天地(常州)自動化股份有限公司 湯慶勇
在煤礦生產過程中,排水系統(tǒng)是非常重要的組成部分,也是保證煤礦安全生產的主要內容?,F(xiàn)階段,大部分均是采用繼電器控制完成煤礦排水系統(tǒng)的控制,并且需要人工操作水泵的開停以及選擇切換,無法實現(xiàn)水位或者其它參數(shù)的自動開停與水泵調節(jié),在一定程度上,影響了煤礦排水系統(tǒng)的運行效率,進而降低的煤礦生產的經濟效益。所以,一定要加強組態(tài)監(jiān)控、PLC技術的運用,促進煤礦排水系統(tǒng)的高效運行,實現(xiàn)煤礦生產效益的提高。
系統(tǒng)主要是由PLC、兩臺大功率三相水泵、變頻器、一臺壓力變送器與其它控制設施共同構成,其中變頻器主要就是對三相水泵進行軟啟動,以及實現(xiàn)變頻調速,水位傳感器主要就是將當前的水位信號轉變成標準電流信號,大概在4-20毫安之間,利用A/D轉換模塊將這些電流信號輸送至PLC中,在此過程中實現(xiàn)水位信號的測量,并且對水位信號進行相應的對比,之后進行邏輯運算,最后將運算得到的結果輸送至變頻器,變頻器再結合結果進行相應的數(shù)據(jù)輸出,進而實現(xiàn)對水泵轉速的調節(jié)。與此同時,在測得水位信號之后,也可以通過PLC輸送至上位機,利用組態(tài)軟件展開動態(tài)測試;而上位機通過向PLC輸出控制信號的方式,對水泵起停、速度切換等進行有效的控制。
在設計排水系統(tǒng)的時候,一定要使其具備相應的自動化,進而需要采用連續(xù)閉環(huán)的PID控制系統(tǒng),結合既定水位值與實際水位值的對比,根據(jù)PLC系統(tǒng)的PID邏輯運算進行相應的計算,之后向系統(tǒng)輸出調節(jié)信號,實現(xiàn)對變頻器輸出頻率的控制,并且加強對水泵電動機組的有效控制,進而實現(xiàn)對排水系統(tǒng)排水量的有效調節(jié)。在排水系統(tǒng)進行作業(yè)的時候,可以將其工作原理抽象為連續(xù)單閉環(huán)的PID控制系統(tǒng)。當系統(tǒng)進行正常作業(yè)的時候,水位傳感器就會將煤礦中的水位信號轉變?yōu)橄鄳碾娏餍盘?,大概?-20毫安之間,之后輸送至PLC的PID調節(jié)器當中,在此過程中,對既定水位值與實際水位值進行對比,得到相應的規(guī)律,進而予以相應的處理,通常情況下,可以將PID調節(jié)器規(guī)律設置為比例(P)、積分(I)、微分(D),之后結合使用人員設置的P、I、D參數(shù)進行相應的計算,進而輸出相應的信號,對變頻器作業(yè)頻率進行有效的控制與調節(jié),進而實現(xiàn)水泵電動機組轉速與自動排水流量的有效控制與調節(jié),促進煤礦生產的正常進行。
實際工作原理:水位傳感器會對煤礦實際水位值進行測量,之后經過相應的反饋,輸送至比較器輸入端,進而與既定水位值展開相應的對比,當煤礦實際水位值比較大的時候,通過參數(shù)的相關計算,對PID參數(shù)進行有效的調節(jié),逐漸增加變頻器的作業(yè)頻率,進而實現(xiàn)水泵轉速的不斷加大,增加排水量,進一步降低煤礦中的實際水位。反之,如果煤礦實際水位值比較小的時候,可以通過參數(shù)的計算,調節(jié)PID參數(shù),逐漸降低變頻器的作業(yè)頻率,減小水泵的工作轉速,降低排水量,實現(xiàn)煤礦實際水位的穩(wěn)定下降,保證煤礦生產的可持續(xù)發(fā)展。
在此排水系統(tǒng)中,一般均需要設計兩臺常用水泵,當煤礦中積水比較少的時候,就可以利用變頻器對一號水泵進行控制,實現(xiàn)煤礦水位的降低,當煤礦積水量不斷增加的時候,一定要加強一號水泵工作的頻率,而當一號水泵工作的頻率達到最高的時候,煤礦積水水位依然沒有達到設計要求時,就需要把一號水泵切換至工頻電源上,實現(xiàn)電量供應。在二號水泵展開有關積水排除作業(yè)的時候,一定要利用變頻器將其切換至二號水泵之后,才可以進行有效的作業(yè)。當二號水泵工作的頻率降低至0以后,隨著排水量的逐漸降低,其頻率也就隨之變化。此時,需要在排水量比較大時,及時關掉工頻電源供應的一號水泵,保證二號水泵的正常運行,并且進行一定的提速,促進煤礦生產的正常進行。
在此排水系統(tǒng)中,PLC選用的一般均為施奈德TWIDO系列,型號是TWDLAFAODRF的一體型PLC,其主要就是24路輸入,14路繼電器輸出,2路晶體管輸出,并且具有支持以太網通訊、以太網RJ-45口、PID運算等功能。當選用施奈德ATV31型號變頻器盡心作業(yè)的時候,其模擬量擴展模塊需要使用兩入一出的TIVDAMM3I-IT型號。其中要求變頻器與模擬量模塊進行直接連接,保證模擬量輸入信號為2路,第1路為水位傳感器輸送的電流信號,傳達至IN0;第2路為變頻器輸出的頻率信號,直接反饋至IN1。針對變頻器A11端而言,可以直接利用模擬量輸出的電壓信號,進行相應的輸入,并且實現(xiàn)變頻器頻率的有效調節(jié)。
在進行系統(tǒng)軟件設計的時候,可以利用PLC的PID調節(jié)器進行一定的輸出調節(jié)。PLC主要就是一種采樣控制,其可以結合采樣時間偏差展開相關的運算,進而得到相應的控制量。在進行實際應用的時候,需要將信息的PID控制算式轉變?yōu)閷嶋H運用的PID算式。之后,對PID算式展開離散化的模擬處理。最后,利用后向差分變換法,將離散化模擬的PID算式進行差分處理,形成相應的方程,這樣才可以進行輸出值的計算。
理想模擬的PID算式為:
設其采樣周期為TS,初始時間為0,其第n次的采樣偏差也就是en,控制輸出是Mn,之后進行相應的轉換得到模擬的PID離散化算式為:
式中:Mn表示第n次的控制輸出值;KC表示PID回路增益;en表示第n次的采樣偏差;en-1表示第n-1次的采樣偏差;TS表示采樣周期。
通過模擬PID離散化算式可以看出,從第一個采樣周期一直到目前的采樣周期,整個過程中存在的全部錯誤差項就是積分項內容。
通過計算機的采樣之后,保證每一個采樣值偏差都要進行一些輸出值的計算,只有這樣,才可以實現(xiàn)積分項前值與偏差前值得有效保存。通過計算機的處理與計算,可以將模擬的PID離散化算式進一步簡化為:
式中:MX表示積分項前值。
為了可以更好的實現(xiàn)排水系統(tǒng)的設計功能,保證各水泵與閥門的正常運行,有效讀出各水位值與流量值等參數(shù),并且進行相應的報警顯示與故障記錄,一定要加強力控組態(tài)軟件的運用,即PCAuto6.0,將其當成是上位機管理軟件,通過力控組態(tài)軟件和PLC系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)通訊,完成系統(tǒng)的遠程監(jiān)控。
在力控組態(tài)軟件中進行新建工程的時候,只需要在工程管理器中命名工程名稱,如“XXX礦井排水”,這樣就完成了新建工程。之后點擊“開發(fā)系統(tǒng)”,進行新系統(tǒng)的開發(fā)。
同力控組態(tài)軟件進行數(shù)據(jù)通訊的設備就是I/O設備,這些設備能夠利用以太網或者串口和上位機之間展開一定的數(shù)據(jù)通訊;只有在明確I/O設備之后,才可以保證力控組態(tài)軟件數(shù)據(jù)與I/O設備數(shù)據(jù)進行通訊。
在Draw導航器中,找到“I/O設備驅動”選項,之后進行雙擊,選擇“PLC”選項,再進行雙擊,然后選擇相應的廠商名稱,并且選擇相應的項目“MODBUS”。雙擊項目“MODBUS”,彈出對話框“I/O設備定義”,在“設備名稱”中輸入相應的名稱,并且在“設備地址”中輸入“1”,通訊方式選“串行口通訊”。
在整個監(jiān)控系統(tǒng)當中,DB數(shù)據(jù)庫就是核心,其作用就是實現(xiàn)對整個監(jiān)控系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、服務請求、報警信息等展開分析、儲存、統(tǒng)計、處理,其基本單位就是點。
將數(shù)據(jù)庫點和外部采集設備通道地址進行一一對應,進而在上位機與下位機的I/O地址中進行有效的通訊,這樣才可以實現(xiàn)對生產現(xiàn)場中各點工作狀態(tài)的監(jiān)控。
利用軟件繪圖工具或者圖庫,結合煤礦生產的具體情況繪制煤礦排水系統(tǒng)監(jiān)控畫面。在設計動畫或者圖形的時候,可以構建不同動畫鏈接,實現(xiàn)對不同變量與對象的監(jiān)控,并且建立一定的關系。通常情況下,鏈接方式就是雙擊。
在完成力控組態(tài)工程之后,就可以進行相應的調試、運行,對設計數(shù)據(jù)庫與監(jiān)控畫面等組態(tài)內容進行保存。同時對外圍硬件設備與連線進行檢查,保證其運行安全、可靠,這樣才可以進行外圍設備的供電。在后期運行的過程中,一定要加強定期維護,保證系統(tǒng)與設備的正常運行,促進煤礦生產效率的提高。
總而言之,在煤礦生產過程中,加強對組態(tài)監(jiān)控與PLC技術的應用,可以簡化硬件結構,降低生產成本,實現(xiàn)控制的高效性。并且通過PLC技術的應用,還可以加強水泵的穩(wěn)定運行,防止啟動沖擊電網;有效調節(jié)水泵速度,延長水泵使用年限,并且節(jié)能,具有良好的社會效益與經濟效益。同時,通過組態(tài)軟件的應用,可以加強數(shù)據(jù)的動態(tài)顯示,保證故障信息與運行數(shù)據(jù)的及時掌握,確保了煤礦生產的順利進行。
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