金永飛 李海濤 王 棟 縱 峰
(1.西安科技大學(xué)教育部工程研究中心,陜西省西安市,710054;2.西安科技大學(xué)西部礦井開(kāi)采及災(zāi)害防治教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西省西安市,710054;3.西安科技大學(xué)能源學(xué)院,陜西省西安市,710054;4.陜西煤化集團(tuán)崔木煤礦,陜西省寶雞市,721599)
大傾角厚煤層自燃具有火源隱蔽,不易發(fā)現(xiàn),煤層自燃過(guò)程發(fā)展期較長(zhǎng),一旦發(fā)現(xiàn)高溫或明火,周?chē)簬r層已處于較高的溫度,儲(chǔ)存熱量大,高溫范圍大,立體分布,產(chǎn)生貧氧氧化放熱的特點(diǎn),導(dǎo)致封閉滅火的周期長(zhǎng),且易復(fù)燃。從人為能夠控制的角度考慮,煤層自燃火災(zāi)的防治主要需從降氧(封閉、減漏風(fēng)、惰化)和降溫兩個(gè)方面著手。對(duì)于已形成的自燃高溫和隱患區(qū)域,必須采取以降溫為主的防滅火技術(shù)手段,否則極易復(fù)燃。
崔木煤礦21302工作面采用綜合機(jī)械化放頂煤開(kāi)采工藝,工作面斜長(zhǎng)200m,采高4m,放頂煤高度8m。工作面采用U 型通風(fēng),正常生產(chǎn)期工作面風(fēng)量為2400m3/min。2014年2月24日,該工作面停采,工作面頂部掛網(wǎng)且不放頂煤,開(kāi)始施工撤架通道;2月25日工作面開(kāi)始回撤,在撤架期間由于回風(fēng)流中多次出現(xiàn)CO 超限情況,采取通風(fēng)風(fēng)量調(diào)整后暫停撤架。
參照21301 工作面 “三帶”測(cè)試結(jié)果,確定21302工作面自燃帶范圍為16~81 m。工作面在距停采線(xiàn)30m 左右開(kāi)始掛網(wǎng)、做大棚,推進(jìn)速度較慢。21302工作面收尾期間主要采取束管分析、鉆孔定位、黃泥灌漿、氮?dú)庵脫Q、端頭堵漏的綜合防滅火措施。
(1)束管監(jiān)測(cè)。工作面距停采線(xiàn)回風(fēng)巷50m、20m,進(jìn)風(fēng)機(jī)巷50m、30m 處,分別在21302進(jìn)風(fēng)機(jī)巷、回風(fēng)巷采空區(qū)內(nèi)預(yù)埋束管采樣頭,高度為1.5m,對(duì)采空區(qū)氣體進(jìn)行束管氣樣分析。
(2)氮?dú)庵脫Q。距停采線(xiàn)20m、40m 處,在21302進(jìn)風(fēng)機(jī)巷預(yù)埋一趟注氮管路,工作面向采空區(qū)連續(xù)注氮,氮?dú)鉂舛炔坏陀?7%。
(3)黃泥灌漿。在工作面推采至距停采線(xiàn)15m、60m 處在進(jìn)風(fēng)機(jī)巷預(yù)埋灌漿管路進(jìn)行采空區(qū)灌漿,水土比為4∶1。
(4)端頭封堵。工作面停采前在推進(jìn)緩慢期間,每班必須在上隅角和下隅角垛袋封堵,減少采空區(qū)漏風(fēng)量。
(5)降低風(fēng)壓?;夭善陂g21302工作面配風(fēng)量在1500m3/min 左右,停采后,在保證風(fēng)排瓦斯不超限的情況下,將工作面供風(fēng)降為800 m3/min左右,以降低進(jìn)、回風(fēng)側(cè)的壓差,減小采空區(qū)漏風(fēng)。
21302工 作 面 于2014 年2 月24 日 到 達(dá) 停 采線(xiàn),由于礦壓較大,頂煤散落極多,工作面上覆巖層破壞現(xiàn)象嚴(yán)重,支架未能在預(yù)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)回撤。2014年4月3日發(fā)現(xiàn)第100#支架冒熱氣、掛汗,在上隅角、回風(fēng)流、液壓支架架間發(fā)現(xiàn)CO 氣體濃度異常且呈上升趨勢(shì)。為給制定技術(shù)措施提供依據(jù),安排人工每天對(duì)CO 氣體濃度較高的90?!?16#支架架間進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè),結(jié)果如圖1 所示。由圖1可見(jiàn),自2014年3月26日發(fā)現(xiàn)CO 升高至2014年4月4日共經(jīng)歷10d,10d中100?!?04#支架間CO 氣體濃度上升趨勢(shì)最為明顯,最高處由0.000006%上升至0.000137%,回風(fēng)流中CO 氣體濃度略有上升。
圖1 回風(fēng)流、支架架間CO 氣體濃度
2014年4月3日,21302工作面回風(fēng)巷撤架期間,工作面90#支架、99#~100#支架、116#支架架間最高溫度42℃,并伴有水霧出現(xiàn),人工檢測(cè)CO濃度最大0.00006%,在90?!?16#支架間打眼插管,注高壓水進(jìn)行處理,并加大進(jìn)風(fēng)機(jī)巷和回風(fēng)巷灌漿量。
(1)具備遺煤條件。崔木礦放頂煤開(kāi)采,采4m放8m,正常生產(chǎn)期間工作面中部遺煤少,但兩道頂煤可達(dá)8 m 厚,收面期間整個(gè)工作面頂煤不回收,松散煤體的大量堆積為自燃創(chuàng)造了條件。
(2)具備供氧條件。該工作面正常生產(chǎn)期間工作面風(fēng)量達(dá)2400 m3/min,回撤期間進(jìn)行了調(diào)風(fēng),風(fēng)向反轉(zhuǎn),風(fēng)量調(diào)節(jié)為1600m3/min。采空區(qū)大范圍內(nèi)氧濃度仍較高,具備自燃的供氧條件。
(3)煤層具備自燃的時(shí)間。崔木礦開(kāi)采的3#煤層自然發(fā)火期在1個(gè)多月。該礦從2月底停采至4月初,工作面支架后及架間殘煤沒(méi)有及時(shí)清除,因此,大量采空區(qū)遺煤具備自燃的發(fā)展時(shí)間。
(4)采空區(qū)頂板淋水對(duì)自燃有抑制作用。正常生產(chǎn)期間,采空區(qū)頂板淋水嚴(yán)重,對(duì)煤層自燃起到抑制作用。到達(dá)停采線(xiàn)時(shí),頂板淋水減少,對(duì)煤層自燃的抑制作用減少。同時(shí),該工作面回風(fēng)隅角出氣溫度較高,煤壁掛汗,隅角后上部CO 濃度較高,最高接近0.0002%,并且檢測(cè)到乙烯。
可以判斷21302工作面采空區(qū)局部區(qū)域溫度已經(jīng)有所升高,有煤層自燃的傾向,必須采取必要的防滅火技術(shù)措施。
(1)停采期間,工作面上隅角、回風(fēng)流及18?!?8#支架、90?!?16#支架架間瓦斯?jié)舛?、CO濃度、空氣溫度,每小班人工檢查3次;上隅角氣體每天采用束管、氣體色譜分析一次,并繪制氣體變化曲線(xiàn)圖。
(2)加強(qiáng)上隅角、回風(fēng)流的一氧化碳、溫度、瓦斯傳感器的調(diào)校工作,確保傳感器實(shí)時(shí)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。
(3)利用紅外線(xiàn)測(cè)溫儀測(cè)量工作面支架后、支架頂及鉆孔中的溫度,并繪制溫度監(jiān)測(cè)曲線(xiàn)。
(4)利用KJ90安全監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)21302工作面回風(fēng)流及上隅角的CO、溫度和CH4進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),撤架期間保證安全監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
工作面停采撤架期間,除繼續(xù)采取以上檢測(cè)、堵漏等措施外,防滅火重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)移到工作面上、下隅角及支架向后3~6m、距底板向上8~10m位置,主要采取以下方案。
3.2.1 雙通道回撤支架
在發(fā)現(xiàn)局部支架上部出現(xiàn)CO 濃度上升、冒青煙情況后,為了不影響整體回撤速度,在78#與79#支架之間建2m 厚密封墻,將支架分別從工作面兩巷道依次撤出,如圖2所示,截至4月4日,回撤面兩端已經(jīng)撤出17架支架。
3.2.2 工作面火區(qū)封閉
2014年4 月6 日,架間束管檢測(cè)檢查發(fā)現(xiàn),97#~98#支架、99?!?05#支架、116#支架架間煤壁溫度最高58℃,并伴有大量的水霧出現(xiàn),人工檢測(cè)CO 濃度最大0.0001%,對(duì)溫度高的支架架間氣樣分析后發(fā)現(xiàn)99#~100#支架處乙烯濃度為0.000023%、乙炔濃度為0.000003%,其他架間發(fā)現(xiàn)CO 濃度最大0.000186%,表明架間遺煤已發(fā)生自燃。為了保證礦井其他工作面安全生產(chǎn),2014年4月7日,對(duì)21302進(jìn)風(fēng)機(jī)巷和回風(fēng)巷各設(shè)一道密閉墻,墻上預(yù)留注氮、注漿管路,并用黃泥將封閉墻周?chē)皦w抹勻,確保嚴(yán)密不漏風(fēng),封閉墻示意圖如圖3所示。
圖2 21302回撤面雙通道回撤示意圖
圖3 21302進(jìn)風(fēng)機(jī)巷、回風(fēng)巷封閉墻示意圖
3.2.3 注漿和注高分子膠體
(1)支架前打鉆注高分子膠體。針對(duì)21302工作面的實(shí)際情況,在撤架期間,從工作面上隅角往下每隔2臺(tái)支架之間灌注高分子膠體,并在支架后部未冒落巷道處用碎煤堆垛墻體,封堵漏風(fēng)通道。用錨桿鉆機(jī)自工作面回風(fēng)側(cè)向采空區(qū)打鉆,鉆孔內(nèi)下套管,并沿鉆孔向采空區(qū)注高分子膠體。鉆孔終點(diǎn)位于工作面尾梁后2~4 m,煤層頂板以上1~2m,鉆孔間距為3 m 左右,工作面回風(fēng)側(cè)需打約5個(gè)鉆孔,每個(gè)鉆孔注膠量為50~80m3,工作面停采期間架前注膠情況見(jiàn)圖4所示。
圖4 工作面停采期間架前注膠示意圖
(2)鄰近工作面運(yùn)輸巷高位鉆孔注漿。在21301工作面運(yùn)輸巷設(shè)置鉆場(chǎng),同時(shí)向21302工作面采空區(qū)膠體隔離充填帶打鉆,鉆孔終孔位置為距離工作面停采線(xiàn)10~30m,鉆孔間距3 m,共施工鉆孔7個(gè),孔高度為煤層頂板處至其上1 m 范圍。每個(gè)孔注膠50~80m3,如圖5所示。
3.2.4 高溫區(qū)域架間注水降溫措施
工作面停采撤架期間,在21302工作面進(jìn)風(fēng)機(jī)巷及回風(fēng)巷施工鉆場(chǎng),向下隅角及工作面支架后施工防滅火注漿鉆孔,終孔點(diǎn)控制在下隅角及25#支架、50#支架、75#支架向后3~6m、距支架頂板向上2 m 位置,共計(jì)施工10 個(gè)注漿鉆孔;啟封302高抽巷封閉墻,在高抽巷內(nèi)施工防滅火注漿鉆孔,終孔點(diǎn)控制在上隅角及75#支架、95#支架向后3~6m、距支架頂板向上2m 位置,共計(jì)6個(gè)注漿鉆孔,如圖6所示。
圖5 鄰近工作面運(yùn)輸巷道注膠平面示意圖
圖6 工作面停采線(xiàn)架后注水平面示意圖
通過(guò)實(shí)施上述防滅火措施,21302回撤面封閉火區(qū)內(nèi)工作面支架間溫度異常點(diǎn)的煤自燃情況得到了有效控制,工作面支架間CO 濃度恢復(fù)到了正常范圍,回風(fēng)流及支架間CO 濃度低于0.000024%并保持穩(wěn)定。2014年4月28日對(duì)火區(qū)進(jìn)行啟封并將剩余支架成功有效撤出工作面。
(1)大傾角厚煤層開(kāi)采過(guò)程中,由于采空區(qū)停采線(xiàn)遺煤量較多,煤氧化熱量易于積聚,具有較大的自然發(fā)火危險(xiǎn);回撤期間,由于停留時(shí)間較長(zhǎng),漏風(fēng)嚴(yán)重,導(dǎo)致深部煤層二次氧化,容易造成工作面CO 氣體濃度升高,影響回撤工作。
(2)煤自燃隱患治理比較復(fù)雜,不能單一地強(qiáng)調(diào)對(duì)高溫隱患的根除,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)異常區(qū)域進(jìn)行有效地控制,以保障煤礦的正常生產(chǎn);停采后,應(yīng)盡快回撤,并對(duì)工作面CO 氣體濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),采取相應(yīng)措施進(jìn)行提前預(yù)防,如架后鉆孔注膠、上分層兩巷灌漿等。
(3)大傾角厚煤層綜放面停采撤架期間,應(yīng)時(shí)刻對(duì)采空區(qū)氣體進(jìn)行檢測(cè),一旦發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)對(duì)支架后部及支架之間遺煤及時(shí)處理,防止自然發(fā)火;應(yīng)迅速采取相應(yīng)措施延長(zhǎng)自然發(fā)火期,減緩煤自熱氧化作用,防止由于支架后局部碎煤氧化導(dǎo)致氧化進(jìn)一步加深而影響撤架工作;撤完支架后應(yīng)迅速有效封閉火區(qū)。
(4)通過(guò)采空區(qū)灌漿并及時(shí)對(duì)上下巷道進(jìn)行封堵,能有效抑制煤與氧氣的接觸,并能填堵采空區(qū)遺煤的縫隙,從而抑制煤的自熱,有效控制采空區(qū)火災(zāi)的發(fā)生。在重點(diǎn)時(shí)期,對(duì)采空區(qū)進(jìn)行鉆孔和膠體壓住,嚴(yán)防遺煤自燃。
(5)21302開(kāi)采工作面因停采線(xiàn)局部碎煤氧化升溫導(dǎo)致工作面架間CO 氣體濃度升高,采取整體火區(qū)封閉、支架后鉆孔注防滅火材料、高溫支架間煤層注水及兩巷灌漿等措施,效果明顯,抑制了遺煤自然升溫過(guò)程,保證該工作面安全回撤。
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