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        淺析燒嘴壓差對(duì)氣化裝置運(yùn)行的影響

        2014-03-23 23:58:05魏文彬
        氮肥與合成氣 2014年8期
        關(guān)鍵詞:耐火磚煤漿單向閥

        楊 路 魏文彬

        (新能鳳凰滕州能源有限公司 山東滕州277527)

        0 前言

        燒嘴壓差也稱煤漿壓差,是指煤漿壓力與氣化爐壓力之差,燒嘴壓差能反映出燒嘴磨損量及霧化效果。若燒嘴壓差發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)分析,找出影響燒嘴壓差的因素,并及時(shí)調(diào)整工藝指標(biāo)。

        1 燒嘴壓差波動(dòng)對(duì)氣化爐的影響

        1.1 燒嘴壓差低

        ①煤漿物料出燒嘴的速度降低,外環(huán)氧不足以形成合適的霧化角度,特別是燒嘴壓差波動(dòng)頻繁會(huì)引起連鎖反應(yīng),造成氧氣壓差波動(dòng);兩者相互作用、相互影響,導(dǎo)致燒嘴壓差波動(dòng)更為頻繁;燒嘴霧化效果差,煤漿顆粒燃燒不完全,渣中殘?zhí)己可撸皇褂行獬煞纸档?,碳的利用率下降。②煤漿出口流速下降,導(dǎo)致火焰離燒嘴室太近,造成燒嘴安裝法蘭溫度過高。③物料會(huì)對(duì)燒嘴室周圍的耐火磚直接沖刷,甚至損壞周圍的耐火磚,縮短耐火磚的使用壽命。④煤漿質(zhì)量差時(shí),操作溫度過高,燒嘴火焰不穩(wěn),容易造成燒嘴回火,燒壞燒嘴。當(dāng)燒嘴頻繁出現(xiàn)回火時(shí),燒嘴的使用壽命呈幾何倍數(shù)下降,甚至運(yùn)行1周燒嘴即被燒毀,引起氣化爐聯(lián)鎖停車。

        燒嘴回火的表現(xiàn):①燒嘴冷卻水吸熱過多,溫差大;②合成氣質(zhì)量差;③氣化爐的溫度出現(xiàn)波動(dòng),短時(shí)間內(nèi)會(huì)出現(xiàn)200 ℃的溫升,且升溫的速度無法控制;④灰量增多或者合成氣中甲烷含量上升。

        1.2 燒嘴壓差升高

        若大顆?;蚱渌^大直徑的物體堵塞在燒嘴煤漿環(huán)隙頭部以及頭部有大顆粒存在時(shí),煤漿流速升高,但流向不定,會(huì)隨顆粒的運(yùn)動(dòng)而發(fā)生變化,降低碳的轉(zhuǎn)化率。燒嘴壓差升高時(shí),入爐煤漿流量減少,氧氣相對(duì)過量,爐溫會(huì)猛升,而且不可控。由于短時(shí)間內(nèi)爐溫大幅度波動(dòng),耐火磚在短時(shí)間內(nèi)受到高溫和低溫的雙重影響,造成耐火磚表面熱應(yīng)力不均,導(dǎo)致耐火磚磚縫開裂;若情況嚴(yán)重,則會(huì)造成氣化爐爐壁溫度升高,氣化爐被迫停車;若停車不及時(shí),還會(huì)發(fā)生氣化爐過氧爆炸事故。

        2 影響燒嘴壓差波動(dòng)的因素

        2.1 煤漿質(zhì)量差

        煤漿的含量或者黏度不合格都會(huì)引起燒嘴壓差降低。當(dāng)煤漿含量降低,單位煤漿的質(zhì)量下降,膜盒壓力表測(cè)得壓力降低。煤漿含量降低使氣化爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降,導(dǎo)致單位產(chǎn)品的比氧耗和比煤耗升高,特別是煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于59%氣化爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降。煤漿的黏度發(fā)生變化時(shí),外環(huán)氧對(duì)煤漿的剪切力和中心氧對(duì)煤漿的加速作用均會(huì)發(fā)生變化,致使燒嘴壓差波動(dòng)。

        2.2 氧氣流量調(diào)節(jié)閥的開度偏小

        對(duì)四噴嘴水煤漿氣化而言,外環(huán)氧的出口速度決定了燒嘴霧化角度。當(dāng)氧氣流量調(diào)節(jié)閥的開度偏小,氧氣入爐前壓力降低,出口氣體流速降低,燒嘴壓差降低。由于兩者是相互制約的,氧氣流量調(diào)節(jié)閥持續(xù)小開度,燒嘴壓差也會(huì)長(zhǎng)時(shí)間處于低限運(yùn)行,特別是在燒嘴使用壽命后期運(yùn)行時(shí),此現(xiàn)象尤為突出。

        2.3 高壓煤漿泵系統(tǒng)出現(xiàn)問題

        當(dāng)高壓煤漿泵的進(jìn)口被堵塞、無物料時(shí),燒嘴壓差下降迅速,也是非常危險(xiǎn)的。進(jìn)、出口單向閥卡住,關(guān)閉不嚴(yán)或者沒有開到位,均會(huì)對(duì)燒嘴壓差造成影響。驅(qū)動(dòng)液段壓力降低,傳遞給隔膜的有效功率下降,煤漿從隔膜所獲得的能量下降,燒嘴壓差也會(huì)隨之降低。

        出現(xiàn)煤漿泵的進(jìn)口壓力、電流和出口壓力快速下降時(shí),可判斷為煤漿泵進(jìn)口堵塞。煤漿泵的進(jìn)、出口單向閥卡住時(shí)出現(xiàn)的現(xiàn)象:①煤漿壓差變小,甚至為零;②若煤漿泵電流快速下降的幅度較大,說明其不打量或者進(jìn)口管線堵塞或者進(jìn)口單向閥卡??;③若電流開始無明顯變化,而系統(tǒng)壓力緩慢下降,電流也隨著壓力緩慢下降,說明出口單向閥卡住;④若電流明顯升高,說明出口單向閥打不開;⑤煤漿流量計(jì)顯示流量下降;⑥煤漿泵進(jìn)口壓力為負(fù)值。

        2.4 燒嘴質(zhì)量問題

        燒嘴存在質(zhì)量問題,例如燒嘴的同心度不準(zhǔn)及燒嘴通道內(nèi)部的定位塊脫落,均會(huì)引起燒嘴壓差波動(dòng)。

        2.5 煤漿環(huán)隙內(nèi)有異物

        煤漿內(nèi)有異物會(huì)引起燒嘴壓差波動(dòng)。磨煤所用水的堿度和硬度較高時(shí),會(huì)在煤漿槽的內(nèi)壁上形成結(jié)垢層,若煤漿槽的液位下降或者溫度發(fā)生變化,這些脫落的垢片隨煤漿進(jìn)入燒嘴,流動(dòng)到燒嘴頭部時(shí),卡在煤漿環(huán)隙頭部,煤漿泵的壓力、電流會(huì)出現(xiàn)瞬間升高。垢片會(huì)隨著煤漿泵壓力的波動(dòng)而運(yùn)動(dòng),煤漿壓力持續(xù)累積,壓差增大到一定程度,垢片會(huì)離開燒嘴的頭部,煤漿泵的壓力、電流又瞬間恢復(fù)正常。

        3 處理燒嘴壓差波動(dòng)的措施

        3.1 控制煤漿質(zhì)量

        控制原料煤的水含量(確保內(nèi)水質(zhì)量分?jǐn)?shù)<8%),選擇黏溫特性較好、操作溫度范圍寬及可磨性好的原料煤能制得優(yōu)質(zhì)煤漿。煤漿的質(zhì)量發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)分析并找出原因,例如:若煤漿的粒度過粗,可以適當(dāng)減少進(jìn)煤量或者增加棒的數(shù)量;若粒度過細(xì),可適當(dāng)加大進(jìn)煤量或者減少棒的數(shù)量;如果煤漿濃度高、黏度大,可降低煤水比;若煤漿濃度低、黏度大,可適當(dāng)增大添加劑量。如果煤漿濃度低、黏度低,可加大煤水比。定期向磨機(jī)內(nèi)補(bǔ)加新棒,確保煤漿粒度控制在工藝指標(biāo)范圍內(nèi)。

        3.2 嚴(yán)格控制壓力-負(fù)荷曲線

        壓力-負(fù)荷曲線主要的作用是控制外環(huán)氧的流速。當(dāng)氧氣流量調(diào)節(jié)閥的開度偏小時(shí),應(yīng)及時(shí)將系統(tǒng)壓力調(diào)整至當(dāng)時(shí)運(yùn)行負(fù)荷所對(duì)應(yīng)的壓力。若氧氣流量調(diào)節(jié)閥的開度偏小,氧氣流量調(diào)節(jié)閥會(huì)因閥門前后壓差過大而造成閥門振動(dòng)及氧氣流量大幅度波動(dòng)。氧氣流量波動(dòng)幅度過大,系統(tǒng)壓力也難以控制。在燒嘴使用壽命后期,出現(xiàn)燒嘴壓差偏小導(dǎo)致氧氣流量調(diào)節(jié)閥自動(dòng)關(guān)小時(shí),應(yīng)及時(shí)將氧氣流量調(diào)節(jié)閥由自動(dòng)控制改成手動(dòng)調(diào)節(jié),逐漸開大氧氣流量調(diào)節(jié)閥的開度,直至燒嘴壓差恢復(fù)正常。

        3.3 高壓煤漿泵故障時(shí)系統(tǒng)的調(diào)整

        當(dāng)高壓煤漿泵進(jìn)、出口單向閥卡住時(shí),可及時(shí)提高高壓煤漿泵的轉(zhuǎn)速,利用提高轉(zhuǎn)速后物料的沖力將卡住單向閥的異物帶走。若處理30 min后仍無效果,應(yīng)及時(shí)停運(yùn)1對(duì)燒嘴。若高壓煤漿泵長(zhǎng)時(shí)間在高壓力、高沖程、低流量下運(yùn)行會(huì)撕破其隔膜。新能鳳凰滕州能源有限公司氣化裝置運(yùn)行至今共出現(xiàn)過2次高壓煤漿泵的單缸不打量情況。第1次出現(xiàn)的時(shí)間較短,并未作任何處理,很快自動(dòng)恢復(fù)正常運(yùn)行。第2次出現(xiàn)的時(shí)間較長(zhǎng),同時(shí)煤漿泵的流量下降較為嚴(yán)重,采取調(diào)整氧氣流量及敲擊煤漿泵不打量缸的進(jìn)、出口單向閥,3 h 后才恢復(fù)正常。但2次故障都有共同的現(xiàn)象,即在高壓煤漿泵恢復(fù)正常運(yùn)行后,24 h內(nèi)高壓煤漿泵的隔膜就發(fā)生破裂,需要停車更換其平隔膜和軟管隔膜,更換該隔膜時(shí)間需要10 h左右。更換隔膜后,氣化爐需要進(jìn)行帶壓連投運(yùn)行。停運(yùn)的1對(duì)燒嘴長(zhǎng)時(shí)間在此種情況下燒蝕較為嚴(yán)重。所以再出現(xiàn)此類似現(xiàn)象時(shí),應(yīng)停運(yùn)該對(duì)燒嘴,使用沖洗水對(duì)高壓煤漿泵反沖;然后再進(jìn)行帶壓連投運(yùn)行,此種方法需耗時(shí)3 h,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)量影響較小。出現(xiàn)高壓煤漿泵驅(qū)動(dòng)液端動(dòng)能下降情況時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充驅(qū)動(dòng)液;日常巡檢時(shí),應(yīng)注意驅(qū)動(dòng)液端的液位變化情況。

        3.4 燒嘴的檢查

        ①安裝燒嘴前,應(yīng)按照工藝包的要求檢查其同心度,確定正常后,將法蘭螺栓擰緊;②檢查燒嘴頭部噴口處的裂紋、磨損和不圓度,必要時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)或者更換;③在規(guī)定的點(diǎn)上測(cè)量燒嘴內(nèi)槍和外槍的長(zhǎng)度和直徑變化。

        3.5 確保水系統(tǒng)水質(zhì)正常

        嚴(yán)格控制灰水的工藝指標(biāo),保持灰水水質(zhì)穩(wěn)定,保證氣化爐、水洗塔底部排水流量正常。當(dāng)系統(tǒng)的灰量增大,特別在氣化爐的操作溫度較高時(shí),容易誘發(fā)氣化爐帶水,帶水的同時(shí)會(huì)夾帶大量的細(xì)灰。若水洗塔底部的排水量較少,夾帶的細(xì)灰又會(huì)隨激冷水進(jìn)入氣化爐內(nèi),形成惡性循環(huán),且液位計(jì)的指示會(huì)滯后。因此,在操作上盡量保證鎖斗系統(tǒng)運(yùn)行正常,氣化爐、水洗塔底部排水盡量大,確保閃蒸系統(tǒng)運(yùn)行正常。水系統(tǒng)水質(zhì)惡化時(shí),應(yīng)及時(shí)向水系統(tǒng)補(bǔ)充新鮮水,達(dá)到置換水質(zhì)的目的。保證壓濾機(jī)運(yùn)行正常,向水系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)添加各種藥劑,達(dá)到有效控制水質(zhì)的目的。

        4 結(jié)語

        燒嘴壓差能反映燒嘴的煤漿環(huán)隙情況,在燒嘴使用后期,燒嘴的煤漿環(huán)隙變大,燒嘴的霧化效果變差,原料的碳轉(zhuǎn)化率下降。應(yīng)調(diào)整氣化爐的壓力和負(fù)荷。若其他因素引起的燒嘴壓差變化,應(yīng)及時(shí)分析處理,以免對(duì)燒嘴和耐火磚的使用壽命產(chǎn)生較大影響。

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