(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司,河北 涉縣 056404)
干法除塵在天鐵3#高爐的應(yīng)用
代允堂
(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司,河北 涉縣 056404)
對(duì)天鐵3#高爐除塵系統(tǒng)的改造情況進(jìn)行了介紹,總結(jié)了干法除塵系統(tǒng)改造的效果和經(jīng)濟(jì)性。
高爐煤氣;干法除塵;經(jīng)濟(jì)性;改造
3#高爐于2006年進(jìn)行了擴(kuò)容大修,爐容由550m3擴(kuò)至720m3。針對(duì)增加的煤氣量,原有的煤氣洗滌設(shè)備已不能滿足使用要求,所以在高爐大修的同時(shí),又增建了350m3洗滌塔一座。濁環(huán)水的流量由原來的950m3/h增加至1250m3/h,急需采用相應(yīng)措施。
為此,2008年公司專門組織技術(shù)人員進(jìn)行了深入研究,提出在3#高爐中采用全干法煤氣除塵的方案。3#高爐主要工藝參數(shù)如表1所示。
1.工藝流程
工藝流程圖如圖1所示。
2.改造實(shí)施
(1)布袋系統(tǒng)
表1
布袋除塵器選用長(zhǎng)袋脈沖除塵器,它處理風(fēng)量大,清灰效果好,除塵效率高,占地面積小。其結(jié)構(gòu)由除塵器框架、箱體、中間灰斗、濾袋、脈沖噴吹、卸灰、輸灰及吹掃裝置組成,除塵器采用筒體灰斗和中間灰斗兩級(jí)卸灰,可有效避免煤氣泄漏。
(2)調(diào)溫系統(tǒng)
圖1
為調(diào)控高爐煤氣溫度,可采用1組冷熱交換器,對(duì)煤氣進(jìn)行調(diào)溫。該系統(tǒng)設(shè)1臺(tái)高溫風(fēng)機(jī),當(dāng)煤氣溫度>240℃時(shí),啟動(dòng)風(fēng)機(jī),吸入冷源對(duì)煤氣進(jìn)行冷卻。當(dāng)煤氣溫度<90℃時(shí),啟動(dòng)風(fēng)機(jī),吸入熱源對(duì)煤氣進(jìn)行升溫。選空氣作為冷源,熱風(fēng)爐廢煙氣作為熱源。
(3)卸灰系統(tǒng)
由圖1可知,該流程整體密封性強(qiáng),沒有揚(yáng)塵,卸灰穩(wěn)定、順利,采用高位灰倉,卸灰次數(shù)少,勞動(dòng)強(qiáng)度低。
(4)閥門水冷卻系統(tǒng)
由于爐頂事故煤氣溫度和廢氣溫度較高,當(dāng)其進(jìn)入冷熱交換器時(shí),插板閥難以承受,因此冷熱交換器組的煤氣和廢氣管道閥門設(shè)計(jì)了水冷系統(tǒng),保證其安全可靠的運(yùn)行。
(5)閥門均壓、吹掃、放散系統(tǒng)
在半凈煤氣系統(tǒng)和凈煤氣系統(tǒng)設(shè)有多個(gè)全封閉插板閥,閥門直徑較大,閥板承受壓力大,開啟困難,為使閥門開啟順利,減少變形和磨損,所有全封閉插板前后設(shè)有均壓管道。
全封閉插板閥設(shè)有吹掃口、放散口和排灰口,每次閥門開啟前和關(guān)閉后用氮?dú)獯祾?,避免密封面被灰塵堵塞、磨損,影響密封效果。
(6)濾袋材質(zhì)
采用美斯9806耐高溫針刺氈為濾袋材質(zhì),它由兩種以上的耐高溫纖維混合及層狀復(fù)合,以實(shí)現(xiàn)更高、更新的物理及化學(xué)性能。具有耐高溫、高強(qiáng)度、抗酸堿腐蝕、耐磨、抗折等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過不同的表面化學(xué)處理后,還具有易清灰、拒水、防油等特點(diǎn),和玻璃纖維濾料相比,其耐磨性、抗折性及剝離強(qiáng)度有明顯提高,可承擔(dān)高過濾負(fù)荷,由于耐溫高,長(zhǎng)期工作溫度可耐受260℃,瞬時(shí)可耐受300℃,從而提高了布袋除塵器工作的可靠性。
(7)脈沖反吹系統(tǒng)
采用氮?dú)饷}沖反吹工藝,該系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單可靠,清灰效果好,且氮?dú)庾鳛榉创到橘|(zhì),不含塵,壓力比煤氣壓力高兩倍,每條袋子都有氮?dú)鈬娍?,清灰效果好,氮?dú)庥昧亢苌?,只占煤氣總量?/105,對(duì)煤氣質(zhì)量沒有影響。
3.干法除塵的意義
(1)緩解壓力
緩解濁環(huán)水處理設(shè)備壓力,解決了水處理場(chǎng)地不足的問題,降低了成本。
(2)節(jié)約水源
3#高爐濁環(huán)水用水量為1250m3/h,水量損失約在15%~20%之間,以15%計(jì)算,每年至少可節(jié)約新水為188萬t。
(3)為TRT技術(shù)實(shí)施創(chuàng)造了條件
干法除塵保證了高爐凈煤氣的溫度,這為實(shí)施高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT)技術(shù)的實(shí)施提供了保證。
(4)為高爐冶煉節(jié)省了大量的焦礦
由于凈煤氣溫度120~170℃、水分含量<5mg/ m3,使煤氣發(fā)熱值增加210kJ/m3以上,風(fēng)溫提高40~70℃。風(fēng)溫提高100℃而降低焦比15~20kg/t,帶來巨大的節(jié)焦效益。
(5)環(huán)保節(jié)能
干法除塵可直接清出除塵灰,并可將除塵灰作為煉鐵輔料使用。相比濕法除塵,干法除塵還能節(jié)約循環(huán)水7~9m3/t鐵,節(jié)電60%~70%,新增發(fā)電30%,每年可降低電耗480萬kW·h以上。同時(shí)杜絕了大量有毒污水、污泥的產(chǎn)生,對(duì)于保護(hù)環(huán)境做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
減少污泥處理系統(tǒng)運(yùn)行崗位,減少兩臺(tái)渣漿泵的運(yùn)行,節(jié)約大量洗滌循環(huán)水。
自2009年改造完成投入使用以來,每年節(jié)約綜合費(fèi)用993萬元,項(xiàng)目投資1600萬元,目前已收回成本。
與濕法除塵相比,干法每立方煤可減少5.8mg粉塵,這樣1座720m3高爐采用干法除塵每年可少向大氣中排放粉塵近10t,可為環(huán)保事業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)。
(上接P58頁)
(1)汽缸與小車聯(lián)接:聯(lián)接方式簡(jiǎn)單、快捷,更換時(shí)間縮短,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中自動(dòng)糾偏。
(2)小車、軌道及車輪:摩擦系數(shù)減小,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)找正、居中,車輪不易磨損。
(3)走行汽缸:阻力減小,軸頭不易拉脫,密封、汽缸、鋼繩運(yùn)行穩(wěn)定。
改進(jìn)后,2014年1~6月,汽缸與小車聯(lián)接未發(fā)生故障,脫硫其它故障降低60%。提高了行走機(jī)構(gòu)的使用周期,保障了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
[1]濮良貴,紀(jì)名剛.機(jī)械設(shè)計(jì)(第七版)[M].北京:高等教育出版社,2001.
[2]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.
(收稿日期:2014-09-22)
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1671-0711(2014)12-0040-02
2014-06-03)