劉 琪
(河南電力實業(yè)集團有限公司,河南 鄭州 450052)
近期國家在《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中強調(diào),電力工業(yè)的節(jié)能降耗是一項十分突出的重要工作, 技術(shù)改造措施與效果對節(jié)能降耗成果的影響非常顯著, 發(fā)電行業(yè)制定了具體目標(biāo):到2010年,要使全國火電廠平均廠用電率由5.9%下降到4.5%。 國產(chǎn)200MW 機組所配置的鍋爐富裕蒸汽量較大,將電動給水泵改為汽動給水泵,利用鍋爐富裕蒸汽驅(qū)動給水泵,增加了該機組供電量,相當(dāng)于主機增容,并且降低了廠用電率,是較好的提高機組運行經(jīng)濟性的方法,也是實現(xiàn)節(jié)能降耗的有效措施。
河南省地處中原,交通便利、煤炭資源豐富,為全國的火電基地。自70年代以來,陸續(xù)興建了一批國產(chǎn)200MW 機組并且大部分都進行了汽機通流改造。 受有關(guān)電廠委托,我公司曾先后承接了數(shù)個該類型機組電動給水泵改汽動給水泵技術(shù)改造工程項目的可行性研究及實施方案的咨詢工作, 本文將結(jié)合某電廠具體實例,對有關(guān)內(nèi)容進行綜合論述。
該廠#1 機組系東方汽輪機廠制造的超高壓、 一次中間再熱、三缸三排汽、凝汽式汽輪機,于1979年11月投產(chǎn)并于2001年進行了汽輪機全通流部分的技術(shù)改造, 通過了性能考核驗收試驗。 改造后額定功率為220MW,額定蒸汽量為647.4t/h,最大蒸汽量為670t/h。 鍋爐蒸發(fā)量為670t/h,說明鍋爐蒸發(fā)量仍有20余噸/時的裕量。 該機組現(xiàn)配套兩臺全容量的電動定速給水泵和一臺全容量的電動調(diào)速給水泵,機組正常運行時,一臺電動泵運行,兩臺備用。
#1 汽輪機組的主要技術(shù)參數(shù):型號為N220-12.7/535/535;型式為超高壓、一次中間再熱、三缸三排汽、凝汽式汽輪機;額定功率為220MW;額定蒸汽量為647.4t/h;最大蒸汽量為670t/h;機組熱耗為8 138.96kJ/(kW·h)(1 943.96kcal/(kW·h))。
高壓缸通流效率為85.13%, 中壓缸通流效率為92.6%,低壓缸效率經(jīng)修正后為88.18%,均達到了設(shè)計保證值。
#1 機組現(xiàn)配套有兩臺全容量的DG680-180 型電動定速給水泵和一臺全容量的電動調(diào)速給水泵 (給水泵為DG750-180型),機組正常運行時,一臺泵運行,兩臺泵備用。
DG680-180 型給水泵的主要數(shù)據(jù):給水流量為680t/h;揚程為1 912m;軸功率為4 381kw;配套電機容量為4 600kw。
國產(chǎn)200MW 機組設(shè)計于60年代, 采用的是前蘇聯(lián)60年代的技術(shù),國產(chǎn)的200MW 機組在70年代初期開始在國內(nèi)投運,目前投運的近200 臺, 配置的鍋爐高壓給水泵為電動定速給水泵和電動調(diào)速給水泵兩種類型。 隨著電力體制改革的深化,電力供應(yīng)逐步市場化,在市場經(jīng)濟杠桿的調(diào)控下,“廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)”的改革方案將逐步實施,降低運行成本是各電廠的主要工作任務(wù)。 降低發(fā)電煤耗,節(jié)約廠用電是降低運行成本的主要手段,而原投產(chǎn)時使用的電動給水泵是耗電主要設(shè)備, 一般占廠用電率的30%左右, 因此降低鍋爐給水泵的耗電率是降低廠用電的主要環(huán)節(jié)。 目前國內(nèi)已有多家電廠將鍋爐給水泵改造為汽動給水泵,并取得了成功,廠用電率大幅度下降,給水泵運行的可靠性得到了提高,為汽動給水泵的改造提供了經(jīng)驗和依據(jù)。
隨著電網(wǎng)容量的日益增大,200MW 已是電網(wǎng)調(diào)峰的主要機組,依#1 機組目前配置的給水泵則難以滿足調(diào)峰需求,應(yīng)將現(xiàn)有的定速泵改造為調(diào)速給水泵運行方式, 即需將現(xiàn)有的兩臺定速泵中其中的一臺改為調(diào)速泵。 但由于電動給水泵耗電量大,使廠用電率居高不下, 特別是電動定速給水泵在機組調(diào)峰時不能調(diào)速運行,耗電量更大,且不易調(diào)整。 另外,#1 機組給水泵配用的增容電機容量較小,也影響給水泵組的安全啟動和運行,這樣的改造有可能需更換電機,其費用也較高。 若利用鍋爐部分富裕蒸發(fā)量來驅(qū)動汽動給水泵且替代電動給水泵, 可節(jié)約大量的廠用電,使機組供電量增加,相當(dāng)于主機增容,既增加單機供電能力, 同時又能適應(yīng)機組的調(diào)峰能力, 提高機組運行的安全可靠性,因此,對#1 機組給水泵進行電動改汽動是十分必要的也是可行的。
擬將#1 機組一臺電動定速給水泵改為一臺全容量的汽動給水泵。 機組正常運行時,一臺全容量的汽動給水泵運行,并有兩臺電動泵作備用(已有設(shè)備)。 隨著運行經(jīng)驗的積累,也可考慮僅留一臺調(diào)速泵作備用和啟停機組用。
機組的額定流量(計及小汽機用汽):658t/h。 鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)流量:670t/h。
給水泵參數(shù)的上限除了要滿足額定工況需要外,還要滿足鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量和最大工況的需要, 最大工況與額定工況的流量差即為泵的容量裕量。
電動給水泵參數(shù)選擇原則是將機組最大工況時各項參數(shù)確定為額定參數(shù)。 當(dāng)機組處于額定工況運行時,電動定速給水泵采用節(jié)流,電動調(diào)速給水泵采用降低轉(zhuǎn)速適應(yīng)機組需要,這時不論在給水調(diào)節(jié)閥中, 還是在液力偶合器中均產(chǎn)生可觀的附加損失,損失約為泵額定功率的15-20%,220MW 機組給水泵的損失約為600-800kW。 泵留取的裕量越大,損失越多,這是電動調(diào)速給水泵不可克服的缺點之一。
汽動給水泵可以避免這一損失,當(dāng)機組由額定工況向MCR工況過渡時,小汽輪機的進汽參數(shù)隨之上升,使產(chǎn)生的功率與給水泵耗功大致匹配,效率也維持不變,因而不會引起附加損失。對于機組的最大工況一般用下列方法滿足, 一種是將小汽輪機切換到高品位工作,另一種是使小汽輪機留有足夠的裕量。這些方式都要產(chǎn)生附加損失,但這種工況極為少見,因而對機組經(jīng)濟性影響不大。
因此,汽動給水泵的額定工況選在機組的額定工況,使泵與小汽輪機的組合效率最佳,以提高機組的經(jīng)濟性。
小汽輪機選用冷凝式汽輪機,工作汽源考慮取自再熱后的中壓缸抽汽,一是可充分利用熱循環(huán)的好處,二是排汽不經(jīng)過低壓缸從而減少主機的余速損失。 小汽輪機的排汽采用直接排至主凝汽器的方式,以簡化真空、凝結(jié)水和冷卻水系統(tǒng)。
小汽輪機工作汽源可供選擇的有主機3 段、4 段和5 段抽汽。 從主機熱經(jīng)濟性考慮,采用5 段抽汽較高,但由于抽汽參數(shù)較低,使得小汽輪機體積過大。 從舊機改造的實際情況出發(fā),綜合考慮主機經(jīng)濟性、現(xiàn)場場地、管道布置、小汽輪機設(shè)計等因數(shù),選用3 段和4 段抽汽作為小汽輪機的工作汽源較為合適。 經(jīng)技術(shù)比較,本工程系統(tǒng)采用4 段抽汽作為汽源。
4.4.1 給水泵選型
(1)上海電力修造總廠引進英國Wier 泵技術(shù)生產(chǎn)的DG750-180(FK6F32)型鍋爐給水泵。(2)上海水泵總廠及沈陽水泵廠生產(chǎn)的KSB 型鍋爐給水泵。 (3)北京電力設(shè)備總廠引進法國蘇爾壽技術(shù)生產(chǎn)的HPTmk200-320-6S 型給水泵。
4.4.2 驅(qū)動給水泵用小汽輪機的選型
(1)北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的配套汽輪機(GT03A 型凝汽式汽輪機)。 (2)杭州汽輪機廠采用西門子技術(shù)生產(chǎn)的小型汽輪機。(3)東方汽輪機廠生產(chǎn)的配套汽輪機。(4)上海汽輪機廠生產(chǎn)的配套汽輪機。 (5)青島汽輪機生產(chǎn)的配套汽輪機。
根據(jù)同類型200MW 機組兄弟廠的經(jīng)驗, 宜采用全容量的汽動給水泵,依據(jù)設(shè)計規(guī)程和計算結(jié)果,汽動給水泵的流量選為750m3/h,揚程選取1 800m。 結(jié)合電廠現(xiàn)場情況,如果汽動給水泵為高位布置時,驅(qū)動汽輪機選取單缸凝汽式汽輪機,額定功率為4.49MW,轉(zhuǎn)速變化范圍為3 000~6 000 轉(zhuǎn)/分,汽輪機排汽采用下排汽結(jié)構(gòu),其給水泵進、出口水管可依現(xiàn)場情況而定。
4.4.3 控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)可采用MEH,產(chǎn)品可以是引進型的,也可以是國產(chǎn)型的。 控制油源選用目前汽輪機DEH 系統(tǒng)的高壓抗燃油。
4.5.1 布置方式
可視現(xiàn)場情況選用不同標(biāo)高的主泵運轉(zhuǎn)層,根據(jù)布置方式不同, 選擇了小汽輪機下排汽和上排汽式驅(qū)動汽輪機兩種布置方案,具體方案如下:
(1)下排汽式布置方案。 該方案是將汽動給水泵組高位布置在主機運轉(zhuǎn)層平臺上,前置泵布置在零米,汽輪機可選為下排汽方式。 驅(qū)動汽輪機的進汽管與排汽管可就近與主機的抽汽管及主凝汽器連接,簡化系統(tǒng),給水泵出入口管的改造工作量也相應(yīng)較小,這樣便于控制、操作與維護巡檢。
(2)上排汽式布置方案。 該方案是將驅(qū)動汽輪機及給水泵布置在3.5~4m 平臺上,前置泵布置在零米,汽輪機可選為上排汽方式。驅(qū)動汽輪機的進汽管與排汽管可就近與主機連接,給水管道的改造工程量也較小,簡化系統(tǒng),給水泵出入口管的改造工作量特別是土建工程量也相應(yīng)較小, 但不便于運行人員的操作與維護、巡檢,不利于運行中監(jiān)視設(shè)備狀況。
根據(jù)電廠#1 機組的實際情況,改造中拆除#1 電動定速給水泵,在原址上采用上述兩方案布置汽動給水泵均可實現(xiàn)。 若采用上排汽方式,則小汽輪機的進、排汽管道較長,且不易布置,也不便于運行管理,改造場地設(shè)備占用面積較大。故該廠采用下排汽式布置,其特點是便于運行管理,且較為安全穩(wěn)定。
4.5.2 控制及潤滑油系統(tǒng)
控制系統(tǒng)可采用MEH,產(chǎn)品可以是引進型的,也可以選用國產(chǎn)型的。 運作時可由電廠提供具體要求, 由汽輪機廠統(tǒng)一配置,也可接入主機DEH 系統(tǒng)。 控制油源可單獨設(shè)置或選用目前主機DEH 系統(tǒng)的高壓抗燃油。 為簡化系統(tǒng),并省略專用油凈化裝置, 建議泵組潤滑油系統(tǒng)也采用與主機共用一個動力油源的方式。
本建設(shè)項目工程靜態(tài)投資996 萬元,其中,建筑工程費52萬元,占靜態(tài)投資的5.22%;設(shè)備購置費755 萬元,占靜態(tài)投資的75.84%;安裝工程費81 萬元,占靜態(tài)投資的8.14%;其他費用108 萬元,占靜態(tài)投資的10.80%。
項目改造完成后,可以充分利用鍋爐的富裕蒸發(fā)量,降低廠用電率,提高設(shè)備的安全可靠性和機組的經(jīng)濟性。 現(xiàn)參考“火力發(fā)電工程項目經(jīng)濟效益評價辦法”等有關(guān)資料,并結(jié)合電廠的實際情況,采用現(xiàn)金流量法計算投資回收期,并對改造后的經(jīng)濟效益進行綜合分析。
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(按設(shè)計推薦的四段抽汽考慮)如下:機組年利用小時數(shù)按4 800 小時;標(biāo)煤單價為505.13 元/噸;上網(wǎng)電價(含稅)為0.336 元/kW.h;發(fā)電可變成本為0.192 元/kW.h;發(fā)電固定成本為0.076 元/kW.h;折現(xiàn)率為8%。
經(jīng)分析計算得,本項目靜態(tài)投資回收期為3.89年,考慮資金時間價值的動態(tài)投資回收期為4.86年, 投資收益率為
25.70%。
由以上數(shù)據(jù)可看出本項目四年內(nèi)可收回全部投資,從第五年開始每年可創(chuàng)造效益256 萬元,具有較好的經(jīng)濟效益,在經(jīng)濟上是可行的。
(1)通過論證表明:220MW 機組給水泵由電動改為汽動是一效益較為顯著的節(jié)能項目, 不僅充分利用了原有主設(shè)備的固有潛力,將鍋爐產(chǎn)生的富裕蒸汽量用于驅(qū)動汽動給水泵,提高了設(shè)備的運行效率,而且節(jié)省了大量的廠用電,提高了機組的供電能力。 經(jīng)核算,改造后廠用電率可下降約1.5 個百分點,機組供電能力可提高約2%。
(2)汽動給水泵所配置的驅(qū)動汽輪機,目前國內(nèi)有眾多的制造廠均能生產(chǎn), 在技術(shù)、 質(zhì)量以及控制手段上均是成熟的產(chǎn)品。
(3)由于汽動給水泵具有良好的的調(diào)節(jié)性能,改造后的機組調(diào)峰能力得以提高,這也是使220MW 機組在電網(wǎng)逐漸增大的情況下頻繁參與調(diào)峰的一項重要措施,所以在提高電廠經(jīng)濟性、增強機組調(diào)峰性能、 提高運行安全可靠性等方面都具有重要的意義。
(4)改造工程可結(jié)合機組大修進行,且容易實現(xiàn),其投資回收年限較短,經(jīng)濟效益較為顯著。
(5)通過綜合分析論證,需要指出的是:該類型改造項目不適宜用于供熱機組。
[1]火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程[M].北京:中國電力出版社,2000.