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        小籽煤摻燒煤棒制氣工藝探討

        2014-03-23 17:52:36趙王斌山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司山西陽城048102
        氮肥與合成氣 2014年6期
        關(guān)鍵詞:氣爐燒煤炭層

        趙王斌 張 超(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司 山西陽城048102)

        小籽煤摻燒煤棒制氣工藝探討

        趙王斌 張 超
        (山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司 山西陽城048102)

        山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司(以下簡稱田悅公司)現(xiàn)生產(chǎn)能力為180 kt/a合成氨、300 kt/a大顆粒尿素,造氣工段現(xiàn)有Φ2 650 mm/2 800 mm的錐形夾套造氣爐16臺,共分4套系統(tǒng)(每4臺爐為1套系統(tǒng)),正常生產(chǎn)時常開13~14臺造氣爐供氣,配套6臺(4開2備)C600- 1.3型空氣鼓風機。為了降低生產(chǎn)成本,田悅公司曾于2012年12月開始在原料塊煤中摻燒25%(質(zhì)量分數(shù))的煤球,經(jīng)過工藝調(diào)整和不斷優(yōu)化,已取得了滿意的成績。2013年1月以來,每噸小籽煤價格比中塊煤低40元,為了進一步降低生產(chǎn)成本,田悅公司決定從2013年4月開始,逐步在第1套和第4套造氣系統(tǒng)以小籽煤摻燒煤棒制氣,其余2套造氣系統(tǒng)原料不變。經(jīng)過8個月的試燒,已初見成效。

        1 小籽煤和煤棒的特性

        小籽煤粒度較小、表面積大,易燃燒氣化,氣化效果好,但小籽煤的透氣性差,特別是在上料過程中易產(chǎn)生煤粉,會造成床層阻力增大。而煤棒的粒度相對較大,可適當增加空隙率,減小床層阻力,能為造氣爐創(chuàng)造良好的氣化條件;但煤棒的抗壓強度較低,易產(chǎn)生煤粉,加之其熱穩(wěn)定性差,會使氣化時的帶出物增多,還會影響造氣爐產(chǎn)氣量。鑒于小籽煤和煤棒的上述特性,并結(jié)合田悅公司的原料特點,將小籽煤與煤棒的摻燒質(zhì)量比定為7∶3(下同)。

        2 小籽煤和煤棒入爐質(zhì)量要求

        小籽煤的入爐粒度應控制在25~50 mm ,含煤粉質(zhì)量分數(shù)<3%,矸石質(zhì)量分數(shù)<5%,并確保入爐煤質(zhì)量穩(wěn)定;另外,還應保證煤棒的完好率>90%,熱穩(wěn)定性>75%,固定碳質(zhì)量分數(shù)>70%,灰分質(zhì)量分數(shù)<15%。

        3 爐箅的選型

        造氣爐爐箅性能的好壞是影響煤耗的重要原因之一。經(jīng)過多方考察,將原七層六邊型爐箅改為八層六邊型專用爐箅,同時對籽煤摻燒煤棒的造氣爐內(nèi)防流板進行了改造。

        4 循環(huán)時間

        循環(huán)時間主要依據(jù)造氣爐的爐型、風機性能和原料煤煤質(zhì)確定,循環(huán)時間的長短直接影響氣化層溫度的波動幅度。采用長循環(huán)時間制氣時,由于制氣時間長,則爐內(nèi)熱量損失多,特別是在制氣后期會導致氣化層溫度偏低,造成制氣量小且氣體成分差;為保證下一循環(huán)制氣時氣化層能有足夠高的溫度,必須延長吹風時間,故會造成氣化層溫度大幅度波動,不僅爐況不穩(wěn)定,還會出現(xiàn)局部結(jié)疤現(xiàn)象,勢必導致制氣效率低。采用短循環(huán)時間制氣時,爐內(nèi)熱量損失相應減少,氣化層溫度也不會大幅度波動,爐況較穩(wěn)定,蒸汽分解率高,造氣爐氣化強度大,則制氣效率也高。根據(jù)造氣爐、配套空氣鼓風機的實際情況和小籽煤、煤棒的理化特性,以及小籽煤和煤棒入爐含煤粉較多而引起的床層阻力分布不均勻、易被吹翻、出現(xiàn)風洞等問題,將循環(huán)時間定為128 s,即二上吹10 s、吹凈5~7 s、吹風26~30 s、上吹28~32 s、下吹 50~53 s。循環(huán)時間調(diào)整后,爐況整體較穩(wěn)定。

        5 入爐風壓風量

        通過對小籽煤和煤棒特性分析,小籽煤摻燒煤棒制氣時,入爐空氣壓力控制在28 kPa左右、流量控制在32 000~36 000 m3/h(標態(tài))較為合適。

        6 入爐蒸汽用量

        入爐蒸汽用量的大小取決于爐內(nèi)的熱量平衡。蒸汽用量過大,會使大量蒸汽在爐內(nèi)未被分解就被帶出爐外,不僅造成爐內(nèi)熱量損失、氣化層溫度下降幅度大,而且氣化效率低;蒸汽用量過少,會造成生產(chǎn)能力下降,同時在不同床層阻力下,還會出現(xiàn)局部過熱、結(jié)疤結(jié)塊、產(chǎn)氣量下降和煤氣質(zhì)量下降的現(xiàn)象。針對小籽煤摻燒煤棒制氣工藝的具體情況,DN250 mm的蒸汽閥門上吹時的閥門開度為30%,下吹時的閥門開度為27%。同時,為了發(fā)揮小籽煤氣化速度快的長處,使其在單位時間內(nèi)制得更多煤氣,經(jīng)一段時間的摸索,將入爐蒸汽流量控制在4~5 t/h、壓力0.080~0.083 MPa、溫度175~190 ℃較為合適。

        7 上、下行煤氣溫度的控制

        由于小籽煤摻燒煤棒后含粉量大、粒度小、燃燒氣化速度快、床層阻力不太穩(wěn)定,故對制氣的工藝的條件要求苛刻。若上行煤氣溫度控制得高,則煤氣帶出的顯熱多,熱損失大,原料煤消耗高;上行煤氣溫度控制得低,則會導致氣化層溫度低,直接影響煤氣的氣量和質(zhì)量。下行煤氣溫度高,說明氣化層下移,易造成下部燃料過熱而結(jié)大塊,導致產(chǎn)氣量低、消耗高,嚴重時燒毀爐箅等下部設(shè)備,影響造氣爐的安全穩(wěn)定運行;下行煤氣溫度低,說明火層上移,同樣會影響產(chǎn)氣量,還會造成燃料燃燒不完全、返焦量大,使消耗升高。所以,通過對小籽煤摻燒煤棒制氣工況的摸索,上行煤氣溫度應控制在220~240 ℃、下行煤氣溫度應控制在200~240 ℃。

        8 炭層高度的控制

        選擇合適的炭層高度是保證煤氣成分穩(wěn)定和提高產(chǎn)氣量的重要方法之一。小籽煤摻燒煤棒制氣時,應合理控制炭層高度。炭層高度過高,則阻力大,會影響吹風時的有效風量;炭層高度過低,會影響制氣時的氣體成分。在能夠克服阻力情況下,炭層高度應控制得相對高一些,有利于在吹風階段增加燃料層的蓄熱容量,延長制氣階段蒸汽與碳的接觸時間,既能提高蒸汽分解率,也有利于二氧化碳還原反應的進行,還能提高煤氣的產(chǎn)量和質(zhì)量,降低返焦率。如果炭層控制得過高,會導致在吹風階段空氣與碳接觸時間長,二氧化碳容易被還原成一氧化碳;另外,炭層高度過高會造成造氣爐上、下壓差增大,氣化劑易形成偏流,出現(xiàn)局部過熱、爐面溫度高、炭層被吹翻、吹風氣帶出熱量多、造氣爐內(nèi)的蓄熱量減少、產(chǎn)氣量低等不正?,F(xiàn)象,嚴重時還會造成氧含量升高,被迫停爐,影響生產(chǎn)。因此,炭層高度應該根據(jù)造氣爐有效的空層高度而定,田悅公司的造氣爐炭層高度控制在(1.95±0.10) m。

        9 結(jié)語

        田悅公司于2013年4月在第1套和第4套系統(tǒng)的8臺造氣爐采用小籽煤摻燒煤棒制氣后,經(jīng)過8個月的工藝調(diào)整和不斷優(yōu)化,已摸索出1套較為理想的操作方法。2013年8月起,日消耗小籽煤500 t,占入爐原料煤總量的55%(質(zhì)量分數(shù)),日消耗煤棒200 t,占入爐原料煤總量的22%(質(zhì)量分數(shù)),合計占入爐總用煤量的77%(質(zhì)量分數(shù))。目前,噸氨原料煤(標煤)耗為1.15 t,噸尿素原料煤(標煤)耗為660 kg左右。今后,將逐漸在其余2套造氣系統(tǒng)采用小籽煤摻燒煤棒制氣,以降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化。

        2013- 12- 29)

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