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        PP型乳化炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)存在的問題及其改進(jìn)

        2014-03-23 00:56:22
        采礦技術(shù) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:硝酸銨油相水相

        黃 明

        (江銅集團(tuán)德興銅礦, 江西 德興市 334224)

        0 前 言

        山西惠豐特種汽車有限公司引進(jìn)美國IRECO公司技術(shù)制造的PP型乳化炸藥炸藥現(xiàn)場混裝車,具有機(jī)械化程度高、生產(chǎn)能力大等優(yōu)點(diǎn),可滿足大型露天礦生產(chǎn)的需要。德興銅礦從1980年代末開始使用PP型乳化炸藥炸藥現(xiàn)場混裝車,在使用過程中,針對PP型乳化炸藥炸藥現(xiàn)場混裝車在制藥過程中出現(xiàn)的炸藥計(jì)量誤差大、乳化效果差、炸藥質(zhì)量不高等問題進(jìn)行調(diào)查研究,找出問題的主要因素并加以改進(jìn)。

        1 半成品生產(chǎn)工藝控制對炸藥質(zhì)量的影響

        1.1 工藝流程簡介

        PP型乳化炸藥炸藥現(xiàn)場混裝車由半成品制備站和現(xiàn)場混裝車兩部分組成,半成品制備站為混裝車提供生產(chǎn)乳化炸藥所需的水相、油相和敏化劑,工藝相對簡單,所用的原材料是硝酸銨、柴油、S—80、敏化劑和水等的半成品。水相、油相的動(dòng)力熱源由蒸汽提供,主要設(shè)備有破碎機(jī)、螺旋、溶液泵、攪拌機(jī)、計(jì)量容器、流量計(jì)、溫度和壓力儀表等,按配方要求投入所需的原材料,達(dá)到質(zhì)量要求后打入混裝車內(nèi),如圖1所示。

        1.2 水相制備工藝控制的影響及改進(jìn)措施

        德興銅礦炸藥廠年產(chǎn)乳化炸藥40000 t,日均生產(chǎn)炸藥130 t,由于采用硝酸銨破碎溶化的工藝,平均每天破碎2000包袋裝硝酸銨,在破碎過程中不可避免的將包裝袋碎片帶入硝酸銨溶液中,最后進(jìn)入現(xiàn)場混裝車溶液倉,在現(xiàn)場混裝車工作過程中,包裝袋碎片會(huì)纏繞乳化器葉片、堵塞管道和螺桿泵,不僅影響炸藥質(zhì)量,還帶來嚴(yán)重的安全隱患,是影響炸藥質(zhì)量的重要原因之一。

        改進(jìn)措施:增加水相多級過濾系統(tǒng),避免雜質(zhì)進(jìn)入裝藥車,見圖1。

        1.3 油相制備工藝控制的影響及改進(jìn)措施

        油相是乳化炸藥的關(guān)鍵組分,是確保乳化效果、

        圖1乳化炸藥現(xiàn)場混裝系統(tǒng)

        儲(chǔ)存穩(wěn)定性的重要材料,原油相加工方式落后,油相組分配比粗放,原材料配比用桶為計(jì)算單位,配比誤差按1 kg計(jì),誤差達(dá)到5%,不能達(dá)到精確配比。

        改進(jìn)措施:采用自動(dòng)控制系統(tǒng),運(yùn)用計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、自動(dòng)測量技術(shù), 自動(dòng)控制技術(shù)以及相關(guān)的專用分析軟件和通訊網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造一個(gè)綜合信息化采集、分析、管理、控制及發(fā)布平臺(tái)。該平臺(tái)以實(shí)時(shí)檢測數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ), 實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)信息監(jiān)控,綜合信息分析、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)檢修支持、質(zhì)量管理、應(yīng)急處理以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能。用戶可以在一體化信息平臺(tái)上同時(shí)瀏覽實(shí)時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)。同時(shí)采用質(zhì)量流量計(jì)對油相材料進(jìn)行精確控制,可將誤差控制在0.5%以內(nèi),見表1。

        表1 質(zhì)量流量計(jì)標(biāo)定結(jié)果

        2 計(jì)量系統(tǒng)誤差對炸藥質(zhì)量的影響

        原現(xiàn)場混裝車采用玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),理論誤差不大于2%,但是在實(shí)際使用過程中由于受各種因素的影響,實(shí)際誤差往往大于2%,見表2。造成誤差大的原因有:

        (1) 水相、油相是從浮子的小間隙通過,若有雜質(zhì)將會(huì)把浮子卡住,在炸藥生產(chǎn)過程中,編織袋、油垢等是雜質(zhì)的主要來源,由于雜質(zhì)影響水相、油相的配比,從而造成炸藥質(zhì)量下降。

        (2) 在現(xiàn)場作業(yè)過程中,工況條件惡劣,工作面高低不平,流量計(jì)不能保持垂直狀態(tài),轉(zhuǎn)子與壁產(chǎn)生摩擦導(dǎo)致流量計(jì)不準(zhǔn);

        (3) 現(xiàn)有的乳化炸藥現(xiàn)場混裝車的流量計(jì)完全采用手工控制,沒有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配比,人為因素大。

        表2 混裝車計(jì)量誤差的統(tǒng)計(jì)

        根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),采用炸藥理論的熱化學(xué)參數(shù)進(jìn)行了計(jì)算。計(jì)算結(jié)果見表3。從計(jì)算結(jié)果可以看出,水、油相組分不匹配,氧平衡沒有達(dá)到最佳值(微負(fù)氧平衡),使得炸藥能量沒有充分發(fā)揮,從而影響爆破效果。

        表3 炸藥的熱化學(xué)參數(shù)計(jì)算結(jié)果表

        改進(jìn)措施:

        (1) 去掉原來使用的玻璃流量計(jì),更換為電信號輸出的流量檢測儀表;

        (2) 增加配比控制裝置和電動(dòng)調(diào)節(jié)的油相流量調(diào)節(jié)控制閥;

        (3) 用裝藥量控制裝置代替原來2#倉的計(jì)數(shù)器系統(tǒng),采用自動(dòng)控制方式時(shí),將1#倉的計(jì)數(shù)器設(shè)置為0,自動(dòng)控制裝置即可以工作。

        3 現(xiàn)場混裝車剩藥對炸藥爆速的影響

        炸藥爆速是衡量炸藥威力的重要指標(biāo),德興銅礦的爆破規(guī)模較大,炸藥用量一般在100~180 t/d之間,受設(shè)備、地質(zhì)條件的影響,每日所需的炸藥量只是一個(gè)相對準(zhǔn)確的數(shù)字,經(jīng)常發(fā)生多藥和少藥的情況。若炸藥車有剩藥又沒有及時(shí)打回地面制備站,第二天繼續(xù)使用時(shí),發(fā)現(xiàn)所裝的炮孔沒有充分抬起,大塊多,通過爆速對比,證實(shí)炸藥車有剩藥對炸藥爆速有影響,見表4。

        表4 裝藥車有剩藥、無剩藥炸藥性能對比

        水相溶液是一種飽和溶液,打入混裝車溶液的溫度一般都高于溶液達(dá)到飽和所需溫度的10℃~15℃。如果混裝車內(nèi)有剩藥且沒有及時(shí)打回溶液罐內(nèi)加溫,當(dāng)車內(nèi)溶液溫度低于溶液的飽和溫度時(shí),硝酸銨就開始結(jié)晶,當(dāng)新的硝酸銨溶液進(jìn)入混裝車內(nèi),與車內(nèi)剩余的溶液混合時(shí),會(huì)降低溶液的溫度,同時(shí)混裝車在運(yùn)輸過程中的顛簸使大量結(jié)晶的硝酸銨懸浮于溶液之中,在乳化過程中硝酸銨晶體容易引起油膜發(fā)生形變和收縮,油膜體積和形狀發(fā)生變化,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使油膜破裂,影響乳化效果,引起爆炸性能、抗水性能和穩(wěn)定性能的惡化,從而影響爆破效果。

        改進(jìn)措施是加強(qiáng)生產(chǎn)組織和管理,提前計(jì)劃現(xiàn)場爆破的用量,若發(fā)生剩藥現(xiàn)象,及時(shí)將剩藥打回地面制備站。

        4 炸藥密度對炸藥質(zhì)量的影響

        混裝乳化炸藥的敏化方式為化學(xué)發(fā)泡,PH值、炸藥溫度、催化劑決定了發(fā)泡的快慢,發(fā)泡劑的流量直接影響炸藥密度的大小,德興銅礦露天炮孔深度一般在17~17.5 m,在地表測得的炸藥密度并不能真實(shí)的反映孔內(nèi)炸藥的密度,因?yàn)闅馀菔苷ㄋ?、充填巖粉的重力影響,炮孔內(nèi)不同的位置的炸藥密度是不同的,底部的密度最大,然后逐漸變小,藥面處的炸藥密度大于地表測得的炸藥密度。眾所周知,密度的大小影響炸藥的威力,當(dāng)炸藥密度小于水的密度時(shí),干孔裝藥,會(huì)提高裝藥高度,充填過小,底部能量不足,易產(chǎn)生根底和飛石;水孔裝藥時(shí),炸藥會(huì)懸浮,不能形成連續(xù)耦合裝藥,會(huì)嚴(yán)重影響爆破效果和安全。炸藥密度過大會(huì)造成裝藥高度降低,充填高度增加,易產(chǎn)生頂部大塊,如果底部炸藥密度超過極限密度會(huì)造成炸藥失效,底部巖石得不到充分破碎而產(chǎn)生根底。根據(jù)現(xiàn)場使用的條件,已知孔徑250 mm,孔深17 m,每孔藥量700 kg,巖石容重2.7g/cm3,根據(jù)理論計(jì)算可以得到地表炸藥密度與孔底密度的關(guān)系,見表5。

        依據(jù)計(jì)算結(jié)果及現(xiàn)場使用的環(huán)境,認(rèn)為地表炸藥密度控制在1.05~1.15 g/cm3可以較好滿足爆破作業(yè)的需要。

        表5 地表炸藥密度與孔底密度的對應(yīng)關(guān)系

        5 改進(jìn)后的效果

        在實(shí)踐中,通過對乳化炸藥半成品生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場混裝車等影響炸藥質(zhì)量的因素進(jìn)行了分析,通過針對性的改進(jìn),取得了較好的效果,炸藥單耗2011年為0.2182 kg/t,改進(jìn)后2013年炸藥單耗0.2083 kg/t,極大的降低了生產(chǎn)成本,同時(shí)也為今后改善炸藥制作工藝提供了新經(jīng)驗(yàn)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]汪旭光.爆破手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社.

        [2]簡新春.自產(chǎn)自用現(xiàn)場混裝炸藥管理模式探討[J].采礦技術(shù),2010,10(3).

        [3]付啟先.乳化炸藥化學(xué)發(fā)泡技術(shù)及其改進(jìn)[J].礦業(yè)研究與開發(fā),1997(04).

        [4]陳國斌.微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)在乳化炸藥全連續(xù)生產(chǎn)線上的應(yīng)用[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2007(08).

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