五凌電力貴州黔東電力有限公司 王海濤
受熱面上的灰污染按其粘結(jié)強度可分為松散性積灰和粘結(jié)性積灰(包括結(jié)焦)。松散性灰污的產(chǎn)生僅是一個物理過程。從技術(shù)角度出發(fā),松散性灰污有時無法避免,且只要保證適當?shù)氖軣崦娼Y(jié)構(gòu)設計尺寸,組織好燃燒工況和保持足夠的氣流能量,并在必要時配合正常的定期吹灰等,即可將灰污染程度控制在合理的范圍內(nèi)。而對同時具有物理化學兩種作用的粘結(jié)性灰污(這種現(xiàn)象發(fā)生在鍋爐的高溫部分,例如爐膛稱之為結(jié)焦),由于灰污層強度高,物理方法難以清除,且具有無限生長的特性,帶來的危害性更大。運行中影響鍋爐粘結(jié)性灰污(結(jié)焦)的因素是多方面的、復雜的,最主要的就是入爐煤的煤質(zhì)。
燃料中灰分含量高,灰熔點低,是鍋爐易結(jié)焦的原因之一。對煤種及燃燒方式的選擇,應盡量選擇與設計煤種相符的煤種,當燃煤為低灰熔點時,應與灰熔點高的煤混燒。結(jié)焦是否產(chǎn)生還取決于燃煤的礦物質(zhì)特性。處于鍋爐燃燒中心(溫度達 1450~1650℃)的粉煤灰可能已全部熔化或表面熔化。在正常情況下,熔渣離開燃燒中心碰到受熱面以前應當已冷卻成固體狀態(tài),這樣與受熱面碰撞后仍被煙氣帶走,只會引起磨損,不致釀成結(jié)焦。若熔渣在與受熱面撞擊時,仍保持熔化狀態(tài),則粘附在管壁上,形成結(jié)焦。造成鍋爐結(jié)焦的主要原因是灰份的成份及其熔點。煤灰中所含的SiO2、Al2O3、MgO、Fe3O4、Fe2O3、FeO、CaO、Na2O、K2O等各自有不同的熔點。一般來說,SiO2、Al2O3的含量高時,煤灰熔點也高;鐵和堿金屬的氧化物多時,煤灰熔點較低;具有助熔作用的CaO以及燃料中黃鐵礦(FeS)等多時,會使煤灰熔點下降;當它們作為混合物晶體存在時,又會使煤灰熔點改變。如果灰渣中形成三元共晶體Al2O3·2SiO2+2FeO·SiO2+SiO2,則熔點只有1000~1100℃;形成二元共晶體CaO·FeO+CaO·Al2O3熔點為1200℃。
添加化學藥品可改變礦物質(zhì)在爐內(nèi)的反應歷程,從而改變其灰污特性。從30年代開始有人研究并采用化學添加劑清除鍋爐受熱面上的積灰。60年代,以銅為主要成分的添加劑開始用于解決爐膛結(jié)焦,并已開發(fā)成產(chǎn)品在一些國家應用。80年代我國的除焦劑(清灰劑)問世,綜合起來主要有兩大類:氧化型和鹽型,現(xiàn)已廣泛用于清除鍋爐受熱面上的灰污。
“速特威”2633鍋爐除焦劑屬于鹽型除焦劑,其工作原理是提高焦層共熔物的熔點,使之二次燃燒。在400℃的溫度下,會與焦層中的有機物發(fā)生自燃。在700℃的溫度時,在氣流的作用下,與焦層中的炭沫、硫磺和其它可燃物質(zhì)碰撞、摩擦會發(fā)生燃燒和微爆現(xiàn)象,使焦層松化。除焦劑在深入焦層內(nèi)部過程中,改變焦層的晶格,使焦層的晶體由堅硬的納長石和鈣長石,改變?yōu)槭杷傻氖⒑湍獊硎取?/p>
對于鍋爐結(jié)焦,除焦劑雖不能防止其產(chǎn)生,但能改變其結(jié)焦強度,此時配合氣流的物理作用就能達到除焦的目的。因此在使用除焦劑時,配合正常的定期吹灰,效果更為明顯。
黔東電廠#1、2爐采用東方鍋爐廠引進福斯特惠勒公司技術(shù)設計制造,型號DG2028/17.45-Ⅱ3,型式:亞臨界壓力,一次中間再熱的自然循環(huán)鍋爐,雙拱形單爐膛,W型火焰燃燒方式。兩臺機組分別于2008、2009年投產(chǎn)。投產(chǎn)以來結(jié)焦嚴重,為此,該廠自2012年開始使用速特威(STW)2633液體除焦劑對#1、2爐進行除焦。
(1)除焦的必要性
該廠鍋爐因采用W型火焰燃燒方式,導致爐膛火焰中心達1600℃以上,適應煤種為無煙煤。但自投產(chǎn)以來一直燃用嚴重偏離設計的煙煤,且為高硫、高灰分煤種。因此兩臺爐自投產(chǎn)以來結(jié)焦嚴重,運行一周左右即能在爐膛產(chǎn)生大量的爐焦。后#2爐經(jīng)廠家計算試驗性的減少部分衛(wèi)燃帶后結(jié)焦嚴重稍微減輕,但隨之而來的是再熱汽溫偏低。#1爐衛(wèi)燃帶未進行改造鍋爐結(jié)焦嚴重,隨之而來的是頻繁落焦問題。落焦對鍋爐燃燒產(chǎn)生很大的擾動,造成鍋爐燃燒不穩(wěn),甚至造成鍋爐滅火、機組跳閘,嚴重影響機組安全運行。2010年以來,因爐膛落焦#1鍋爐發(fā)生數(shù)次因垮大焦導致燃燒不穩(wěn),被迫投油穩(wěn)燃;更嚴重的造成一次鍋爐滅火,多次因大焦導致?lián)圃鼨C鏈條卡澀,降負荷處理鏈條斷鏈時間長達12小時,嚴重影響鍋爐運行安全。由于結(jié)焦嚴重,鍋爐受熱面?zhèn)鳠嵝Ч艿胶艽笥绊憽R环矫?,造成爐膛出口區(qū)域煙氣溫度偏高,受熱面管束易超溫而縮短使用壽命,同時使鍋爐減溫水超量增大,降低機組效率;另一方面,造成鍋爐排煙溫度嚴重偏高排煙設計值為120℃,而實際運行中,排煙溫度高達140~150℃,比設計值高20~30℃,從而使鍋爐排煙熱損失增大,嚴重影響機組經(jīng)濟運行。
鍋爐熄火造成機組跳閘,將對電網(wǎng)造成較大沖擊,影響到社會效益。機組效率降低造成發(fā)電煤耗上升,意味著能源消耗上升,煙氣、灰、渣排放量上升,對資源及環(huán)境保護造成不利影響。此外,機組跳閘后恢復過程中須投用助燃油,也會加大資源消耗。
(2)速特威-2633 除焦荊除焦原理及特點
速特威-2633鍋爐除焦劑為液態(tài)化學制品(硝酸鹽水溶劑),呈淡藍色,PH值4~6.1,無毒、無味、無爆炸危險,對人體無危害,對環(huán)境無污染。其除焦機理和過程為:除焦劑通過噴藥設備由看火孔噴入爐內(nèi),在爐膛內(nèi)迅速汽化,隨后在隨煙氣氣流通過爐膛、過熱器、再熱器的同時,與受熱面的結(jié)焦發(fā)生化學反應,改變焦塊(灰渣)原有堅硬的鈾長石和鈣長石的晶體結(jié)構(gòu),使其變?yōu)槭杷傻哪獊硎褪?,隨后在氣流的作用下(包括正常的定期吹灰)脫落,從而達到除焦的目的。實踐證明其除焦范圍大、效果好。噴藥過程中不會對鍋爐燃燒產(chǎn)生任何不良影響。同時,在氣體排放中也不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影響。
(3)除焦劑使用效果
(a)排煙溫度變化
由于使用除焦劑減輕和清除鍋爐受熱面的結(jié)焦和高溫積灰,強化了鍋爐傳熱,因而降低了鍋爐的排煙溫度。根據(jù)鍋爐的DCS數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,使用除焦劑的2012年鍋爐排煙溫度較2011年平均下降18℃,考慮到環(huán)境溫度2012年冬季較2011年秋季同期低,經(jīng)折算,在相同環(huán)境溫度的條件下,2012年排煙溫度較2011年降低約10℃。一般來說,鍋爐排煙溫度每降低10~15℃,鍋爐效率可提高約1%,故可認為鍋爐熱效率提高將近1%左右。如圖1所示。
圖1 #1爐使用除焦劑前后排煙溫度變化
(b)減溫水流量變化
圖2為#1爐使用除焦劑前后過熱器減溫水流量變化規(guī)律,使用除焦劑后過熱器減溫水流量在任何負荷下都有一定程度的下降,這使得機組的安全性和經(jīng)濟性都有一定程度的提高。
圖2 #1爐使用除焦劑前后減溫水變化
(a)高溫過熱器出口煙溫變化
使用除焦劑以后,#1爐高溫過熱器出口煙溫變化如圖3所示,由圖可知:
圖3 使用除焦劑前后高過出口煙溫變化
(1)使用除焦劑以后,#1爐高溫過熱器出口煙溫總體呈下降趨勢。
(2)無論在任何負荷范圍,使用除焦劑后,#1爐高溫過熱器出口煙溫降低25~35℃左右。
(3)高溫過熱器出口煙溫下降,說明高溫過熱器管組及之前受熱面(爐膛、屏過)的吸熱量增加,顯然,受熱面結(jié)焦不斷減少是導致這一變化的主要原因。
(d)提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性、保證鍋爐安全運行
鍋爐使用除焦劑3-4個月后,鍋爐結(jié)焦程度大為減輕,基本看不到大的焦塊,從而有效地避免了因落焦造成的鍋爐滅火事故的發(fā)生,有力地保證了機組安全、可靠運行,而鍋爐每次熄火可造成直接經(jīng)濟損失約 50萬元。
(e)其它效益
(1)在使用除焦劑后,爐膛結(jié)焦減少,水冷壁吸熱增多,爐膛出口煙氣溫度合理,可有效防止過熱器受熱面超溫。
(2)鍋爐除焦后,機組運行可靠性提高,有力地保證電網(wǎng)的穩(wěn)定,產(chǎn)生良好的社會效益。
(3)使用除焦劑后,去除了鍋爐受熱面結(jié)焦,檢修期間可免除除焦工作,降低了人員勞動強度。
黔東#1爐使用除焦劑后效果明顯,主要表現(xiàn)為鍋爐排煙溫度、過熱器減溫水流量、二級過熱器出口煙溫等參數(shù)開始降低,說明除焦劑對該公司的鍋爐有較為理想的除焦效果。
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