張 鵬
(中海石油中捷石化有限公司 河北黃驊 061101)
隨著水資源的日趨匱乏,節(jié)水工作突顯重要。蒸汽凝結(jié)水不僅水質(zhì)較好,且其蘊(yùn)含著大量的熱能,可利用價(jià)值極高。凝結(jié)水回用鍋爐是企業(yè)節(jié)能節(jié)水的最好途徑。然而,多年來(lái)凝結(jié)水回收再利用技術(shù)卻一直是困擾企業(yè)的棘手問(wèn)題,究其主要原因是所回收的凝結(jié)水往往含有一定的鐵和油類(lèi)物質(zhì)且難以去除,導(dǎo)致凝結(jié)水不能送回鍋爐中再次使用,只能降級(jí)使用或排放。
現(xiàn)有中捷石化氣體分餾裝置回收的凝結(jié)水量約為15t/h,水溫60℃~70℃;甲乙酮裝置回收的凝結(jié)水量約為50t/h,水溫90℃~100℃;二甲醚裝置回收的凝結(jié)水量約為20t/h,水溫90℃~100℃,總計(jì)約為85t/h。經(jīng)化驗(yàn)分析,凝結(jié)水中含油3.57mg/L,含鐵0.95mg/L。
對(duì)照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T12145-1999)鍋爐給水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及鍋爐補(bǔ)給水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1,凝結(jié)水主要受到油和鐵的污染,油、鐵含量嚴(yán)重超標(biāo),其中,凝結(jié)水中油的含量為標(biāo)準(zhǔn)要求的3.57倍;鐵的含量為標(biāo)準(zhǔn)要求的19倍。
表1 鍋爐給水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
若不對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行處理而直接回用鍋爐,會(huì)給鍋爐的安全運(yùn)行帶來(lái)極大隱患,必須對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行必要處理使其達(dá)到鍋爐給水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),方能使用。
2.1 凝結(jié)水中的油含量超標(biāo)給鍋爐帶來(lái)的危害
2.1.1 鍋爐給水中含有油易形成漂浮的水渣和泡沫,容易造成鍋爐產(chǎn)生虛假水位,進(jìn)而危及鍋爐的安全;同時(shí)造成蒸汽品質(zhì)惡化,進(jìn)而影響用汽設(shè)備。
2.1.2 鍋爐給水中的油質(zhì)會(huì)在傳熱面上受熱分解產(chǎn)生固體附著物。這種固體附著物的導(dǎo)熱性能更差,平均導(dǎo)熱系數(shù)只有0.08~0.10kcal/(m·h·℃),僅為鋼材的1.33‰~2.5‰,鈣鎂水垢的1.33%~20%,嚴(yán)重阻礙傳熱,大大降低了鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。同時(shí),易造成傳熱面的局部過(guò)熱,造成爐管變形,進(jìn)而危及鍋爐的安全。
2.1.3 鍋爐給水中的油會(huì)發(fā)生熱水解并產(chǎn)生酸性物質(zhì),造成爐水的pH值降低,進(jìn)而對(duì)鍋爐產(chǎn)生腐蝕危害。
2.2 凝結(jié)水中的鐵含量超標(biāo)給鍋爐帶來(lái)的危害
鍋爐給水中含有鐵時(shí),進(jìn)入鍋爐后,會(huì)在爐管上生成氧化鐵水垢和磷酸鹽水垢,而給鍋爐的安全運(yùn)行帶來(lái)危害。
2.2.1 氧化鐵水垢。該水垢導(dǎo)熱性能很差,平均導(dǎo)熱系數(shù)只有0.1~0.2kcal/(m·h·℃),僅為鋼材的1.67‰~5‰,約為鈣鎂水垢平均導(dǎo)熱系數(shù)的1.67%~40%。而資料顯示,鍋爐受熱面上附著1mm厚的水垢時(shí),其燃料的消耗將增加1.5%~3.0%,由此可見(jiàn),在鍋爐爐管上生成的氧化鐵水垢將大大降低鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。
2.2.2 磷酸鹽水垢。鐵含量超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致鍋爐中磷酸鹽水垢的生成速度很快。由于磷酸鹽水垢容易從傳熱面上脫落,因此鍋爐給水中的磷酸鹽含量超標(biāo)很容易引發(fā)爆管事故。
3.1 凝結(jié)水污染的主要原因分析
針對(duì)裝置情況,回收凝結(jié)水的雜質(zhì)主要來(lái)自以下三個(gè)方面:
3.1.1 金屬腐蝕產(chǎn)物。在汽水循環(huán)系統(tǒng)中,鋼制設(shè)備和管道的金屬腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入凝結(jié)水中,其中主要是鐵的腐蝕產(chǎn)物。凝結(jié)水中鐵化合物的形態(tài)主要是Fe3O4和Fe2O3等氧化物,它們呈懸浮態(tài)(粒徑>0.1μm)和膠態(tài)。
3.1.2 工藝設(shè)備。泄漏在間接蒸汽加熱的不同應(yīng)用場(chǎng)合與生產(chǎn)工藝,雜質(zhì)的成分與污染的途徑也不同。如在煉油廠,經(jīng)常有油類(lèi)、生水等漏入蒸汽凝結(jié)水中,而造成油超標(biāo)或硬度超標(biāo)。
3.1.3 蒸汽污染。鹽類(lèi)和雜質(zhì)進(jìn)入鍋爐系統(tǒng)后,由于水滴攜帶或蒸汽的溶解攜帶而進(jìn)入凝結(jié)水中,造成水質(zhì)惡化。
3.2 凝結(jié)水除油除鐵技術(shù)
3.2.1 重力除油。此種方法適用于水中油含量較大的工況。因重力沉降所能分離油滴的最小直徑較大,因而對(duì)于直徑很小的乳化油和溶解油無(wú)能為力。
3.2.2 焦炭除油。此種方法為吸附除油,除油效率低。
3.2.3 無(wú)機(jī)陶瓷濾膜(微孔過(guò)濾器、超微過(guò)濾器等)除油除鐵。此種方法運(yùn)行時(shí)存在過(guò)濾材料實(shí)際透水率低、向水中析出氧化鋁、氧化硅顆粒的問(wèn)題,造成設(shè)備產(chǎn)能不足,凝結(jié)水電導(dǎo)率升高,二次污染;且設(shè)備失效清洗再生時(shí)需要使用表面活性劑、殺菌除藻劑等多種化學(xué)藥劑,并使用160℃~250℃的蒸汽,工藝繁瑣復(fù)雜,存在安全隱患。
3.2.4 高密度纖維除油。纖維老化迅速,壽命短,設(shè)備維護(hù)工作量大。
3.2.5 纖維球除油。纖維球孔徑大,過(guò)濾精度低,處理后水中的油含量大,且再生需要用油,增加了處理難度。
3.2.6 類(lèi)萃取除油。此種方法長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)再生清洗系統(tǒng),凝結(jié)水中的油會(huì)污染樹(shù)脂從而影響吸附效果。且無(wú)在企業(yè)成功運(yùn)用的案例。
3.2.7 復(fù)合膜除油除鐵。此種方法除油、除鐵的精度高,并可將凝結(jié)水中的油、鐵及懸浮物等雜質(zhì)一次性去除。設(shè)備耐高溫、運(yùn)行成本低、全自動(dòng)控制、占地面積小,技術(shù)成熟,已在多家石油石化企業(yè)中使用。
3.2.8 此種方法過(guò)去曾存在著鋪膜不均和爆膜困難的問(wèn)題,但供貨商經(jīng)過(guò)自主研發(fā),進(jìn)行了多項(xiàng)設(shè)備結(jié)構(gòu)的改進(jìn)和系統(tǒng)工藝的改進(jìn),已成功解決了這些問(wèn)題,并已在青島石化和神華煤集團(tuán)等多家企業(yè)中成功運(yùn)用。
3.2.9 磁力過(guò)濾除鐵。此種方法運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水中的油會(huì)附著在磁性材料上,難以去除,影響處理效果。
3.2.10 離子交換樹(shù)脂除鐵。離子交換樹(shù)脂不耐高溫,易老化中毒,操作及再生復(fù)雜,成本高。
3.3 技術(shù)選擇
結(jié)合現(xiàn)狀并通過(guò)實(shí)際對(duì)比,建議采用復(fù)合膜除油除鐵技術(shù)。
3.3.1 工藝流程
根據(jù)中捷石化回收凝結(jié)水的水質(zhì)情況,本項(xiàng)目的凝結(jié)水處理提出如圖1方案。
圖1 凝結(jié)水處理系統(tǒng)圖
回收的凝結(jié)水匯集到凝結(jié)水罐中,經(jīng)凝結(jié)水泵加壓后依次進(jìn)入復(fù)合膜凝結(jié)水除油除鐵裝置和精密過(guò)濾器深度去除水中的油和鐵,使凝結(jié)水中油和鐵的含量均達(dá)到中壓鍋爐給水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)。
以上工藝路線中,凝結(jié)水經(jīng)過(guò)復(fù)合膜凝結(jié)水除油除鐵裝置和精密過(guò)濾器的處理后,在進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)前,還需先行通過(guò)出水水質(zhì)在線監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行油和鐵含量的在線監(jiān)控,確保進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)的凝結(jié)水油和鐵的含量均為100%合格。油含量或鐵含量不合格時(shí),凝結(jié)水返回凝結(jié)水罐進(jìn)行循環(huán)處理。
另外,為了保持復(fù)合膜凝結(jié)水除油除鐵裝置的運(yùn)行具有較高的經(jīng)濟(jì)性,凝結(jié)水在進(jìn)入復(fù)合膜凝結(jié)水除油除鐵裝置前,則需先行通過(guò)進(jìn)水水質(zhì)在線監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行油含量的在線監(jiān)控。事故狀態(tài)下油含量很高(>10mg/L)的凝結(jié)水,通過(guò)與水中油在線檢測(cè)儀聯(lián)鎖的氣動(dòng)閥直接排入污水管道,進(jìn)入含油廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,而不進(jìn)入復(fù)合膜凝結(jié)水除油除鐵裝置進(jìn)行處理。
3.3.2 技術(shù)目標(biāo)
本方案實(shí)施后,可解決凝結(jié)水存在的油和鐵超標(biāo)這兩個(gè)主要問(wèn)題:
(1)去除凝結(jié)水中的油,將凝結(jié)水中油的含量降至1mg/L以下,達(dá)到中壓鍋爐給水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)去除凝結(jié)水中的鐵,將凝結(jié)水中鐵的含量降至50μg/L以下,達(dá)到中壓鍋爐給水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
3.4 經(jīng)濟(jì)效益分析
復(fù)合膜凝結(jié)水精處理裝置的年運(yùn)行時(shí)間按8400h計(jì)算,凝結(jié)水的回收量按85噸/時(shí)計(jì)算,本方案實(shí)施后每年可回收利用的凝結(jié)水量71.4104t。
3.4.1 回收價(jià)值
現(xiàn)我司動(dòng)力介質(zhì)價(jià)格如下:
除鹽水:4.00元/t
電:0.66元/kW·h
蒸汽:100.00元/t
壓縮空氣:0.15元/Nm3
污水處理:12元/t
熱能的價(jià)值按下式根據(jù)蒸汽的價(jià)值計(jì)算得出,其中凝結(jié)水的溫度按95℃計(jì)算,除鹽水的溫度按25℃計(jì)算,熱能利用率按80%計(jì)算。
熱能價(jià)值=(凝結(jié)水溫度-除鹽水溫度)×水比熱÷蒸汽熱焓×蒸汽熱值成本×熱能利用率,計(jì)算得10.61元/t
凝結(jié)水價(jià)值=除鹽水價(jià)值+熱值價(jià)值=4+10.61=14.61元/t
節(jié)能效益S1=回收凝結(jié)水量×凝結(jié)水價(jià)值×運(yùn)行時(shí)間,計(jì)算得10431540元/a
凝結(jié)水中回收利用的熱能按下式計(jì)算得出:熱能回用量=(凝結(jié)水溫度-除鹽水溫度)×水比熱×回收凝結(jié)水量,計(jì)算得4.998×1010kCal/a
凝結(jié)水中回收利用的熱能折合標(biāo)煤按下式計(jì)算得出,其中標(biāo)煤的單位發(fā)熱量為7000kcal/kg,鍋爐的熱效率按70%計(jì)算:熱能折合標(biāo)煤量=熱能回用量÷鍋爐的熱效率÷標(biāo)煤的單位發(fā)熱量,計(jì)算得10200t/a。
3.4.2 運(yùn)行費(fèi)用
(1)木質(zhì)纖維素費(fèi)用,消耗量為0.3t/a,單價(jià)15000元/t,費(fèi)用4500元/a;
(2)粉末活性炭費(fèi)用,消耗量為0.3t/a,單價(jià)12000元/t,費(fèi)用3600元/a;
(3)除鹽水的消耗費(fèi)用,消耗量為770t/a,單價(jià)4元/t,費(fèi)用3080元/a;
(4)電費(fèi),耗電量為215730kW·h/a,單價(jià)0.66元/kW·h,電費(fèi)142382元/a;
(5)壓縮空氣的消耗費(fèi)用,消耗量為12750Nm3/a,單價(jià)0.15元/Nm3,費(fèi)用1913元/a;
(6)污水排放的費(fèi)用,設(shè)備排污量1360t/a,污水處理單價(jià)12元/t,則污水排放的費(fèi)用16320元/a;
(7)人工費(fèi)用,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)不需額外增加運(yùn)行人員,人工費(fèi)記作零。
綜上所述,復(fù)合膜凝結(jié)水精處理裝置的運(yùn)行費(fèi)用為171795元/a,單位成本為0.24元/t。
3.4.3 新增凈節(jié)能效益
凈節(jié)能效益為回收價(jià)值和運(yùn)行用之差,約計(jì)1026萬(wàn)元/a。
4.1 凝結(jié)水經(jīng)復(fù)合膜除油除鐵技術(shù)處理后,油、鐵的含量可以完全達(dá)到中壓鍋爐的給水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 如果采用復(fù)合膜除油除鐵技術(shù)至少可新增凈節(jié)能效益1026萬(wàn)元/a,節(jié)水71.4×104t/a,節(jié)約標(biāo)煤1.02×104t/a,節(jié)能效益和社會(huì)效益顯著。
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