孫長(zhǎng)春(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠第四油礦采油407隊(duì)位于喇嘛甸油田北東塊,成立于1995年1月,管轄轉(zhuǎn)油站1座,計(jì)量間9座,配水間2座,現(xiàn)管理抽油機(jī)井47口,螺桿泵井35口,電泵井8口,水井32口,2013年生產(chǎn)原油6.33×104t。
隨著油田開(kāi)發(fā)進(jìn)入特高含水期,注水、機(jī)采、地面集輸?shù)饶芎闹鹉暝黾?。采?07隊(duì)借鑒標(biāo)準(zhǔn)化管理思想,抓住標(biāo)準(zhǔn)這一管理要素,從人、設(shè)備、方法三個(gè)對(duì)象切入,推進(jìn)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化管理,探索建立一套標(biāo)準(zhǔn)化的節(jié)能生產(chǎn)管理規(guī)范體系,用標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)節(jié)能管理的精細(xì)化。
兩年來(lái),407隊(duì)建立新制度,完善新機(jī)制,發(fā)動(dòng)員工立足本崗位,突破思維定式、轉(zhuǎn)變思想觀念,樹(shù)立節(jié)約意識(shí),有效地促進(jìn)了全體員工節(jié)能意識(shí)的提高。
1)節(jié)能指標(biāo)的分解細(xì)化。在指標(biāo)分解上,年初我們認(rèn)真測(cè)算分解全隊(duì)能耗指標(biāo),逐臺(tái)設(shè)備核實(shí)能耗,根據(jù)用能情況進(jìn)行了節(jié)能指標(biāo)的分解和細(xì)化,具體到將每一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的每一處生產(chǎn)參數(shù),落實(shí)到班組、崗位、個(gè)人。同時(shí)以巡井班組為單元將節(jié)能指標(biāo)進(jìn)行分解,根據(jù)各班組的具體情況,結(jié)合每口單井的生產(chǎn)動(dòng)態(tài),分析判斷適合該單井的合理生產(chǎn)參數(shù),制定詳細(xì)的節(jié)能措施,通過(guò)調(diào)整使機(jī)采井的生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到最佳,各種消耗能夠有計(jì)劃的得到有效控制,使每名職工都能認(rèn)識(shí)到節(jié)能的重要性,增強(qiáng)了全員參與節(jié)能工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性,充分發(fā)揮員工在節(jié)能降耗工作中的核心作用[1]。
2)節(jié)能操作的規(guī)范量化。我們堅(jiān)持大頭要抓緊,小賬要細(xì)算的節(jié)能原則,強(qiáng)化節(jié)約理念,杜絕浪費(fèi)行為。一是為了節(jié)約水資源,我們?cè)诿總€(gè)班都設(shè)立了廢水回收桶,將使用過(guò)的水收集起來(lái)進(jìn)行拖地、擦設(shè)備等工作,改變了原來(lái)用完就倒掉的習(xí)慣,按每天節(jié)約1m3計(jì)算,年節(jié)約用水約400m3。二是間歇點(diǎn)爐降耗。在總結(jié)冷輸經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,我們對(duì)常溫集輸?shù)恼J(rèn)識(shí)得到進(jìn)一步深化,將天氣變化情況納入到冬季生產(chǎn)管理的全過(guò)程,根據(jù)環(huán)境溫度采取“間歇點(diǎn)爐”方法降低耗氣,使集輸管理得到了季節(jié)性調(diào)控。三是控制室內(nèi)溫度。嚴(yán)格控制采暖爐耗氣量,要求冬季室內(nèi)采暖溫度不高于20℃,夏季空調(diào)設(shè)定溫度不低于24℃,并納入日常生產(chǎn)管理考核。四是加大設(shè)備維護(hù)力度及調(diào)整控制標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備使用上堅(jiān)持勤保養(yǎng),勤維護(hù),發(fā)揮其最大的節(jié)能效益。
3)考核獎(jiǎng)懲的剛性強(qiáng)化。為了明確了干部、班組長(zhǎng)、操作人員的工作職責(zé),強(qiáng)化職工管理,嚴(yán)明職工紀(jì)律,407隊(duì)將責(zé)任逐級(jí)落實(shí),實(shí)行月度分析、月度考核的管理辦法。月考評(píng)與職工月度獎(jiǎng)金的60%掛鉤,每月的考評(píng)以常規(guī)檢查為依據(jù)進(jìn)行綜合打分,主要考核內(nèi)容包括:一是狠抓電、氣指標(biāo)落實(shí):依據(jù)每月制定的耗電、耗氣定額表,以當(dāng)月實(shí)際能耗為依據(jù)進(jìn)行跟蹤檢查;二是材料的使用和發(fā)放:建立詳盡的登記臺(tái)帳,跟蹤材料使用情況,臺(tái)賬規(guī)定了當(dāng)月消耗材料數(shù)額,以規(guī)定量為標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)實(shí)際消耗量進(jìn)行考核;三是設(shè)備管理:以對(duì)各班組所使用設(shè)備的常規(guī)檢查和人為損壞更換為依據(jù)進(jìn)行考核;四是節(jié)能降耗分管人員:按月落實(shí)節(jié)能降耗計(jì)劃的實(shí)施情況,探討解決分管人員在節(jié)能管理中遇到的疑難問(wèn)題,實(shí)時(shí)抽查督促。407隊(duì)通過(guò)加大考核獎(jiǎng)懲,對(duì)消耗指標(biāo)進(jìn)行跟蹤檢查,及時(shí)查改管理中存在的異常問(wèn)題,規(guī)范了采油407隊(duì)的工作運(yùn)行,形成了各負(fù)其責(zé)共同推進(jìn)的良好局面。
2012開(kāi)始,采油407隊(duì)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,抓住重點(diǎn),尋找節(jié)能點(diǎn),針對(duì)設(shè)備這一用能主體,依托技術(shù)創(chuàng)新,推動(dòng)新工藝、新工具的應(yīng)用規(guī)模,全方位挖潛增效,采取了一系列運(yùn)行維護(hù)管理措施,保證了設(shè)備的高效運(yùn)轉(zhuǎn),大大提高了生產(chǎn)效益。
1)拓展新工藝,強(qiáng)化精細(xì)管理。我們堅(jiān)持“精從細(xì)中來(lái)”的管理思想,從細(xì)節(jié)入手,深入挖掘潛力。喇290轉(zhuǎn)油站兩臺(tái)熱洗泵排量為45m3/h,小排量螺桿泵洗井時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)憋壓打回流的情況,難以保證洗井質(zhì)量,為了確保洗井效果只能延長(zhǎng)熱洗時(shí)間,造成能耗浪費(fèi)。針對(duì)以上問(wèn)題,更換了一臺(tái)排量25m3/h的熱洗泵,洗小排量螺桿泵時(shí)啟運(yùn)小泵,既滿足了洗井要求又縮短了洗井時(shí)間,降低了能耗。在完成洗井計(jì)劃的同時(shí)減少了洗井頻次,年均減少洗井27井次,節(jié)電1.6×104kWh,節(jié)氣3.5×104m3,見(jiàn)表1。
表1 典型井一泵雙洗熱洗跟蹤數(shù)據(jù)
2)應(yīng)用新技術(shù),擴(kuò)展節(jié)能空間。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,節(jié)能空間不斷擴(kuò)展。我們樹(shù)立“節(jié)約有度,合理投入”的理念,重視節(jié)能技術(shù)應(yīng)用,加大節(jié)能技術(shù)改造。對(duì)效果突出的先進(jìn)、成熟、適用技術(shù)積極推廣,對(duì)運(yùn)行年限長(zhǎng)、設(shè)備老化嚴(yán)重、生產(chǎn)運(yùn)行能耗高的設(shè)備進(jìn)行更換,為老油田多節(jié)少耗注入源頭活水。兩年來(lái),配合廠有關(guān)部門(mén)積極推廣應(yīng)用節(jié)能設(shè)備安裝了輸油泵變頻節(jié)能控制裝置1臺(tái)、節(jié)能電動(dòng)機(jī)23臺(tái)、節(jié)能配電箱15臺(tái)、電子除垢儀一臺(tái)、抽油機(jī)皮帶調(diào)整裝置20套、新型盤(pán)根盒5套、淘汰高耗能變壓器,更換變壓器15臺(tái)、更換高效爐自動(dòng)調(diào)節(jié)火嘴4個(gè),共實(shí)現(xiàn)節(jié)電6.0×105kWh[2]。
3)推廣新工具,持續(xù)推進(jìn)節(jié)能。隨著節(jié)能工作的逐步深入,遇到的新問(wèn)題、新情況越來(lái)越多,我們突出成果轉(zhuǎn)化,注重效益提高,通過(guò)項(xiàng)目管理、聯(lián)合攻關(guān)等手段不斷解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的難題。我們撰寫(xiě)的《淺析沉沒(méi)度過(guò)低對(duì)機(jī)采井泵況的影響》、《新型抽油機(jī)井口光桿密封裝置現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用》等論文都是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題展開(kāi)的攻關(guān)和應(yīng)用成果總結(jié)。我們積極開(kāi)展技術(shù)革新活動(dòng),先后研制出:抽油機(jī)安全操作平臺(tái)、新式皮帶輪延長(zhǎng)皮帶使用壽命:“抽油機(jī)盤(pán)根助加器”等用具,既解決了實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的難題,又起到了很好的節(jié)能降耗效果。
我們認(rèn)識(shí)到僅僅通過(guò)設(shè)備優(yōu)化是不夠的,還需依托科學(xué)方法拓展挖潛空間,優(yōu)化節(jié)能措施,細(xì)化節(jié)能管理,通過(guò)科學(xué)的管理辦法,實(shí)現(xiàn)節(jié)約的最大化。我們結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際發(fā)揮集體的智慧和力量攻克難關(guān),多方開(kāi)源,進(jìn)一步擴(kuò)大了節(jié)能效果,向管理要效益。
1)對(duì)標(biāo)管理法查找不足。2012年起,采油407隊(duì)開(kāi)展能效對(duì)標(biāo),引導(dǎo)員工“對(duì)標(biāo)、超標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)”,將能效對(duì)標(biāo)管理作為節(jié)能管理一項(xiàng)重點(diǎn)工作進(jìn)行推進(jìn)。通過(guò)近幾年耗能指標(biāo)的整理,對(duì)隊(duì)上近幾年的耗能情況進(jìn)行了雙向?qū)Ρ确治?,確定了挖潛方向,制定對(duì)標(biāo)目標(biāo)值。主要通過(guò)采取本隊(duì)自身能耗縱向?qū)?biāo)為主,同類水驅(qū)采油隊(duì)能耗橫向?qū)?biāo)相結(jié)合的方式,開(kāi)展對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),在同類采油隊(duì)中尋找差距,借鑒先進(jìn)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),進(jìn)一步完善工作方法,降低生產(chǎn)成本,提高系統(tǒng)效率,總結(jié)和提煉出一套適合本隊(duì)實(shí)際生產(chǎn)的管理體系,在保證生產(chǎn)體系平穩(wěn)高效運(yùn)行的同時(shí),開(kāi)展降低耗電、耗氣工作。從對(duì)比結(jié)果中可以看出,自2012年采取節(jié)能降耗措施后,290轉(zhuǎn)油站的耗電、耗氣指標(biāo)均呈下降趨勢(shì),有效地降低了集輸系統(tǒng)生產(chǎn)能耗,見(jiàn)表2、表3。
表2 同類水驅(qū)采油隊(duì)耗能指標(biāo)橫向?qū)Ρ?/p>
表3 407隊(duì)五年耗能指標(biāo)縱向?qū)Ρ?/p>
2)定置管理法降低摻水能耗。實(shí)行專業(yè)化管理以后,日常生產(chǎn)管理采取的是兩人一組替崗管理方式,在替崗管理時(shí),如果不清楚單井的生產(chǎn)情況而調(diào)控不好摻水,就會(huì)造成轉(zhuǎn)油站摻水壓力低。為了保障生產(chǎn),以前喇290轉(zhuǎn)油站冬季生產(chǎn)都要啟運(yùn)兩臺(tái)摻水泵以達(dá)到壓力平穩(wěn),能耗較大。啟運(yùn)兩臺(tái)摻水泵對(duì)比一臺(tái)摻水泵4個(gè)月增加耗電17×104kWh,增加耗氣4.0×104m3。針對(duì)上述問(wèn)題,我們對(duì)全隊(duì)機(jī)采井的生產(chǎn)情況進(jìn)行了摸底,根據(jù)每口單井的產(chǎn)液、含水、管線長(zhǎng)度、井口回壓等參數(shù)制定摻水量控制標(biāo)準(zhǔn),并實(shí)際驗(yàn)證是否滿足生產(chǎn)需要。把通過(guò)驗(yàn)證的控制標(biāo)準(zhǔn)制作成巡井班管理卡,詳細(xì)標(biāo)注各單井回油溫度、控制摻水閥圈數(shù)以及巡回檢查注意事項(xiàng),要求員工替崗時(shí)執(zhí)行管理卡內(nèi)容。同時(shí)制定出單井摻水控制制度,確保全隊(duì)摻水系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
3)綜合分類法制定合理熱洗周期。我們根據(jù)全隊(duì)機(jī)采井產(chǎn)液、產(chǎn)油、含水、液面、沉沒(méi)度等各項(xiàng)參數(shù),進(jìn)行綜合分析,分“ABC”三類初步制定熱洗周期,在執(zhí)行過(guò)程中對(duì)單井洗井效果進(jìn)行洗井前后的對(duì)比,通過(guò)反復(fù)分析對(duì)比制定出合理的熱洗周期。通過(guò)運(yùn)用“綜合分類法”,48口機(jī)采井進(jìn)一步延長(zhǎng)了熱洗周期,實(shí)現(xiàn)了熱洗精細(xì)管理,降低了能耗。根據(jù)生產(chǎn)參數(shù)權(quán)重確認(rèn)表以及“ABC”洗井分類權(quán)重結(jié)合各單井熱洗試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出采油407隊(duì)機(jī)采井熱洗周期。通過(guò)運(yùn)用“綜合分類法”合理延長(zhǎng)洗井周期后,機(jī)采井的平均熱洗周期由之前的112d延長(zhǎng)到176d,每年少洗井156井次,年節(jié)電9.4×104kWh,節(jié)氣15.2×104m3。避免了盲目洗井造成的能耗浪費(fèi),杜絕了延遲洗井造成的泵況變差,降低了生產(chǎn)成本。
1)能耗成本大幅下降。兩年來(lái),采油407隊(duì)圍繞提高運(yùn)行質(zhì)量和效益推出節(jié)能降耗新舉措,突出重點(diǎn),抓住關(guān)鍵點(diǎn),挖掘創(chuàng)新點(diǎn),全方位挖潛增效,2012—2013年全隊(duì)共節(jié)電145×104kWh,節(jié)氣67×104m3,生產(chǎn)成本明顯下降,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高,見(jiàn)圖1。
圖1 407隊(duì)290中轉(zhuǎn)站節(jié)約成本柱狀圖
2)用能效率大幅提升。通過(guò)技術(shù)革新,管理創(chuàng)新,推廣應(yīng)用,完善了407隊(duì)的節(jié)能管理體系,增強(qiáng)了節(jié)能降耗工作的動(dòng)態(tài)監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)了用能效率大幅提升的良好效果。自開(kāi)展節(jié)能降耗措施以來(lái),407隊(duì)2012年、2013年的輸液?jiǎn)魏?、噸液耗氣指?biāo)與2011年對(duì)比呈逐年下降趨勢(shì),2013年輸液?jiǎn)魏?.38kWh/t,噸液耗氣0.18m3;機(jī)采井系統(tǒng)效率由29%上升到了32%,見(jiàn)圖2。
圖2 407隊(duì)能耗指標(biāo)變化曲線
3)原油生產(chǎn)平穩(wěn)主動(dòng)。2012年至2013年兩年時(shí)間里,采油407隊(duì)共生產(chǎn)原油12.3×104t,超產(chǎn)5871t,不僅完成階段計(jì)劃的105.6%,而且成本控制在計(jì)劃之內(nèi)。407隊(duì)牢牢抓住了增油上產(chǎn)、降本增效這個(gè)生產(chǎn)發(fā)展的主旋律,精雕細(xì)刻,精益求精,實(shí)現(xiàn)了油井開(kāi)發(fā)效益的最大化。
采油隊(duì)通過(guò)摸索和實(shí)踐節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化管理的方法,從生產(chǎn)實(shí)際著手,推行員工操作標(biāo)準(zhǔn)化,設(shè)備運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)化,管理方法標(biāo)準(zhǔn)化,采用節(jié)能指標(biāo)的細(xì)分,綜合分類重點(diǎn)控制等方法,實(shí)現(xiàn)了采油基本生產(chǎn)單元的增效節(jié)能。
[1]魏翼祥,轉(zhuǎn)油站節(jié)能降耗的方法[J].油氣田地面工程,2008,27(25):59.
[2]任玲,關(guān)海珠.新形勢(shì)下油井熱洗方式實(shí)踐[J].油氣田地面工程,2006,6(25):15.