王忠良 大慶油田設計院
稠油熱化學脫水技術現(xiàn)場試驗
王忠良 大慶油田設計院
大慶油田目前已進入特高含水開采后期,主力油層生產(chǎn)能力遞減,常規(guī)原油儲采比減小,油田的原油生產(chǎn)形勢越來越嚴峻,為了搞好產(chǎn)能接替,作為大慶油田第三大資源的淺層稠油的開采日益受到重視。通過現(xiàn)場試驗表明,熱化學脫水技術適用于稠油脫水,加藥量、停留時間、處理溫度均對稠油熱化學脫水有影響,其中加藥量、處理溫度對稠油熱化學脫水的影響尤為顯著。在加藥量200mg/L、處理溫度70℃、停留時間為20h時,脫后污水中含油量小于1000mg/L,油中含水率在1.0%以下;在加藥量200mg/L、處理溫度75℃、停留時間為20h時,脫后污水中含油量小于1000mg/L,油中含水率在0.5%以下。
稠油;熱化學脫水;現(xiàn)場試驗;溫度;停留時間;加藥量
大慶油田目前已進入特高含水開采后期,主力油層生產(chǎn)能力遞減,常規(guī)原油儲采比減小,油田的原油生產(chǎn)形勢越來越嚴峻,為了搞好產(chǎn)能接替,作為大慶油田第三大資源的淺層稠油的開采日益受到重視。大慶地區(qū)原油在流體性質上表現(xiàn)為“兩中三低”的特點,“兩中三低”是指含蠟量、含膠及瀝青質中等,原油黏度、密度、凝固點相對較低,屬普通稠油,具有一定的流動性[1]。
與低黏原油相比,稠油中所含的膠質、瀝青質含量高,其突出的特點是黏度大,密度大,使得稠油油田地面建設工程中的集輸、脫水等工藝均不同于低黏原油,而且大慶油田地處高寒地區(qū),加大了稠油處理的難度。目前,大慶油田現(xiàn)有的脫水工藝技術難以適應稠油地面生產(chǎn)的需要,有必要通過研究來探索適合大慶油田特點的稠油脫水技術。
江37區(qū)塊位于黑龍江省泰來縣湯池鎮(zhèn),為大慶油田外圍的稠油區(qū)塊[2],依托該區(qū)塊開展稠油熱化學脫水現(xiàn)場試驗,確定處理溫度、停留時間、加藥量等工藝參數(shù)。
熱化學脫水試驗在江37區(qū)塊一號平臺(包括江37—30—斜10、江37—32—斜10和江37—32—12共3口油井)進行,利用3口井的采出液進行熱化學脫水試驗。3口井總產(chǎn)液量為4.0m3/d,含水率40%。3口井產(chǎn)液經(jīng)井口電加熱器升溫后,進入熱化學脫水試驗裝置進行脫水,脫后的原油和含油污水分別進入到2個30m3井口高架罐中?,F(xiàn)場試驗流程見圖1。
圖1 熱化學脫水試驗流程
熱化學脫水試驗裝置裝有4個功率為10kW的電熱棒,用于對裝置內(nèi)處理介質維溫和加熱。
在現(xiàn)場通過改變熱化學脫水試驗裝置的處理溫度、加藥量以及停留時間等參數(shù),開展稠油熱化學脫水處理試驗。
2.1 溫度對稠油采出液熱化學脫水的影響
(1)試驗條件。脫水溫度為70、75℃,加藥量為200mg/L,停留時間為20h。
(2)試驗結果。圖2、圖3是溫度為70、75℃的稠油采出液熱化學脫水影響試驗曲線。從圖2、圖3中可以看出:在加藥量為200mg/L、停留時間為20h、沉降溫度在70℃時,稠油脫后油中含水率小于1%,污水中含油量小于500mg/L;當沉降溫度為75℃時,脫后油中含水率小于0.5%,污水中含油率小于400mg/L。上述結果表明,處理溫度對稠油脫水影響較大,適當?shù)靥岣呙撍疁囟扔欣诔碛兔撍?/p>
2.2 停留時間對稠油采出液熱化學脫水的影響
(1)試驗條件。加藥量為200mg/L,處理溫度為70、75℃,停留時間為12~24h。
圖2 70℃時稠油采出液熱化學脫水影響試驗曲線
圖3 75℃時稠油采出液熱化學脫水影響試驗曲線
(2)試驗結果。圖4、圖5為70、75℃時不同停留時間對脫水影響的曲線,從圖4、圖5可以看出:當脫水溫度為70℃時,隨著停留時間的增加,脫后原油的含水率由停留時間12h的6.48%,下降至停留時間為24h的0.59%,在停留時間為20h時,脫后原油含水率可以達到0.79%,小于1%的技術指標;當脫水溫度為75℃時,隨著停留時間的增加,脫后原油的含水率由停留時間12h的平均1.98%,下降至停留時間為24小時的0.28%,在停留時間為20h時,脫后原油含水率可以達到0.46%,小于0.5%的技術指標。
圖4 70℃時不同停留時間對脫水影響的曲線
圖5 75℃時不同停留時間對脫水影響的曲線
2.3 加藥量對稠油采出液熱化學脫水的影響
(1)試驗條件。加藥量為50~300mg/L,處理溫度為70、75℃,停留時間為20h。
(2)試驗結果。圖6、圖7為70、75℃時不同加藥量對脫水影響的曲線。從圖6、圖7可看出:在處理溫度為70℃、停留時間為20h的情況下,隨著破乳劑投量的增加,脫后油中含水率隨著加藥量的增加而降低,當加藥量達到200mg/L時,脫后油中含水率達到0.8%;在處理溫度為75℃、停留時間為20h的情況下,隨著破乳劑投量的增加,脫后油中含水率降低,在加藥量達到200mg/L時,脫后油中含水率達到0.46%。
圖6 70℃時不同加藥量對脫水影響的曲線
圖7 75℃時不同加藥量對脫水影響的曲線
通過現(xiàn)場試驗表明,熱化學脫水技術適用于稠油脫水,加藥量、停留時間、處理溫度均對稠油熱化學脫水有影響,其中加藥量、處理溫度對稠油熱化學脫水的影響尤為顯著。
在加藥量200mg/L、處理溫度70℃、停留時間為20h時,脫后污水中含油量小于1000mg/L,油中含水率在1.0%以下;在加藥量200mg/L、處理溫度75℃、停留時間為20h時,脫后污水中含油量小于1000mg/L,油中含水率在0.5%以下。
[1]李青民.大慶西部外圍稠油提高采收率技術室內(nèi)實驗研究[D].大慶:大慶石油學院工程碩士專業(yè)學位論文,2008.
[2]李玉華,鄭玉泉,呂莉莉,等.稠油流變性研究[J].油氣田地面工程,2007,26(11):12-13.
(欄目主持 楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.005