楊超 馮愛民 張乃川
1中石油京唐液化天然氣有限公司2中石油塔西南電力工程部3青島科技大學自動化與電子工程學院
多電動機集中供油控制系統(tǒng)的改造
楊超1馮愛民2張乃川3
1中石油京唐液化天然氣有限公司2中石油塔西南電力工程部3青島科技大學自動化與電子工程學院
尿素車間高壓廠房集中供油泵是該車間的關鍵設備,其工作可靠性的高低直接關系到尿素裝置的運行。集中供油泵曾經多次發(fā)生油泵電動機過負荷動作故障,嚴重影響了尿素裝置的正常運行。通過多電動機集中供油控制系統(tǒng)的設計、安裝,實現(xiàn)了大機組不停車情況下的油泵自動切換、準確報警功能,提高了尿素高壓集中供油泵系統(tǒng)的工作可靠性,達到了預期目標。
集中供油泵;電氣控制;切換;報警
(1)系統(tǒng)概況。尿素車間高壓廠房集中供油泵是該車間的關鍵設備,承擔著1#、2#、3#液氨泵和1#、2#、3#一甲泵6臺泵的減速器以及曲軸箱潤滑油的供給工作,其工作可靠性的高低直接關系到尿素裝置的運行。集中供油泵曾經多次發(fā)生油泵電動機過負荷動作故障,嚴重影響了尿素裝置的正常運行。
(2)工藝流程。在正常工作時,1#泵向液氨泵、一甲泵6臺大機組輸送曲軸箱用潤滑油,3#泵向大機組輸送減速器用潤滑油,當1#泵發(fā)生故障時,可以通過切換工藝管線開2#泵向大機組輸送曲軸箱用潤滑油;而當3#泵發(fā)生故障時,同樣也可以通過切換工藝管線開2#泵向大機組輸送減速器用潤滑油。
(3)電氣控制部分。1#、2#、3#液氨泵和1#、2#、3#一甲泵6臺泵以及集中供油泵電動機均采用的是單電動機直接啟動,利用交流接觸器自保的常規(guī)控制方式,電動機過流采用熱繼電器實現(xiàn)。液氨泵、一甲泵電動機在控制回路中增加了一個油壓連鎖節(jié)點。當油壓低于規(guī)定的油壓時,液氨泵、一甲泵將保護跳車。
當前使用情況及存在的問題:集中油泵在使用過程中,因為機械或電氣故障而造成電動機故障跳車。綜合跳車原因,主要有以下幾點:①電動機功率偏小,電動機長期處于輕微過負荷狀態(tài),當管路輕微堵塞和潤滑油黏度增大時,容易發(fā)生電動機的過負荷保護跳車;②工藝線路中使用的閥門為手動閥門,當設備發(fā)生故障時只有通過操作人員進行人工切換;③電源及電動機臺數(shù)配置不合理,集中供油泵電動機主回路電源為同一路電源,當該段電源發(fā)生供電故障時,集中供油泵電動機停車;④油壓連鎖無延時設計,油泵一停,各大機組直接停車;⑤當前設計無智能故障分析及報警系統(tǒng),增大了從發(fā)現(xiàn)到處理事故的時間。
3.1 工藝管道系統(tǒng)設計
新系統(tǒng)將曲軸箱、減速器分開供油,并分別采用兩臺電動機運行,同一系統(tǒng)的兩臺電動機采用分段供電方式,兩臺電動機可以實現(xiàn)自動切換,原理如圖1所示。
圖1 工藝管道系統(tǒng)設計原理
3.2 電氣控制系統(tǒng)的設計
(1)將同一系統(tǒng)的兩臺集中供油泵電動機供電部分采用分段供電方式。
(2)控制系統(tǒng)采用PLC可編程序控制器控制??筛鶕?jù)不同的故障類型,實現(xiàn)兩臺集中供油泵電動機的自動切換。
(3)增加油壓連鎖延時程序。編寫了智能判斷程序,避免由于系統(tǒng)瞬時故障造成的誤動作,同時采用延時程序,也保證了備用電動機啟動時間,保證了在備用泵發(fā)揮作用的時間內大機組的正常運行。
(4)編寫了電動機熱保護動作、電源進線故障、油壓低故障報警程序,并設計了故障聲光報警回路,使故障指示一目了然。
(5)電氣控制部分采用雙備份原則,在保留原有常規(guī)電氣控制系統(tǒng)的基礎上,增加了自動控制系統(tǒng)。
(6)在控制系統(tǒng)的供電部分采用UPS電源實現(xiàn)控制系統(tǒng)在供電中斷情況下的正常工作。
(7)為了解決集中供油泵電動機長期輕微過負荷問題,將電動機更換為7.5kW電動機,增大了設備功率。
通過多電動機集中供油控制系統(tǒng)的設計、安裝,實際運用和大量試驗,實現(xiàn)了大機組不停車情況下的油泵自動切換、準確報警功能,提高了尿素高壓集中供油泵系統(tǒng)的工作可靠性,達到了預期目標。
(欄目主持 關梅君)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.12.035