李新海 徐興民 劉仕磊
(山東能源新汶礦業(yè)集團翟鎮(zhèn)煤礦,山東省新泰市,271204)
新汶礦業(yè)集團公司翟鎮(zhèn)煤礦1993年投產(chǎn),設計生產(chǎn)能力120 萬t/a。礦井目前為單水平開采,開采水平為-400水平,-400水平有六采區(qū)、七采區(qū)、后組三采區(qū)3個采區(qū),生產(chǎn)能力200萬t/a。原煤生產(chǎn)運輸系統(tǒng)由井下皮帶運輸系統(tǒng)、立井提升運輸系統(tǒng)和地面原煤運輸系統(tǒng)組成。
2013年10月,翟鎮(zhèn)礦對礦井原煤運輸系統(tǒng)進行集中改造,取消了原有架線電機車運煤方式,礦井西翼、南翼和東翼采區(qū)原煤全部通過皮帶運輸系統(tǒng)輸送至井底煤倉,經(jīng)主井提升至地面,實現(xiàn)了礦井原煤無軌化運輸。
由于采煤工作面和掘進工作面產(chǎn)出的原煤及矸石全部通過主運輸皮帶進行運輸,如何合理分配采掘工作面的運輸時間、實現(xiàn)煤矸分儲分運、提高系統(tǒng)運輸效率成為礦井原煤產(chǎn)量和礦井正常接續(xù)開拓的關鍵因素。以下弊端亟待解決:
(1)當采煤工作面出煤、掘進工作面出矸時,采煤工作面遇斷層打放出矸、掘進工作面出煤時,為保證原煤煤質,采掘進工作面嚴禁同時出煤或矸石,通常情況下以采煤工作面優(yōu)先,造成工作面產(chǎn)出的煤矸石無法及時外排,嚴重影響正常掘進,降低掘進效率。
(2)現(xiàn)礦井部分掘進工作面為炮掘,產(chǎn)生的煤矸石一般通過扒裝機進行扒裝后進入運輸系統(tǒng),扒裝運輸效率低,運輸系統(tǒng)長時間輕載運行造成電能的極大浪費。
針對制約掘進工作面的關鍵因素,通過反復研究試驗改造,翟鎮(zhèn)礦成功自行研制了配套適應掘進工作面的帶式儲運機,取代了煤礦井下傳統(tǒng)應用的梭式礦車儲運裝置,用于集中存儲、集中運輸工作面產(chǎn)生的煤矸石。
該設備主要由驅動裝置、儲帶倉、中間架、擋料板及機尾架組成。帶式儲運機結構見圖1。
驅動裝置由驅動架、驅動滾筒、永磁直驅變頻裝置組成,驅動架使用12 mm 鋼板焊接成型,并用11#工字鋼作為橫撐,防止驅動架受力變形,驅動滾筒使用?500 mm×1400 mm 滾筒,永磁直驅變頻調速電動機通過彈性柱銷聯(lián)軸器與驅動滾筒剛性聯(lián)接;漲緊裝置使用手動漲緊器配套?320 mm漲緊滾筒、?200 mm 導向滾筒手動漲緊;卸載裝置機機尾裝置使用11#工字鋼加工,卸載滾筒、機尾導向滾筒為?320 mm×1400 mm;中間架使用14#槽鋼連接,橫撐使用11#工字鋼連接固定;擋料板采用U 型結構,使用6 mm 鋼板配套法蘭盤加工,通過側板與連接架固定,單位有效截面積可達0.9m2。
當掘進工作面出矸或出煤時,儲運機擋料板、擋料皮子及運輸皮帶形成儲料空間,經(jīng)工作面運輸設備將煤矸石輸送至儲運機內(nèi),永磁直驅變頻調速電動機通過彈性柱銷聯(lián)軸器與驅動滾筒剛性聯(lián)接,通過變頻控制,使驅動滾筒以帶速0.2m/s驅動儲運機皮帶低速、勻速運行,實現(xiàn)對煤矸石的集中儲存。當工作面出完煤矸石或儲運機達到裝載極限后停機,待運輸系統(tǒng)具備運輸條件時,將變頻器切換至0.5m/s帶速下,實現(xiàn)快速集中排料。
(1)采用直驅同步變頻系統(tǒng)為設備提供低速大轉矩動力,通過對傳統(tǒng)帶式輸送機驅動系統(tǒng)進行改造,使用大轉矩永磁同步直驅變頻電機取代傳統(tǒng)的三相異步電動機、液力耦合器及減速箱,實現(xiàn)了傳動系統(tǒng)結構的簡化,并滿足重載起動要求。
(2)采用模塊化結構設計,構件全部通過螺栓固定連接,結構簡單,重量輕,方便井下運輸及現(xiàn)場安裝,設計長度從30~50m 可隨意根據(jù)現(xiàn)場需要進行調整。
(1)通過帶式儲運機在掘進工作面的配套應用,實現(xiàn)了煤礦井下掘進工作面的掘、支、儲、運一體化,每次存儲能夠滿足工作面2~3個正規(guī)循環(huán)的矸石量,消除了運輸系統(tǒng)環(huán)節(jié)對機械化生產(chǎn)的制約,實現(xiàn)綜掘機械生產(chǎn)的連續(xù)性,杜絕了工作面無法及時排矸排煤進而制約正常的掘進速度,使掘進效率提高了20%。
圖1 帶式儲運機結構
(2)通過配套永磁直驅變頻驅動裝置,使驅 動設備結構大大簡化。一是省去減速箱,每年節(jié)省減速箱直接使用的320#中負荷齒輪油費用約1.2萬元;二是省去液力耦合器,使電機直接與傳動滾筒進行剛性連接,過載系數(shù)由原來的0.8 提高至2.5,滿足了現(xiàn)場設備重載啟動要求;三是電機機械傳動效率由原來的80%提高至95%,節(jié)能效率提高15%;四是傳動設備實現(xiàn)免維護,使工人維修勞動強度大大降低;五是通過變頻控制,運行速度可實現(xiàn)0.2~2.4m/s的高低速實時調節(jié),極大提高了生產(chǎn)效率。
(3)該設備可一機多用,既可存儲也可運輸,實現(xiàn)了煤、矸分時分運和運輸系統(tǒng)的集中運行,出矸出煤時間由原來的2h縮短為10min,杜絕了運輸系統(tǒng)長時間輕載或空載運行,同時可根據(jù)峰谷分時合理調整運行時間,在谷段集中排料,大大降低電費支出,提高了系統(tǒng)運輸效率,實現(xiàn)節(jié)支降耗。
(4)避免了掘進工作面矸石進入原煤運輸系統(tǒng),提高了原煤煤質。杜絕了區(qū)隊為提高掘進速度,私自向運輸系統(tǒng)偷排矸石的現(xiàn)象,提高了現(xiàn)場管理水平。
(5)設備采用模塊化結構設計,結構簡單,運輸、安裝、維修維護方便,使設備安裝周期及生產(chǎn)準備時間大大縮短,可有效節(jié)約人力成本。
總之,翟鎮(zhèn)煤礦自主研發(fā)設計的煤礦井下帶式儲運機,能夠有效調節(jié)采掘工作面的生產(chǎn)沖突,提高煤礦炮掘及機掘工作面生產(chǎn)效率,提高輔助運輸系統(tǒng)效率,大大降低設備運行維護費用,縮短生產(chǎn)準備時間,經(jīng)過現(xiàn)場使用取得了較好的效果,在煤礦井下掘進工作面具有廣泛的推廣應用價值。
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