張向東(大慶油田有限責任公司第十采油廠)
為滿足開發(fā)的需要,保證天然氣的正常生產(chǎn),AS 氣田地面集輸工藝采用了井口加溫、三管水伴熱、電熱帶伴熱、電熱管、氯化鈣脫水、三甘醇脫水、點滴注醇多種集輸工藝;天然氣計量工藝采用了單井連續(xù)計量、兩口井同時計量、多井輪換計量三種計量方式。但并非這些工藝都適合該氣田,這勢必造成了人力、物力、資源、成本的浪費。因此有必要對該氣田目前的地面工藝進行分析總結(jié),尋找經(jīng)濟適用的地面集輸工藝,以便指導以后的氣田開發(fā)。
1)由于建設初期對氣田所處復雜地理環(huán)境缺乏足夠的認識,引進電熱帶伴熱、電熱管伴熱等集輸工藝,加大了管理難度,即便每年投入大量的維修費用仍不能保證達到預期的目的。
2)對于稻田、沼澤地帶的埋地管線的腐蝕程度估計不足,目前AS 氣田投產(chǎn)15年,出現(xiàn)的主要問題是:集氣管線及水伴熱管、站內(nèi)采暖管線頻頻穿孔,致使氣井生產(chǎn)隨時面臨關(guān)井、停產(chǎn)整改,因此組織補漏、更換管線,確保氣井安全正常輸氣一度成為日常生產(chǎn)組織的中心工作,耗費了大量的人力物力,給氣田開采帶來極大困難。
3)多井輪換計量工藝,多口井同時生產(chǎn)時,無法錄取到真實的第一手資料,不便于氣井動態(tài)分析,不方便指揮生產(chǎn),加大了氣井管理難度;同時虛假的資料也誤導了氣田的后期開發(fā)布井,浪費了大量的鉆井成本。
AS 氣田單井集氣站工藝流程主要有三種類型:一種是井口產(chǎn)出的天然氣經(jīng)節(jié)流降壓、水套爐加熱、常溫氣液分離、計量、注甲醇外輸;第二種是井口產(chǎn)出的天然氣經(jīng)氯化鈣脫水、節(jié)流、計量后直接外輸;第三種是井口產(chǎn)出的天然氣經(jīng)水套爐加熱、節(jié)流、常溫氣液分離、計量、甘醇脫水外輸。
2.1.1 加熱、節(jié)流、分離、注甲醇工藝
這種工藝管理方便,管線和設備不易凍堵,1987年11月份投產(chǎn)的CH51 井一直使用這種工藝。存在以下問題:站內(nèi)沒有甲醇儲罐,甲醇屬于易燃、易爆、極易揮發(fā)的中等毒性液體,需要密閉性好的儲罐。這種集輸工藝設備簡單成本低廉。
2.1.2 氯化鈣脫水、節(jié)流工藝
脫水塔及計量、發(fā)球裝置合建在一個橇裝鐵皮房內(nèi)。這種工藝優(yōu)點是流程緊湊、投資少、運行費用低。但是存在以下問題:氯化鈣溶液具有較強的腐蝕性;排污管線經(jīng)常凍堵;氯化鈣脫水工藝不適宜產(chǎn)原油的氣井。
2.1.3 加熱、節(jié)流、分離、甘醇脫水工藝
目前有一口單井站采用這種工藝,該工藝管理方便、運行費用低、安全環(huán)保,甘醇脫水裝置自控程度高,整體橇裝,可以搬遷。雖然一次性投資較大但后續(xù)運行中投資少。
通過以上三種類型單井集氣工藝應用對比說明,這三種工藝都是非常成熟的工藝。從經(jīng)濟效益角度考慮,對單井產(chǎn)量大于2×104m3/d 的氣井,應采用加熱、分離、甘醇脫水工藝;對小于2×104m3/d 的氣井,可以采用加熱、節(jié)流、分離、注甲醇工藝以及氯化鈣脫水、節(jié)流工藝。
AS 氣田采氣單井到集氣站的采氣管線一般在0.4~8 km 之間,采氣管線防水合物冰堵主要采用了三管伴熱、電熱帶伴熱、電加熱保溫管、氯化鈣脫水4 種工藝。
2.2.1 電熱帶伴熱集氣工藝
電熱帶伴熱集氣工藝原理:電熱帶沿采氣管道直線敷設,單向電源供電最大長度6 km。電熱帶是由電纜芯線作為發(fā)熱體,芯線單位長度的電阻和通過的電流均為某一定數(shù),整根電伴熱帶首尾發(fā)熱均勻,輸出功率恒定。溫度控制器能自動控制管線中介質(zhì)溫度,當被控介質(zhì)超過設定溫度時,自動切斷電源,停止伴熱。當溫度低于設定溫度時,自動恢復送電。目前全礦使用電熱帶伴熱氣井25 口。
目前存在主要問題是:故障率高達57%以上;維修困難,埋地管線查斷點困難,有的井施工過程中就出現(xiàn)斷點,投產(chǎn)后一直不能運行;站內(nèi)溫度控制器顯示溫度與實際溫度不符,接線盒、電熱帶使用壽命太短,老化現(xiàn)象嚴重。2010年對25 口電熱帶氣井進行詳細的檢測。25 口氣井中存在斷點的13 口井,沒有斷點的配電存在問題的有兩口井,正常運行的溫度在0~3℃有6 口井,溫度達到10℃以上的有5 口井,故障率達到57%。對于電熱帶伴熱氣井存在如此嚴重的問題,分析原因如下:位于江堤、低洼地帶的氣井,由于地勢原因管線掩埋深淺不一,管線穿越魚池、水渠較多長期浸泡在水中,加快老化速度,電熱帶也容易遭到外力破環(huán);纏繞電熱帶的管線外部缺少足夠堅硬的保護層;耗電量太大,以管線長度2.5 km,發(fā)熱功率11 W/m 計算單井年耗電費用18.5 萬元。
2.2.2 氯化鈣脫水集氣工藝
天然氣進入氯化鈣脫水塔的分離段,脫除游離水,水汽同天然氣再向上穿過載有氯化鈣的塔板,水汽被氯化鈣吸附,氯化鈣自身溶解成鹽水流向塔底外排,脫水后的天然氣從塔頂流出。目前,AS氣田共有12 口氣井應用氯化鈣脫水處理工藝,
氯化鈣脫水集氣工藝優(yōu)點是:投資少,管道工程投資10 萬元/km,脫水橇投資18 萬元/座;運行維護費用低,平均每口氣井年消耗氯化鈣1.0 t,費用0.6 萬元;橇裝可搬移。
缺點是:氯化鈣水溶液腐蝕性較強,容易腐蝕管線和設備;不能在產(chǎn)原油氣井上應用。
2.2.3 三管伴熱集氣工藝
AS 氣田有8 口氣井19 km 采氣管線采用三管伴熱集氣工藝,井口距集氣站0.4~4 km 集氣站通過供水管線將65~80 ℃熱水送到氣井井口,回水管線與集氣管線包在一起。熱水通過集氣站內(nèi)加熱爐循環(huán)加熱,通過離心泵提供輸送動力。
通過多年運行情況來看,三管伴熱集氣工藝與電熱帶和電熱管集氣工藝相比它具備以下優(yōu)點:使用年限最長,溫度調(diào)節(jié)隨意性強,能夠滿足集輸需求;適應性強,尤其適用于油、氣、水同產(chǎn)氣井;便于管理,維修容易。缺點是:工藝復雜配套設備多;工人勞動強度大。
AS 氣田三管水伴熱集氣工藝是1996—2001年投入使用的,使用年限為9—15年,1996年管線從2003年開始出現(xiàn)腐蝕穿孔,2007年以后頻繁出現(xiàn)。對AS-1 集氣站8 口水伴熱井幾年來腐蝕穿孔情況進行了詳細統(tǒng)計。結(jié)果表明三管伴熱集氣工藝目前存在問題是:管線腐蝕穿孔嚴重,AS-1 集氣站從2007年至今管線穿孔達到20 多井次,每次挖開后都發(fā)現(xiàn)管線的防腐層已經(jīng)破損嚴重。
針對腐蝕嚴重現(xiàn)象,主要原因是管線防腐不達標。理由如下:1996年投產(chǎn)的5 口水伴熱井未設計陰極保護,發(fā)生穿孔的氣井經(jīng)過我們現(xiàn)場確認,發(fā)現(xiàn)腐蝕穿孔的管線均為氣管線及伴熱回水管線,現(xiàn)場這兩管線用玻璃絲布纏繞在一起埋地;挖開被腐蝕的管線都是外腐蝕,防腐層已龜裂、剝離;去水管線因為有黃夾克保護基本沒有出現(xiàn)腐蝕穿孔現(xiàn)象。根據(jù)天然氣工業(yè)中《埋地管線腐蝕、涂層缺陷檢測技術(shù)》介紹,有嚴重外腐蝕的地方,首先是涂層破環(huán)失去保護作用,其次是涂層屏蔽電流不能給予管道保護,形成局部陽極造成坑蝕。對于不含H2S 的氣田,埋地管線鋪設前做好防腐工作,使用年限應在30年以上。AS-1 集氣站管線嚴重腐蝕的原因是:由于地處江堤低洼地帶管線防腐層遭到嚴重破壞;管線防腐沒達標。
通過以上分析,對于AS 氣田,最適用、最便于管理,又節(jié)省投資的集氣工藝應該是氯化鈣脫水工藝,它的局限是油、氣、水同產(chǎn)的氣井;其次應該是三管水伴熱集氣工藝,單井年節(jié)約電費約為15萬元。雖然配套設備多,員工勞動強度大,但便于管理、便于維修,只要管線防腐做得好可以延長使用壽命可以達到30年,而其它兩種都不太合適。
天然氣計量工藝采用了單井連續(xù)計量、兩口井同時計量、多井輪換計量三種計量方式。
2.3.1 單井連續(xù)計量
目前能夠?qū)崿F(xiàn)單井連續(xù)計量的集氣站是AS-3集氣站和AS-2 集氣站以及投產(chǎn)較早的AS-1 集氣站的14 口氣井。單井連續(xù)計量就是在集氣站內(nèi),氣井來氣單獨進入一級分離器,除去游離液后進入旋渦流量計進行單獨計量,計量后再一起進入二級分離器進一步脫水外輸。這種計量方式優(yōu)點是計量比較準確,可隨時掌握氣井的生產(chǎn)動態(tài),便于及時對氣井的生產(chǎn)狀況進行分析調(diào)整。缺點是流程復雜,占地面積大,現(xiàn)場設備多。
2.3.2 兩口井同時計量
為降低地面投資,將相鄰的產(chǎn)能相近的氣井進行井間串聯(lián)集氣,共用一條采氣管道和站內(nèi)分離、計量設備。目前AS-1 集氣站兩對串聯(lián)井分別是2003年12月AS2-11、AS2-13、2004年12月 投 產(chǎn)AS2-10、AS2-14。據(jù)近幾年的生產(chǎn)情況來看,如果兩口井同時生產(chǎn),由于兩井井口壓力、產(chǎn)能狀況差距較大,產(chǎn)能發(fā)揮受到嚴重干擾。主要存在下述問題:串聯(lián)氣井兩口井同時生產(chǎn)時,井口壓力取不準,壓力表均顯示高壓氣井壓力,低壓氣井不能顯示自身的真實壓力;串聯(lián)氣井兩口井同時生產(chǎn)時,各單井產(chǎn)氣量需要人為分配,但因為壓力低的氣井井口壓力不真實,導致人為分產(chǎn)時產(chǎn)氣量分配不準確;串聯(lián)氣井兩口井同時生產(chǎn)時,無法監(jiān)測單井集氣管線是否正常運行。例如2005年2月AS2-14 關(guān)井后,AS2-10 井單獨生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)分離器壓力低于1.0 MPa,通過管線來氣放空證實AS2-10 井管線已經(jīng)凍堵,隨后檢測到AS2-10 井電熱帶已斷。
2.3.3 多口井輪換計量
單井來氣進入集氣站后,將其中的一口井單獨進入計量分離器,進入計量間進行單計量,其余多口氣井同時進入生產(chǎn)分離器,最后與單獨計量的井匯在一起進行總計量。多井輪換計量雖然節(jié)省了一次性建設投資,但實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),與兩口井同時計量相比存在更多的弊端:兩口井同時計量的井,為了解掌握氣井的生產(chǎn)動態(tài)在用氣不緊張的情況下,可以分季節(jié)開采,AS-3 集氣站8 口井輪換計量卻無法實現(xiàn);多口井共用一臺生產(chǎn)分離器,氣井產(chǎn)油產(chǎn)水情況落實不清;某一口井管線穿孔或發(fā)生凍堵時在站內(nèi)不能及時發(fā)現(xiàn);無法錄取到真實的第一手資料,導致氣井措施跟不上,產(chǎn)能下降過快;如果采用輪換計量的氣井產(chǎn)氣量、氣井壓力等變化較大,可能會發(fā)生壓力高的氣井與壓力低的氣井生產(chǎn)相互干擾,壓力低的氣井進系統(tǒng)困難的現(xiàn)象,不方便生產(chǎn)指揮。
多年的生產(chǎn)實踐表明:最佳的計量工藝是單井連續(xù)計量工藝,便于管理,第一手資料真實可靠,為以后氣田開發(fā)提供可靠的依據(jù),避免盲目投資建井。例如,2010年AS-1 集氣站投產(chǎn)新井7 口井,有四口井不具備投產(chǎn)價值,有兩口井投產(chǎn)后沒有產(chǎn)氣量,另外兩口井以0.4×104m3生產(chǎn)8 個月后井口壓力降至極低無法進入外輸系統(tǒng),目前這四口井僅收回地面投資的30%的成本。這其中就隱含著同區(qū)塊氣井產(chǎn)氣量數(shù)據(jù)的不真實所致。個別氣井可以選擇采用輪換計量,首先要求了解掌握氣井的產(chǎn)能狀況,盡可能選擇產(chǎn)能較為相近的氣井,且最多不能超過三口井。
1)采用三管水伴熱集氣工藝,適應性強,節(jié)約成本。三管水伴熱雖然存在建設初期一次性投資高,但后期維護費用低、故障率低,與其他集氣工藝相比更節(jié)約成本,如果防腐工作做得好使用年限更長,尤其適用于處于油氣過渡帶的氣井。
2)實行單井計量工藝,為氣田開發(fā)提供可靠依據(jù),避免盲目建井投資。單井計量能保證第一手資料真實準確,可隨時掌握氣井的生產(chǎn)動態(tài),便于及時對氣井的生產(chǎn)狀況進行分析調(diào)整,合理發(fā)揮氣井產(chǎn)能,提高氣田采收率。
3)單井分離、高低壓氣井分季節(jié)開采,簡化地面工藝,減少地面投資。利用集氣站內(nèi)已建的單井分離、計量設施,將已建氣井合并,需了解氣井的產(chǎn)能狀況,將產(chǎn)能相差很大的兩口井共用一套分離、計量設施,或者將三口產(chǎn)能相近的井共用兩套分離計量設施,實行分季節(jié)開采,既達到實現(xiàn)單井計量又減少了地面建設投資的目的。
4)采用甘醇脫水工藝,實現(xiàn)干氣輸送。針對集氣站注甲醇處理工藝存在甲醇有毒、揮發(fā)性強,缺乏密閉儲罐、污染環(huán)境的弊病,我們在兩座集氣站各安裝了一臺甘醇脫水裝置,年節(jié)約甲醇70 t,節(jié)電1.3×104kW。