(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青海 格爾木 816000)
青海100萬t鉀肥產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目化工一期液位、流量的測(cè)量使用了大量差壓變送器,本項(xiàng)目應(yīng)用的大部分差壓變送器是艾默生過程控制有限公司Rosemount測(cè)量?jī)x表的產(chǎn)品。在裝置生產(chǎn)條件下,由于安裝、使用、維護(hù)等因素的影響,差壓變送器出現(xiàn)的故障不能迅速解決,影響了裝置生產(chǎn)的正常進(jìn)行。本文針對(duì)差壓變送器在實(shí)際應(yīng)用中遇到的問題進(jìn)行探討,以供現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)檢修人員互相學(xué)習(xí)。
差壓變送器的工作原理為:來自雙側(cè)導(dǎo)壓管的差壓直接作用于變送器傳感器的雙側(cè)隔離膜片上,通過膜片內(nèi)的密封液傳導(dǎo)至測(cè)量元件上,測(cè)量元件將測(cè)得的差壓值轉(zhuǎn)換為與之對(duì)應(yīng)的電信號(hào)并傳遞給轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過運(yùn)算放大器等處理單元變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)電信號(hào)(HART信號(hào))輸出[2-6]。
差壓變送器測(cè)量系統(tǒng)的安裝包括導(dǎo)壓管的敷設(shè)、電氣信號(hào)電纜的敷設(shè)和差壓變送器的安裝三部分。
差壓變送器在測(cè)量過程中會(huì)出現(xiàn)一些故障,針對(duì)故障的排查尤其參與聯(lián)鎖的儀表故障排查對(duì)正在生產(chǎn)的裝置是至關(guān)重要的。下面簡(jiǎn)要闡述差壓變送器在化工裝置中出現(xiàn)的幾種故障現(xiàn)象。
因儀表維護(hù)人員首次使用現(xiàn)場(chǎng)通信器(下文簡(jiǎn)稱375),對(duì)375的應(yīng)用比較生疏。本公司空分裝置有幾臺(tái)差壓變送器在調(diào)試過程中出現(xiàn)不能進(jìn)行HART遠(yuǎn)程通信的故障,儀表維護(hù)人員懷疑變送器損壞,要求更換現(xiàn)場(chǎng)的差壓變送器。
經(jīng)儀表技術(shù)管理人員深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,調(diào)試時(shí)375出現(xiàn)故障,提示“FF連接器檢測(cè)到電壓,請(qǐng)檢查連接器然后按確認(rèn)”。根據(jù)375的使用說明書,按照以下幾個(gè)方面解決了此問題,并成功調(diào)試了其余幾臺(tái)差壓變送器,所有差壓變送器都正常投用。
2.1.1 重新下裝375程序
在充電狀態(tài)下對(duì)375的應(yīng)用程序重新下裝。詳細(xì)步驟為:打開375,進(jìn)入設(shè)置菜單(“Setting”),選擇關(guān)于375的相關(guān)信息(“About 375”),然后選中375應(yīng)用程序版本V2.0(“Software V2.0”)進(jìn)行刷新(“Refresh”),當(dāng)該程序刷新20 min后按“OK”鍵,375程序刷新成功。
2.1.2 重啟375更改輪詢方式
重啟進(jìn)入375操作界面,在變送器的調(diào)試過程中出現(xiàn)進(jìn)入設(shè)備長(zhǎng)輪詢提示的故障,該故障說明儀表維護(hù)人員私自更改過375的輪詢方式。在這種情況下,儀表維護(hù)人員必須準(zhǔn)確輸入每塊變送器的位號(hào)才能進(jìn)入到此程序,否則無法操作,所以需要重新設(shè)置。利用HART輪詢選項(xiàng)組態(tài)375,自動(dòng)搜索所有或特定的相關(guān)設(shè)備。如果每個(gè)回路的設(shè)備數(shù)超過1個(gè),將設(shè)備并聯(lián)并設(shè)置為“多節(jié)點(diǎn)”模式。地址由0修改為1~15之間的任一數(shù)值時(shí),可以使用該模式。使用該模式后,每個(gè)設(shè)備的模擬輸出固定,并且不再變化。
執(zhí)行如下步驟修改輪詢選項(xiàng)。
(1) 從HART主菜單中雙擊應(yīng)用。
(2) 雙擊配置HART應(yīng)用程序。
(3) 雙擊輪詢。
(4) 選擇如下輪詢選項(xiàng)。
① 從不輪詢,與地址為0的設(shè)備連接,如果沒有找到,則不輪詢。
② 輪詢前詢問,與地址為0的設(shè)備連接,如果沒有找到,則詢問通信器是否要對(duì)地址為1~15的設(shè)備進(jìn)行輪詢。
③ 總是輪詢,與地址為0的設(shè)備連接,如果沒有找到,通信器將自動(dòng)對(duì)地址為1~15間的設(shè)備進(jìn)行輪詢。
④ 數(shù)字輪詢,無論是否找到地址為0的設(shè)備,輪詢地址1~15。要找出各設(shè)備地址,可利用該選項(xiàng)查找回路中的連接設(shè)備,并按位號(hào)列出。
⑤ 利用位號(hào)輪詢,允許您輸入設(shè)備位號(hào)。啟動(dòng)HART應(yīng)用程序時(shí),將提醒您輸入位號(hào)名。
輪詢流程圖如圖1所示。
圖1 輪詢流程圖
大多數(shù)HART裝置的每個(gè)回路只包含一個(gè)設(shè)備,并且設(shè)備地址為0,因此選擇從不輪詢后按回車鍵。重新啟動(dòng)375應(yīng)用系統(tǒng),375程序能夠正常運(yùn)行。最后到現(xiàn)場(chǎng)就地操作,發(fā)現(xiàn)上述問題已解決。
尿素裝置有一塊差壓變送器在測(cè)量流量的過程中出現(xiàn)儀表指示值無任何變化,工藝人員要求儀表維護(hù)人員處理此故障。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)排查,儀表管線閥門處于開啟狀態(tài),管道介質(zhì)充滿管道,打開差壓變送器引壓管線的根部閥門介質(zhì)外流,說明引壓管線并未堵死。此時(shí)采用替換檢測(cè)和分部檢測(cè)相結(jié)合的方法[6],首先讓儀表維護(hù)人員將該變送器拆卸并送到計(jì)量中心校驗(yàn)判斷此表的好壞,然后更換新的、同量程的差壓變送器,并用375調(diào)試零點(diǎn)和量程后變送器指示正常。計(jì)量中心出具的校驗(yàn)報(bào)告顯示變送器指示值不變,說明該變送器自身未出現(xiàn)故障。因此,判斷電路板故障,更換該變送器的電路板,經(jīng)重新校驗(yàn),變送器在4~20 mA內(nèi)的量程行程顯示準(zhǔn)確,說明造成此差壓變送器故障的原因是該變送器的電路板損壞。采用替換檢測(cè)的方法解決了故障變送器的問題。
以正導(dǎo)壓管泄漏來分析導(dǎo)壓管泄漏出現(xiàn)的故障現(xiàn)象。尿素裝置空氣壓縮機(jī)總管流量測(cè)量方式為:節(jié)流孔板+差壓變送器。工藝生產(chǎn)正常時(shí)空氣流量基本穩(wěn)定,但在長(zhǎng)期的生產(chǎn)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)空氣流量比正常值下降了很多。
設(shè)管道靜壓為P0,正常壓力下,當(dāng)液位最低時(shí),法蘭變送器高壓側(cè)的壓力為Ph:
Ph=P0-ρgh
(1)
式中:P0為管道靜壓,Pa;ρ為冷凝液密度,g/cm;g為重力加速度,m/s2;h為沖跑冷凝液高度,mm;Ph為管道高壓側(cè)壓力,Pa。
在正常壓力下,當(dāng)液位最低時(shí),法蘭變送器低壓側(cè)的壓力為P1:
P1=P0-ρgh′
(2)
式中:Pl為管道低壓側(cè)壓力,Pa。
所以由式(1)和式(2)可知正常壓力下變送器的遷移量Z為:
Z=Ph-P1=P0-ρgh-(P0-ρgh′)=ρg(h′-h)<0
(3)
(4)
當(dāng)液位最低時(shí),法蘭變送器低壓側(cè)的壓力為P1:
P1=P0-ρgh′
(5)
所以由式(4)和(5)可知漏壓情況下變送器的遷移量為:
(6)
又因?yàn)镻0′ 在甲醇車間試生產(chǎn)期間,有11臺(tái)單法蘭差壓變送器用于測(cè)量甲醇溶液,負(fù)壓側(cè)存在汽液相并存的現(xiàn)象,導(dǎo)致測(cè)量數(shù)值波動(dòng)較大,不能準(zhǔn)確測(cè)量工況的實(shí)際液位。裝置因差壓變送器的測(cè)量問題而多次被迫停車,對(duì)裝置后續(xù)開車帶來較大的困難。而甲醇車間的儀表人員只能在現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)排查、調(diào)試變送器,但頻繁的維護(hù)也不能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測(cè)量。 鑒于上述問題,經(jīng)技術(shù)人員商討后將單法蘭差壓變送器更換為雙法蘭差壓變送器。 2.4.1 兩種差壓變送器的比較 法蘭差壓變送器是在普通變送器的基礎(chǔ)上增加了一個(gè)遠(yuǎn)傳密封裝置。遠(yuǎn)傳密封裝置由法蘭膜盒、毛細(xì)管和毛細(xì)管內(nèi)的填充液組成。法蘭差壓變送器和普通變送器相比,有如下區(qū)別。 ① 在普通變送器中,被測(cè)介質(zhì)通過導(dǎo)壓管進(jìn)入變送器測(cè)量室。法蘭差壓變送器用毛細(xì)管代替導(dǎo)壓管,因?yàn)槊?xì)管是密封的,它里面的填充液是經(jīng)過挑選的,化學(xué)物理性能穩(wěn)定,不會(huì)像導(dǎo)壓管內(nèi)的介質(zhì)易凝凍、易汽化,因而不必加灌隔離液及安裝隔離器、冷凝器等輔助設(shè)備。這樣可提高測(cè)量精度,大大減少維護(hù)工作量。 ② 因法蘭膜盒距離變送器本體較遠(yuǎn),所以儀表的接液溫度可以提髙,應(yīng)用范圍可以擴(kuò)大。 ③ 對(duì)儀表本身來說,由于法蘭變送器較普通變送器多了一個(gè)遠(yuǎn)傳密封裝置,因而儀表的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,精度下降,故障的可能性增加[7]。 使用雙法蘭變送器時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)。 ① 差壓變送器在使用前必須對(duì)其測(cè)量范圍、零點(diǎn)漂移量、精度、靜壓誤差等進(jìn)行復(fù)校。 ② 差壓變送器安裝后,要再次檢查各種變送器的工作壓力、溫度、測(cè)量范圍、偏移量等。 ③ 開啟和停用時(shí),一定要避免儀表承受單向靜壓。 為了避免使用時(shí)單向受壓,每臺(tái)差壓變送器上附帶了一個(gè)三閥組件。通常三閥組件安裝在差壓變送器的上方,其中左閥和右閥分別為低壓和高壓切斷閥,中間閥為平衡閥。平衡閥在開表和停表時(shí)用于保護(hù)差壓變送器且便于調(diào)零位。 2.4.2 三閥組的開啟順序 首先在確認(rèn)平衡閥已打開的情況下開啟正壓閥,這樣該測(cè)量點(diǎn)的偏高壓部分被同時(shí)導(dǎo)入到變送器的正、負(fù)壓室中;然后關(guān)閉平衡閥;最后開啟負(fù)壓閥,負(fù)壓室中的壓力下降至負(fù)壓側(cè)壓力,從而保證了開啟正、負(fù)壓側(cè)閥門時(shí)始終不會(huì)對(duì)敏感原件造成單向的壓力沖擊。 差壓式變送器在測(cè)量液體或?qū)汗苤杏欣淠?隔離液)的啟用和關(guān)閉時(shí),三閥組的正負(fù)壓測(cè)及平衡閥是嚴(yán)禁同時(shí)處于開啟狀態(tài)的,否則會(huì)因?yàn)檎?fù)壓室的差壓將導(dǎo)壓管的冷凝液(隔離液)沖跑,造成測(cè)量誤差。如果測(cè)量的是氣體,可以直接打開或關(guān)閉平衡閥。 如果差壓變送器的三閥組同時(shí)處于開啟狀態(tài),則此時(shí)正壓側(cè)取壓點(diǎn)與負(fù)壓側(cè)取壓點(diǎn)因三閥組的打開而連通,相當(dāng)于一個(gè)U形管。由于正壓側(cè)的壓力高于負(fù)壓側(cè)的壓力,因此負(fù)壓側(cè)導(dǎo)壓管中的冷凝液會(huì)被沖跑,沖跑的冷凝液高度為: (7) ΔP=P+-P- (8) 式中:ΔP為變送器的最大量程,Pa;P+為正壓側(cè)所受的靜壓,Pa;P-為負(fù)壓側(cè)所受的靜壓,Pa。 由式(7)和式(8)可知,被沖泡的冷凝液高度就是正壓側(cè)與負(fù)壓側(cè)之間的差壓,也就是變送器的最大量程。 2.4.3 變更后的測(cè)量效果 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工況及儀表數(shù)據(jù)表,將變送器重新選型為ROSEMOUNT雙法蘭差壓變送器。經(jīng)校驗(yàn)安裝調(diào)試后,變送器開始投用。自甲醇裝置更換為雙法蘭差壓變送器后,變送器運(yùn)行平穩(wěn),測(cè)量準(zhǔn)確,維護(hù)量大大降低,裝置開車平穩(wěn),再未出現(xiàn)因差壓變送器測(cè)量問題而停車的現(xiàn)象,為裝置的順利開車奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該方法解決了現(xiàn)場(chǎng)汽液相并存的測(cè)量問題。 本文以青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司一期裝置現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際存在的差壓變送器測(cè)量問題為例,介紹了雙法蘭差壓變送器的工作原理、故障解決方法及與普通差壓變送器的比較。 在現(xiàn)場(chǎng)使用過程中,通常也將差壓變送器當(dāng)作普通壓力變送器使用,因此,壓力變送器在應(yīng)用上與差壓變 送器的測(cè)量方法是通用的,在使用過程中兩種變送器故障排除方法可以相互借鑒。 [1] 貢獻(xiàn).差壓變送器現(xiàn)場(chǎng)使用中需注意的幾個(gè)問題[J].電子儀器儀表用戶,1995(6):42-48. [2] 黃浩,郭海峰.差壓變送器在運(yùn)行中故障分析及處理[J].中國井礦鹽,2009(5):25-27. [3] 劉敬文.雙法蘭差壓變送器液位測(cè)量校驗(yàn)全面解析[J].石油化工自動(dòng)化,2006(2):82-84. [4] 尹德勝.差壓變送器在生產(chǎn)中的應(yīng)用及故障處理[J].大氮肥,2008(3):20-21. [5] 李永斌.淺析差壓變送器原理及其應(yīng)用[J].民營科技,2011(12):22. [6] 孔軍.差壓變送器的故障診斷與排除[N].電子報(bào),2010-02-21. [7] 朱炳興,王森.儀表工試題集[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:35.2.4 汽液兩相差壓波動(dòng)大
3 結(jié)束語