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        重整增壓機組系統(tǒng)消振技術改造

        2014-04-02 02:23:53陳興虎李彥林陶武軍李雪梅
        化工自動化及儀表 2014年3期
        關鍵詞:分液冷卻器脈動

        陳興虎 李彥林 陶武軍 李雪梅

        (中國石油慶陽石化公司,甘肅 慶陽 745002)

        慶陽石化重整裝置增壓機組(K-202A/B/C)共設3套,兩開一備,互為備用。型號為2D80-138/2.1-23.4-1-BX,K-202A配置了HydroCOM氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng),可實現(xiàn)單機流量10%~100%無級調(diào)節(jié),K-202B/C用氣動卸荷器(氣動卸荷)做氣量調(diào)節(jié),可進行0%、50%、100% 三級調(diào)節(jié)。當K-202B與K-202C并聯(lián)運行時,可進行全流量的0%、25%、50%、75%、100% 五級調(diào)節(jié)。當K-202A與K-202B/C其中一臺并聯(lián)操作時,即HydroCOM投用,可實現(xiàn)全流量10%~100%無級調(diào)節(jié)。重整增壓機組工藝系統(tǒng)共用一臺入口分液罐、中間冷卻器和中間分液罐,機組一返一、二返二均為一套。

        1 改造前運行狀況及原因分析①

        重整增壓機組自2010年9月開工運行以來,先后由于振動過大造成一、二級進出口緩沖罐引壓線斷裂、機組缸套冷卻水斷裂迫使機組停車。

        1.1 壓縮機振動檢測

        筆者先后對3臺機組管道測量振動值如下:K-202A在50%負荷運行時,一級出口管道振動值為17.1、17.9 mm/s,且一級單向閥閥板出現(xiàn)不規(guī)則的敲擊;二級出口管道振動值為8.2、6.8mm/s。K-202B在100%負荷運行時,一級出口管道振動值為16.9、17.9mm/s;二級出口管道振動值為6.7、4.7mm/s。K-202C在50%負荷運行時,現(xiàn)場測得一級出口管道振動值為4.6、6.2mm/s,且一級單向閥閥板出現(xiàn)不規(guī)則的敲擊;二級出口管道振動值為6.7、4.7mm/s。數(shù)據(jù)顯示3臺壓縮機振動均過大。

        1.2 壓縮機振動過大原因分析

        K-202A/B/C,入口分液罐容積為7.5m3,按最大工況運行,在進口壓力狀態(tài)下,氫氣流量為253.3m3/min,氫氣在入口分液罐D(zhuǎn)-202內(nèi)的停留時間約為1.78s;經(jīng)一級壓縮后,二級進口壓力狀態(tài)下,氫氣流量為84.4m3/min,氫氣在中間分液罐D(zhuǎn)-203內(nèi)的停留時間約為1.97s,介質(zhì)由于停留時間短而造成氣液來不及分離,導致壓縮機帶液,壓縮機一旦帶液,就會造成管線振動增大,更為嚴重的是存在安全隱患、損壞機組;3臺增壓機共用一臺中間冷卻器E-202,若冷卻器內(nèi)漏,則壓縮機無法運行,重整再接觸系統(tǒng)迫使停運。

        增壓機進出口管道均為二層平臺以上,通過混凝土支撐和鋼結構支撐固定,由于施工時部分支撐無法從地平面生根,直接固定在二層鋼平臺上,最終造成管道與鋼平臺共振。

        增壓機一、二級出口緩沖罐無法消除氣流脈動造成的共振,檢測結果顯示,出口緩沖罐與氣流脈動造成5~6倍頻率的共振現(xiàn)象。

        上述問題是影響催化重整裝置安全生產(chǎn)、長周期運行的因素,為保證機組安全、正常運行,確保催化重整裝置平穩(wěn)、長周期生產(chǎn),對3臺氫增壓機進行消振技術改造十分必要。

        2 技術改造實施內(nèi)容

        2.1 改造方案

        將原一、二級進口管道軸向進入入口緩沖罐改為切向進入緩沖罐,一、二級出口從消振裝置引至地面固定后引至管架,重新設計管道走向和支撐方案,同時加固一、二級入口緩沖罐支撐強度;取消原一、二級出口緩沖罐,更換為脈動氣流消振裝置,一、二級出口管線引至地面固定后引至管架,重新設計管道走向和支撐方案;將一級入口分液罐容積放大,考慮D-201己進行氣液分離,壓縮機按兩開一備考慮氣體流量計算,容積由7.50m3變?yōu)?0.00m3,容積增大2.50m3,入口分液罐規(guī)格為φ1800mm×3300mm×10mm,罐體所有接管尺寸不變,液位計相對尺寸不變;將中間分液罐容積放大,按介質(zhì)停留時間6s計算,估算容積直徑為1.5m,高度為2.2m,容積由原2.77m3變?yōu)?.86m3,中間分液罐規(guī)格為φ1500mm×2300mm×10mm,容積約5m3,罐體所有接管尺寸不變,液位計相對尺寸不變;增加級間冷卻器,冷卻器型號為BES1000-0.76/0.95-270-6/25-4Ⅰ,兩臺冷卻器并聯(lián)設置,可實現(xiàn)在壓縮機不停機情況下對冷卻器進行檢修、清洗;為確保K-202B/C在50%工況下減軟填料的負擔,將50%工況氣缸內(nèi)側(cè)工作改為氣缸外側(cè)工作;將壓縮機一、二出口氣流動脈動消振裝置支撐斷開,采用5mm橡膠墊將硬支撐改為受壓力可收縮的支撐結構。

        2.2 改造所采用的新技術

        本次改造采用的專利技術為脈動氣流消振裝置,應用該設備能從根本上解決壓縮機的振動問題。通過設備的特定流動結構,有效耗散脈動氣流動能,使其轉(zhuǎn)變?yōu)橛行ъo壓能;有效控制壓力波,從而消減壓縮氣流的脈動成分,變脈動氣流為平穩(wěn)氣流,達到消減激振力的目的。另外,脈動氣流消振裝置改變管系及其附屬設備內(nèi)氣路的聲波傳遞特性,降低聲波強度和噪音,從而明顯降低了壓縮機的機械噪聲和氣動噪聲。

        3 改造后達到的效果及產(chǎn)生的效益

        3.1 改造后達到的效果

        增加脈動氣流消振裝置后,消除了機組產(chǎn)生的脈動氣流,減小管道脈沖振動,管道重新設計布置,進一步減小因脈動氣流沖擊造成的管道振動,使其振動值大部分在4.5mm/s以內(nèi);增大一、二級進氣緩沖罐體積,可延長工藝介質(zhì)在緩沖罐滯留時間、進一步提高工藝介質(zhì)中液體的分離效果,減少壓縮機組一、二級進氣帶液現(xiàn)象,確保機組安全運行;增加一臺級間冷卻器后使3臺增壓機級間冷卻器達到一開一備狀態(tài),若其中一臺發(fā)生內(nèi)漏,可在壓縮機不停機的狀態(tài)下對其進行檢修;50%工況氣缸內(nèi)側(cè)工作改為氣缸外側(cè)工作,有效減輕了填料的工作負荷,延長填料的運行壽命;壓縮機一、二出口氣流動脈動消振裝置硬支撐改為受壓力可收縮的支撐結構,避免活塞與缸體不平行造成活塞環(huán)磨損,延長了活塞環(huán)、支撐環(huán)的運行壽命。

        3.2 產(chǎn)生的經(jīng)濟效益及社會效益

        通過應用壓縮機脈動氣流消振裝置、對壓縮機出入口管道方位重新設計布置、增大一、二級進氣緩沖罐體積以及增加級間冷卻器等技術改造,從設備特性和工藝機理上逐級消除了引起壓縮機振動的因素,振動值降至4.5mm/s以內(nèi),從根源上治理了機組管系振動帶來的安全隱患,確保機組安全、正常運行,為催化重整裝置長周期平穩(wěn)運行提供了保障。脈動氣流消振裝置還改變管系及其附屬設備內(nèi)氣路的聲波傳遞特性,降低聲波強度、降低噪音,從而明顯降低了壓縮機的機械噪聲和氣動噪聲,保證了機組的安全運行,同時改善了操作維護人員的工作環(huán)境。該項目自2012年6月成功實施至今,3臺增壓機維修次數(shù)同比2011年減少兩次、節(jié)約備件費用117.714萬元,精簡保運人員3名、年節(jié)約費用61.2萬元,有可觀的經(jīng)濟效益和一定的社會效益。

        4 結束語

        通過應用壓縮機脈動氣流消振裝置、對壓縮機出入口管道方位重新設計布置、增大一、二級進氣緩沖罐體積、增加級間冷卻器等技術改造,從設備特性和工藝機理上逐級消除了引起壓縮機振動的因素,從根源上治理了機組管系振動帶來的安全隱患,確保機組安全、正常運行,為催化重整裝置長周期平穩(wěn)運行提供了保障,有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。

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