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        變頻裝置在油田生產(chǎn)中的應(yīng)用

        2014-04-10 11:37:24夏建聰大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
        石油石化節(jié)能 2014年5期
        關(guān)鍵詞:輸油泵注水泵耗電量

        夏建聰(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

        目前,國內(nèi)一些油田的開發(fā)已基本進(jìn)入中后期,大慶油田進(jìn)入特高含水期后,油田生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,勘探開發(fā)投資壓力不斷增大,加之水、電等主要物耗價格上漲,成本控制難度越來越大。因此,采油廠在注水系統(tǒng)、集輸系統(tǒng)等方面已逐漸推廣應(yīng)用變頻技術(shù)。從而降低了電能的損耗,為油田的節(jié)能降耗做出了貢獻(xiàn)。

        1 問題的提出

        在油田原油生產(chǎn)過程中,油氣集輸、含油污水處理、油田注水、水源井供水等主要生產(chǎn)工藝大部分是通過各種泵、空氣壓縮機(jī)來完成,其用電量占油田總用電量的70%~80%。目前,這些油泵、水泵和空氣壓縮機(jī)大都處于電動機(jī)驅(qū)動恒速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),由于設(shè)計(jì)時考慮到油田發(fā)展的需要,選型時一般選擇容量較大的電動機(jī),使得大多數(shù)泵站都存在大馬拉小車的現(xiàn)象;另一方面,隨著油田開發(fā)程度的加深,注采、集輸?shù)纫蟮牟粩嗾{(diào)整,很大一部分油、水泵處于變工況狀態(tài)下運(yùn)行,因此在運(yùn)行中普遍存在著離心泵節(jié)流、往復(fù)泵打回流的現(xiàn)象,造成電能損失巨大。下面分三方面進(jìn)行闡述。

        1.1 輸油系統(tǒng)

        輸油泵是油田生產(chǎn)運(yùn)行中主要能耗設(shè)備。由于泵的特性和管路特性不匹配,在實(shí)際運(yùn)行中需要根據(jù)運(yùn)行工況控制輸油泵出口閥門的開度來調(diào)節(jié)流量,以滿足生產(chǎn)工藝的需要。這種流量調(diào)節(jié)方式在輸油泵出口閥門前后產(chǎn)生較大的泵管壓差,大量的能源消耗在泵出口閥前后,造成能源的浪費(fèi)。

        離心式輸油泵在其額定工況下的效率最高。但由于管線流程阻力、管線結(jié)垢情況、原油溫度的高低而發(fā)生變化,在工藝流程設(shè)計(jì)時,往往按可能發(fā)生的最大工況選擇泵型,離心泵電動機(jī)功率的選配,儲備功率太高,再加上現(xiàn)有轉(zhuǎn)油站的產(chǎn)液量增加或減少了,因此,使得離心式輸油泵很難在額定工況運(yùn)行,輸油系統(tǒng)效率很低。通過改變泵的轉(zhuǎn)速就可以實(shí)現(xiàn)改變泵的排量、揚(yáng)程。這是一種改變泵的工況的最佳途徑,也就是說,通過改變電動機(jī)的轉(zhuǎn)速來實(shí)現(xiàn)離心泵的調(diào)節(jié)。

        因此在輸油泵機(jī)組上推廣應(yīng)用變頻調(diào)速系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)通過改變輸油泵的轉(zhuǎn)速進(jìn)行不同的工況調(diào)節(jié),消除泵管壓差而產(chǎn)生的節(jié)流損失,降低了輸油單耗,節(jié)約了電能,改善了工藝。

        1.2 摻水系統(tǒng)

        目前摻水泵運(yùn)行存在的問題是,摻水系統(tǒng)摻水泵電動機(jī)功率比較大,均為普通電動機(jī),電動機(jī)負(fù)載利用率低,無功損耗大,同時,在人工控制摻水泵出口閥門時,因?yàn)橛途a(chǎn)的不確定性,往往造成摻水過多,致使能量浪費(fèi);或摻水太少,不能起到良好的摻水效果,影響油井的生產(chǎn)。在用水低谷時,對系統(tǒng)的調(diào)節(jié)工作量較大,人工調(diào)節(jié)跟不上時,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力過高,使油田管網(wǎng)系統(tǒng)損壞。而且通過閥門調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)水量的控制,不僅工作量大,且大量的電能白白浪費(fèi)在管路和閥門上。特別是季節(jié)的變化,摻水量變化也大,摻水泵的外輸量不能隨著需求量的變化而進(jìn)行調(diào)整,造成能源的浪費(fèi)(污水和用電)。所以,為了保證摻水系統(tǒng)連續(xù)、安全、可靠運(yùn)行,使其滿足水量要求又使能耗電量最小,從而達(dá)到節(jié)能的目的,必須要對摻水泵系統(tǒng)實(shí)行變頻技術(shù)改造。

        1.3 注水系統(tǒng)

        油田注水站注水泵在使用變頻裝置調(diào)速之前,都是用工頻啟動設(shè)備,機(jī)泵在恒速下運(yùn)行,在實(shí)際生產(chǎn)中,由于注水系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,使得泵站壓力經(jīng)常發(fā)生變化,當(dāng)壓力超過或低于規(guī)定值時,只能靠人為的起停泵或打回流(注水泵以一定的壓力、排量運(yùn)行時,為滿足注水井計(jì)劃注水量的要求,在注水泵出口處把一部分回流到儲水罐)來調(diào)節(jié)壓力,此種調(diào)節(jié)方法很難達(dá)到注水要求,如果停一臺機(jī)泵,則壓力達(dá)不到要求,不停機(jī)泵,則壓力太高。因此,長期以來,泵站經(jīng)常處在超壓或欠壓狀況下運(yùn)行,既影響穩(wěn)壓注水又浪費(fèi)電能。應(yīng)用變頻控制技術(shù),從根本上解決了這一影響注水質(zhì)量及注水效率的難題。通過改變注水泵電動機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)注水泵排量,不僅可減少回流量,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓注水,還可以提高管網(wǎng)效率,減少電耗,達(dá)到節(jié)能的目的。

        2 變頻器的使用情況

        采油廠使用變頻裝置的數(shù)量逐年增加,在轉(zhuǎn)油站、聯(lián)合站、注水站、注聚站、計(jì)量間都有使用。據(jù)統(tǒng)計(jì),應(yīng)用效果較好。臺Ⅰ聯(lián)應(yīng)用變頻裝置的前后對比見表1、表2。

        從表1和表2可以看出使用變頻器后機(jī)泵的電量消耗明顯降低。以臺Ⅰ聯(lián)摻水泵1月份為例,變頻前摻水泵月耗電量為57981kWh,日耗電1870 kWh;變頻后月耗電量為48005kWh,日耗電1548kWh,日節(jié)電量322kWh。以每度電費(fèi)用為0.51元計(jì)算,日節(jié)電164元,每年可節(jié)約電費(fèi)59860元左右,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

        表1 臺Ⅰ聯(lián)1#、3#摻水泵安裝變頻前后耗能對比

        表2 臺Ⅰ聯(lián)2#、3#外輸泵安裝變頻前后耗能對比

        2013年3月采油廠在葡A注水站安裝了前置變頻裝置,并投入使用,注水站平均泵壓控制在15 MPa左右,管壓為14.9MPa左右,注水電動機(jī)的電流由原來的125A降到90A,在泵排量和出站壓力不變的情況下,注水泵日平均耗電量由26400kWh降到24500kWh,降低了1900kWh,泵水單耗由原來的7.81kWh/m3降到6.97kWh/m3,降低了0.84kWh/m3。見表3。

        表3 葡A注水站變頻安裝前后數(shù)據(jù)對比

        表4 葡B注水站變頻安裝前后數(shù)據(jù)對比

        葡B注水站前置變頻在2013年6月20日投運(yùn),注水站泵壓控制在15.1MPa左右,管壓為15MPa左右,注水電動機(jī)的電流由原來的180A降到155A,注水泵日平均耗電量由40320kWh降到36520kWh,降低了3800kWh,泵水單耗由原來的5.81kWh/m3降到4.92kWh/m3,降低了0.89kWh/m3。見表4。

        3 結(jié)論

        1)節(jié)能效果明顯。電動機(jī)采用變頻調(diào)速,可以使電動機(jī)和驅(qū)動的傳動機(jī)械變速運(yùn)行,對于相同負(fù)荷定速運(yùn)行的耗電量明顯降低,速度越低越省電。同樣也降低了變電、輸電的有功和無功負(fù)荷。

        2)安裝變頻裝置可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的自動控制,安裝調(diào)試方便,操作簡單,能大幅度地簡化操作人員的操作程序,降低勞動強(qiáng)度。

        3)由于使用變頻使電動機(jī)的頻率下降,大大降低了噪聲及振動,改善了現(xiàn)場工作環(huán)境,同時避免了“大馬拉小車”的現(xiàn)象。

        4)由于設(shè)備轉(zhuǎn)速降低,設(shè)備工作平穩(wěn),磨損減少,延長了設(shè)備的使用壽命和檢修周期。

        5)使用變頻調(diào)速系統(tǒng)后,由于注水壓力始終保持恒定,一方面保持了地下壓力的平衡,取得了良好的驅(qū)油效果;另一方面對油井及含油層有一定的保護(hù)作用,能夠做到文明開采,延長油井壽命。

        6)加大變頻調(diào)速技術(shù)在油田自控系統(tǒng)中的應(yīng)用,將是今后油田生產(chǎn)和設(shè)備管理的必然趨勢。

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