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        甲醇合成生產(chǎn)中石蠟對(duì)系統(tǒng)的影響及處理措施

        2014-03-25 19:28:24葉墨香兗礦魯南化工有限公司山東滕州277527
        氮肥與合成氣 2014年7期
        關(guān)鍵詞:結(jié)蠟合成塔冷器

        葉墨香(兗礦魯南化工有限公司 山東滕州277527)

        甲醇合成生產(chǎn)中石蠟對(duì)系統(tǒng)的影響及處理措施

        葉墨香
        (兗礦魯南化工有限公司 山東滕州277527)

        兗礦魯南化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱魯南公司)東廠區(qū)甲醇合成系統(tǒng)于2000年6月投產(chǎn)后,經(jīng)過3次擴(kuò)產(chǎn),現(xiàn)已達(dá)到180 kt/a精甲醇的生產(chǎn)能力。由于甲醇合成系統(tǒng)受到合成氨聯(lián)產(chǎn)的制約,2臺(tái)Φ2 800 mm合成塔與1臺(tái)Φ1 400 mm合成塔并聯(lián),負(fù)荷依靠入塔氣連通管線調(diào)節(jié),加上與變壓吸附系統(tǒng)、西廠區(qū)凈化系統(tǒng)均有連通,氣量調(diào)節(jié)頻繁,氣體成分波動(dòng)較大,使其長(zhǎng)期以來存在結(jié)蠟問題。在甲醇生產(chǎn)過程中,石蠟產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,不僅與催化劑、原料氣、甲醇塔的結(jié)構(gòu)及材質(zhì)有關(guān),而且還與合成反應(yīng)的工藝條件、操作方法等有關(guān)。

        1 結(jié)蠟對(duì)甲醇合成系統(tǒng)的影響

        1.1 結(jié)蠟會(huì)影響甲醇單程合成率

        在甲醇生產(chǎn)過程中,從合成循環(huán)壓縮機(jī)來的合成循環(huán)氣(包括補(bǔ)充的合成新鮮氣)通過入塔氣預(yù)熱器預(yù)熱至200 ℃左右,然后進(jìn)入甲醇合成塔頂部,通過各爐管內(nèi)催化劑的催化作用,CO,CO2和H2在230 ℃左右反應(yīng)合成甲醇;同時(shí),也副產(chǎn)了石蠟等雜質(zhì),此時(shí)出塔氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)在5%左右。從合成塔底部出來的氣體在通過入塔氣預(yù)熱器降溫后進(jìn)入甲醇水冷器,此時(shí)出塔氣溫度降至40 ℃左右,出塔氣中氣相甲醇被冷凝成液態(tài),通過甲醇分離器分離后得到液態(tài)粗甲醇;分離甲醇后的氣體返回合成循環(huán)壓縮機(jī),經(jīng)加壓后進(jìn)行循環(huán)。因副產(chǎn)物中石蠟的熔點(diǎn)為約37 ℃,當(dāng)出甲醇水冷器的合成循環(huán)氣溫度降至40 ℃左右時(shí),其中的副產(chǎn)物石蠟會(huì)被冷凝,形成黏稠狀液體,分別黏附在管道、甲醇水冷器、甲醇分離器的管壁上,使管壁厚度增加,影響甲醇水冷器的冷卻效果,出塔氣在甲醇水冷器中得不到充分冷卻,使得出甲醇水冷器的氣體溫度升高,造成氣相中甲醇不能被全部冷凝,使分離后合成循環(huán)氣中帶有甲醇。此合成循環(huán)氣返回合成塔時(shí),由于進(jìn)塔氣中含有甲醇,從而影響了甲醇的轉(zhuǎn)化率,造成甲醇單程合成率下降,影響甲醇產(chǎn)量,增加生產(chǎn)成本。

        1.2 結(jié)蠟后影響甲醇產(chǎn)量和消耗

        甲醇水冷器結(jié)蠟后,傳熱效率不斷降低,冷卻水耗量相應(yīng)增加;循環(huán)氣溫度升高,循環(huán)氣中甲醇飽和蒸氣壓力提高,造成大量甲醇在系統(tǒng)中循環(huán),不僅會(huì)降低甲醇產(chǎn)量,還會(huì)增加副產(chǎn)物的含量,影響產(chǎn)品品質(zhì);同時(shí),甲醇水冷器結(jié)蠟后,循環(huán)氣溫度升高導(dǎo)致循環(huán)壓縮機(jī)打氣量下降,進(jìn)而甲醇產(chǎn)量下降;循環(huán)氣帶液進(jìn)入壓縮機(jī),還會(huì)影響循環(huán)壓縮機(jī)使用壽命;結(jié)蠟后,由于甲醇水冷器、分離器等處氣體通道變小,全系統(tǒng)阻力降會(huì)上升,循環(huán)壓縮機(jī)進(jìn)出口壓差會(huì)增大,裝置能耗隨之增加。

        2 解決措施

        2.1 提高催化劑的質(zhì)量

        提高催化劑的質(zhì)量,不僅是為了提高甲醇的產(chǎn)量和質(zhì)量,對(duì)合成甲醇過程中減輕結(jié)蠟現(xiàn)象也相當(dāng)重要。合成甲醇過程中,在催化劑表面上存在著甲醇合成反應(yīng)與諸多副反應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng),如果催化劑對(duì)甲醇合成的反應(yīng)具有良好的選擇性,則可抑制副反應(yīng)的發(fā)生。降低催化劑中有害雜質(zhì)的含量,尤其是鐵、鈉、硅等元素,能減少生產(chǎn)中石蠟的產(chǎn)生。目前,魯南公司使用的RK-05型催化劑結(jié)蠟極少,使用效果好。

        2.2 合理設(shè)計(jì)甲醇塔內(nèi)件

        甲醇合成反應(yīng)放熱量大,需移去的反應(yīng)熱多,催化劑有效活性溫度范圍窄,有效氣體成分的波動(dòng)對(duì)床層溫度影響大,所以對(duì)甲醇合成塔內(nèi)件的設(shè)計(jì)要求比較高,選擇符合生產(chǎn)工藝狀況、工藝參數(shù)易控制的甲醇合成塔內(nèi)件對(duì)減小溫度波動(dòng)幅度至關(guān)重要,從而減少結(jié)蠟現(xiàn)象的產(chǎn)生。魯南公司現(xiàn)使用魯奇管殼式絕熱合成塔,該合成塔溫度幾乎是恒定的,可有效抑制副反應(yīng),并且能延長(zhǎng)催化劑使用壽命。由于溫度比較恒定,因此,操作條件發(fā)生變化時(shí),催化劑床層也沒有超溫現(xiàn)象,仍可安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

        2.3 選擇合理的操作條件

        原料氣必須凈化徹底,其CO含量不能過高。高溫超過260 ℃或者低溫低于210 ℃都易生成石蠟,因此在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)盡量避開這一溫區(qū)。催化劑使用前期,低溫操作時(shí),可適當(dāng)提高原料氣中CO2含量,因?yàn)镃O2的存在能減少副產(chǎn)物石蠟生成量。例如,在RK-05型催化劑使用初期,原料氣中φ(CO2)可控制在4%~6%,熱點(diǎn)溫度控制在218 ℃ 左右。低溫下容易產(chǎn)生羰基鐵,因此,在其使用后期,應(yīng)盡量避免低溫操作,同時(shí),原料氣中φ(CO2)應(yīng)控制在2%~4%,熱點(diǎn)溫度控制在243 ℃ 左右。由于溫度大幅波動(dòng)以及超溫也會(huì)導(dǎo)致石蠟的產(chǎn)生,在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格控制溫度,避免出現(xiàn)波動(dòng)。在正常操作運(yùn)行時(shí),較低的合成壓力、較高的空速,也可減少結(jié)蠟現(xiàn)象的產(chǎn)生。

        2.4 減少開、停車次數(shù)

        由于溫度的大幅波動(dòng)會(huì)增加結(jié)蠟概率,應(yīng)盡量減少開、停車次數(shù)。每次停車后,應(yīng)用高純度氮?dú)鈱⑾到y(tǒng)中的反應(yīng)物置換出去,并保持正壓,以防空氣進(jìn)入。合成塔催化劑床層溫度低于190 ℃,容易產(chǎn)生石蠟,故應(yīng)避免在185~205 ℃區(qū)域作業(yè)。停車時(shí),一般應(yīng)先降壓后再降溫。

        2.5 清理石蠟

        每次系統(tǒng)大、中檢修時(shí),應(yīng)對(duì)甲醇塔系統(tǒng)徹底清洗1遍,把系統(tǒng)中的石蠟及金屬鐵等雜質(zhì)全部清除,應(yīng)重點(diǎn)清洗甲醇水冷器、甲醇分離器、濾油器及收集槽,且最好用80~100 ℃的熱水清洗,蒸汽也可以。通常情況下,除蠟措施可分為在線除蠟和停車除蠟。

        (1)在線除蠟即系統(tǒng)不停車除蠟。在正常生產(chǎn)過程中,當(dāng)甲醇水冷器的操作溫度明顯升高,說明管道結(jié)蠟現(xiàn)象比較嚴(yán)重,此時(shí)將其中1組甲醇水冷器殼程的進(jìn)水閥逐漸關(guān)小,由于冷卻量的減少,出塔合成氣從甲醇水冷器進(jìn)口到甲醇水冷器出口處溫度逐漸升高,當(dāng)溫度在70~80 ℃時(shí),控制甲醇水冷器的出水溫度保持在70~80 ℃(注意進(jìn)、出口閥不能關(guān)閉太久,具體時(shí)間以合成循環(huán)壓縮機(jī)進(jìn)、出口溫度不超過正??刂茰囟葹闇?zhǔn)),使甲醇水冷器內(nèi)的結(jié)蠟熔化隨合成循環(huán)氣帶入甲醇分離器中;由于甲醇分離器體積較大,結(jié)蠟現(xiàn)象不太嚴(yán)重時(shí),不會(huì)影響生產(chǎn),經(jīng)過“熱帶”清蠟后,甲醇水冷器的操作溫度會(huì)明顯下降;有停車檢修的機(jī)會(huì)時(shí),再對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清蠟。

        (2)停車除蠟即利用停車機(jī)會(huì)拆開甲醇水冷器兩端封頭,用儀表空氣管接蒸汽通入甲醇水冷器列管,進(jìn)行逐根煮蠟時(shí),熔化的蠟從另一端流出。甲醇分離器及甲醇膨脹槽煮蠟時(shí),將出口液位調(diào)節(jié)閥導(dǎo)淋閥解口,通入蒸汽,對(duì)其進(jìn)行加熱,熔化的蠟從精餾系統(tǒng)的粗甲醇預(yù)熱器入口管低點(diǎn)導(dǎo)淋處排出。

        3 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,甲醇生產(chǎn)過程中,為盡可能減少石蠟的生成,降低催化劑中有害雜質(zhì)的含量,避免生產(chǎn)過程中操作條件的波動(dòng)及減少停車次數(shù),應(yīng)適時(shí)進(jìn)行除蠟,就能一定程度上減輕石蠟對(duì)甲醇合成系統(tǒng)的危害。

        2013- 08- 02)

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