呂磊 尚巨龍(長慶油田第一采油廠杏南采油作業(yè)區(qū) 陜西 志丹 717500)
杏南區(qū)儀表管理QC小組成立后,全組人員立即組織開展活動,利用一周時間對全區(qū)各類水表故障情況進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計,截止目前杏南區(qū)水表故障率高達(dá)155%,與廠規(guī)定指標(biāo)高出,嚴(yán)重影響注水工作平穩(wěn)運行。
目標(biāo):使杏南區(qū)水表故障率降低到85%,從而達(dá)到提高油田精細(xì)管理與開發(fā)的目的。
我們小組成員對全區(qū)水表故障情況進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的現(xiàn)狀調(diào)查后,經(jīng)過認(rèn)真分析討論,總結(jié)出造成我區(qū)水表故障率高的原因有三個方面,人為因素:新員工多、管理制度不合理;設(shè)備因素:葉輪結(jié)構(gòu)不合理、控制系統(tǒng)不穩(wěn)定、制造材質(zhì)差;水質(zhì)因素:水質(zhì)影響。
導(dǎo)致我區(qū)水井故障率高的原因確定:
確認(rèn)1:新員工多
杏南區(qū)目前有員工317人,其中2007年以后新增員工174人,占員工總數(shù)的50.03%。針對新員工多、住井員工更換頻繁的現(xiàn)狀,作業(yè)區(qū)將新員工以及住井員工的培訓(xùn)列為的重中之重,2010年來作業(yè)區(qū)對員工分80批培訓(xùn)860人次。經(jīng)過對作業(yè)區(qū)六個基層井區(qū)員工進(jìn)行培訓(xùn)抽查,結(jié)果其中100人認(rèn)為培訓(xùn)效果良好,方法得當(dāng),培訓(xùn)內(nèi)容具有較強的可操作性,只有5人認(rèn)為內(nèi)容不夠詳實,平均成績?yōu)?5.3分。
結(jié)論:“新員工多”是非要因。
確認(rèn)2:管理制度不合理
目前作業(yè)區(qū)注水系統(tǒng)實行分級管理:作業(yè)區(qū)—井區(qū)—班站—配水間四級管理,范圍覆蓋每一個注水單元。做到出現(xiàn)問題,及時上報,及時解決,對不能修復(fù)的及時聯(lián)系廠家進(jìn)行維護。其次管理嚴(yán)格、制度健全、合理,經(jīng)過內(nèi)控體系審核達(dá)標(biāo)。
結(jié)論:“管理制度不合理”是非要因。
確認(rèn)3:葉輪制造材質(zhì)差
全區(qū)共有水表132塊,主要投用于07年、08年,其中40%為普通鋼材質(zhì),抗擊打能力差,易出現(xiàn)葉輪葉、葉輪中軸斷、葉輪銹死、腐蝕變形等故障。
結(jié)論:“制造材質(zhì)差”是要因。
確認(rèn)4:葉輪結(jié)構(gòu)不合理
目前我區(qū)主要以西安國儀和上海一諾生產(chǎn)的水表為主。其中西安國儀生產(chǎn)的水表葉輪與固定軸之間的間隙只有2mm,稍微有一點臟東西就容易卡住,且葉輪面為平面,抗擊打能力差,且不可拆卸;而上海一諾生產(chǎn)的葉輪與固定軸之間的間距為4mm,不容易卡,其次葉論面為凹面,可以減少水流的沖擊力,抗擊打能力強,還可拆卸進(jìn)行二次使用,從而大幅度降低了維護費用。
結(jié)論:“結(jié)構(gòu)不合理”是要因。
確認(rèn)5:控制系統(tǒng)不穩(wěn)定
水表的控制系統(tǒng)主要分為主板和動力板,其中主板主要作用數(shù)據(jù)采集、處理,動力板主要作用:通過控制電機轉(zhuǎn)速,從而控制水表流量大小。故障主要表現(xiàn)為死機、程序紊亂從而導(dǎo)致誤差較大。
結(jié)論:“控制系統(tǒng)不穩(wěn)定”是要因。
確認(rèn)6:水質(zhì)影響
目前我區(qū)水源主要以采出水為主,水中含有大量的懸浮物、雜質(zhì)等等,嚴(yán)重影響水表的正常運行。
結(jié)論:“水質(zhì)影響”是要因。
經(jīng)過以上分析,要因有四條:制造材質(zhì)差;結(jié)構(gòu)不合理;控制系統(tǒng)不穩(wěn)定;水質(zhì)影響。
針對確定的四條要因,小組成員經(jīng)過認(rèn)真討論,制定了如下切實可行的治理對策:
對策表
針對上述制定的對策,小組成員根據(jù)對策,逐一進(jìn)行了有條不紊的實施,并對結(jié)果隨時予以跟蹤和監(jiān)控。
實施一:制造材質(zhì)差
2010年以來,我們節(jié)能QC小組和各個井區(qū)大班一起,對全區(qū)水表葉輪進(jìn)行更換,更換為高強度不銹鋼金屬材質(zhì),提高了葉輪的耐腐蝕性,抗擊打能力,從而降低水表故障率。
實施二:結(jié)構(gòu)不合理
杏南區(qū)積極和廠相關(guān)部門聯(lián)系,要求廠家制造一批可拆式葉輪,對其進(jìn)行更換,累計更換30塊,確報水表葉輪的重復(fù)利用。降低水表故障率,縮短維護周期。并節(jié)省了部分維護費用。
實施三:控制系統(tǒng)不穩(wěn)定
通過和廠家溝通,將主板由原來的排線連接改為插針式連接,以降低主板死機、程序紊亂的頻率,從而降低水表故障率。
實施四:水質(zhì)影響
杏南區(qū)采出水主要由杏河集輸大隊供給,為了提高水質(zhì),確保注好水注夠水,我主要采取定期洗井和清洗葉輪的方式,確保水源清潔、葉輪不卡,來降低水表六、效果檢查
在我區(qū)節(jié)能QC小組全體成員共同努力下,通過對制定對策的認(rèn)真實施,經(jīng)歷了一個PDCA循環(huán),取得了良好的效果。
經(jīng)統(tǒng)計,2010年對全區(qū)水表系統(tǒng)實施維護200塊次措施后,故障率由措施前的155%降低到目前的73%,措施效果明顯。
本次QC活動達(dá)到了設(shè)定的預(yù)期目標(biāo),并取得了良好的效果,為了鞏固成果,對這次QC小組活動作如下總結(jié):1、將此成功維護措施納入《杏南采油作業(yè)區(qū)注水精細(xì)管理實施細(xì)則》,為今后精細(xì)化管理提供的管理依據(jù)。2、分批次對全區(qū)水表葉輪進(jìn)行清洗,并加強注水井工作,確保井筒清潔。3、對故障率高的水表,結(jié)合歷次維護情況,建立重點儀表維護檔案,并學(xué)會綜合分析和利用各項資料,最終確保每塊表都能正常運行。
2010年,作業(yè)區(qū)注水儀表系統(tǒng)管理還有很大的空間,我們將從現(xiàn)在開始成立節(jié)能QC小組,集思廣益,引導(dǎo)相關(guān)人員熟練掌握各類注水儀表的工作原理,結(jié)構(gòu)和操作注意事項,及時到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo),并做好相關(guān)資料錄取和建立專門的資料跟蹤臺帳及數(shù)據(jù)庫,確保全區(qū)注水儀表正常平穩(wěn)運行,以期實現(xiàn)我區(qū)油田開發(fā)的效益最大化。