當(dāng)刮板堆焊層小于2mm、耐磨板磨損的深槽達到5mm時進行補焊。這樣使得刮板輸送機的刮板鏈、刮板及耐磨板壽命都不同程度的增加,操作起來又比較方便,堆焊耐磨板不用將其拆卸,堆焊刮板時也不需要將其拆卸,在底鏈堆焊與上耐磨板接觸部位,在上鏈堆焊與下耐磨板接觸部位,再運轉(zhuǎn)調(diào)換上下鏈進行堆焊。

        圖5 刮板鏈與耐磨板磨損示意圖

        圖6 刮板鏈與耐磨板磨損示意圖

        從以上分析方案二比方案一更有效可行,工作量小,帶來效益巨大。方案一只增加了上部耐磨板的使用壽命,未增加刮板鏈及刮板壽命,當(dāng)上耐磨板磨損到一定程度時,將上耐磨板調(diào)轉(zhuǎn)180°,改變上耐磨板與刮板鏈非正常磨損部位,增加刮板輸送機上耐磨板壽命遠遠小于方案二,以下我們只對方案二進行分析計算。

        二是鼓勵發(fā)展股份合作模式。由于農(nóng)民對穩(wěn)定收入的偏好,以及如有高投入高收益的企業(yè)參與,農(nóng)民土地經(jīng)營權(quán)所占的股份比例難以確定等原因,推進難度較大。而聯(lián)合體內(nèi)部信息透明,成員彼此信賴,為破解難題創(chuàng)造了新的機會。首先,在發(fā)揮聯(lián)合體內(nèi)部鄉(xiāng)村精英的示范引領(lǐng)作用的同時,還可借助村集體強有力的組織和帶動;其次,抓住當(dāng)前土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證到戶、集體經(jīng)營性資產(chǎn)折股量化到戶的契機,引入權(quán)威的第三方專業(yè)評估機構(gòu),科學(xué)估價入股資源;第三,也是最重要的是重點培育聯(lián)合體的核心龍頭企業(yè),其良好的市場競爭力是推行“保底收益+按股分紅”分配模式的根本保障。

        3 經(jīng)濟實用性的計算

        3.1 計算刮板鏈更換標(biāo)準(zhǔn) 已知量:刮板輸送機運行部分單位長度質(zhì)量q0=56.4kg/m,輸送機長度L=89m,輸送能力Q=1500t/h,運行速度μ=0.96m/s,查表得到煤在刮板中間槽中的運行阻力系數(shù)ω=0.6,刮板在中間槽中的運行阻力系數(shù)ω0=0.2。

        計算空載段阻力(單位:N)

        式中:g——重力加速度,9.8N/kg;L——輸送機長度,89m;q0——刮板輸送機運行部分單位長度質(zhì)量,56.4kg/m;ω0——刮板在中間槽中的運行阻力系數(shù),0.2。

        式中:Q——輸送能力,1500t/h;μ——運行速度,0.96m/s。

        重載阻力為(單位:N):

        式中:g——重力加速度,9.8N/kg;L——輸送機長度,89m;q0——刮板輸送機運行部分單位長度質(zhì)量,56.4kg/m;ω0——刮板在中間槽中的運行阻力系數(shù),0.2;ω——煤在刮板中間槽中的運行阻力系數(shù),0.6;q——刮板輸送機運行部分單位長度質(zhì)量,434.03kg/m。

        各張力點張緊力計算,下部刮板承載,且是一端布置傳動裝置分析,首先計算最小張力點的位置,然后根據(jù)“逐點計算法”進行計算。因一端傳動如圖7所示,故最小張力點在1點,張緊力S1最小,由雙邊鏈查表得1點張緊力為(由機尾張緊裝置引起,單位:N):

        圖7 刮板張緊力分析示意圖

        2點張力為(單位:N):

        式中:S1——1點的張緊力,4000N;

        Wk——空載段阻力,13838.42N。

        考慮到刮板鏈、刮板繞過從動鏈輪時的曲線阻力,曲線阻力時從動鏈輪與刮板鏈、刮板相遇點張力S2的0.05倍取,則3點張力(單位:N):

        4點張緊力S4等于3點張緊力S3與重載段阻力Wzh之和,4點張緊力為(單位:N):

        式中:S3——3點的張緊力,14530.34N;Wzh——重載阻力,239692.34N。

        由刮板鏈安全系數(shù)效驗,雙邊刮板鏈抗拉強度安全系數(shù)為:

        式中:Sp——為一條刮板鏈的破斷力,先使用的刮板鏈設(shè)計破斷力,850kN;λ——兩條刮板鏈符合分配不均勻系數(shù),圓環(huán)鏈取0.85;Smax——最大張緊力,取S4=254222.68N。

        刮板輸送機在滿載工作時,刮板所受臨街張緊力為:

        式中:σ——需用應(yīng)力,(Pa);Fn——拉伸力,(N);A——受拉伸的截面積,(m2)。

        隨著刮板輸送機刮板鏈磨損,刮板鏈鏈條橫斷面面積減少,刮板鏈實際破斷力也在不斷減小,當(dāng)實際破斷力小于刮板輸送機刮板臨界張緊力時,滿載運行時,就會造型刮板鏈斷鏈現(xiàn)象?,F(xiàn)場我們只能靠測量磨損后刮板鏈面積的方法,確定是否進行更換刮板鏈。

        式中:A0——磨損后的刮板鏈斷面面積,(m2);[σ]——許用應(yīng)力,(Pa);A——刮板鏈出廠斷面面積,(m2);Sp0—刮板所受臨街張緊力,254222.68N;Sp——為一條刮板鏈的破斷力,先使用的刮板鏈設(shè)計破斷力,850kN。

        當(dāng)現(xiàn)場刮板鏈磨損后斷面面積與原出廠斷面積之比小于73.9%時,就必須進行更換刮板鏈,現(xiàn)場測量計算我礦2011年5月份更換了的刮板鏈以達到了更換標(biāo)準(zhǔn)。

        3.2 經(jīng)濟效益計算 截止2011年5月份我礦更換原煤倉刮板輸送機刮板鏈、刮板及耐磨板,大約累計完成原煤運輸1000萬噸,現(xiàn)場測量更換下來的刮板鏈、刮板及耐磨板磨損量如表1所示。

        表1 刮板鏈、刮板及耐磨板磨損對比表(mm)

        通過表1磨損量及處理方案的比較:

        ①耐磨板與刮板鏈之間的非正常磨損是造成耐磨板損壞的主要原因,對耐磨板采用以上解決方案處理后,耐磨板只是正常磨損,使得耐磨板壽命至少增加1倍。節(jié)約耐磨板40.26噸鋼材,按6500元/噸計算,節(jié)約資金6500元/噸×40.26噸=261690元。②對刮板采用以上解決方案處理后,刮板磨損層增加了可磨損量的近3倍,使得耐磨板壽命至少增加3倍。兩部刮板輸送機共有400根刮板,則可節(jié)省資金750元/根×400×3=900000元。③在增加刮板耐磨層的同時,加高了刮板鏈與耐磨板接觸的高度,減輕兩者之間的磨損,刮板鏈的壽命也至少提高1倍。兩部刮板輸送機在用刮板鏈共800掛,連接環(huán)800個,則可節(jié)省資金800元/掛×400×3=960000元。④合計節(jié)約資金:261690元+900000元+960000元=2121690元。

        4 結(jié)束語

        節(jié)約能源消費、降低能耗標(biāo)準(zhǔn),從經(jīng)濟的角度講,就是要通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、科學(xué)管理、技術(shù)進步和合理有效利用資源等途徑,減少從能源生產(chǎn)到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費,以最少的能源消耗獲取最大的經(jīng)濟效益。本文研究成果正在研究運行階段,節(jié)省資金巨大,甚至都超過以上計算節(jié)約資金,這套方案是值得推廣的一套好方案。

        [1]洪曉華主編.礦山運輸與提升(2版)[M].徐州中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2005,7(2007,1 重?。?

        [2]劉鴻文主編.材料力學(xué)Ⅰ(4版)[M].北京:高等教育出版社,2004,1.

        [3]黃吉敏.刮板輸送機的安裝、運轉(zhuǎn)與維護的改進[J].中小企業(yè)管理與科技(下旬刊),2010(07).

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